摩托车发动机连杆加工工艺的制作方法

文档序号:3171719阅读:1222来源:国知局
专利名称:摩托车发动机连杆加工工艺的制作方法
技术领域
本发明属于摩托车发动机连杆的加工工艺,特别涉及气缸排量在250毫升以内的摩托车发动机连杆的加工工艺。
目前,该类连杆加工一般采用如下两种工艺(1)金加工、镀铜、半精加工、热处理渗碳淬火、精加工;(2)金加工、热处理渗碳淬火、杆身中频(音频)回火、精加工。工艺(1)由于镀铜层的厚度和致密度时常不可靠,使渗碳时造成漏碳,又由于连杆杆身较薄,一但漏碳,基本渗穿,淬火后杆身的硬度与内孔一样达HRC 60以上,使用中极易发生断裂,这在技术要求中是不允许的,而且,用此种工艺处理的连杆,不合格率达15%左右。目前,山东济南轻骑摩托车厂、南方动力机公司、重庆嘉陵机器厂、重庆浦陵机器厂等厂家都存在这种情况,一但出现缺陷,均要报废。此外,这种方法热处理变形大,只有采用热处理后再次加工才能达到技术要求,且一般均采用单孔加工,造成工序多、加工效率低、生产周期长、费工费时和成本高等问题。工艺(2)虽不镀铜,但仍要求渗碳淬火,特别是杆身回火时,杆身的感应部分与未感应部分的接合处硬度梯度变化很大,其机械性能差,此外,中频(音频)回火时受电网电压的影响,回火易出现不充分,杆身硬度仍很高,也易发生断裂,而其后加工方法与第一种基本相同,同样费工费时、生产效率低、成本高。
本发明的目的在于克服上述现有技术的不足,提供一种摩托车发动机连杆加工工艺,经该工艺处理后,能使摩托车发动机连杆的机械性能好,提高连杆的合格率和安全可靠性,减少加工工序,生产周期短,生产效率高。
本发明工艺的基本工序是包括金加工、调质、精加工、氮化处理、精研内孔、分组包装。其具体工艺是将锻件除尽氧化皮后金加工;整体调质其工艺是将钢加热到临界温度AC3以上30—80℃,保温30—60分钟,冷却,回火,其回火温度为540—620℃,保温时间为40—120℃,保证连杆硬度为HRC 20—38;精加工为精磨大小头孔端面,大小头孔用夹具刀具在镗床上同时镗孔,并保证其所需的形状公差、尺寸公差及表面粗糙度;清除连杆油污后,将其放入350—400℃炉内预热,保温20~40分钟后,再放入温度为540—570℃,氰根含量为32—38%的氮化盐浴炉内氮化处理120—150分钟,再将其放入350—400℃氧化盐浴炉内氧化处理15—30分钟;出炉空冷,并清洗除尽残盐;抽验,以保证连杆内孔表面氮化物层深度大于或等于0.01毫米,硬度在HV 650以上,距内孔表面0.05毫米处的硬度在HV550以上,总氮化层深度0.25—0.5毫米;精研内孔;分组包装。
重庆浦陵机器厂现已按本发明的工艺技术方法制造CJ50摩托车发动机连杆,该连杆材料为20CrMo,其具体工艺为来料锻件除尽氧化皮;钻大小头孔;粗磨孔端面;半精镗大小孔;整体调质860℃保温40—60分钟,淬入柴油冷却,580℃回火保温60分钟,保证硬度HRC 25—30;人工校直;精磨孔端面至图纸要求;大小头孔用专用夹具和专用刀具在专用机床上同时加工,并保证其所需的形状公差、尺寸公差及表面粗糙度;清除连杆油污,在350—400℃炉内预热,保温30—40分钟;560—570℃的氮化盐浴内处理120—150分钟,氮化盐由成都工具研究所供应,其氰根含量为35—36%;350—400℃氧化盐浴内处理25分钟,氧化盐也由成都工具研究所供应;出炉空冷;热水清洗除尽残盐;抽验,保证内孔表面化合物层深度大于或等于0.01毫米,硬度在HV650以上,距内孔表面0.05毫米处的硬度在HV550以上,总氮化层深度0.25—0.35毫米;精研抛大小头孔;分组包装。用该工艺技术方法制造的连杆,已按Qcn/T61-93《摩托车和轻便摩托车产品质量检验发动机耐久性评定方法》和GB5363-85《摩托车汽油机台架试验方法》进行了台架试验,试验结果完全达到Qcn/T61-93和GB5363-85标准,并将试验用发动机中连杆拆卸后检测其磨损情况,磨损量只有0.001毫米,若考虑到测量误差,可认为几乎无磨损。目前,该厂已按上述工艺进行批量生产。
用上述技术方法加工连杆,可以大大减少机械加工工序,改善工人的劳动条件,减少环境污染,提高劳动生产率,提高产品合格率,更重要的一点是大大提高了连杆使用的安全性和可靠性。
权利要求
1.一种摩托车发动机连杆的加工工艺,其特征在于该工艺包括如下步骤(1)金加工包括钻孔、磨平面、镗孔;(2)调质加热到钢的临界温度AC3以上30—80℃,保温30—60分钟,冷却,回火,其回火温度为540—620℃,保温40—120分钟,使连杆硬度达到HRC 20—38;(3)精加工精磨大小头孔端面,大小头孔用夹具刀具在镗床上同时镗孔;(4)氮化处理首先将连杆清洗,除尽油污,然后将其放入预热炉内预热到350—400℃,保温20—40分钟后,将连杆用挂具放入温度为540—570℃,氰根含量为32—38%的氮化盐浴炉内氮化处理120—150分钟,然后再将连杆放入350—400℃氧化盐浴炉内氧化处理15—30分钟,出炉空冷至室温,并清洗除尽残盐;该氮化要求连杆大小头孔表面氮化物层深度大于或等于0.01毫米,硬度在HV 650以上,距内孔表面0.05毫米处的硬度在HV550以上,总氮化层深度0.25—0.5毫米;(5)精研大小头内孔;(6)分组包装。
2.根据权利要求1所述的摩托车发动机连杆加工工艺,其特征是将CJ50型摩托车发动机的连杆锻件除尽氧化皮,钻大小头孔,粗磨孔端面,半精镗大小孔;调质处理,使其硬度为HRC 25~30;校直,精磨孔端面,大小头孔同时精加工,以保证大小头孔公差为±0.006毫米,其园度为0.003毫米;在氮化处理中,氮化盐的氰根含量为35~36%,氮化时间为120分钟,然后再氧化25分钟,氧化温度为370℃,内孔表面氮化物层深度大于或等于0.01毫米,硬度在HV 650以上,距内孔表面0.05毫米处的硬度在HV 550以上,总氮化层深度为0.25~0.35毫米。
全文摘要
一种摩托车发动机连杆的加工工艺,工艺步骤包括金加工、调质、精加工、氮化处理、精研抛内孔等,该工艺主要适用于排量在250毫升以内的摩托车发动机的连杆加工,使用该工艺,可大大减少加工工序,缩短生产周期,改善劳动条件,减少环境污染,提高劳动生产率及产品合格率,更重要的一点是大大提高连杆使用的安全可靠性。
文档编号B23P13/00GK1117122SQ9411306
公开日1996年2月21日 申请日期1994年12月31日 优先权日1994年12月31日
发明者张权芳 申请人:重庆浦陵机器厂
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