本发明属于炼钢工艺技术领域,尤其涉及一种控制成品si含量在0.030%以内的低硅钢水回硅的方法。
背景技术:
目前,低硅钢种的成品si含量一般要求控制在0.030%以内,正常生产情况下,产品si可以控制在0.010%~0.025%之间,而一旦在lf炉处理的时间较长(大于45min),随着钢水吹氩搅拌,钢渣发生长时间脱氧、脱硫的反应,就会导致顶渣中的si被还原到钢水中,最终造成钢水中的si含量超过标准,造成成分不合的质量事故。
技术实现要素:
本发明提供一种低硅钢水回硅量控制方法,其目的旨在减少低硅钢种的回硅量,提高成分合格率,避免质量事故。
为此,本发明所采取的技术解决方案是:
一种低硅钢水回硅量控制方法,控制成品si含量在0.030%以内、在lf炉处理时间大于45min的低硅钢水回硅的具体方法为:
处理前期:
(1)钢水进站温度<1570℃,进站后先不进行钢水脱氧操作,而是先向钢水罐内加入1.85~2kg/吨钢造渣用石灰和0.2~0.27kg/吨钢化渣剂,待造渣料均匀熔化后降电极进行升温,要求一次性升温9~11min,升温期间分两次各加入0.77kg/吨钢石灰;电极升温后,钢水温度达到目标搬出温度后加入铝段进行顶渣改质脱氧脱硫;
(2)钢水进站温度≥1570℃,正常进行顶渣改质及温度控制;
处理过程:
(1)严格控制吹氩流量,顶渣改质、脱硫到位后钢水吹氩流量不大于60nm3/h;各处理期间对应的氩气流量为:
造渣脱硫期间采用强搅拌,氩气流量控制在66~99nm3/h;
合金化期间采用中度搅拌,氩气流量控制在30~60nm3/h;
喂线、净吹氩期间采取弱搅拌,氩气流量控制在5~29nm3/h;
(2)在进行钢水脱氧、脱硫任务期间,要求顶渣控制偏稀一些,标准是用氧气管沾取顶渣时附着在氧气管上渣层的厚度在2mm以内;在处理后期,向钢水内加入0.77~1.54kg白灰,以增加顶渣黏度。
本发明的有益效果为:
本发明可明显减少低硅钢水回硅现象,使lf炉生产低硅钢处理时间在45min以上罐次的搬出si平均由0.020%降低至0.013%,从而提高了低硅钢种的成分合格率,避免了成分超标造成的质量事故。
具体实施方式
实施例1:
260吨lf炉生产低硅钢种abry1a,lf炉处理49min。
钢水进站温度1564℃,进站后先不进行钢水脱氧操作,而是先向钢水罐内加入500kg造渣料和60kg化渣剂,待造渣料均匀熔化后降电极进行升温,为确保升温效率,一次性升温10min,升温期间再次补加白灰。电极升温结束,钢水温度达到目标搬出温度后加入铝段进行顶渣改质脱氧脱硫。
处理过程中严格控制吹氩流量,造渣脱硫期间氩气流量控制在80nm3/h;合金化期间氩气流量控制在45nm3/h;喂线、净吹氩期间氩气流量控制在18nm3/h。
在进行钢水脱氧、脱硫任务期间,顶渣流动性较好,氧气管附着渣层的厚度约1.5mm。在处理后期,再向钢水内加入300kg白灰,以增加顶渣黏度。
实施例2:
260吨lf炉生产低硅钢种abry1a,lf炉处理48min。
钢水进站温度1560℃,进站后先向钢水罐内加入490kg造渣料和和50kg化渣剂,待造渣料均匀熔化后降电极进行升温,为确保升温效率,一次性升温9.5min,升温期间再次补加白灰。电极升温结束,钢水温度达到目标搬出温度后加入铝段进行顶渣改质脱氧脱硫。
处理过程中严格控制吹氩流量,造渣脱硫期间氩气流量控制在90nm3/h;合金化期间氩气流量控制在40nm3/h;喂线、净吹氩期间氩气流量控制在20nm3/h。
在进行钢水脱氧、脱硫任务期间,顶渣流动性良好,氧气管附着渣层的厚度约1mm。在处理后期,再向钢水内加入280kg白灰,以增加顶渣黏度。