一种加热方法

文档序号:9722866阅读:269来源:国知局
一种加热方法
【技术领域】
[0001 ]本发明涉及大型锻件生产方法技术领域,特别涉及一种加热方法。
【背景技术】
[0002]用于大型锻件淬火的淬火炉在长时间使用后,经过长时间的生产,炉子保温性,炉门密封性均会变差,原有炉子控温系统会变的较目前状态不匹配,导致其出现:炉温均匀性达不到要求;正常生产保温过程中有突发性的超温1、2°C的情况;经常性的掉电、超温等。其炉温均匀性:升温转保温段易超温,从+5°C至+10°C不等,在+5°C到+6°C之间的频率更高,且超温时间约为8分钟,超温点约有4点。生产过程中超温带有偶发性,保温一段时间后,突然有一只热电偶超温差+1.0°C以内,超温时间一般维持在2-4分钟,硬件改造的成本较高并且时间较长,影响生产。
[0003]因此,如何提供一种加热方法,在不对淬火炉进行硬件改造的情况,避免炉温不均匀和超温情况的发生,是本领域技术人员目前需要解决的技术问题。

【发明内容】

[0004]本发明的目的是提供一种加热方法,在不对淬火炉进行硬件改造的情况,避免炉温不均匀和超温情况的发生。
[0005]为解决上述技术问题,本发明提供如下方案:
[0006]—种加热方法,用于大型锻件的热处理淬火工序,淬火炉的加热功率为65%-80%。
[0007]优选的,上述淬火炉的加热功率为75%。
[0008]优选的,上述淬火炉上的风机提速点为低于400°C。
[0009]优选的,上述淬火炉上的风机提速点为280°C_320°C。
[0010]优选的,上述淬火炉上的风机提速点为300°C。
[0011 ]优选的,上述大型锻件的厚度不小于150mm。
[0012]上述本发明所提供的加热方法,用于大型锻件的热处理淬火工序,淬火炉的加热功率为65%-80%,该淬火炉为长时间使用后,经过长时间的生产,炉子保温性,炉门密封性均会变差,原有炉子控温系统会变的较目前状态不匹配的淬火炉。在将淬火炉的加热功率设定为65%-80%后,炉子均匀性符合标准要求,正常生产保温过程中也不再出现突发性的超温1、2°C的情况,也不会因超温导致触发报警而切断电源。实现了在不对淬火炉进行硬件改造的情况,避免炉温不均匀和超温情况的发生。
【附图说明】
[0013]图1为本发明所提供的加热方法的流程示意图。
【具体实施方式】
[0014]为了使本技术领域的技术人员更好地理解本发明方案,下面结合附图和【具体实施方式】对本发明作进一步的详细说明。
[0015]请参考图1,图1为本发明所提供的加热方法的流程示意图。
[0016]本发明实施例所提供的加热方法,用于大型锻件的热处理淬火工序,大型锻件的厚度不小于150_,淬火炉的加热功率为65%-80%,该淬火炉为长时间使用后,经过长时间的生产,炉子保温性,炉门密封性均会变差,原有炉子控温系统会变的较目前状态不匹配的淬火炉。在将淬火炉的加热功率设定为65 % -80 %后,炉子均匀性符合标准要求,正常生产保温过程中也不再出现突发性的超温1、2°C的情况,也不会因超温导致触发报警而切断电源。实现了在不对淬火炉进行硬件改造的情况,避免炉温不均匀和超温情况的发生。
[0017]为了进一步优化上述方案,淬火炉的加热功率为75%,在具体实施的过程中,以加热功率100 % —65 % —75 % —80 % —75 %变化,75 %时效果最好。
[0018]而一旦加热功率降低,会造成加热升温时间明显延长,影响生产效率,因此通过改变风机提速点,由原来的淬火炉上的风机提速点400°C提速改为低于400°C提速,增加热流动,减少了加热升温时间,以减少因降功率带来的影响,风机提速点以280°C_320°C为宜,以300°C最优,现加热升温时间仅仅约比改进前长1小时。
[0019]本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以对本发明进行若干改进和修饰,这些改进和修饰也落入本发明权利要求的保护范围内。
【主权项】
1.一种加热方法,用于大型锻件的热处理淬火工序,其特征在于,淬火炉的加热功率为65%-80%。2.根据权利要求1所述的加热方法,其特征在于,所述淬火炉的加热功率为75%。3.根据权利要求1所述的加热方法,其特征在于,所述淬火炉上的风机提速点为低于400°C ο4.根据权利要求3所述的加热方法,其特征在于,所述淬火炉上的风机提速点为280°C_320。。。5.根据权利要求4所述的加热方法,其特征在于,所述淬火炉上的风机提速点为300°C。6.根据权利要求1所述的加热方法,其特征在于,所述大型锻件的厚度不小于150mm。
【专利摘要】本发明公开了一种加热方法,用于大型锻件的热处理淬火工序,淬火炉的加热功率为65%-80%,该淬火炉为长时间使用后,经过长时间的生产,炉子保温性,炉门密封性均会变差,原有炉子控温系统会变的较目前状态不匹配的淬火炉。在将淬火炉的加热功率设定为65%-80%后,炉子均匀性符合标准要求,正常生产保温过程中也不再出现突发性的超温1、2℃的情况,也不会因超温导致触发报警而切断电源。实现了在不对淬火炉进行硬件改造的情况,避免炉温不均匀和超温情况的发生。
【IPC分类】C21D1/62, C21D1/34, C21D9/70
【公开号】CN105483337
【申请号】CN201510954832
【发明人】刘美铃
【申请人】西南铝业(集团)有限责任公司
【公开日】2016年4月13日
【申请日】2015年12月17日
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