一种用于生产矿渣棉板的离心机设备的制作方法

文档序号:14916543发布日期:2018-07-11 01:12阅读:296来源:国知局

本实用新型属于矿棉板生产装置技术领域,具体涉及一种用于生产矿渣棉板的离心机设备。



背景技术:

矿棉及其制品质轻、耐久、不燃、不腐、不受虫蛀等,是优良的隔热保温、吸声材料,矿棉主要包括矿渣棉、岩棉、玻璃棉和陶瓷纤维等,我国一般只指前两种,其中以冶金矿渣或粉煤灰为主要原料者称矿渣棉。矿渣棉生产装置的研究于开发有利于矿渣的回收再利用,对社会节能减排产生巨大的环境效益。

矿渣棉生产过程中,成棉工艺有喷吹法、离心法及离心喷吹法三种,在离心法生产矿渣棉过程中,离心机的成棉率及粘结剂的喷洒均匀程度,决定了板棉产品的质量,由于前期生产的产品花棉现象严重,导致高端客户拒绝采购生产的板棉产品,使板棉产品只能用于产品质量要求不高的场所,面向低端用只能低价进行出售,产量一定时影响销售额,降低了板棉的利润。

研究现场板棉生产过程中粘结剂分布情况,发现下部粘结剂量少甚至不足,造成摆锤工序后的产品出现分层现象,白黄现象明显,固化后花棉严重。



技术实现要素:

为了克服现有技术存在的不足,解决现有板棉生产过程中粘结剂喷洒不均匀甚至断胶的技术问题,本实用新型提供一种用于生产矿渣棉板的离心机设备。

本实用新型通过以下技术方案予以实现:

一种用于生产矿渣棉板的离心机设备,它包粘结剂储存罐和离心机,其中:粘结剂储存罐出液口设置有主管道,主管道上设置有若干分管道,粘结剂通过若干分管道添加至离心机中,所述每一分管道与主管道之间通过玻璃管流量计连接;所述离心机内设置有四个用于分配粘结剂的离心轮,分别为:一号离心轮、二号离心轮、三号离心轮和四号离心轮,一号离心轮、二号离心轮、三号离心轮和四号离心轮的圆心位置交错布置,离心轮中部设置有喷胶装置,所述分管道分别对应与喷胶装置连通,每一离心轮上对应安装有离心机端盖,所述离心机端盖沿圆周方向均匀设置有六块弧形凸块,在偶数块凸块上分别设置有离心机端盖固定孔,相邻凸块之间设置有粘结剂通道;所述离心机的前表面设置有若干喷嘴,离心机箱体前表面的靠右部分设置有喷嘴一区,箱体前表面的靠左部分设置有喷嘴二区,喷嘴一区与喷嘴二区下方设置有喷嘴三区,喷嘴三区下方靠左部分设置有喷嘴四区,所述喷嘴四区中设置有四个水平布置的喷嘴,喷嘴三区下方靠右部分设置有喷嘴五区,所述喷嘴五区中设置有三个水平布置的喷嘴,所述分管道分别与喷嘴一区、喷嘴二区、喷嘴三区、喷嘴四区、喷嘴五区连通,其中:

与一号离心轮连通的分管道中的粘结剂的流量为:150-200L/min;

与二号离心轮连通的分管道中的粘结剂的流量为:550-600L/min;

与三号离心轮连通的分管道中的粘结剂的流量为:550-600L/min;

与四号离心轮连通的分管道中的粘结剂的流量为:550-600L/min;

与喷嘴一区连通的分管道中的粘结剂的流量为:100-150L/min;

与喷嘴二区连通的分管道中的粘结剂的流量为:100-150L/min;

与喷嘴三区连通的分管道中的粘结剂的流量为:100-150L/min;

与喷嘴四区连通的分管道中的粘结剂的流量为:100-150L/min;

与喷嘴五区连通的分管道中的粘结剂的流量为:100-150L/min。

与现有技术相比本实用新型具有以下有益效果:

本实用新型通过改进离心机生产设备,改善粘结剂的流量指示装置以及离心机端盖的结构,在离心机底部增加喷嘴,提高粘结剂在出棉后的喷洒均匀程度,减少因粘结剂喷洒不到位,造成粘结剂盲区,提高了板棉的硬度,提高了产品质量。

附图说明

图1为本实用新型整体结构示意图。

图2为现有技术中离心机端盖的主视结构示意图。

图3为本实用新型中离心机端盖的主视结构示意图。。

图中,1为粘结剂储存罐,2为主管道,3为分管道,4为玻璃管流量计,5为离心机,51为一号离心轮,52为二号离心轮,53为三号离心轮,54为四号离心轮,55为喷嘴一区,56为喷嘴二区,57为喷嘴三区,58为喷嘴四区,59为喷嘴五区,6为离心机端盖,61为凸块,62为离心机端盖固定孔,63为转轴压板。

具体实施方式

下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步的详细描述。

如图1至图3所示的一种用于生产矿渣棉板的离心机设备,它包粘结剂储存罐1和离心机5,其中:粘结剂储存罐1出液口设置有主管道2,主管道2上设置有若干分管道3,粘结剂通过若干分管道3添加至离心机5中,所述每一分管道3与主管道2之间通过玻璃管流量计4连接。原有主管道与分管道通过金属浮子流量计连接,管道过细只有Φ3/8,再加上金属浮子在管道内的封堵作用,粘结剂无法正常流动,流量计无法正确显示粘结剂真正流量大小,导致酚醛树脂经常断流,无法保证粘结剂全部覆盖棉丝,造成大范围白棉。通过与其他厂家对标,自主研究、试验,将原有金属浮子流量计更换为玻璃管流量计。更换为玻璃管流量计后,粘结剂流动管道增加至Φ1,并且可以直观的显示出粘结剂流量大小,一旦出现堵塞现象能够第一时间发现。更换流量计后粘结剂控制更加稳定、方便,出现杂物封堵能够及时发现并清洗,板棉产品品质提高许多。

所述离心机5内设置有四个用于分配粘结剂的离心轮,分别为:一号离心轮51、二号离心轮52、三号离心轮53和四号离心轮54,一号离心轮51、二号离心轮52、三号离心轮53和四号离心轮54的圆心位置交错布置,离心轮中部设置有喷胶装置,所述分管道3分别对应与喷胶装置连通。

每一离心轮上对应安装有离心机端盖6,矿棉离心机端盖6主要起中心喷胶、均匀分配粘结剂的作用,原有设计每个离心轮中心分布一个喷胶装置,通过离心力及高压控制粘结剂的分配,原有粘结剂通道为三个通道(如图2所示),现将矿棉离心机端盖6的结构修改为:所述离心机端盖6沿圆周方向均匀设置有六块弧形凸块61,在偶数块凸块61上分别设置有离心机端盖固定孔62,相邻凸块61之间设置有粘结剂通道63,粘结剂通道扩充为6通道,利于粘结剂的分配。

所述离心机5的前表面设置有若干喷嘴,离心机5箱体前表面的靠右部分设置有喷嘴一区55,箱体前表面的靠左部分设置有喷嘴二区56,喷嘴一区55与喷嘴二区56下方设置有喷嘴三区57。根据板棉固化后有白色片状区域说明没有附着上粘结剂,说明离心机下部喷胶量少甚至不足,造成成品出现分层现象,白黄现象明显,固化后花棉严重。故需要增加下部粘结剂喷嘴,弥补喷胶不足,所以在喷嘴三区57下方靠左部分设置有喷嘴四区58,所述喷嘴四区58中设置有四个水平布置的喷嘴,喷嘴三区57下方靠右部分设置有喷嘴五区59,所述喷嘴五区59中设置有三个水平布置的喷嘴,所述分管道3分别与喷嘴一区55、喷嘴二区56、喷嘴三区57、喷嘴四区58、喷嘴五区59连通,其中:

与一号离心轮51连通的分管道中的粘结剂的流量为:150-200L/min;

与二号离心轮52连通的分管道中的粘结剂的流量为:550-600L/min;

与三号离心轮53连通的分管道中的粘结剂的流量为:550-600L/min;

与四号离心轮54连通的分管道中的粘结剂的流量为:550-600L/min;

与喷嘴一区55连通的分管道中的粘结剂的流量为:100-150L/min;

与喷嘴二区56连通的分管道中的粘结剂的流量为:100-150L/min;

与喷嘴三区57连通的分管道中的粘结剂的流量为:100-150L/min;

与喷嘴四区58连通的分管道中的粘结剂的流量为:100-150L/min;

与喷嘴五区59连通的分管道中的粘结剂的流量为:100-150L/min。

以上所述,仅为本实用新型的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此,本实用新型的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

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