一种利用电除尘灰提取高纯度氯化钾系统及方法

文档序号:9927264阅读:807来源:国知局
一种利用电除尘灰提取高纯度氯化钾系统及方法
【技术领域】
[0001] 本发明属于废弃物综合利用系统领域,特别设及一种利用烧结机头电除尘灰提取 高纯度氯化钟的系统及方法。
【背景技术】
[0002] 近些年,随着我国钢铁企业不断发展壮大,每年伴随钢铁所产生的固体废弃物不 断增加,钢铁企业环境保护的压力越来越大,运些废弃物已不能简单的排放或者外卖处理。 钢铁冶炼过程各工序都会产生大量的尘泥,由于尘泥含有较高的化、C等有用物质,钢铁企 业一般作为二次原料返回烧结利用。随着运些固体废物在烧结的循环利用,钟、钢、锋、铅 等有害元素不断富集,对烧结矿的质量和工序顺行造成明显影响;因此,一些固体废弃物还 不能有效利用和无害化处理,造成了大气、水环境等的污染,同时也造成二次资源的明显浪 费。
[0003] 目前,国内很多钢铁企业为节约成本,将烧结机头电除尘灰直接返回烧结料仓参 与配料。烧结电除尘灰在烧结系统中的循环使用,会造成钟和钢严重富集,从而促进低烙点 物质形成,易造成藍条和隔热垫间隙糊堵,抽风系统粘料,阻塞气流通道,严重影响烧结矿 产量和质量;此外钟和钢使粉尘比电阻升高,运类粉尘较难荷电,在极板附近容易产生反电 晕现象,从而影响除尘效率;更严重的是致使高炉碱金属负荷增加,影响高炉顺行,因此,有 必要将高钟除尘灰分离出来。如果采用开路循环方式处理,即直接排放运部分高K、化粉 尘,不仅造成环境污染,同时也浪费了大量的化、C及紧缺战略资源K。因此,如何变废为宝, 将运些粉尘有效利用和无害化处理,减少粉尘、水环境等的污染,已经成为钢铁企业迫在眉 睫的问题。
[0004] 随着人们对环境问题的日益重视,如何合理开发利用除尘灰更引起了企业和环保 部口的高度重视。国外如日本、美国等对除尘灰的回收利用非常重视,除尘灰由专业化工厂 进行处理,已趋于资源化。除尘灰的利用包括:将金属回收,用离子交换树脂系统制备极高 纯度氧化铁,用于做精用颜料、磁性材料、催化剂等。近些年来,陆续开始出现少量从烧结粉 尘中提钟的报道。 阳0化]20世纪70年代,国内外就开始有回收钢铁冶金粉尘中的Zn、Pb、化的相关研究, 最近也有相关工艺报道。随着人们对环境问题的日益重视,如何合理开发利用除尘灰更引 起了企业和环保部口的高度重视。国外如日本、美国等对除尘灰的回收利用非常重视,除尘 灰由专业化工厂进行处理,已趋于资源化。除尘灰的利用包括:将金属回收,用离子交换树 脂系统制备极高纯度氧化铁,用于做精用颜料、磁性材料、催化剂等。近些年来,陆续开始出 现少量从烧结粉尘中提钟的报道。
[0006] 张福利等人发表的《烧结电除尘灰提取氯化钟实验研究》的文章,W及题为《利用 钢铁企业烧结电除尘灰生产氯化钟的方法》的专利,介绍了浸出、固液分离、溶液净化、蒸发 结晶的除尘灰提取K的具体操作方案。此方法在除杂的同时引入了 KC1溶液中更难去除的 化+,且在蒸发的过程中需要反复升溫、降溫很多次,理论上需如此循环无数次,才可能得到 理想状态下高纯度的KCl和化Cl结晶,不但耗费能源,更重要的是在实际生产过程中,除尘 灰成分波动较大,所蒸发溶液浓度也不稳定,很难控制溶液中的成分组成对应到相图中的 某个具体成分点,故可操作性不强,应用难度极大。
[0007] 林屯女等人发表的题为《烧结机头除尘灰生产复合肥的研究》的文章,通过对莱钢 烧结机头除尘灰成分分析发现,其Si〇2的含量在3%~12%,CaO的含量(40%左右)和Κ2〇 的含量(13. 9%~28. 5%)很高,满足制娃钟复合肥的要求。并且通过选择合适的改性剂, 合理的重金属去除方法,制定了利用烧结除尘灰生产复合肥的配方和工艺。此种方法在灰 尘和肥料复合过程中,采用先添加碳酸钢造粒,然后在350°C烧结化的工艺,能耗较高,经 济效益不显著,且该方法仅是针对莱钢烧结机头除尘灰中Si〇2含量较高的特点设计,局限 性较强,很难应用于国内其他大部分钢厂。
[0008] 李志峰等人发表的《烧结机头除尘灰生产氯化钟的应用研究》的文章,介绍了浮 选一重选循环水提取氯化钟的工艺流程,最终得到纯度为93%的KC1结晶。文章中提到单 纯采用蒸馈结晶的方法提取KC1效果更明显,却影响了 KC1结晶的纯度,从而成倍降低成品 的价格。
[0009] 刘宪等人发表的题为《烧结机头电除尘灰中钟的脱除及利用其制备硫酸钟》,在分 析烧结机头电除尘灰理化性质的基础上,开发了采用水洗方法脱除烧结灰中钟元素并利用 其制备硫酸钟的工艺,此工艺照比制备KC1工艺要复杂许多,且要经过两次蒸发工序,能耗 较高。
[0010] 综上所述,目前国内还没有较好的低成本利用烧结除尘灰提取高纯度KC1的方 法。

【发明内容】

[0011] 本发明旨在提供一种能提高烧结矿质量和产量,提高电除尘效率,在减少碱金属 对冶炼带来的危害的同时,高效低成本的生产出高纯度KC1成品,增加企业经济收益的利 用电除尘灰提取高纯度氯化钟的系统及方法。
[0012] 为达此目的,本发明所采取的技术解决方案是:
[0013] 一种利用电除尘灰提取高纯度氯化钟系统,其特征在于,包括灰斗、进水管、揽拌 罐I、过滤器I、滤渣烘干出料装置、加热器、揽拌罐II、加热保溫器、过滤器II、精KC1烘干 出料装置I、冷却装置、过滤器III、精KC1烘干出料装置II、储液罐、蒸发结晶器、粗KC1烘干 出料装置;带有进水管的揽拌罐I上方设有灰斗,揽拌罐I出料口通过管道连接过滤器I, 过滤器I通过皮带与一侧的滤渣烘干出料装置连接,同时通过液体管道连接揽拌罐II,揽 拌罐II内装有加热器,揽拌罐II出料口通过液体管道与带有加热保溫器的过滤器II连接, 过滤器II 一侧通过皮带连接精KC1烘干出料装置I,另一侧通过液体管道与冷却装置连 接,冷却装置通过固液体管道连接过滤器III,过滤器III一侧由皮带连接精KC1烘干出料装 置II,另一侧通过液体管道与储液罐相连,储液罐出口通过管道分别连接揽拌罐II与蒸发 结晶器,蒸发结晶器出口与粗KC1烘干出料装置连接,粗KC1烘干出料装置还与揽拌罐II相 连。
[0014] 一种利用电除尘灰提取高纯度氯化钟的方法,其特征在于:
[0015] (1)、将烧结机头末电场高碱金属含量的电除尘灰与水按1:1~1:4的比例在揽拌 罐内混合,并在120~18化/min的转速下揽拌20~30min ;
[0016] (2)、待除尘灰中可溶性成分全部浸入水中,将浮于液体表面的泡沫去除后,采取 抽滤或压滤的方式将揽拌后的泥浆进行固液分离;
[0017] (3)、分离后的滤渣参与二次浸出或返回烧结使用;将滤液升溫到9rC~99。恒 溫;
[0018] (4)、将系统自身所产生的低纯度氯化钟再次循环,加入到恒溫的除尘灰浸出液 中,使之形成过饱和固液混合物;
[0019] 巧)、揽拌、溶解:将恒溫的过饱和固液混合物揽拌1~3min,使可溶性杂质溶入水 中;
[0020] 化)、加热、恒溫、过滤:将恒溫的过饱和固液混合物在9rC~99°C恒溫条件下进 行过滤,采用滤网或滤布直接从溶液中拱出未能溶解的KC1晶体,得到纯度>98.5%的KC1 产品;
[OOW (7)、冷却:将过滤后剩余溶液冷却至室溫,得到常溫的KC1过饱和固液混合物;
[0022] (8)、过滤:过滤常溫的KC1过饱和固液混合物,得到纯度> 99. 7%高纯度KC1结 晶W及杂质含量较高的KC1饱和溶液;
[0023] 巧)、将杂质含量较高的KC1饱和溶液经过蒸发结晶,得到低纯度氯化钟,再将低 纯度氯化钟与恒溫滤液W 1:4~1:8的比例混合后参与循环;
[0024] (10)定期检测储液罐中液体浓度,当化:Κ大于1:2时,将储液罐中液体排放掉, W保证KC1产品质量。
[00巧]本发明的有益效果为:
[00%] 烧结电除尘灰的无害化资源再利用,缓解了因钟和钢富集而造成的藍条和隔热垫 间隙糊堵,抽风系统粘料,阻塞气流通道的现象发生,可明显提高烧结矿产量和质量;钟和 钢的去除降低了粉尘比电阻,使粉尘较易荷电,避免了极板附近产生反电晕现象,从而提高 除尘效率;同时降低了高炉碱金属负荷,促进高炉顺行。本发明可在不添加任何除杂试剂的 条件下提取出高纯度KC1晶体,纯度高于99. 7%,收率约为84. 5%,实现了高效低投入,成 倍增加产品附加值,不仅为烧结除尘灰无害化处理提供了一条新的途径,而且合理利用了 资源,变废为宝,创造可观的经济效益。
【附图说明】
[0027] 图1是电除尘灰提取高纯度氯化钟系统示意图。
[0028] 图中:灰斗1、进水管2、揽拌罐I 3、过滤器I 4、滤渣烘干出料装置5、加热器6、揽 拌罐II 7、加热保溫器8、过滤器II 9、精KC1烘干出料装置I 10、冷却装置11、过滤器III12、 精KC1烘干出料装置II 13、储液罐14、蒸发结晶器15、粗KC1烘干出料装置16。
【具体实施方式】
[0029] 由图1可见,电除尘灰提取高纯度氯化钟系统主要由灰斗1、进水管2、揽拌罐I 3、 过滤器I 4、滤渣烘干出
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