用于超超临界无炉水泵直流锅炉的蒸汽吹管方法

文档序号:9595480阅读:931来源:国知局
用于超超临界无炉水泵直流锅炉的蒸汽吹管方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及一种锅炉蒸汽吹管方法,具体是指用于超超临界无炉水栗直流锅炉的蒸汽吹管方法。
【背景技术】
[0002]随着国家工业的高度发展,电力需求量也越来越大,要求越来越高,因此,火力发电厂在国家经济高度发展的过冲中显示出越来越重要的作用。作为火力发电厂中最重要的设备之一,锅炉及其附属设备的更新换代也越来越快。高参数、大容量的超超临界直流锅炉因其具有高发电量、低煤耗的经济优势,成为近年来发展最快,使用最普遍的锅炉类型。以往直流锅炉都带有用作锅炉启动的炉水栗,但是由于炉水栗价格高,运行要求高,检修复杂,逐渐在新型火电厂的设计中被取消。而无炉水栗的超超临界直流锅炉均有投资成本低,系统简单,运行方便等优点,但是由于热量无法被回收,存在在机组启动阶段耗水量大,锅炉在低负荷湿态运行时水冷壁热负荷分配不均,容易超温等问题。
[0003]新安装的机组因为制造、安装、储存、运输等方面的原因,在过热器、再热器系统及蒸汽管道内不同程度地残存着沙粒、氧化铁皮、铁肩、焊渣、未冲洗掉的化学清洗物,通过锅炉吹管可清除上述杂物,避免机组投产后,这些物质存在于受热面内,引起受热面管子堵塞、爆管及高温腐蚀,或被带入汽轮机内,将危及汽轮发电机组的安全运行。以往新建机组大多采用降压吹管的方式,但是降压蒸汽吹管方法耗水量大,对锅炉吹管临时系统冲击大,吹管工期长。
[0004]因此,为了解决超超临界无炉水栗直流锅炉启动阶段水和热量难以回收,耗水量大等问题,保证超超临界无炉水栗直流锅炉高效、快速、保质的完成蒸汽吹管,本案提出了一种适用于超超临界无炉水栗直流锅炉的快速蒸汽吹管方法。

【发明内容】

[0005]本发明的目的是提供用于超超临界无炉水栗直流锅炉的蒸汽吹管方法,利用该蒸汽吹管方法,一方面可以有效缓解在超超临界直流锅炉在无炉水栗情况下启动阶段及低负荷湿态运行阶段水、热难以回收,耗水、热量大的问题,大大减小机组启动阶段及吹管阶段的水、热消耗量,另一方面可以发挥稳压吹管方法的优势,大大减小吹管过程中对临时系统的冲击,缩短锅炉蒸汽吹管的工期,保证超超临界无炉水栗直流锅炉的蒸汽吹管快速、高效、保质完成。
[0006]本发明的上述目的通过如下技术方案来实现的:用于超超临界无炉水栗直流锅炉的蒸汽吹管方法,其特征在于,该方法包括如下步骤:
[0007]第一阶段:试吹管及过、再热器减温水管道、高压旁路管道吹扫;
[0008]第二阶段:锅炉过、再热器及连接管道串联稳压吹扫;
[0009]第三阶段:锅炉过热器、再热器及连接管道串联稳、降压吹扫;
[0010]打靶合格后,锅炉停炉保养,吹管工作结束。
[0011]本发明中,所述第二阶段的具体过程如下:
[0012]锅炉升温升压,分离器压力达到3MPa、5MPa、7MPa,各进行一次试吹,确认吹管临时系统的安全性合格,试吹结束后,开启临冲门,通过逐步增加燃料量,增投制粉系统运行台数,增加给水量,按照临冲门每开10s稳压5min的方法,缓慢升压,直至临冲门全开,分离器压力升至6MPa,控制燃料量,稳定压力,开始正式稳压吹管,吹管期间,投入过热器、再热器减温水系统,控制主蒸汽温度不高于420°C,稳压吹管时吹管系数控制在1.0?1.2之间,正式吹管持续时间约60min,吹管过程中,锅炉已转至直流运行,须加强受热面壁温监测,防止超温,当除氧器的除盐水的补水不够,导致除氧器水位低不利于给水栗运行时,开始停止稳压吹管,逐渐减少燃料量,降低分离器压力,至分离器出口压力降至IMPa时,逐渐关小临冲门,打开高旁临冲门,对高旁管道进行吹扫,并通过此吹扫来达到锅炉降压的目的,高旁管道吹扫30min,关闭高旁临冲门,停炉冷却12小时,期间根据炉水质量进行锅炉热炉放水或换水,在停炉期间,应清理集粒器。
[0013]本发明中,所述第三阶段的具体过程如下:
[0014]重复第二阶段吹管过程的程序,热态冲洗过程中投入炉水回收系统及精处理系统中的前置过滤器,在此阶段,完成试吹后先稳压吹管约40min后再调整燃料量及控制燃烧,进行降压吹管,降压吹管20次后可加装靶板,进行降压检验靶板,直至靶板连续两次合格为止,降压吹管参数控制指标:分离器压力至7.0MPa时同时开启两侧临冲门,分离器压力至5.0MPa时同时关闭两侧临冲门,主汽温度不超过420°C,每小时降压吹管次数约4次为宜,降压吹管时吹管系数控制在1.4?1.6之间,在降压吹管过程中,操作人员必须注意的是:降压吹管时,打开临冲门之后,储水罐水位会骤然上升,这是虚假水位,这时不必将给水调门关小,相反要增加给水量,以保证临冲门关闭后储水罐水位正常。
[0015]本发明中,所述第一阶段的具体过程如下:
[0016]首先,将除氧器水温循环加热至80°C ;
[0017]然后,启动锅炉给水栗,锅炉上水,进行lOMPa水压试验,检查吹管系统及临冲门的严密性;
[0018]然后,冷态冲洗至水质合格;
[0019]冷态冲洗采用开式冲洗、循环冲洗,冲洗过程中,应加氨和联氨处理,调节冲洗水的pH值为9.0?9.5,联氨过剩量为50?100mg/L,炉水Fe > 1000 μ g/1或炉水发红、发浑时,应加强排污或用整炉换水方式以降低含铁量,
[0020]冷态冲洗水质合格要求:水的电导率< 1 μ S/cm, Fe〈100ppb、PH值9.3?9.5 ;
[0021]然后,过热器和再热器减温水侧管路冲洗;
[0022]在锅炉上水前,事先将过热器减温水管道从调节门处断开,调节门前水侧管道接临时管至机组排水槽,调节门后汽侧管道接临时管至安全开阔区域对空排放,打开过热器一、二级减温水调节阀前电动门,冲洗过热器减温水侧管道,冲洗时间约30min,直至冲洗合格;
[0023]打开再热器减温水总电动门,冲洗再热器减温水水侧管道,冲洗时间约30min,直至冲洗合格,至此,减温水侧管路冲洗结束,
[0024]然后,锅炉点火热态清洗;
[0025]锅炉采用微油点火,按照升温升压速率,并逐步增加燃料量,分离器压力至1.3MPa,温度190°C左右,锅炉开始热态开式冲洗,当炉水水质满足:Fe〈300ppb时,启动锅炉疏水回收系统,开式闭式冲洗,当炉水水质满足:Fe〈500ppb时,投入精处理系统的前置过滤器,通过控制燃烧及临冲门的开度来维持分离器出口压力、温度稳定,直至热态冲洗水质合格,热态冲洗结束,
[0026]热态冲洗水质合格要求:水的电导率< 1 μ S/cm, Fe〈100ppb、PH值9.3?9.5 ;
[0027]然后,试吹管、减温水汽侧管路吹扫及高压旁路管道吹扫;
[0028]热态冲洗结束后,锅炉逐步增加燃料量,升温升压,
[0029]分离器压力至1.5?2.0MPa,通过控制燃烧,稳定压力和温度,进行试吹,检查吹管系统的膨胀、支撑及排汽口安全情况,试吹管采用降压吹管方式;
[0030]分离器压力至2.0?3.5MPa,通过燃烧控制,仍进行试吹管,检查吹管系统的膨胀、支吊架及排汽口安全情况,在此阶段进行3?5次试吹管,直至排气比较干净为止;
[0031]试吹结束后,待分离器出口压力至3.5MPa时,开启临冲门,进行过热器、再热器减温水汽侧管道反吹扫,压力降至1.5MPa时,通过燃烧控制压力稳定,对锅炉左、右侧减温水汽侧管道逐一进行稳压反吹扫,其流程是:
[0032]a、过热器二级减温水喷口一减温水管道一二级减温水调门后电动门一临时管一对空安全开阔区域;
[0033]b、过热器一级减温水喷口一减温水管道一二级减温水调门后电动门一临时管一对空安全开阔区域;
[0034]c、再热器事故减温水喷口一减温水管道一事故减温水调门后电动门一临时管一对空安全开阔区域;
[0035]每条管道吹扫时间约20min,直至排汽干净、合格;
[0036]过热器、再热器减温水管道吹扫完毕后,开启高旁临冲门,吹扫高压旁路管道,时间约20min后,锅炉停炉;
[0037]锅炉停炉冷却,停炉期间,恢复过热器和再热器减温水管道、调节阀门及流量计,并调试、传动减温水调节阀,确保其可正常投用,安排清理集粒器。
[0038]本发明的吹管方法可以有效缓解在超超临界直流锅炉在无炉水栗情况下耗水量大的问题,另外,该吹管方法采用稳、降压结合,发挥稳压吹管方法的优势,大大减小锅炉蒸汽吹管的时间,是一种节能、高效、快速的锅炉蒸汽吹管方法。
[0039]与现有锅炉蒸汽吹管方法相比,本发明有如
当前第1页1 2 3 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1