锅炉专用高效低耗燃煤添加剂的制作方法

文档序号:5104705阅读:330来源:国知局
专利名称:锅炉专用高效低耗燃煤添加剂的制作方法
技术领域
本发明涉及一种添加剂,尤其是涉及一种锅炉专用高效低耗燃煤添加剂。
背景技术
目前,煤炭依然是我国工业锅炉的主要能源,然而由于煤质不等,经常会出现煤燃烧不 完全、炉膛结渣结焦、煤渣含碳量高、灰尘多和释放有害气体等问题。为了改善煤的燃烧效 率,减少废渣和废气的产生,大多采用在燃煤过程中加入添加剂。现有煤炭添加剂包括无机 盐类以及在无机盐类的基础上加入少量有机化合物类,无机盐类组分各异,效果也不尽相同, 有些是废物再利用,针对性不强,用量大;加入低分子有机化合物的目的是在起燃阶段提高 温度促使煤的燃烧,但是有机化合物具有燃烧快耗氧大的特点,少量的加入并不能起到高效 的助燃作用,此外,还有的加入有机聚合物类,目的是在低温下使有机聚合物发生裂解变成 小分子烃类或含氧烷类促使煤的快速燃烧,但是也有可能在分解的过程中产生有毒物质造成 二次污染。因此,研究出一种成分简单、无毒、无刺激、无挥发、对人体无毒害、对环境无 污染的高效节能添加剂是非常必要的。

发明内容
本发明的目的是提供一种锅炉专用高效低耗燃煤添加剂。
为达到上述目的,本发明采取下述技术方案 一种锅炉专用高效低耗燃煤添加剂,包括 下述重量份的组分
氯化镁20—30份 硝酸钠25—35份
硝酸钾15—25份 氯酸钠 5—15份
氯酸钾 5—15份 高锰酸钾l一5份
所述添加剂成分氯化镁和硝酸钠的作用是使燃煤膨松,防止燃烧时结焦。 所述添加剂成分硝酸钾、氯酸钠、氯酸钾、高锰酸钾起助燃作用,可在不同温度下陆续 分解放出助燃成分促使燃煤完全燃烧,进而提高煤炉的炉温和热效率。
所述添加剂使用时按照添加剂与煤的重量份比为l一3 : 1000均匀的泼洒于煤面即可。 所述添加剂可应用于土炉、链条炉、往复炉、煤粉炉和流化床等锅炉。 本发明的原理是在煤层表面喷洒添加剂后,添加剂的主要成分氯化镁和硝酸钠会使煤燃 烧时膨松,发生共震裂解,重组碳链;同时添加剂的其它成分硝酸钾、氯酸钠、氯酸钾、高 猛酸钾会在不同温度下陆续分解并放出各种助燃成分,令燃烧时间延长,促使燃煤燃烧完全,
进而提高锅炉的炉温和热能从而达到最大限度的节煤效果;此外,在共振效应燃烧作用下对 锅炉还具有清焦、除硫、消烟、除积垢、防止碳焦再被粘附等保护作用,能达到卯%以上的 效果,能延长设备的使用寿命,降低有害物质排放,达到环保节能的效果,是新一代多功能 的高效节能产品。
本发明的有益效果
(1) 火焰升高,颜色变赤白,燃烧强度增强,炉温、蒸汽量逐渐升高;
(2) 炉膛燃烧区扩展;
(3) 层状煤层变得膨胀与疏松;
(4) 清焦、除灰垢和除硫效果显著;
(5) 节煤率提高。


图la是加入添加剂前炉火的颜色;
图lb是加入添加剂后炉火的颜色;
图2a是加入添加剂前炉堂燃烧区; 图2b是加入添加剂后炉堂燃烧区;
图3是加入添加剂前后层状煤层膨胀与疏松情况对照图。
具体实施例方式
以下优化实施例仅用于阐述本发明,并不限制本发明的保护范围。本技术领域的普通技 术人员依据以上公开的组分范围组合,均可实现本发明的目的。 实施例1
按照重量份数取氯化镁28份、硝酸钠33份、硝酸钾22份、氯酸钠12份、氯酸钾13份、 高锰酸钾4份混合均匀即可。
将上述添加剂配方在往复炉内进行了试验,未加燃煤添加剂时基本情况如下所述
(1) 火势弱,火焰中焰、内焰燃烧不强烈,见图la;
(2) 锅炉的炉排分灰箱灰分多、灰分含碳量较高;
(3) 烟道烟灰多、烟灰颜色深;
(4) 烟囱消烟降尘设备随循环水出的灰分多,颜色深;
(5) 烟囱冒黑烟现象较为严重;
(6) 由于炉渣烧结严重,操作工人几乎每半个小时要把烧结的炉渣撬开打碎,操作人员劳 动强度大。
按照添加剂与煤的重量份比1 : 1000加入燃煤添加剂后,情况如下所述
(1) 火焰升高,颜色变赤白,火焰比未加添加剂前好,火焰充满炉膛,见图lb;
(2) 锅炉炉排分灰箱的灰减少50%以上,灰分含碳量比以前低;
P)烟道温度比未加添加剂时有所提高,烟道灰减少50%以上,烟灰比未加添加剂前干净 很多;
(4) 烟囱消烟降尘设备随循环水出的灰分,比未加添加剂时减少约50%,颜色由原来的黑 色变成灰白色;
(5) 使用添加剂后,没有黑烟现象出现;
(6) 由于加入添加剂后,炉渣变得很疏松,几乎达到自动排渣的效果,工人劳动强度降低。 加入添加剂后,节煤率为
加添加剂前日平均耗煤量为26600kg,加添加剂后日平均耗煤量为22493kg。
节煤率=(加添加剂前日平均耗煤量_加添加剂后日平均耗煤量)x 100/加添加剂前日平
均耗煤量=(26600 — 22493) x 100/26600=15.44%。
实施例2
按照重量份数取氯化镁25份、硝酸钠30份、硝酸钾20份、氯酸钠10份、氯酸钾10份、 高锰酸钾3份混合均匀即可。
将上述添加剂配方在圆炉内进行了试验,未加燃煤添加剂时基本情况如下所述
(1) 24小时耗煤为2.7T,测温点温度约为1090—1110。C;
(2) 炉堂后半部分没有充满火焰,燃烧不够强烈,见图2a;
(3) 炉膛内煤紧密的堆在一起,结渣结焦现象比较严重,煤燃烧不充分,见图3;
(4) 烟囱冒黑烟现象较为严重,渣灰中含碳量较高;
(5) 由于炉膛结渣严重,每次需要先把渣打碎才能下灰渣,操作人员劳动强度大。 按照添加剂与煤的重量份比2 : IOOO加入添加剂后,情况如下所述
(1) 24小时耗煤为2,1T,测温点温度约为1120—1150'C;
(2) 炉膛燃烧区扩展,向后位移l/3左右,燃烧强烈,见图2b;
(3) 层状煤层变得膨胀与疏松,见图3中的对比,炉膛结渣结焦现象好转,通风对流增大, 煤燃烧充分;
(4) 烟气浓度降低;
(5) 渣灰疏松,容易操作,操作人员工作强度减轻。 加入添加剂后,节煤率为
加添加剂前吨釉平均耗煤量为1.190吨,加添加剂后吨釉平均耗煤量为0.9839吨。
节煤率=(加剂前吨釉平均耗煤量一加剂后吨釉平均耗煤量)xl00/加剂前吨釉平均耗煤 量=(1.190_0.9839) x丽l.190=17.31%。 实施例3
按照重量份数取氯化镁22份、硝酸钠28份、硝酸钾18份、氯酸钠8份、氯酸钾8份、 高锰酸钾2份混合均匀即可。
按照添加剂与煤的重量份比3 : IOOO加入燃煤添加剂后,将上述配方添加剂在链条炉内 进行了试验,同样发现了煤燃烧强度增强、煤层疏松、结渣结焦减少、炉渣含碳量低、黑烟 现象好转和节约煤量等有益效果。
节煤率
加添加剂前万米纸板平均耗煤量为651.13kg,加入添加剂后万米纸板平均耗煤量为 507,86kg。
节煤率=(加添加剂前万米纸板平均耗煤量一加添加剂后万米纸板平均耗煤量)xl00/加 添加剂前万米纸板平均耗煤量=(653.13_507.86) xl00/653.13=22.0%。
权利要求
1.一种锅炉专用高效低耗燃煤添加剂,其特征是包括以下重量份的组成组分氯化镁 20-30份硝酸钠25-35份硝酸钾 15-25份氯酸钠5-15份氯酸钾 5-15份 高锰酸钾 1-5份。
2. —种权利要求1所述锅炉专用高效低耗燃煤添加剂的使用方法,其特征是添加剂与煤的重
全文摘要
本发明公开了一种锅炉专用高效低耗燃煤添加剂,包括以下重量份的组成组分氯化镁20-30份、硝酸钠25-35份、硝酸钾15-25份、氯酸钠5-15份、氯酸钾5-15份、高锰酸钾1-5份,添加剂与煤的重量份比为1-3∶1000。本发明具有如下优点煤燃烧强度增强、炉温升高,炉膛燃烧区扩展,层状煤层变得膨胀与疏松,清焦、除灰垢和除硫效果显著,节煤率提高。
文档编号C10L9/00GK101358154SQ200810198150
公开日2009年2月4日 申请日期2008年8月29日 优先权日2008年8月29日
发明者邹炎龙 申请人:邹炎龙
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