一种短时间高炉煤气短缺下ccpp机组运转操作法的制作方法

文档序号:5219914阅读:316来源:国知局
专利名称:一种短时间高炉煤气短缺下ccpp机组运转操作法的制作方法
技术领域
本发明涉及燃气蒸汽联合循环发电机组(CCPP)领域,特别涉及一种短时间高炉煤气短缺下CCPP机组运转操作法。
背景技术
在设计负荷范围为150MW 300MW的燃气蒸汽联合循环发电机组(简称CCPP)中,当维持最低负荷150MW运行时,仍需要消耗高炉煤气30万m3/h和焦炉煤气2.3万m3/h。一旦发生高炉煤气短缺时,煤气供应量小于维持最低负荷150MW运转所需的消耗量,目前的办法是机组只能停机,而CCPP机组停机后频繁再启动,有以下弊端:I)停机后再启动操作工作量大,而且需要消耗大量的启动蒸汽;2)为保护燃机,避免过冷却动静碰磨,必须要等待燃机热部件温度冷却到一定程度后才允许启动,最少需要20小时,即使煤气短缺时间只有4 6小时,但再次启动仍必须要等待20小时,这样严重影响了电厂的经济效益;3)燃机热部件频繁在冷、热状态下交替会减少使用寿命。

发明内容
本发明的目的是提供一种短时间高炉煤气短缺下CCPP机组运转操作法,克服现有技术的不足,减少短时间煤气短缺造成CCPP机组停机事故的发生,避免由机组停机引发的一系列问题。为解决上述技术问题,本发明的技术方案是:一种短时间高炉煤气短缺下CCPP机组运转操作法,当机组所需高炉煤气在4 6小时短时间内供应不足,且高炉煤气供应不少于15万m3/h、焦炉煤气供应不少于1.8万m3/h时,使机组采取无负荷运转的形式,控制燃气轮机、蒸汽轮机、煤气压缩机的温度,保持随时并网状态,其具体步骤如下:I)将辅助设备由机组供电改为由国家电网供电;2)将自动控制系统投入,执行机组正常滑停程序,以1.26MW/分钟的速率缓慢降低负荷至9MW,此时燃气轮机GT、蒸汽轮机ST温度逐渐降低;3)与电网解列,机组保持3000rpm无负荷运行,此时高炉煤气消耗量15万m3/h,焦炉煤气消耗量1.8万m3/h;4)退出自动控制系统,汽轮机旁路由实际压力跟踪模式切换到最小压力模式,降低旁路压力设定,将高压主蒸汽压力由6.8Mpa降到5.0Mpa,中压主蒸汽压力由1.8Mpa降到1.37Mpa,低压主蒸汽压力由0.22Mpa降到0.18Mpa,增大旁路开度,增加进入凝汽器蒸汽流量,增加循环冷却水带走热量,从而降低高压、中压、低压主蒸汽温度,减少蒸汽轮机ST鼓风摩擦产生的热量,降低蒸汽轮机ST升温速度;5)在降低高压、中压、低压主蒸汽温度的同时,确认低压调速汽门开度在28.5%冷却位置,冷却蒸汽轮机;中压调速汽门在蒸汽轮机无通风运行超过4.5小时后,打开进行冷却,中压缸进汽冷却汽轮机,防止蒸汽轮机末级静叶温度超过210°C发生动静碰磨;6)机组3000rpm无负荷运行时,密切监视CCPP机组的运行参数,尤其是控制燃气轮机轮盘空腔温度DCT在350°C ±20°C、蒸汽轮机末级静叶温度不超过210°C、煤气压缩机温度在300°C ±20°C,监视燃烧的稳定性及轴系振动情况,发现问题及时调整;7)当运行4 6小时机组所需高炉煤气供应量恢复后,重新将自动控制系统投入,机组并网并逐渐增加负荷,将辅助设备切换为机组供电运行,同时视煤气量供应量调整负荷。与现有技术相比,本发明的有益效果是:1)当短时间4-6小时左右煤气短缺时,CCPP机组通过解列、3000rpm无负荷运转保持随时再并网运行状态,一次至少可增加并网运行16小时,并可节约启动蒸汽600吨。2)可避免打闸停机,减少一次停机即可增加燃机热部件寿命当量运行195小时,相当于实际增加机组运行寿命130小时。
具体实施例方式下面对本发明的具体实施方式
作进一步说明:本发明一种短时间高炉煤气短缺下CCPP机组运转操作法,是当机组所需高炉煤气在4 6小时短时间内供应不足,且高炉煤气供应不少于15万m3/h、焦炉煤气供应不少于1.8万m3/h时,使机组采取无负荷运转的形式,控制燃气轮机、蒸汽轮机、煤气压缩机的温度,保持随时并网状态,其具体步骤如下:I)将辅助设备由机组供电改为由国家电网供电;2)将自动控制系统投入,执行机组正常滑停程序,以1.26MW/分钟的速率缓慢降低负荷至9MW,此时燃气轮机GT、蒸汽轮机ST温度逐渐降低;3)与电网解列,机组保持3000rpm无负荷运行,此时高炉煤气消耗量15万m3/h,焦炉煤气消耗量1.8万m3/h,此是本发明能够实现的基本条件,如煤气量供应达不到此值,则仍需停机;4)退出自动控制系统,汽轮机旁路由实际压力跟踪模式切换到最小压力模式,降低旁路压力设定,将高压主蒸汽压力由6.8Mpa降到5.0Mpa,中压主蒸汽压力由1.8Mpa降到
1.37Mpa,低压主蒸汽压力由0.22Mpa降到0.18Mpa,增大旁路开度,增加进入凝汽器蒸汽流量,增加循环冷却水带走热量,从而降低高压、中压、低压主蒸汽温度,减少蒸汽轮机ST鼓风摩擦产生的热量,降低蒸汽轮机ST升温速度,该步骤由操作人员手动操作;5)在降低高压、中压、低压主蒸汽温度的同时,确认低压调速汽门开度在28.5%冷却位置,冷却蒸汽轮机;中压调速汽门在蒸汽轮机无通风运行超过4.5小时后,打开进行冷却,中压缸进汽冷却汽轮机,防止蒸汽轮机末级静叶温度超过210°C发生动静碰磨,造成设备损坏;6)机组3000rpm无负荷运行时,密切监视CCPP机组的运行参数,尤其是控制燃气轮机轮盘空腔温度DCT在350°C ±20°C、蒸汽轮机末级静叶温度不超过210°C、煤气压缩机温度在300°C ±20°C,监视燃烧的稳定性及轴系振动情况,发现问题及时调整;7)当运行4 6小时机组所需高炉煤气供应量恢复后,重新将自动控制系统投入,机组并网并逐渐增加负荷,将辅助设备切换为机组供电运行,同时视煤气量供应量调整负荷,进入正常操作程序,由于一般高炉煤气短缺现象主要是4 6小时短时间供应不足,鲜有完全无气情形,所以本发明通过使机组进入无负荷运行状态等待煤气供应恢复,减少短时间煤气短缺造成CCPP机组停机事故的发生,从而避免由机组停机引发的一系列问题。
权利要求
1.一种短时间高炉煤气短缺下CCPP机组运转操作法,当机组所需高炉煤气在4 6小时短时间内供应不足,且高炉煤气供应不少于15万m3/h、焦炉煤气供应不少于1.SRmVh时,使机组采取无负荷运转的形式,控制燃气轮机、蒸汽轮机、煤气压缩机的温度,保持随时并网状态,其具体步骤如下: 1)将辅助设备由机组供电改为由国家电网供电; 2)将自动控制系统投入,执行机组正常滑停程序,以1.26MW/分钟的速率缓慢降低负荷至9MW,此时燃气轮机GT、蒸汽轮机ST温度逐渐降低; 3)与电网解列,机组保持3000rpm无负荷运行,此时高炉煤气消耗量15万m3/h,焦炉煤气消耗量1.8万m3/h ; 4)退出自动控制系统,汽轮机旁路由实际压力跟踪模式切换到最小压力模式,降低旁路压力设定,将高压主蒸汽压力由6.8Mpa降到5.0Mpa,中压主蒸汽压力由1.8Mpa降到1.37Mpa,低压主蒸汽压力由0.22Mpa降到0.18Mpa,增大旁路开度,增加进入凝汽器蒸汽流量,增加循环冷却水带走热量,从而降低高压、中压、低压主蒸汽温度,减少蒸汽轮机ST鼓风摩擦产生的热量,降低蒸汽轮机ST升温速度; 5)在降低高压、中压、低压主蒸汽温度的同时,确认低压调速汽门开度在28.5%冷却位置,冷却蒸汽轮机;中压调速汽门在蒸汽轮机无通风运行超过4.5小时后,打开进行冷却,中压缸进汽冷却汽轮机,防止蒸汽轮机末级静叶温度超过210°C发生动静碰磨; 6)机组3000rpm无负荷运行时,密切监视CCPP机组的运行参数,尤其是控制燃气轮机轮盘空腔温度DCT在350°C ±20°C、蒸汽轮机末级静叶温度不超过210°C、煤气压缩机温度在300°C ±20°C,监视燃烧的稳定性及轴系振动情况,发现问题及时调整; 7)当运行4 6小时机组所需高炉煤气供应量恢复后,重新将自动控制系统投入,机组并网并逐渐增加负荷,将辅助设备切换为机组供电运行,同时视煤气量供应量调整负荷。
全文摘要
本发明涉及燃气蒸汽联合循环发电机组(CCPP)领域,特别涉及一种短时间高炉煤气短缺下CCPP机组运转操作法,其特征在于,当机组所需高炉煤气在4~6小时短时间内供应不足,且高炉煤气供应不少于15万m3/h、焦炉煤气供应不少于1.8万m3/h时,使机组采取无负荷运转的形式,控制燃气轮机、蒸汽轮机、煤气压缩机的温度,保持随时并网状态。与现有技术相比,本发明的有益效果是1)CCPP机组通过解列、3000rpm无负荷运转保持随时再并网运行状态,一次至少可增加并网运行16小时,可节约启动蒸汽600吨。2)减少一次停机即可增加燃机热部件寿命当量运行195小时,相当于实际增加机组运行寿命130小时。
文档编号F02C9/48GK103089452SQ201110336610
公开日2013年5月8日 申请日期2011年10月28日 优先权日2011年10月28日
发明者高星圣, 汪新, 孙德俊 申请人:鞍山钢铁集团公司第二发电厂
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