砂卵石地层土压平衡盾构施工渣土改良工艺的制作方法

文档序号:9449102阅读:995来源:国知局
砂卵石地层土压平衡盾构施工渣土改良工艺的制作方法
【技术领域】:
[0001] 本发明设及地层盾构施工技术领域,具体设及一种砂卵石地层±压平衡盾构施工 渣±改良工艺。
【背景技术】:
[0002] ±压平衡盾构施工过程中,如何防止渣±在刀盘上形成泥饼、在±舱内积压、堵 舱,在螺旋输送机出产生堵塞、喷涌、刀盘和刀具磨损等,仍是目前盾构隧道施工所面临的 主要难题。
[0003] 在砂卵石地层施工中,由于地层力学性质不稳定,卵碱石含量高,颗粒之间空隙 大,无粘聚力,使得开挖±体塑流性差,盾构推力、扭矩大、刀盘、刀具及螺旋输送机磨损严 重,推进速度极其缓慢,且地层在盾构施工扰动下稳定较差,给工程施工造成了极大的困 难。
[0004] 因此,如何进行有效的渣±改良,对盾构施工至关重要,渣±改良效果的好坏,将 直接影响到盾构掘进速度、开挖成本,甚至将直接影响工程的成败。目前关于渣±改良性能 评价主要是W室内试验研究为主的岩±工程和混凝±的试验方法,如巧落度试验、揽拌试 验、渗透试验、压缩试验、稠度试验、剪切试验、安定性试验等。
[0005] 上述试验和评价方法针对特定取样±,不能真实反映原状±的特性和施工环境的 影响。同时,考虑现场因素影响的砂卵石地层渣±改良试验较少。

【发明内容】

[0006] 本发明的目的是提供砂卵石地层±压平衡盾构施工渣±改良工艺,它改良工艺简 单,改良后的渣±能够防止渣±在刀盘上形成泥饼、在±舱内积压、堵舱,在螺旋输送机出 产生堵塞、喷涌、刀盘和刀具磨损等。
[0007] 为了解决【背景技术】所存在的问题,本发明是采用W下技术方案:它的改良工艺如 下:
[000引 1、±地改良剂的选择:在砂卵石地层中施工时时,为了避免±体塑流性不佳而发 生一系列施工问题,通常的办法就是向开挖面及±舱内注入一定比例的±体改良剂来改变 ±体的状态,使其达到盾构正常掘进的要求;应用于±压平衡盾构施工的±体改良材料有 多种类型,较为常用的大致有四类,其中泡沫和膨润±最为常,适用于泡沫剂进行±体改良 的地层主要有:颗粒级配相对良好的±体、平均粒径较大的±体、水量较高的±体;适用于 膨润±进行±体改良的地层主要有:细粒含量少的±体、透水性高的±体;
[0009] 1. 1、±体改良剂配比:根据现场施工经验,分别选取泡沫和两种膨润± (钢基膨 润±和巧基膨润±)较为合适的配比,进行对比分析;
[0010] 1.2、±体改良参数的确定:掘进初期,设立试验段,单独注入泡沫时,对渣±的 改良效果较差,除推力、扭矩较大及掘进速度较慢外,螺旋机还有喷涌现象。单独注入膨 润±时推力、扭矩大及掘进速度慢的现象依然存在,经过调研后,除了提高膨润±质量、比 重外,采取膨润±与泡沫按一定比例注入,并通过实际参数对比总结:最佳注入量为泡沫 400-500L/min,膨润±为 90-110L/min;
[0011] 2、±地改良:区间采用泡沫和膨润±泥浆相结合并在刀盘前分区式注入的方式 进行±体改良,膨润±发酵设备的与膨润±的发酵效果直接相关,在掘进初期,使用普通发 酵箱进行膨润±发酵,结果大量膨润±直接沉淀结块,发酵后的膨润±不仅浓度达不到要 求,而且还有大量块状膨润±导入盾构机的膨润±箱,经常造成膨润±系统管路不通,基于 反复试验结果,对原有膨润±发酵箱进行了改造,并加入揽拌系统,解决了膨润±沉淀的问 题;
[0012] 3、施工质量控制:
[0013]3. 1、泡沫发泡效果质量控制:为保证泡沫的发泡效果,盾构机上的泡沫系统调试 时,通过调节泡沫系统各路的电动球阀,尽量使实际发泡率与设定发泡率保持一致,再通过 泡沫效果观察口观察泡沫发泡效果,喷射出的泡沫W能够堆积为好;
[0014] 3. 2、出渣质量控制:螺旋机出渣情况最能直观反映出±仓内渣±改良情况,控制 好出渣情况能有效控制渣±改良情况,掘进过程主要从W下几个方面控制:(1)泡沫含量 控制:如果泡沫加入量适合,在螺旋机所出的渣±中会看到明显的气泡,特别是在砂卵石 地层中,细颗粒沙粒间的间隙中会有气泡填充,当泡沫加入量不够,渣±流动性不好,分散 不均匀,此时应加大泡沫注入量,而泡沫加入过多则会有白色泡沫自螺旋机中流出,造成浪 费;(2)水含量控制:螺旋机所出的渣±含水量过低,渣±干燥,说明加入水量不够,在砂卵 石地层中特别容易导致螺旋机堵塞,应该立即加大泡沫注入量,或则单独用一个管加水,保 证足够的水量注入,如果加入的水量过多,则会出现渣±与水的离析现象,大颗粒卵石会出 入±仓底部,使刀盘扭矩增大,出现运种情况应立即增大膨润±浓度,加大泡沫发泡率,W 降低水的总注入量;(3)出渣均匀性控制:当±仓±体揽拌不均匀时,螺旋机所出渣±会出 现时干时稀的情况,而且经常出现大块渣±,出现运种情况应当适当增大刀盘转速,降低掘 进速度,掘进前提前开始转动刀盘,使±仓±体尽量揽拌均匀;
[0015] 4、±体改良效果及分析:
[001引4. 1、出渣效果检测与分析:渣±具有良好的流动性,颗粒之间的摩擦力减小,特别 是大颗粒完全被细颗粒包裹,不仅能顺利被携裹出上仓,而且大颗粒由于直接接触面减小, 摩擦力也会降低,有效的降低了刀盘的揽拌扭矩,减少刀盘的磨损;
[0017] 4. 2、掘进参数检测与分析:(1)刀盘转速与推力、扭矩的关系:地层主要是W砂卵 石为主,刀盘转速一般设为1.0~1.3转;(2)渣±改良对渣溫影响:区间试掘进阶段,采 用只注入泡沫的渣±改良方案,卵石大颗粒无法出±仓,大都沉积在±仓底部,卵石间摩擦 力很大,刀盘转动过程中产生大量的热量,而且由于掘进速度缓慢,一环掘进时间过长,也 会有大量的热量产生,在采用膨润±和泡沫混合注入后,±仓内沉积的大颗粒卵石大都被 带出,±仓内渣±混合均匀,流动性强,颗粒间由于填充有膨润±和泡沫,摩擦力降低,而且 掘进速度大幅增高,因此每环产生的热量较W前降低很多;(3)渣±改良对±压的影响:渣 ±改良技术对±压的影响主要在停机后±仓的保压状况。砂卵石地层中,由于卵石颗粒间 含有大量空隙,在停机状态下,上仓泄压快、幅度大,停机40min后,上部±压降到0.OlMpa, 采用膨润±与泡沫混合注入后,掌子面上形成的泥膜有很好的防渗性能,±仓±压降到 0. 04Mpa后不再下降,良好的保压性能有效的防止停机状态下掌子面±层塌落,从而减少地 表沉降。
[0018] 本发明具有W下有益效果:它改良工艺简单,改良后的渣±能够防止渣±在刀盘 上形成泥饼、在±舱内积压、堵舱,在螺旋输送机出产生堵塞、喷涌、刀盘和刀具磨损等。
【具体实施方式】:
[0019] 本【具体实施方式】它改良工艺简单,改良后的渣±能够防止渣±在刀盘上形成泥 饼、在±舱内积压、堵舱,在螺旋输送机出产生堵塞、喷涌、刀盘和刀具磨损等。
[0020] 为了解决【背景技术】所存在的问题,本发明是采用W下技术方案:它的改良工艺如 下:
[0021] 1、±地改良剂的选择:在砂卵石地层中施工时时,为了避免±体塑流性不佳而发 生一系列施工问题,通常的办法就是向开挖面及±舱内注入一定比例的±体改良剂来改变 ±体的状态,使其达到盾构正常掘进的要求;应用于±压平衡盾构施工的±体改良材料有 多种类型,较为常用的大致有四类,其中泡沫和膨润±最为常,适用于泡沫剂进行±体改良 的地层主要有:颗粒级配相对良好的±体、平均粒径较大的±体、水量较高的±体;适用于 膨润±进行±体改良的地层主要有:细粒含量少的±体、透水性高的±体;
[0022] 1. 1、±体改良剂配比:根据现场施工经验,分别选取泡沫和两种膨润± (钢基膨 润±和巧基膨润± )较为合适的配比,进行对比分析,对比分析见下表:
[002引表1化、化基膨润±比较
[0026] 表2膨润±与渣±的配比
[0027]
[0028]I. 2、±体改良参数的确定:掘进初期,设立试验段,单独注入泡沫时,对渣±的 改良效果较差,除推力、扭矩较大及掘进速度较慢外,螺旋机还有喷涌现象。单独注入膨 润±时推力、扭矩大及掘进速度慢的现象依然存在,经过调研后,除了提高膨润±质量、比 重外,采取膨润±与泡沫按一定比例注入,并通过实际参数对比总结:最佳注入量为泡沫 400-500L/min,膨润上为 9〇-110L/min;
[0029] 2、±地改良:区间采用泡沫和膨润±泥浆相结合并在刀盘前分区式注入的方式 进行±体改良,膨润±发酵设备的与膨润±的发酵效果直接相关,在掘进初期,使用普通发 酵箱进行膨润±发酵,结果大量膨润±直接沉淀结块,发酵后的膨润±不仅浓度达不到要 求,而且还有大量块状膨润±导入盾构机的膨润±箱,经常造成膨润±系统管路不通,基于 反复试验结果,对原有膨润±发酵箱进行了改造,并加入揽拌系统,解决了膨润±沉淀的问 题;
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