一种小口径金属旧管道长距离内翻衬软管修复方法

文档序号:5800310阅读:238来源:国知局
专利名称:一种小口径金属旧管道长距离内翻衬软管修复方法
技术领域
本发明涉及油田地面工程中管道大修工程的一种内翻衬软管修 复方法,尤其是一种小口径金属旧管道长距离内翻衬软管修复方法。
背景技术
目前油田在用钢质旧管道修复方法有穿插聚乙烯(PE)塑料管 法,挤涂水泥砂浆(或环氧胶泥)法,翻转内衬玻璃钢法和内衬不锈
钢法等。这些方法普遍适用于4)159腿以上中、大口径钢质管道修复。 并且一次修复长度一般不超过300m。
至于ct) 114mm以下小口径旧管道即便采用最适用的翻转内衬玻璃 钢软管法一次修复长度也不过lOOm。小口径管道一次内衬里距离短 的主要原因有二个 一是通道面积小,通常采用的低压压风机翻转压 力(如0.2 0. 7pa)不够,翻不动。若加大翻转压力,势必要增加 玻璃钢软管的抗拉力,也就是增加壁厚,这样就将减小原管道的通道 面积,降低输液量。二是采用通用型不饱和聚酯树脂作玻璃钢管的胶 粘剂,凝胶时间虽然能通过调整配方进行控制,但控制凝胶时间在5 小时以上,胶液就比较粘稠,又给修复工作带来很大不便。
至于穿插塑料管、挤涂水泥砂浆等办法,由于小口径管道弯曲, 断面变形等原因均不适用。
在(J)114mm以下小口径旧管道内衬修复时,采用翻转器进行施 工,装入翻转器内的浸胶软管在压縮空气作用下实现翻衬,进入被 修钢管内,浸胶层朝外紧贴钢管内壁,防渗透层朝里成为衬里管内 壁,构成钢塑复合管。但在试验中我们发现翻衬软管长度在150米 以上时,翻衬压力要达到0. 6 0. 7Mpa,并且修复速度不容易控制, 存在安全隐患;同时翻衬压力大需要软管的厚度也要增厚才能实现 翻衬修复施工,这样不但会縮小被修管道的通径而且会增加软管成 本,不利于推广应用。

发明内容
为了克服背景技术的不足,本发明提供 一种小口径金属旧管道长距离内翻衬软管修复方法。该方法对于小114mm以下小口径管道 实现一次翻衬距离500m左右;简化现场修复工艺,降低技术难度, 节约修复成本。
本发明的技术方案是该小口径金属旧管道长距离内翻衬软管修
复方法包括下列步骤
a)、空气压縮机与翻转器相连接,翻转器内缠绕的软管内及被
修复管道内穿有牵引绳;
(2) 、在翻转器壁上固定加润滑剂装置,加润滑剂装置内充满润 滑剂,加润滑剂装置通过管线与翻转器密封固定连接,管线上安装有 控制阀,加润滑剂装置与翻转器构成连通器,加润滑剂装置下部密封 固定连接有出油管线,出油管线末端位于软管出口处,管线上装有控 制阀;
(3) 、内翻衬软管修复时,加润滑剂装置内的润滑油在风压的作 用下,经过出油管线涂敷在内衬软管的外表面的底面;
(4) 、内翻衬软管修复时同时用牵引绳进行牵引,牵引绳端头与 内衬软管端头固定在一起;
(5) 、翻衬时从被修复管道另一端拖拉牵引绳,即对牵引绳施加 的拉力,拉动内衬软管前移。
本发明具有如下有益效果玻璃钢软管翻转衬入旧管道内需要以 空气或水作介质传递动力,我们采用空气作介质,选择空气压缩机作 动力源。空气压縮机的工作压力转化为玻璃钢软管翻转的推动力。该
推动力的作用 一是使软管翻转,即将软管内表面朝外,外表面朝里 进行转换;二是克服阻力将软管向前推移。这种推动力越大, 一次翻 衬修复旧管道距离越长。油田集输管道中60%是4>114以下小口径管 道。由于小口径管道通径面积小,即使压空气压縮机用最大压力工作, 所提供的推动力也很小, 一次翻衬软管距离很短。比如DN50软管, 压风机工作压力达到最大(0. 7Mpa),所产生的推动力才达到1000 1200N,翻衬软管长度只有50 100m。压风机工作压力所产生对软管 的推力一部分用于软管翻衬,其余部分用于克服阻力使软管前移。由 于小口径管道通径面积小,压风机的工作压力转化为软管推力也小, 所以软管一次翻衬长度就短。本发明中采用在软管内穿绳,用拖拉绳产生的牵引力加大对软管的推力,加大对软管的推力使软管一次翻衬
长度从50 100m提高到250 300m。
翻衬软管阻力主要是摩擦阻力,包括机械运转产生的摩擦阻力和 软管翻衬过程中软管与软管的摩擦阻力。其中软管与软管的摩擦阻力 占90%以上。软管与软管摩擦阻力之所以大,主要原因是软管材料一 般都是合成纤维织物或聚合物材料,其摩擦系数一般在0. 15 0. 5, 可见设法降低摩擦系数是减少摩擦阻力的有效途径。为此,本发明在 翻转器软管出口处设置加润滑剂装置,在软管翻衬过程中不断有润滑 剂填充在软管与软管相对运动表面上起隔离和润滑作用,试验以 DN50软管为例,减摩润滑能增加翻衬长度100 200m。
针对油田小114mm以下小口径管道多,而且长度多在1000m以内 的特点,本发明一种在两头开挖操作坑,采取上述加润滑剂、加绳牵 引等技术措施,确保一次翻衬长度能达到500m。同时大大降低软管 翻衬压力,在O. 1 0.3Mpa压力下就能翻衬,从节能和施工安全角度 具有重要意义。即节约投资,又不损坏地貌,有利于环保,降低原油 生产成本,延长油田管道使用寿命。
应用上述方法我们进行了软管修复对比试验,翻衬小76mm软管 275米,翻转器翻衬压力最高为0. 3Mpa,如果不采取加油润滑,加绳 牵引等措施,翻转器翻衬压力最高为0.65Mpa。应用本发明翻衬压力 降低了一半以上,并且翻衬速度容易控制。


图1是软管翻衬示意图。
图中l-空气压縮机;2-翻转器;3-加润滑剂装置;4 -软管 5-被修复管道;6-牵引绳;7-对牵引绳施加的拉力;8-管线;9-出油 管线。
具体实施例方式
下面结合实施例对本发明作进一步说明
该小口径金属旧管道长距离内翻衬软管修复方法包括下列步骤
(a) 、空气压縮机1与翻转器2相连接,翻转器2内缠绕的软管
4及被修复管道内穿有牵弓I绳6;
(b) 、在翻转器2壁上固定加润滑剂装置3,加润滑剂装置3内充满润滑剂,加润滑剂装置3通过管线8与翻转器2密封固定连接, 管线8上安装有控制阀,加润滑剂装置3与翻转器2构成连通器,加 润滑剂装置3下部密封固定连接有出油管线9,出油管线9末端位于 软管4出口处,油管线9装有控制阀;
(c) 、内翻衬软管修复时,翻转器2内来自空气压縮机1风力同 样作用于加润滑剂装置3内的液面上,加润滑剂装置3内的润滑剂在 高差重力作用下经过出油管线9涂敷在内衬软管4的外表面的底部, 衬过程中不断有润滑剂填充在软管与软管相对运动表面上起隔离和 润滑作用,试验表明效果很好,以DN50软管为例,减摩润滑能增加 翻衬长度100 200m;
(d) 、内翻衬软管修复时同时用牵引绳6进行牵引, 一根牵引绳 6分为两部分, 一部分为钢丝绳, 一部分为编织扁带,编织扁带部分 穿入内衬软管内,编织扁带端头与内衬软管端头固定在一起,钢丝绳 部分穿过被修复管道5,被修复管道内的牵引绳为钢质有利于其穿过 被修复管道;
(e) 、翻衬时从被修复管道另一端拖拉牵引绳6,如图所示的对 牵引绳施加的拉力7,即拖拉被修复管道内的牵引绳,拉动内衬软管 4前移,内衬软管内牵引绳即编织扁带靠其与内衬软管之间的摩擦力 带动内衬软管前移,此时推动内衬软管前移的动力除了压风机提供的 推力外,还有牵引绳的牵引力,推动软管前移的推力增大了, 一次翻 衬距离也就长了。
以上两种方法综合可将DN50软管翻衬距离增加到400 500m, DN66 DN 100软管一次翻衬距离大于500m。
权利要求
1、一种小口径金属旧管道长距离内翻衬软管修复方法,其特征在于包括下列步骤(a)、空气压缩机(1)与翻转器(2)相连接,翻转器(2)内缠绕的软管(4)内及被修复管道内穿有牵引绳(6);(b)、在翻转器(2)壁上固定加润滑剂装置(3),加润滑剂装置(3)内充满润滑剂,加润滑剂装置(3)通过管线(8)与翻转器(2)密封固定连接,管线(8)上安装有控制阀,加润滑剂装置(3)与翻转器(2)构成连通器,加润滑剂装置(3)下部密封固定连接有出油管线(9),出油管线(9)末端位于软管(4)出口处;(c)、内翻衬软管修复时,加润滑剂装置(3)内的润滑剂在风压的作用下,经过出油管线(9)涂敷在内衬软管(4)的外表面的底部;(d)、内翻衬软管修复时同时用牵引绳(6)进行牵引,牵引绳(6)端头与内衬软管端头固定在一起;(e)、翻衬时从被修复管道另一端拖拉牵引绳(6),即对牵引绳施加的拉力(7),拉动内衬软管(4)前移。
全文摘要
本发明涉及一种小口径金属旧管道长距离内翻衬软管修复方法。该方法包括下列步骤(1)空气压缩机(1)与翻转器(2)相连接,翻转器(2)内缠绕的软管(4)内及被修复管道内穿有牵引绳(6);(2)在翻转器(2)壁上固定加润滑剂装置(3);(3)内翻衬软管修复时,加润滑剂装置(3)内的润滑油剂涂敷在内衬软管(4)的外表面的底部;(4)内翻衬软管修复时同时用牵引绳(6)进行牵引;(5)翻衬时从被修复管道另一端拖拉牵引绳(6)。该方法对于φ114mm以下小口径管道实现一次翻衬距离500m左右;简化现场修复工艺,降低技术难度,节约修复成本。
文档编号F16L55/18GK101413613SQ200810137578
公开日2009年4月22日 申请日期2008年11月21日 优先权日2008年11月21日
发明者刘玉玲, 孙建松, 张锡九, 樊三新 申请人:大庆油田有限责任公司
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