一种熔硫蒸汽管道结构的制作方法

文档序号:13329161阅读:149来源:国知局

本发明涉及硫酸的制备技术领域,具体为硫酸车间中一种熔硫蒸汽管道结构。



背景技术:

在硫酸车间制取硫酸时,需要采用熔硫槽将固体硫磺熔化,其采用的热源是来自于hrs锅炉生产的0.7mpa、165℃饱和蒸汽,然后将饱和蒸汽并入0.5mpa、160℃的蒸汽管网。虽然蒸汽汽量充足,但因蒸汽焓降低,温度下降太快,影响了化磺速率。将化磺蒸汽全开工作时,可连续40分钟熔化固体硫磺约10吨,再升温80分钟后方可再次化磺,相当于平均化磺量5吨/每小时,还没有剔除熔硫相关设备检修、过滤机排渣和槽子清渣影响的化磺量。但是硫酸装置满负荷生产需消耗精制硫磺12.5吨,缺口相当大。



技术实现要素:

本发明的目的是针对以上问题,提供一种熔硫蒸汽管道结构,其能够有效利用废热锅炉汽包中的高压蒸汽,增大化磺速率。

为解决上述技术问题,本发明所采用的技术方案是:一种熔硫蒸汽管道结构,包括熔硫槽及与之连接的化磺蒸汽总管,蒸汽管网连接至化磺蒸汽总管;该结构还包括废热锅炉汽包,其通过管道连接至化磺蒸汽总管,废热锅炉汽包与熔硫槽之间还设有蒸汽减压阀、泄压阀、压力表及安全阀,且废热锅炉汽包出口端还设有导淋阀。

所述的蒸汽管网中的蒸汽为0.5mpa,160℃。

所述废热锅炉汽包的蒸汽为3.5-4.1mpa,242-251℃;蒸汽减压阀为yga43h/y型蒸汽减压阀,无需外接动力和手动调节控制,输出压力稳定可靠。

所述安全阀的起跳压力为0.85mpa。

该结构还包括液磺槽及液磺传输管线,所述液磺槽及液磺传输管线外设有保温壳体,化磺蒸汽总管连接至保温壳体。熔硫槽保温时,将废热锅炉汽包的管线退出系统,开导淋阀进行疏水,仅用蒸汽管网的蒸汽进行保温。当系统短期停车时,无需向原有技术中开锅炉对液磺槽及液磺传输管线进行保温,可直接通过废热锅炉汽包对液磺及液磺管线保温,以减少开工锅炉柴油消耗;一般停车8小时内,可以不启用开工锅炉。

本发明由于采用上述结构设计,从废热锅炉汽包备用管口接3.5-4.1mpa、242-251℃的饱和蒸汽,然后减压至0.6-0.8mpa后并入熔硫槽化磺蒸汽总管,控制该管道蒸汽温度170-200℃,可以大幅增加化磺速率。通过安装蒸汽减压阀、泄压阀、压力表及安全阀,能够对废热锅炉汽包中的高压蒸汽进行减压,确保压力稳定,排除安全隐患。

附图说明

图1是本发明的结构示意图。

具体实施方式

下面结合实施例来进一步说明本发明,但本发明要求保护的范围并不局限于实施例表述的范围。

如图1所示,一种熔硫蒸汽管道结构,包括熔硫槽1及与之连接的化磺蒸汽总管2,蒸汽管网3连接至化磺蒸汽总管2;该结构还包括废热锅炉汽包4,其通过管道连接至化磺蒸汽总管2,废热锅炉汽包4与熔硫槽1之间还设有蒸汽减压阀5、泄压阀6、压力表7及安全阀8,且废热锅炉汽包4出口端还设有导淋阀9。

所述的蒸汽管网3中的蒸汽为0.5mpa,160℃。

所述废热锅炉汽包4的蒸汽为3.5-4.1mpa,242-251℃;蒸汽减压阀5为yga43h/y型蒸汽减压阀。

所述安全阀的起跳压力为0.85mpa。

该结构还包括液磺槽及液磺传输管线10,所述液磺槽及液磺传输管线外设有保温壳体,化磺蒸汽总管连接至保温壳体。

本发明通过将废热锅炉汽包的蒸汽引入化磺蒸汽总管,化磺速度和效率较改造前提高了5倍,完全满足了满负荷生产化磺量的需要。原有及改造后的设备、电仪等设施的故障率及寿命无任何影响。无新增各类安全、环保、消防、职业健康等隐患及事故发生。特别是节约了每次短期开、停车期间的启用开工锅炉的柴油消耗,一般每小时耗柴油90升;达到了改造的目的和要求。



技术特征:

技术总结
本发明公开了一种熔硫蒸汽管道结构,包括熔硫槽及与之连接的化磺蒸汽总管,蒸汽管网连接至化磺蒸汽总管;该结构还包括废热锅炉汽包,其通过管道连接至化磺蒸汽总管,废热锅炉汽包与熔硫槽之间还设有蒸汽减压阀、泄压阀、压力表及安全阀,且废热锅炉汽包出口端还设有导淋阀。其由于采用上述结构设计,从废热锅炉汽包备用管口接3.5‑4.1MPa、242‑251℃的饱和蒸汽,然后减压至0.6‑0.8MPa后并入熔硫槽化磺蒸汽总管,控制该管道蒸汽温度170‑200℃,可以大幅增加化磺速率。通过安装蒸汽减压阀、泄压阀、压力表及安全阀,能够对废热锅炉汽包中的高压蒸汽进行减压,确保压力稳定,排除安全隐患。

技术研发人员:艾国;姜学才
受保护的技术使用者:宜昌西部化工有限公司
技术研发日:2016.06.21
技术公布日:2017.12.29
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