一种循环流化床锅炉点火起炉过程NOx超低排放的控制方法与流程

文档序号:31673360发布日期:2022-09-28 01:27阅读:251来源:国知局
一种循环流化床锅炉点火起炉过程nox超低排放的控制方法
技术领域
1.本发明属于燃烧器技术领域,具体涉及一种循环流化床锅炉点火起炉过程 nox超低排放的控制方法。


背景技术:

2.超低排放是指燃煤锅炉在运行、末端治理等过程中,采用高效协同脱除集成系统技术,使其锅炉烟气排放浓度达到燃煤机组排放限值,即烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度(基准含氧量6%)分别不超过5mg/nm3、35mg/nm3、50 mg/nm3,锅炉烟气超低排放是燃煤发电机组清洁生产水平的新标杆。
3.锅炉煤燃烧过程中产生的nox主要是一氧化氮(no)和二氧化氮(no2),这两者统称为nox,此外还有少量的氧化二氮(n2o)产生。煤燃烧过程中nox的生成量与煤燃烧方式、特别是燃烧温度和过量空气系数等燃烧条件关系密切。在循环流化床锅炉中,一方面氮在燃烧过程中被不断氧化生成nox,另一方面在还原性气氛中nox也会被不断还原生成n2,因此影响氧化、还原反应的所有因素都将影响到nox的浓度。
4.随着国家对于环保要求的日益严格,对于燃煤机组烟气实现超低排放是一项基本要求。但cfb锅炉点火起炉与其他锅炉相比有所不同,点火起炉一直是该炉运行的一个难点问题,点过起炉时产生nox较多,对周围环境造成一定影响,控制点火起炉烟气nox超低排放更是重点问题。目前还没有一种成熟的cfb锅炉启动过程中烟气nox稳定实现超低排放的控制方法。


技术实现要素:

5.针对目前存在的问题,本发明提供了一种循环流化床锅炉点火起炉nox超低排放的控制方法,采用该方法可有效控制点火炉过程中,实现烟气中nox超低排放,有效减少了环境污染的问题。
6.本发明的技术方案具体如下:
7.一种循环流化床锅炉点火起炉过程nox超低排放的控制方法,具体方法依次如下:
8.(1)通一次风,炉膛出口处于负压状态,投油枪点火,点火油压0.5-1.6mpa,待锅炉床升温至490~500℃时,炉膛给煤,通过调整点火油压,给煤量≤1.1t/h,控制升温1~3℃/min,播煤风压力<1.5kpa,烟气含氧量小于13%;通过调整点火油压及给煤量,控制升温速率1~3℃/min,使得炉膛内燃烧颜色正常红色,然后通过调整点火油压及给煤量,使得床温在760℃-780℃时,降低点火油压至 0.5-0.7mpa,给煤量调整为1.1t/h-4.2t/h,待床温稳定在760℃~780℃燃烧,烟气中nox≤45mg/nm3,点火成功;在升温过程中,在料层上部温度达到690~715℃时,在炉膛二次风口部投入第一喷枪,向炉膛内以60-80kg/h喷脱硝剂;
9.(2)点火成功后撤出投油枪继续燃烧,炉膛出口温度达到670℃以上,将二次风下级喷管风门关闭,利用二次风上级喷管通二次风;同时当炉膛出口温度达到 670℃以上时,在炉膛出口处投入第二喷枪,向炉膛内以60-80kg/h喷脱硝剂,并逐渐增大喷脱硝剂的量,
烟气中nox含量下降的过程中,二次风口部投入的第一喷枪停止喷脱硝剂并撤出,加大炉膛出口处第二喷枪喷脱硝剂的量为 210kg/h~270kg/h,烟气中nox排放的量≤46mg/nm3。
10.优选地,在点火之前选择合适的点火煤和临界流化风量,一次风量即为临界风量。
11.优选地,点火煤为发热量4950~5050kcal/kg、挥发分24~26%的低含氮量的煤种,过14mm筛孔。低热值煤,灰分就较高,煤在炉膛内燃烧后,循环物料系统循环物料就多,可降低nox生成。
12.优选地,临界流化风量为32500~33500m3/h,若风量小于临界流化风量,床料流化不好,点火期间发生结焦事故,若风量大于临界流化风量,烟气含氧量高,烟气中nox排放值就高。
13.优选地,确定临界风量时:锅炉上床料时,选用的炉渣,颗粒要求0.1~8mm,可燃物≤5%,床料铺设厚度400~450mm。一是为了使床料在流化时含有相对较多循环物料,来降低nox生成;二是筛过的床料颗粒较小,能保证临界流化风量尽量小,点火转换期间用的一次风量小,炉内烟气过量空气系数低,燃烧室下部是co还原性气氛(nox

n2+o2),nox生成量就少。
14.优选地,脱硝剂为质量浓度7.5-8.5%尿素液溶(尿素水溶液)。
15.优选地,炉膛出口处于负压状态时,压力为-50~-100pa。
16.优选地,二次风量10000~12000nm3/h。
17.优选地,烟气中nox含量下降至32mg/m3以下,二次风口部投入的第一喷枪停止喷脱硝剂并撤出。
18.本发明通过控制一次风量、控制床温、二次风口部投入第一喷枪喷脱硝剂,并控制二次风量以及第二喷枪与第一喷枪的交替加减,有效实现了点火炉过程中,实现烟气中nox超低排放,有效减少了环境污染的问题;同时也解决了点火起炉难的问题;尤其发明人首次提出在点火升温的过程,二次风口部投入第一喷枪,喷脱硝剂,实现有效脱硝;常规点火的过程控制床温为880-920℃,产生的氮氧化物较多,本发明控制床温760℃~780℃明显低于现有技术的床温设定,使得氮氧化物生成少,实现了nox超低排放。
19.本发明的有益效果:中小型循环流化床点火起炉过程nox能实现超低排放;保障能源安全,实现了煤炭的清洁高效利用;大大降低锅炉点火起炉过程烟气中 nox对周围大气污染;通过本发明技术,既可以确保中小型循环流化床点火起炉过程安全顺利,也可确保烟气nox能实现超低排放(nox≤46mg/nm3),减少对周围大气环境影响。
具体实施方式
20.以下通过实施例形式的具体实施方式,对本发明的上述内容做进一步的详细说明,但不应将此理解为本发明上述主题的范围仅限于以下的实例。凡基于本发明上述内容所实现的技术均属于本发明的范围,除特殊说明外,下述实施例中均采用常规现有技术完成。
21.一种循环流化床锅炉点火起炉过程nox超低排放的控制方法,具体方法如下:
22.(1)选择合适的点火煤
23.点火煤为发热量5036kcal/kg、挥发分26%的低含氮量的煤种,
24.点火煤的具体粒径如下:
[0025][0026][0027]
(2)确定临界流化风量
[0028]
锅炉上床料时,选用的炉渣,颗粒要求0.1~8mm,可燃物≤5%,床料铺设厚度 437mm(自风帽顶测量),通过流化试验(通过现有技术常规流化试验确定临界流化风量),确定临界流化风量33000m3/h;
[0029]
(3)通一次风,控制的一次风量即为临界风量33000m3/h,一次风机电流20.5a,一次风挡板开度19.5%,风室压力6.9kpa,料层差压7.1kpa,炉膛出口处于负压状态平均值-83pa,投油枪点火,点火油压0.6mpa,待锅炉床升温至500℃时,点火油压调整至1.5mpa,给煤量1.1t/h,控制升温1~3℃/min,播煤风压力< 1.5kpa,烟气含氧量小于13%;点火油压保持1.5mpa,给煤量1.8t/h,升温速率 1~3℃/min,使得炉膛内燃烧颜色正常红色,然后点火油压保持1.5mpa,给煤量 2.3t/h,床温600℃,烟气氧量12.5%;点火油压保持不变1.5mpa,给煤量2.9t/h,床温720℃,烟气氧量10.7%,点火油压保持不变1.5mpa,给煤量3.6t/h,床温 770℃,烟气氧量9.6%,点火油压降低至0.6mpa,给煤量4.2t/h,待床温稳定在 770℃(
±
5℃),烟气氧量8.3%,nox≤45mg/nm3,点火成功;点火时在料层上部温度达到690℃以上时,在炉膛二次风口部投入第一喷枪,向炉膛内以70kg/h 喷脱硝剂;
[0030]
(8)点火成功后撤出投油枪继续燃烧,炉膛出口温度达到670℃以上,将二次风下级喷管风门关闭,利用二次风上级喷管通二次风,二次风量11000nm3/h;同时当炉膛出口温度达到670℃以上时,炉膛出口投入第二喷枪,向炉膛内以 70kg/h喷脱硝剂,并逐渐增大喷脱硝剂的量,烟气中nox含量下降至32mg/m3以下,二次风口部投入的第一喷枪停止喷脱硝剂并撤出,加大炉膛出口第二喷枪喷入量为260kg/h,烟气中nox排放的量≤46mg/nm3;
[0031]
上述脱硝剂为质量浓度8%尿素水液溶。
[0032]
本发明通过控制一次风量、控制床温、二次风口部投入第一喷枪喷脱硝剂,并控制二次风量以及第二喷枪与第一喷枪的交替加减,有效实现了点火炉过程中,实现烟气中nox超低排放,有效减少了环境污染的问题;同时也解决了点火起炉难的问题;尤其发明人首次提出在点火升温的过程,二次风口部投入第一喷枪,喷脱硝剂,实现有效脱硝;常规点火的过程控制床温为880-920℃,产生的氮氧化物较多,本发明控制床温760℃~780℃明显低于现有技术的床温设定,使得氮氧化物生成少,实现了nox超低排放。
[0033]
本发明提供的一种循环流化床锅炉点火起炉过程nox超低排放的控制方法,能够使循环流化床点火起炉过程中nox能实现超低排放;保障能源安全,实现了煤炭的清洁高效利用;大大降低锅炉点火起炉过程烟气中nox对周围大气污染;通过本发明技术,既可以确保循环流化床点火起炉过程安全顺利,也可确保烟气nox能实现超低排放(nox≤46mg/nm3),减少对周围大气环境影响。
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