一种转炉吹炼氧枪无法正常打火时的处理方法与流程

文档序号:26629244发布日期:2021-09-14 22:36阅读:121来源:国知局

1.本发明涉及转炉炼钢技术领域,尤其涉及一种转炉吹炼氧枪无法正常打火时的处理方法。


背景技术:

2.在转炉冶炼过程中,当炉料中轻薄废钢较多时,炉料加入后在转炉内堆积过高,氧流无法冲到液面,导致氧枪点不着火;这种情况在当前倡导“提废降铁”的趋势下,发生的几率不断提高。另外,转炉在开吹后会加入石灰、白云石等熔剂,大量熔剂在熔池液面上造成结块,氧气流冲不开结块层,也会使氧枪点不着火。不仅在上述异常事故状态下,会发生熔池表层冻结情况,造成氧枪打不着火;当补炉料进炉后塌落,或者溅渣后粘稠炉渣浮起时,也会造成氧枪打不着火。
3.当转炉吹炼氧枪打不着火时,会造成炉内氧化铁积聚,温度上升后,易发生爆发性喷溅,造成安全与环保事故。同时,聚集的氧化铁会侵蚀炉衬;多孔喷头射流的中间部位形成负压区,如果氧枪长时间打不着火,还会造成射流紊乱,冲起的金属铁液滴粘附在喷头端面,当温度升高后,氧枪喷头的铜呈熔融状态,铁与铜形成固溶体牢牢地粘结在一起,影响喷头的导热性,若吹炼中再次发生炽热金属液滴粘结,会发生[fe]—[o]反应,放出的热量使铜熔化,造成喷头损坏。


技术实现要素:

[0004]
本发明提供了一种转炉吹炼氧枪无法正常打火时的处理方法,在转炉异常状态下,氧枪按常规吹炼方式难以打火时,通过合理的操作方式,安全、高效的实现转炉氧枪成功打火,有效避免转炉吹氧不着火导致的安全和环保事故的发生。
[0005]
为了达到上述目的,本发明采用以下技术方案实现:
[0006]
一种转炉吹炼氧枪无法正常打火时的处理方法,包括如下步骤:
[0007]
1)转炉兑铁、加废钢后置于零位;
[0008]
2)如氧枪在半自动模式下打火不成功,则将氧枪操作模式切换为手动模式,手动下降氧枪至枪位330
±
10cm处,氧气流量设定为30~36knm3/h,供氧强度设定为2~3nm3/t
·
min;
[0009]
3)通过手动方式打开氧气阀,打火成功后,氧枪操作模式切换为半自动模式,开始冶炼。
[0010]
所述步骤1)中,转炉兑铁、加废钢后,先向出钢侧摇炉至

35
°


45
°
,再向炉前摇炉至+65
°
~+75
°
,反复摇炉两次后,将转炉放置于零位。
[0011]
氧枪打火期间,转炉不加渣料及冷却剂;待打火成功,氧枪操作模式切换为半自动模式,并且氧气流量恢复至50knm3/h以上后,再加渣料及冷却剂。
[0012]
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
[0013]
在转炉异常状态下,氧枪按常规吹炼方式难以打火时,通过合理的操作方式,安
全、高效的实现转炉氧枪成功打火,有效避免转炉吹氧不着火导致的安全和环保事故的发生。
具体实施方式
[0014]
本发明所述一种转炉吹炼氧枪无法正常打火时的处理方法,包括如下步骤:
[0015]
1)转炉兑铁、加废钢后置于零位;
[0016]
2)如氧枪在半自动模式下打火不成功,则将氧枪操作模式切换为手动模式,手动下降氧枪至枪位330
±
10cm处,氧气流量设定为30~36knm3/h,供氧强度设定为2~3nm3/t
·
min;
[0017]
3)通过手动方式打开氧气阀,打火成功后,氧枪操作模式切换为半自动模式,开始冶炼。
[0018]
所述步骤1)中,转炉兑铁、加废钢后,先向出钢侧摇炉至

35
°


45
°
,再向炉前摇炉至+65
°
~+75
°
,反复摇炉两次后,将转炉放置于零位。
[0019]
氧枪打火期间,转炉不加渣料及冷却剂;待打火成功,氧枪操作模式切换为半自动模式,并且氧气流量恢复至50knm3/h以上后,再加渣料及冷却剂。
[0020]
以下实施例在以本发明技术方案为前提下进行实施,给出了详细的实施方式和具体的操作过程,但本发明的保护范围不限于下述的实施例。任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。
[0021]
【实施例】
[0022]
本实施例中,260吨转炉在冶炼过程中,因异常情况导致氧枪无法正常按半自动模式打火,处理过程如下:
[0023]
1)转炉倒渣角度大于180
°

[0024]
2)转炉先加废钢、再兑铁,然后向出钢侧摇炉至

40
°
,再向炉前摇炉至+70
°
,反复摇炉两次后,将转炉放置于零位;
[0025]
3)氧枪操作模式切换为手动模式,常规开氧点氧枪枪位处于501cm处,此时手动下降氧枪至枪位330
±
10cm处,氧气开吹流量由常规的53.7knm3/h调整至33nm3/h,供氧强度为2.12nm3/t
·
min;
[0026]
4)通过手动方式打开氧气阀,打火成功后,将氧枪操作模式重新切换为半自动模式,开始冶炼。
[0027]
打火期间转炉不能加渣料与冷却剂,待打火成功,氧枪操作模式切换为半自动模式,并且氧气流量恢复至53.7knm3/h后,再开始加渣料及冷却剂。
[0028]
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。


技术特征:
1.一种转炉吹炼氧枪无法正常打火时的处理方法,其特征在于,包括如下步骤:1)转炉兑铁、加废钢后置于零位;2)如氧枪在半自动模式下打火不成功,则将氧枪操作模式切换为手动模式,手动下降氧枪至枪位330
±
10cm处,氧气流量设定为30~36knm3/h,供氧强度设定为2~3nm3/t
·
min;3)通过手动方式打开氧气阀,打火成功后,氧枪操作模式切换为半自动模式,开始冶炼。2.根据权利要求1所述的一种转炉吹炼氧枪无法正常打火时的处理方法,其特征在于,所述步骤1)中,转炉兑铁、加废钢后,先向出钢侧摇炉至

35
°


45
°
,再向炉前摇炉至+65
°
~+75
°
,反复摇炉两次后,将转炉放置于零位。3.根据权利要求1所述的一种转炉吹炼氧枪无法正常打火时的处理方法,其特征在于,氧枪打火期间,转炉不加渣料及冷却剂;待打火成功,氧枪操作模式切换为半自动模式,并且氧气流量恢复至50knm3/h以上后,再加渣料及冷却剂。

技术总结
本发明涉及一种转炉吹炼氧枪无法正常打火时的处理方法,包括:1)转炉兑铁、加废钢后置于零位;2)如氧枪在半自动模式下打火不成功,则将氧枪操作模式切换为手动模式,手动下降氧枪至枪位330


技术研发人员:陈晨 尚德义 崔福祥 李海峰 邢维义 吴玉治
受保护的技术使用者:鞍钢股份有限公司
技术研发日:2021.05.25
技术公布日:2021/9/13
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