一种基于荚膜多糖软晶格热重排的蓝藻泥深度脱水方法与流程

文档序号:19414580发布日期:2019-12-14 00:48阅读:646来源:国知局
一种基于荚膜多糖软晶格热重排的蓝藻泥深度脱水方法与流程

本发明属于环境工程领域,具体涉及一种基于荚膜多糖软晶格热重排的蓝藻泥深度脱水方法。



背景技术:

蓝藻是淡水湖泊水体富营养化之后产生的生态产物。太湖自2007年暴发蓝藻水危机事件以来,无锡市一直组织科研力量解决蓝藻打捞和无害化处理的问题,已成为蓝藻先进处理技术向全国各地推广的辅射中心。目前一般对含水量90%左右的蓝藻泥进行填埋处理,其占地面积很大,占用土地资源,仍需对蓝藻泥进一步减容处理。虽然通过生物产沼气、生物堆肥等方式可以对蓝藻泥资源化利用,但是蓝藻泥中含有藻毒素和生物抗性等物质,无法契合市场需求。

由于蓝藻泥的干物质中富含有90%以上有机物质,大部分为大分子物质,进一步深度脱水非常困难,已成为打捞上岸后蓝藻泥无害化、资源化处理的技术瓶颈。申请号为201810661585.x的中国发明专利公开了一种蓝藻藻泥深度脱水兼容的方法,其采用复合酶、三聚磷酸钠、edta及柠檬酸等对蓝藻泥预处理,再经过调ph,加入其它药剂再进行调理。该方法虽然可以将蓝藻泥脱水至50%左右,但其前期处理较为繁琐,药剂添加种类较多,难于实际应用。另外,申请号为201910040109.0,一种蓝藻深度脱水的方法,利用fenton反应将有机物氧化降解为小分子,从而有利于压滤脱水,但是由于发生了分子降解,滤出液中的cod会显著增高,增加了滤出液的处理难度。

鉴于此,有必要对现有技术中的对蓝藻泥深度脱水的方法进行改进并简化。



技术实现要素:

针对现有技术存在的问题与不足,本发明提供一种基于荚膜多糖软晶格热重排的蓝藻泥深度脱水方法,得到含水率70%以下的蓝藻泥,并提升蓝藻脱水的实际应用价值。

为实现上述目的,本发明所提供的具体技术方案是:

一种基于荚膜多糖软晶格热重排的蓝藻泥深度脱水方法,具体包括以下步骤:

s1:取蓝藻泥于搅拌装置内,加入一种或几种多价阳离子盐,多价阳离子盐的总使用量为蓝藻泥中干物质质量的3.0~15%,搅拌10~60min使其混合均匀,调节蓝藻泥的ph值至酸性;同时搅拌加热物料温度至70~100℃;通过添加多价阳离子使多糖的疏水基团暴露,在过滤前无需添加水稀释物料,可直接对蓝藻泥进行压滤。

s2:预热脱水装置,使脱水装置内部温度保持在70~100℃,并待机。

s3:检测s1中得到的蓝藻泥储能模量与损耗模量的比值是否小于3.0,若所述比值高于3.0,则增加s1中多价阳离子盐的使用量,直至所述比值小于3.0,以确保蓝藻泥中的荚膜多糖软晶格发生热重排。

s4::保持s3蓝藻泥的温度在70~100℃,使荚膜多糖的软晶格进行热重排,以改变其水溶性和流变学性质,促进蓝藻泥深度压滤脱水得以实施;将热重排处理的蓝藻泥输送至预热后的脱水装置。

s5:调节脱水装置的进料压力范围在0.5~2.5mpa。

进一步地,所述蓝藻泥的初始含水率在85-95%之间。

进一步地,所述s1中的ph值范围是1.5~5。

进一步地,所述的多价阳离子盐包括硫酸铁、硫酸铝、氯化铁、氯化铝、柠檬酸铁、柠檬酸铝、乙酸亚铁、硫酸亚铁中的一种或几种。

进一步地,所述脱水装置采用热压滤装置。

进一步地,所述的热压滤装置为隔膜式板框压滤机、超高压压滤机或者弹簧式压滤机。

进一步地,所述热压滤装置包含滤板和滤布。

进一步地,所述滤板和滤布采用耐温材料,耐温范围在120℃以上。

本发明所带来的有益效果是:

1.本发明所采用的过滤助剂添加较少(小于蓝藻泥干重的15%,wt),无需投入大量的石灰、粘土等调理剂,节省了成本的同时,降低蓝藻饼中的无机物含量,相对提高滤饼中有机质含量和热值。

2.在压滤效果相似、藻饼含水率相同的情况下,与需要投加大量调理剂的普通压滤工艺相比,本发明减容率更高,脱出水分体积更多。

3.与利用fenton反应将有机物氧化降解为小分子的方法相比,本发明的滤出液易处理,不会增加滤出液的cod。

4.深度脱水后干化能耗低,资源化途径多,脱水和干化后有机物含量高(挥发性固体/总固体,vs/ts>85%),热值高,有助于拓展利用途径,提升后续资源化产品的质量。

附图说明

图1是本发明蓝藻泥的压滤脱水工艺流程示意图。

具体实施方式

下面结合附图1对本发明的技术方案进行清楚、完整的描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例,不对本发明的权利要求做任何限定。

实施例1

取1.0吨含水率90%(w/v)、vs/ts为91%的新鲜蓝藻泥于搅拌装置内,加入10kg硫酸铁,即此时硫酸铁投入量为蓝藻干物质重量的10%(wt)。利用水蒸汽对蓝藻泥加热升温至80℃,调节ph至2.5,使用搅拌机搅拌30min。取样并在对应温度条件下检测储能模量和损耗模量,确认两者比值小于3.0,如果高于3.0,则补充硫酸铁添加量,搅拌混合,使储能模量/损耗模量小于3.0。

与此同时,向空载的隔膜式板框压滤机泵入80℃循环热水,滤出热水回流至热水罐,预热隔膜式板框压滤机并待机。

蓝藻泥料液搅拌结束后泵入隔膜式板框压滤机压滤,进料压力升至1.2mpa后恒定控制压力,热滤出液排放至收集罐。

滤出液流量降低至2l/min时,关闭进料阀。向隔膜腔内泵入80℃热水,对隔膜式板框压滤机内的滤饼进行压榨,压榨压力为1.5mpa。

测定压滤过程中滤出液体积和所得蓝藻饼的含水率。

测得1.0吨蓝藻泥能脱水分离出约688l滤出液,减容率达68.8%;压滤所得蓝藻饼含水率为68%,蓝藻饼vs/ts约为85%。所得蓝藻饼的低位发热值为1160kcal/kg。

实施例2

取0.65吨含水率85%(w/v)、vs/ts为91%的新鲜蓝藻泥。加入13kg氯化铁,即此时氯化铁投加量为蓝藻干物质重量的13.3%(wt)。利用蒸汽对蓝藻泥进行加热升温至85℃,调节ph至2.0,使用搅拌机搅拌25min。取样并在对应温度条件下检测储能模量和损耗模量,确认两者比值小于3.0。如果高于3.0,则调节ph值至1.0-1.5,搅拌混匀,使储能模量/损耗模量小于3.0。

与此同时,向空载的压滤机泵入85℃循环热水,滤出热水回流至热水罐,预热压滤机并待机。

蓝藻泥料液搅拌结束后泵入隔膜式板框压滤机压滤,进料压力升至1.25mpa后恒定控制压力,热滤出液排放至收集罐。

滤出液流量降低至1.0l/min时,关闭进料阀。向隔膜腔内泵入85℃热水,对隔膜式板框压滤机内的滤饼进行压榨,压榨压力为1.5mpa。

测定压滤过程中滤出液体积和所得蓝藻饼的含水率。

测得0.65吨蓝藻泥能脱水分离出约364l滤出液,减容率达56%;压滤所得藻饼含水率为65%,藻饼vs/ts约为81%。所得蓝藻饼的低位发热值为1100kcal/kg。

实施例3

取1.6吨含水率94%(w/v)、vs/ts为91%的新鲜蓝藻泥。加入6kg硫酸铝,即此时硫酸铝投加量为蓝藻干物质重量的6.25%(wt)。利用蒸汽对蓝藻泥进行加热升温至90℃,调节ph至2.0,使用搅拌机搅拌20min。取样并在对应温度条件下检测储能模量和损耗模量,确认两者比值小于3.0。如果高于3.0,则补充硫酸铁添加量,搅拌混合,使储能模量/损耗模量小于3.0。

与此同时,向空载的压滤机泵入90℃循环热水,滤出热水回流至热水罐,预热隔膜式板框压滤机并待机。

蓝藻泥料液搅拌结束后泵入隔膜式板框压滤机压滤,进料压力升至1.2mpa后恒定控制压力,热滤出液排放至收集罐。

滤出液流量降低至2l/min时,关闭进料阀。向隔膜腔内泵入90℃热水,对隔膜式板框压滤机内的滤饼进行压榨,压榨压力为1.5mpa。

测定压滤过程中滤出液体积和所得蓝藻饼的含水率。

测得1.6吨蓝藻泥能脱水分离出约1288l滤出液,减容率达80%;压滤所得藻饼含水率为70%,藻饼vs/ts约为87%。所得蓝藻饼的低位发热值为1200kcal/kg。

对比例1

取1.0吨含水率90%(w/v)、vs/ts为91%的新鲜蓝藻泥。加入10kg聚合氯化铝,即此时聚合氯化铝投加量为蓝藻干物质重量的10%(wt)。常温条件将蓝藻泥料液泵入隔膜式板框压滤机压滤,进料压力升至1.25mpa后恒定控制压力,热滤出液排放至收集罐。

滤出液流量降低至1.0l/min时,关闭进料阀。向隔膜腔内泵入自来水,对隔膜式板框压滤机内的滤饼进行压榨,压榨压力为1.5mpa。测定压滤过程中滤出液体积及所得蓝藻饼的含水率。

测得1.0吨蓝藻泥能脱水分离出约232l滤出液,剩余料液478l,实际减容率为44%;压滤所得蓝藻饼含水率为82%,蓝藻饼呈稀泥状,不能自动从板框机中脱落,影响板框机的滤饼清理、滤布清洗和下一批操作实施。所得藻饼干化后,vs/ts约为82%。所得蓝藻饼的低位发热值仅为560kcal/kg,影响后续的干化能耗和进一步资源化利用。

对比例2

取1.0吨含水率90%(w/v)、vs/ts为91%的新鲜蓝藻泥。加入10kg聚合氯化铁和35kg氧化钙,即此时以上两种助滤剂的总投加量为蓝藻干物质重量的45%(wt)。为利于螺杆泵输送物料,加3.0吨水对上述混合料稀释,得4.0立方蓝藻泥料液。常温条件将4.0立方蓝藻泥料液泵入隔膜式板框压滤机压滤,进料压力升至1.25mpa后恒定控制压力,热滤出液排放至收集罐。

滤出液流量降低至2.0l/min时,关闭进料阀。向压滤机的隔膜腔内泵入自来水,对隔膜式板框压滤机内的滤饼进行压榨,压榨压力为1.5mpa。测定压滤过程中滤出液体积及所得蓝藻饼的含水率。

测得4.0吨蓝藻泥能脱水分离出约2800l滤出液,剩余料液900l,实际减容率为61%;压滤所得蓝藻饼含水率为68%,蓝藻饼自动从板框机中脱落。所得藻饼干化后,vs/ts约为45%。所得蓝藻饼的低位发热值仅为370kcal/kg,影响后续的干化能耗和进一步资源化利用。

综上所述,本发明所采用的基于荚膜多糖软晶格热重排的蓝藻泥深度脱水方法,过滤助剂添加量少(少于蓝藻泥干重的15%,wt),无需投入大量的石灰、粘土等调理剂,节省了成本的同时,还能降低蓝藻饼中的无机物含量,相对提高滤饼中有机质含量和热值,脱水和干化后有机物含量高(vs/ts>85%),热值高,有助于拓展利用途径,提升后续资源化产品的质量。

当前第1页1 2 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1