一种低氮低碳钢的冶炼方法与流程

文档序号:15176201发布日期:2018-08-14 18:27阅读:294来源:国知局

本发明属于冶炼工艺技术领域,特别涉及一种低氮低碳钢的冶炼方法。



背景技术:

钢中的氮含量对钢的机械性能影响较大,尤其是生产用于深冲条件下的低碳钢时,如马口铁,氮对钢材性能的不利影响特别明显,主要表现为:屈服极限、强度极限和硬度提高,塑性下降,冲击韧性降低;对于汽车面板钢氮是有害元素之一,它会使钢的塑性和冲击韧性降低,且与磷一样能引起钢的冷脆;同时氮还会与钢中的钛、铝等元素形成氮化物夹杂,恶化钢的表面质量,降低成材率,因此,如何有效控制钢中的氮含量成为人们研究的重点。

一直以来人们对于脱氮理论的认识是基于氮在钢液中的溶解度,如下式:

0.5n2→[n]…①

lg[n%]=―850/t―0.91…②

氮在钢液中的溶解遵守西华特定律①,②式为氮溶解于钢中的热力学经验表达式,根据上面公式,可以推断出影响氮溶解度的几方面因素,温度、氮分压、其它合金元素的影响,钢液温度低则氮的溶解度低,氮分压低则氮的溶解度低,mn、cr、nb、v、ti增加氮在钢中溶解度,si、co、ni、cu、w减少氮在钢中的溶解度。

基于上述的基本理论,降低钢中氮含量的技术应运而生。文献“80t转炉复吹冶炼过程脱氮机理研究”(《炼钢》,2006年第3期)中描述了复吹转炉冶炼过程中的脱氮机理,作者认为,一次反应区元素氧化产生了极高的温度,碳氧化产生的co气泡降低了氮分压,同时乳化的渣相和co气泡共同为脱氮反应提供了足够大的反应界面积,在这一区域脱氮强烈,反应符合一级反应规律;而一次反应区以外的区域强烈乳化的炉渣、较高的界面氧势及co气泡的局部真空室作用能够显著阻碍钢液从气相中吸氮;两个区域的共同作用使得复吹转炉冶炼过程是强脱氮过程,因此,在一定的工艺制度下,顶底复吹转炉可以控制低氮含量出钢。虽然生产中可以实现转炉低氮含量出钢,但在后续的工艺中有很多环节容易导致钢液增氮,因此要维持成品中低氮含量是存在难度的,许多措施都被采取,其中最为主要的是通过各种真空设备降低氮在钢液中的溶解度,从而达到降低氮含量的目的。文献“if钢氮含量控制研究与实践”(《冶金自动化》,2014年s2期)中提到真空精炼过程要想进一步降氮,首先应该满足钢水脱氮的热力学条件将真空度降低到133pa以下,减少与气相平衡的钢液中氮含量是主要方向,通过延长真空循环时间,过程中喷吹粉剂以利于氮气的气相形核等方式进行脱氮,在保持极限真空度运行到钢液处理结束的情况下,真空处理结束后钢液氮含量可以达到16ppm左右。

综合上述,传统的脱氮方法基本是以降低氮在钢液中的溶解度为出发点,通过转炉顶底复吹、碳氧反应造成局部真空、真空设备降低真空度的方式来降低氮含量,这些方法均存在局限性,如转炉不具备复吹能力时,钢种对碳含量要求很低,不能通过加碳促进碳氧反应时,真空设备能力不足,即使真空设备具备条件,过长的处理时间也会带来一系列的不利影响。近年来,通过科研人员的努力,钢液脱氮有了新的进展,认为有以下两个反应存在,分别是钢液炉渣间的脱氮反应,炉渣和空气间的脱氮反应:

因此,有必要基于新的脱氮反应原理,开发一种新型的脱氮工艺方法。



技术实现要素:

本发明旨在提供一种简单易行,无需转炉顶底复吹和增碳便可来促进氮含量降低,缩短真空处理时间的低氮低碳钢的冶炼方法。

为此,本发明采取了如下技术解决方案:

一种低氮低碳钢的冶炼方法,c≤0.08%、n≤0.008%的低氮低碳钢的冶炼生产工艺路线为:转炉→lf→rh→连铸;

(1)转炉出钢时,控制钢水c含量在0.01%~0.05%,钢水[al]含量0.03%~0.05%;

(2)lf进行常规冶炼;钢水进入rh,立即加入cao和铝粒,cao加入量控制在1~20kg/吨钢,铝粒加入量控制在1~20kg/吨钢,常压下每吨钢吹氧量控制在2~5m3,吹氧时间5~10min;rh真空度降低到0.3~0.5kpa,处理时间10~20min后上铸机浇注。

本发明的有益效果为:

1、不需要增碳来促进氮含量降低,实现了钢种低氮、低碳要求;

2、不需转炉顶底复吹技术,并可缩短rh真空处理时间;

3、工艺简单,实施难度低。

具体实施方式

实施例1:

为实现低碳、低氮钢生产,本发明对于c≤0.08%、n≤0.008%的低氮低碳钢采取的冶炼生产工艺路线为:转炉→lf→rh→连铸。实施例采用260吨转炉、lf炉及rh炉。转炉出钢时控制钢水碳含量,lf正常冶炼后钢水进入rh精炼工位,立即加入氧化钙1300kg,铝粒1300kg,吹氧速率50m3/min,吹氧时间10分钟,真空度控制0.5kpa,正常冶炼结束后上铸机。钢水成分质量百分含量及过程中成分变化如表1所示:

表1钢水化学成分(质量百分含量%)

实施例2:

为实现低碳、低氮钢生产,本发明对于c≤0.08%、n≤0.008%的低氮低碳钢采取的冶炼生产工艺路线为:转炉→lf→rh→连铸。实施例采用260吨转炉、lf炉及rh炉。转炉出钢时控制钢水碳含量,lf正常冶炼后钢水进入rh精炼工位,立即加入氧化钙2600kg,铝粒2600kg,吹氧速率60m3/min,吹氧时间15分钟,真空度控制0.4kpa,正常冶炼结束后上铸机。钢水成分质量百分含量及过程中成分变化如表2所示:

表2钢水化学成分(质量百分含量%)

由表1、表2可见,本发明利用现有设备实现了低氮、低碳要求钢种的冶炼。



技术特征:

技术总结
本发明提供一种低氮低碳钢的冶炼方法,C≤0.08%、N≤0.008%的低氮低碳钢的冶炼生产工艺路线为:转炉→LF→RH→连铸。转炉出钢时,控制钢水C含量在0.01%~0.05%,钢水[Al]含量0.03%~0.05%;LF进行常规冶炼;钢水进入RH,立即加入CaO和铝粒,CaO加入量控制在1~20kg/吨钢,铝粒加入量控制在1~20kg/吨钢,常压下每吨钢吹氧量控制在2~5m3,吹氧时间5~10min;RH真空度降低到0.3~0.5kPa,处理时间10~20min后上铸机浇注。本发明工艺简单,实施难度低,不需要增碳来促进氮含量降低,实现了钢种低氮、低碳要求,不需转炉顶底复吹技术,并可缩短RH真空处理时间。

技术研发人员:康伟;贾吉祥;郭庆涛;赵亮;黄玉平;李德军;尚德礼;李晓伟;吕春风;许孟春
受保护的技术使用者:鞍钢股份有限公司
技术研发日:2017.02.05
技术公布日:2018.08.14
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