取向硅钢板坯的生产方法和取向硅钢板坯与流程

文档序号:33731432发布日期:2023-04-06 03:58阅读:85来源:国知局
取向硅钢板坯的生产方法和取向硅钢板坯与流程

本申请属于钢铁冶炼,具体涉及一种取向硅钢板坯的生产方法和取向硅钢板坯。


背景技术:

1、取向电工钢一般具有优良的磁学性能,主要用于电力系统,实现高效的电磁转换;如,用于制造电机和变压器的铁芯,通过其优良的软磁特征和磁化性能,为变压器提供高的磁通量,从而实现高效的电-磁-电的转换功能。

2、现有的取向电工钢板坯的抗腐蚀能力较差,批量生产时,废钢较多,生产工艺仍有待改进。


技术实现思路

1、鉴于此,本申请提供一种取向硅钢板坯的生产方法和取向硅钢板坯,旨在提高取向硅钢的综合性能。

2、第一方面,本申请实施例提供了一种取向硅钢板坯的生产方法,包括以下步骤:

3、将铁水进行kr脱硫处理、转炉冶炼,以得到转炉铁水,其中,控制转炉铁水碳含量为0.02%-0.0.06%,氧含量为0.05-0.11%;

4、将转炉铁水转移至钢包,后进行lf精炼,以得到精炼钢水,其中,通过控制钢包中合金的添加量、钢包中出钢下渣量、lf精炼的底吹气体流量,以使表面渣包含小于等于1%的feo;

5、将精炼钢水进行rh精炼、连铸,以得到取向硅钢板坯,其中,rh精炼通过环流控制,以使夹杂物充分上浮。

6、根据本申请的一个方面的实施例,精炼钢水包括以质量百分数计的如下化学元素:c,0.03%~007%;si,3%~3.3%;als,0.017%~0.028%;0.08%≤mn≤0.22%;p≤0.0015%;s,0.007%~0.01%;cu,0.45%~0.55%,其余为fe和不可避免的杂质元素。

7、根据本申请的一个方面的实施例,方法还包括对钢包底吹气体,底吹气体的流量为50-100nl/min。

8、根据本申请的一个方面的实施例,lf精炼包括以300-500nl/min的流量底吹气体,时间为8-12min。

9、根据本申请的一个方面的实施例,lf精炼包括分析钢水成分,并根据分析结果添加含铝块、硅铁、锰铁的合金,以将精炼钢水调整至目标成分。

10、根据本申请的一个方面的实施例,所述lf精炼还包括将lf精炼炉中的钢液升温至目标温度,并加入2-4kg/吨钢的石灰,且升温结束时添加合金以控制转炉铁水的成分。

11、根据本申请的一个方面的实施例,lf精炼还包括进行第二阶段钢包底吹气体,流量为30-80nl/min,并通过添加铝调整als在钢液中的含量。

12、根据本申请的一个方面的实施例,精炼钢水的全氧含量小于10ppm。

13、根据本申请的一个方面的实施例,rh精炼的真空度不大于300pa。

14、根据本申请的一个方面的实施例,rh精炼包括对精炼钢水底吹气体,包括第一阶段和第二阶段;

15、第一阶段的气体流量为3000-3100nl/min,第一阶段的保持时间18-25min;第二阶段的气体流量为1900-2000nl/min,第二阶段的保持时间为10-12min。

16、根据本申请的一个方面的实施例,取向硅钢板坯的包括以质量百分数计的如下化学元素:c,0.03%~007%;si,3%~3.3%;als,0.017%~0.028%;0.08%≤mn≤0.22%;p≤0.0015%;s,0.007%~0.01%;cu,0.45%~0.55%,其余为fe和不可避免的杂质元素。

17、第二方面,本申请实施例提供了一种取向硅钢板坯,取向硅钢板坯由第一方面的方法得到。

18、与现有技术相比,本申请至少具有以下有益效果:

19、本申请提供的方法,铁水进行kr脱硫处理、转炉冶炼、lf精炼使得表面渣中feo含量≤1%,避免了仅通过rh精炼炉冶炼时钢渣反应不充分,避免了渣中feo及mno较高,也减轻了渣氧化性强造成钢液中成分als被大量氧化导致成分als波动大,使渣中mno在冶炼结束后被还原进入钢液,避免造成钢液成分mn含量波动,影响成分命中率;通过rh精炼和浇铸使得冶炼结束到浇铸时钢液中成分als损失量≤16ppm,mn增加量≤0.0031%,明显提高成分命中率;rh精炼通过环流控制,以使夹杂物充分上浮,明显降低了夹杂物,使钢液更洁净,使板坯中的成分命中率提高,mno、sio2、al2o3及其复合物的夹杂物降低,使板坯具有更优良的性能。



技术特征:

1.一种取向硅钢板坯的生产方法,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述精炼钢水包括以质量百分数计的如下化学元素:c,0.03%~007%;si,3%~3.3%;als,0.017%~0.028%;0.08%≤mn≤0.22%;p≤0.0015%;s,0.007%~0.01%;cu,0.45%~0.55%,其余为fe和不可避免的杂质元素。

3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述方法还包括对所述钢包底吹气体,所述底吹气体的流量为50-100nl/min。

4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述lf精炼包括以300-500nl/min的流量底吹气体,时间为8-12min。

5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述lf精炼包括分析钢水成分,并根据分析结果添加含铝块、硅铁、锰铁的合金,以将所述精炼钢水调整至目标成分;和/或,

6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述精炼钢水的全氧含量小于10ppm。

7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,rh精炼的真空度不大于300pa。

8.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,rh精炼包括对所述精炼钢水底吹气体,包括第一阶段和第二阶段;

9.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,

10.一种取向硅钢板坯,所述取向硅钢板坯由权利要求1-9任一项所述的方法得到。


技术总结
本申请公开了一种取向硅钢板坯的生产方法和取向硅钢板坯。所述方法包括以下步骤:将铁水进行KR脱硫处理、转炉冶炼,以得到转炉铁水,其中,控制转炉铁水碳含量为0.02%‑0.0.06%,氧含量为0.05‑0.11%;将所述转炉铁水转移至钢包,后进行LF精炼,以得到精炼钢水,其中,通过控制所述钢包中合金的添加量、所述钢包中出钢下渣量、所述LF精炼的底吹气体流量,以使表面渣包含小于等于1%的FeO;将所述精炼钢水进行RH精炼、连铸,以得到取向硅钢板坯,其中,所述RH精炼通过环流控制,以使夹杂物充分上浮。上述方法明显降低了夹杂物,使钢液更洁净,使板坯中的成分命中率提高,MnO、SiO<subgt;2</subgt;、Al<subgt;2</subgt;O<subgt;3</subgt;及其复合物的夹杂物降低,使板坯具有更优良的性能。

技术研发人员:杨秀枝,汪净,李江波,梁亮,王自荣,隋亚飞,许光
受保护的技术使用者:湖南华菱涟源钢铁有限公司
技术研发日:
技术公布日:2024/1/12
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