本发明属于冶金,尤其涉及一种大渣量下hib钢成品ti≤0.0016%的冶炼方法。
背景技术:
1、hib钢,又名高磁感取向硅钢,主要作为国家新一代变压器用钢。由于ti形成比bn和aln更稳定的tin,不适合用作抑制剂,且tin可与mns形成粗大复合析出物,对二次再结晶发展不利。为了追求稳定的磁性能,对残余元素ti的要求越来越严格。目前国内主流厂都要求ti≤0.0016%。
2、中国专利申请号201510764086.x的文献,公开了一种冶炼高磁感取向硅钢钛含量≤20ppm的方法,转炉冶炼结束后定氧,钢水中氧含量≤1000ppm时,先加铝铁,再加硅铁;当钢水中氧含量>1000ppm时,先加硅铁,再加铝铁,并控制渣中的sio2含量不低于25wt%,若渣中sio2含量低于25wt%时,则在真空处理中添加硅砂使钢渣中的sio2含量达到25wt%以上。该方法需对钢水进行定氧,且只可使成品ti含量达到20ppm以下,无法达到ti≤0.0016%要求。
技术实现思路
1、为解决上述现有技术中存在的部分或全部技术问题,本发明提供了一种大渣量下hib钢成品ti≤0.0016%的冶炼方法。
2、本发明的大渣量下hib钢成品ti≤0.0016%的冶炼方法包括:
3、备料:hib钢的化学成分按质量百分比为:c:0.04-0.07%、si:3.0-3.4%、mn:0.05-0.20%、p:0.010%-0.030%、s:0.0030%-0.0120%、al:0.0240%-0.0320%,ti:≤0.0020%,其余为铁及不可避免的杂质;
4、转炉冶炼:将hib钢进行转炉冶炼;
5、转炉出站:将转炉冶炼后的hib钢转炉出站,出钢过程中加入al,随后加入fesi进行合金化,出完钢后根据[o]含量加入cao和al2o3,确保钢包渣二元碱度cao/sio2控制在0.5%-2.0%之间,转炉出站al含量控制在0.0200-0.0400%,使转炉出站ti含量控制在≤0.0011%,完成转炉出站;
6、rh处理:rh进站、出站不进行渣调整,只对插入管进行渣清理;
7、连铸:将rh出站后的钢液进行连铸。
8、进一步地,在上述大渣量下hib钢成品ti≤0.0016%的冶炼方法中,在备料过程中,所述hib钢可以含有人为添加的总含量不超过0.10%的sn、sb、b中的一种或多种。
9、进一步地,在上述大渣量下hib钢成品ti≤0.0016%的冶炼方法中,在转炉冶炼过程中,转炉出站条件为[c]:0.02%-0.05%,si:2.80%-3.40%、mn:0.05%-0.20%、p:0.010%-0.030%、s:0.0030%-0.0120%、al:0.0030%-0.010%,ti:0.0006%-0.0011%;
10、渣量:5kg-15kg/吨钢。
11、进一步地,在上述大渣量下hib钢成品ti≤0.0016%的冶炼方法中,在转炉出站时,al控制在0.3kg-1.0kg/吨钢。
12、进一步地,在上述大渣量下hib钢成品ti≤0.0016%的冶炼方法中,在转炉出站时,钢包渣二元碱度cao/sio2控制在1.0-1.5为最佳。
13、进一步地,在上述大渣量下hib钢成品ti≤0.0016%的冶炼方法中,在转炉出站时,sio2控制在20%-30%。
14、进一步地,在上述大渣量下hib钢成品ti≤0.0016%的冶炼方法中,在转炉出站时,al2o3控制在20%-30%。
15、进一步地,在上述大渣量下hib钢成品ti≤0.0016%的冶炼方法中,在rh处理时,rh进站渣成分为:tfe:10%-25%、sio2:8%-30%、cao:26%-55%,tio2:0.3%-1.0%。
16、本发明的大渣量下hib钢成品ti≤0.0016%的冶炼方法中,具有如下优点和有益效果:
17、有效使转炉出站ti含量控制在≤0.0011%,保证了在后续的精炼过程中和连铸浇注过程中增ti量≤0.0005%,确保成品ti可稳定控制在0.0016%。
1.一种大渣量下hib钢成品ti≤0.0016%的冶炼方法,其特征在于,所述大渣量下hib钢成品ti≤0.0016%的冶炼方法包括:
2.如权利要求1所述的大渣量下hib钢成品ti≤0.0016%的冶炼方法,其特征在于,在备料过程中,所述hib钢可以含有人为添加的总含量不超过0.10%的sn、sb、b中的一种或多种。
3.如权利要求1所述的大渣量下hib钢成品ti≤0.0016%的冶炼方法,其特征在于,在转炉冶炼过程中,转炉出站条件为[c]:0.02%-0.05%,si:2.80%-3.40%、mn:0.05%-0.20%、p:0.010%-0.030%、s:0.0030%-0.0120%、al:0.0030%-0.010%,ti:0.0006%-0.0011%;
4.如权利要求1所述的大渣量下hib钢成品ti≤0.0016%的冶炼方法,其特征在于,在转炉出站时,al控制在0.3kg-1.0kg/吨钢。
5.如权利要求1所述的大渣量下hib钢成品ti≤0.0016%的冶炼方法,其特征在于,在转炉出站时,钢包渣二元碱度cao/sio2控制在1.0-1.5为最佳。
6.如权利要求1所述的大渣量下hib钢成品ti≤0.0016%的冶炼方法,其特征在于,在转炉出站时,sio2控制在20%-30%。
7.如权利要求1所述的大渣量下hib钢成品ti≤0.0016%的冶炼方法,其特征在于,在转炉出站时,al2o3控制在20%-30%。
8.如权利要求1所述的大渣量下hib钢成品ti≤0.0016%的冶炼方法,其特征在于,在rh处理时,rh进站渣成分为:tfe:10%-25%、sio2:8%-30%、cao:26%-55%,tio2:0.3%-1.0%。