大渣量下HiB钢成品Ti≤0.0016%的冶炼方法与流程

文档序号:37420281发布日期:2024-03-25 19:08阅读:10来源:国知局

本发明属于冶金,尤其涉及一种大渣量下hib钢成品ti≤0.0016%的冶炼方法。


背景技术:

1、hib钢,又名高磁感取向硅钢,主要作为国家新一代变压器用钢。由于ti形成比bn和aln更稳定的tin,不适合用作抑制剂,且tin可与mns形成粗大复合析出物,对二次再结晶发展不利。为了追求稳定的磁性能,对残余元素ti的要求越来越严格。目前国内主流厂都要求ti≤0.0016%。

2、中国专利申请号201510764086.x的文献,公开了一种冶炼高磁感取向硅钢钛含量≤20ppm的方法,转炉冶炼结束后定氧,钢水中氧含量≤1000ppm时,先加铝铁,再加硅铁;当钢水中氧含量>1000ppm时,先加硅铁,再加铝铁,并控制渣中的sio2含量不低于25wt%,若渣中sio2含量低于25wt%时,则在真空处理中添加硅砂使钢渣中的sio2含量达到25wt%以上。该方法需对钢水进行定氧,且只可使成品ti含量达到20ppm以下,无法达到ti≤0.0016%要求。


技术实现思路

1、为解决上述现有技术中存在的部分或全部技术问题,本发明提供了一种大渣量下hib钢成品ti≤0.0016%的冶炼方法。

2、本发明的大渣量下hib钢成品ti≤0.0016%的冶炼方法包括:

3、备料:hib钢的化学成分按质量百分比为:c:0.04-0.07%、si:3.0-3.4%、mn:0.05-0.20%、p:0.010%-0.030%、s:0.0030%-0.0120%、al:0.0240%-0.0320%,ti:≤0.0020%,其余为铁及不可避免的杂质;

4、转炉冶炼:将hib钢进行转炉冶炼;

5、转炉出站:将转炉冶炼后的hib钢转炉出站,出钢过程中加入al,随后加入fesi进行合金化,出完钢后根据[o]含量加入cao和al2o3,确保钢包渣二元碱度cao/sio2控制在0.5%-2.0%之间,转炉出站al含量控制在0.0200-0.0400%,使转炉出站ti含量控制在≤0.0011%,完成转炉出站;

6、rh处理:rh进站、出站不进行渣调整,只对插入管进行渣清理;

7、连铸:将rh出站后的钢液进行连铸。

8、进一步地,在上述大渣量下hib钢成品ti≤0.0016%的冶炼方法中,在备料过程中,所述hib钢可以含有人为添加的总含量不超过0.10%的sn、sb、b中的一种或多种。

9、进一步地,在上述大渣量下hib钢成品ti≤0.0016%的冶炼方法中,在转炉冶炼过程中,转炉出站条件为[c]:0.02%-0.05%,si:2.80%-3.40%、mn:0.05%-0.20%、p:0.010%-0.030%、s:0.0030%-0.0120%、al:0.0030%-0.010%,ti:0.0006%-0.0011%;

10、渣量:5kg-15kg/吨钢。

11、进一步地,在上述大渣量下hib钢成品ti≤0.0016%的冶炼方法中,在转炉出站时,al控制在0.3kg-1.0kg/吨钢。

12、进一步地,在上述大渣量下hib钢成品ti≤0.0016%的冶炼方法中,在转炉出站时,钢包渣二元碱度cao/sio2控制在1.0-1.5为最佳。

13、进一步地,在上述大渣量下hib钢成品ti≤0.0016%的冶炼方法中,在转炉出站时,sio2控制在20%-30%。

14、进一步地,在上述大渣量下hib钢成品ti≤0.0016%的冶炼方法中,在转炉出站时,al2o3控制在20%-30%。

15、进一步地,在上述大渣量下hib钢成品ti≤0.0016%的冶炼方法中,在rh处理时,rh进站渣成分为:tfe:10%-25%、sio2:8%-30%、cao:26%-55%,tio2:0.3%-1.0%。

16、本发明的大渣量下hib钢成品ti≤0.0016%的冶炼方法中,具有如下优点和有益效果:

17、有效使转炉出站ti含量控制在≤0.0011%,保证了在后续的精炼过程中和连铸浇注过程中增ti量≤0.0005%,确保成品ti可稳定控制在0.0016%。



技术特征:

1.一种大渣量下hib钢成品ti≤0.0016%的冶炼方法,其特征在于,所述大渣量下hib钢成品ti≤0.0016%的冶炼方法包括:

2.如权利要求1所述的大渣量下hib钢成品ti≤0.0016%的冶炼方法,其特征在于,在备料过程中,所述hib钢可以含有人为添加的总含量不超过0.10%的sn、sb、b中的一种或多种。

3.如权利要求1所述的大渣量下hib钢成品ti≤0.0016%的冶炼方法,其特征在于,在转炉冶炼过程中,转炉出站条件为[c]:0.02%-0.05%,si:2.80%-3.40%、mn:0.05%-0.20%、p:0.010%-0.030%、s:0.0030%-0.0120%、al:0.0030%-0.010%,ti:0.0006%-0.0011%;

4.如权利要求1所述的大渣量下hib钢成品ti≤0.0016%的冶炼方法,其特征在于,在转炉出站时,al控制在0.3kg-1.0kg/吨钢。

5.如权利要求1所述的大渣量下hib钢成品ti≤0.0016%的冶炼方法,其特征在于,在转炉出站时,钢包渣二元碱度cao/sio2控制在1.0-1.5为最佳。

6.如权利要求1所述的大渣量下hib钢成品ti≤0.0016%的冶炼方法,其特征在于,在转炉出站时,sio2控制在20%-30%。

7.如权利要求1所述的大渣量下hib钢成品ti≤0.0016%的冶炼方法,其特征在于,在转炉出站时,al2o3控制在20%-30%。

8.如权利要求1所述的大渣量下hib钢成品ti≤0.0016%的冶炼方法,其特征在于,在rh处理时,rh进站渣成分为:tfe:10%-25%、sio2:8%-30%、cao:26%-55%,tio2:0.3%-1.0%。


技术总结
本发明公开了一种大渣量下HiB钢成品Ti≤0.0016%的冶炼方法。大渣量下HiB钢成品Ti≤0.0016%的冶炼方法包括:备料:HiB钢的化学成分按质量百分比为:C:0.04‑0.07%、Si:3.0‑3.4%、Mn:0.05‑0.20%、P:0.010%‑0.030%、S:0.0030%‑0.0120%、Al:0.0240%‑0.0320%,Ti:≤0.0020%,其余为铁及不可避免的杂质;转炉出站:将转炉冶炼后的HiB钢转炉出站,出钢过程中加入Al,随后加入FeSi进行合金化,出完钢后根据[O]含量加入CaO和Al2O3,确保钢包渣二元碱度CaO/SiO2控制在0.5%‑2.0%之间,转炉出站Al含量控制在0.0200‑0.0400%,使转炉出站Ti含量控制在≤0.0011%,完成转炉出站;RH处理:RH进站、出站不进行渣调整,只对插入管进行渣清理。本发明有效使转炉出站Ti含量控制在≤0.0011%,保证了在后续的精炼过程中和连铸浇注过程中增Ti量≤0.0005%,确保成品Ti可稳定控制在0.0016%。

技术研发人员:薛利强,马骏鹏,范军,潘振东,吕令涛,刘轶良
受保护的技术使用者:山西太钢不锈钢股份有限公司
技术研发日:
技术公布日:2024/3/24
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