改进的全发酵土霉素钙的制备工艺的制作方法

文档序号:11506263阅读:957来源:国知局
本发明属于生物提取
技术领域
,具体涉及一种改进的全发酵土霉素钙的制备工艺。
背景技术
:土霉素是四环素类抗生素的一种,对多数革兰氏阳性菌、阴性菌、球菌和杆菌有抗菌作用,对立克次体和阿米巴病原虫也有抑制作用,被广泛添加于猪、鸡、牛等的饲料中以促进生长和防治疾病。土霉素碱的生产工艺一般用硫酸锌与黄血盐纯化,122阳离子树脂交换脱色,氨水结晶。而其固液分离工序得到的菌渣蛋白含量较高,土霉素的副作用又低,一般可认为也是很有价值的副产品。树脂的酸碱再生处理废水和氨水结晶后固液分离的母液废水cod高、氨氮高、色素高,导致整个工艺污染环境严重。经研究废水中毒性成分极低,色素可代谢性强;为响应国家节能环保的号召,上世纪90年代,黑龙江生物制品二厂的李永长等研究了《全发酵饲用土霉素钙》工艺,采用喷雾干燥设备,利用土霉素发酵液直接制备土霉素钙产品。该工艺有动力消耗偏高,产品流动性差等缺陷。cn201410648072.7河北圣雪大成谷新华等提出另一种制备方法,以土霉素发酵液为起始原料,经过钙化、酸化、过滤、粉碎、制粒、整粒、干燥、筛分得颗粒均匀不易破碎的产品。该工艺有酸化稀释、物料成本高,有效成分收率低等缺点,且有固液分离后的废液排污,未完全解决环保问题。土霉素是很成熟的品种,其发酵控制的重点在菌种能力的衰退和补糖、补氨工艺和发酵后期发酵菌丝自溶三个方面。一般控制周期150-180h,罐压0.02-0.03mpa,放罐ph=5.6-5.8,氨氮高于1000u/ml。发酵后期菌丝逐渐自溶,蛋白质分解产生大量的的nh3,氨氮会逐渐回升。以上两种工艺都提到加碳酸钙后酸化调ph=4.5-6.5,在加钙后再加酸,不可避免地酸和钙直接接触,发生反应而相互消耗;且在加酸过程中会带入溶剂水,而增加干燥成本;且盐酸与发酵液体系中的nh3反应生成盐在干燥过程中会分解进入气相而浪费。技术实现要素:本发明目的在于提供一种改进的全发酵土霉素钙的制备工艺,在对发酵液预处理过程中加钙后无需用酸调ph,环保无污染,减少了物料消耗、蒸汽消耗,最终降低成本,同时本发明在对发酵液预处理时加入热源吸附剂,降低成品的副作用,提升了产品的功效性。本发明所述的改进的全发酵土霉素钙的制备工艺,包括以下步骤:(1)发酵后期控制:发酵160h时停补氨水,调整罐压至0.02mpa以下,170h停止补糖,最终控制放罐ph=5.2-5.6,得发酵液;(2)预处理:将步骤(1)中所得发酵液加入消泡剂消泡,然后加入轻质碳酸钙搅拌1-1.5h,搅拌过程中通入压缩空气吹风,搅拌后加入热源吸附剂再搅拌0.5-1.5h,得菌浆液;(3)将步骤(2)中所得菌浆液后处理得产品。其中:步骤(2)中消泡剂为聚醚类消泡剂或有机硅类消泡剂,浓度为10-100ppm。步骤(2)中压缩空气吹风风量量比0.3-0.7。步骤(2)中热源吸附剂为活性炭、木炭、无毒煤中的一种,有利于对发酵液热源的吸附,降低产品的副作用。热源吸附剂为发酵液总重量的0.05%-0.5%。步骤(3)中将步骤(2)中所得菌浆液直接喷干,筛分,降温包装得产品。步骤(3)中将步骤(2)中所得菌浆液经过过滤、粉碎、湿法制粒、整粒、干燥、筛分,降温包装得产品。步骤(2)中轻质碳酸钙的用量为按所需成品含量计算。本发明发酵后期工艺控制的机理为,利用菌种自身代谢糖产生酸性物质,并少量利用后期老细胞衰老而释放出的碱性物质,使ph降低。本发明与现有技术相比,具有以下有益效果。本发明利用发酵后期工艺控制发酵液的ph值,减少了糖、氨水的消耗,再利用压缩空气吹走适量水分,带走部分氨氮降低了发酵液中氨氮含量,在发酵液预处理过程中加钙后无需采用传统工艺中的盐酸、硝酸、硫酸等无机酸和草酸、乳酸等有机酸进行酸化,省略加酸调ph操作,避免预处理中酸和钙直接接触,避免了酸化过程带水,减少了物料、蒸汽消耗,最终降低成本,同时预处理过程中加入热源吸附剂,降低成品的副作用,提升了产品的功效性。具体实施方式下面结合实施例对本发明做进一步说明。实施例1发酵后期160h停止补氨水,调整罐压0.15mpa,糖正常控制,根据od及do微调补糖量及通风、搅拌,170h停止补糖,罐温31.0℃维持不变,ph=5.2时放罐,得发酵液;取10l发酵液直接加入聚醚消沫剂1ml(10ml*10%浓度)消泡,加入400g轻质碳酸钙,开压缩空气115ml/min搅拌吹风1.5h,再加入5g活性炭搅拌0.5h,喷干,筛分,降温包装得产品1.56kg,含量20.2%,水分3.0,重金属≤10ppm,砷≤5ppm。各时间段发酵液检测数据如表1所示。表1实施例1中各时间段发酵液检测数据项目160h170h180hph5.825.665.20残糖%2.92.01.5离心菌浓%485252氨氮u/ml195013401170效价u/ml298503286033417实施例2本实施例与实施例1中发酵后期控制工艺一致,在预处理中,取实施例1中发酵液10l,直接加入有机硅消沫剂1ml(10ml*10%浓度)消泡,加入400g轻质碳酸钙,开压缩空气50ml/min搅拌吹风75min,再加入烘干的无烟煤50g搅拌1h,喷干,筛分,降温包装得产品1.58kg,含量20.1%,水分3.0,重金属≤10ppm,砷≤5ppm。实施例3发酵后期160h停止补氨水,调整罐压0.13mpa,糖正常控制,根据od及do微调补糖量及通风、搅拌,170h停止补糖,罐温31.0℃维持不变,ph=5.6放罐,得发酵液。取10l发酵液直接加入有机硅消沫剂0.1ml(5ml*2%浓度)消泡,加入400g轻质碳酸钙,开压缩空气100ml/min搅拌吹风1.5h,再加入20g木炭搅拌1h,喷干,筛分,降温包装得产品1.55kg,含量19.8%,水分3.1,重金属≤10ppm,砷≤5ppm。各时间段发酵液检测数据如表2所示。表2实施例3中各时间段发酵液检测数据项目160h170h180hph5.795.685.6残糖%3.02.21.3离心菌浓%485252氨氮u/ml223414601220效价u/ml300153294733502实施例4本实施例与实施例3中发酵后期控制工艺一致,在预处理中,取实施例3中发酵液10l,直接加入聚醚消沫剂0.1ml(5ml*2%浓度)消泡,加入400g轻质碳酸钙,开压缩空气115ml/min搅拌吹风1.5h,再加入5g活性炭搅拌0.5h,过滤,粉碎,湿法制粒,整粒,干燥,筛分,降温包装得产品1.55kg,含量20.0%,水分3.1,重金属≤10ppm,砷≤5ppm。当前第1页12
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