一种处理艾萨炉下料口结瘤的方法与流程

文档序号:16323811发布日期:2018-12-19 05:49阅读:263来源:国知局

本发明属于火法冶金技术领域,具体的说,涉及一种处理艾萨炉下料口结瘤的方法。

背景技术

目前,硫化铅精矿直接炼铅法主要有艾萨炼铅法、奥斯麦特法、侧吹炉炼铅、氧气底吹炉炼铅等方法。其中,艾萨炉炼铅法作为一种新兴的冶炼技术,具有自动化程度高、原料适应性强、环保效果好等优点。但是在艾萨炉炼铅过程中,由于原料中锌、钙、镁、铝等高熔点物质含量不稳定,可能造成炉渣熔点升高,下料口结瘤。下料口结瘤会造成下料口堵塞,导致生产无法正常进行,严重影响生产技术经济指标。

多年来,一直没有行之有效的措施解决艾萨炉炼铅过程中下料口结瘤的方法,通常主要采用物理清理的方法清除结瘤。物理清理是通过外力机械振打的方式清除结瘤,在清理过程中不但容易造成艾萨炉炉顶漏水,而且效率低下。同时,增加员工劳动强度,人员安全得不到保障。



技术实现要素:

为了克服背景技术中存在的问题,本发明提供了一种处理艾萨炉下料口结瘤的方法,可避免清理下料口结瘤时造成的炉顶漏水,提高艾萨炉作业率等生产技术经济指标及自动化水平。同时,达到减小员工劳动强度的目的,人员安全得到保障。该方法工艺过程简单,操作便利,可有效解决艾萨炉生产过程中的下料口结瘤的问题。进一步改善艾萨炉炼铅生产工艺,提高生产技术经济指标。

为实现上述目的,本发明是通过如下技术方案实现的:

所述的处理艾萨炉下料口结瘤的方法,具体包括以下步骤:

1)调整进料量,改善炉渣流动性:在清理下料口结瘤时,将其进料量调整为8-18t/h硫化混合铅精矿、1.6-2.5t/h的煤粒以及少量熔剂;

2)增加氧气供给,提高炉内温度:为提高炉内温度,使加入炉内的煤粒完全燃烧放热,将空气系数调整为0.5-1.2,使炉内呈强氧化性气氛,保持20-120min,使炉渣温度至1060-1250℃;

3)调整炉顶负压,提高炉顶温度:将炉顶负压控制在-50~-10pa,炉内烟气温度升高至800~1100℃;

4)溅渣洗炉:艾萨炉停止进料、停止供煤,采用喷枪给油加热熔池;提升喷枪至熔池表面,喷枪插入熔池深度为0.1-0.8米;大量炉渣喷射至炉顶位置,不断冲洗艾萨炉下料口炉结;该过程持续10-60min后,炉结温度升高,在重力或机械辅助作用下,下料口结瘤落入艾萨炉内,结瘤清理干净;

5)恢复正常熔炼:在结瘤清理完成后,进行排铅、排渣,将炉内熔池降至0.6-1.2m,继续熔炼。

进一步的,步骤1)中,熔剂加入量按sio2/fe=0.5-1.00,cao/sio2=0.2-0.6的比例配料。

进一步的,熔剂为石英石。

进一步的,步骤1)中,硫化混合铅精矿为硫化铅精矿与含铅烟尘的混合物,组成包括:pb55~66wt%,fe3.2~6.3wt%,sio20.5~2.5wt%,s12.00~18.00wt%,zn2.1~5.30wt%,ca0.8~2.6wt%。

进一步的,步骤1)中,硫化混合铅精矿含h2o6-9%。

进一步的,步骤1)中,煤粒的粒度≤20mm、含c≥50%、含矸率≤8%、s≤1%、挥发分≥15%、灰分≤30%、水分≤5%。

进一步的,步骤4)中,设置喷枪给油量为600-900l/h,风量控制3.4-4.0nm3/s。

进一步的,步骤5)中,熔炼时调整入炉物料组成,减少高锌、钙、镁、铝等物料入炉,进料量由正常的28-34t/h降至21-30t/h,控制sio2/fe=0.6-0.85,cao/sio2=0.3-0.5;提高给煤量至1.5-2.0t/h,空气系数调整为0.35-0.65,控制炉内温度1000-1150℃。

本发明的有益效果:

本发明通过调整艾萨炉进料量、优化配料、调节炉顶负压、喷枪位置控制的技术方案,代替原有的机械振打的方法清理下料口结瘤,解决下料口结瘤清理时造成的炉顶漏水,提高清理效率及生产技术经济指标。同时,降低工人劳动强度,保障员工人身安全。本方法操作简单、容易控制、耗时短,可有效清除艾萨炉下料口结瘤,达到提高艾萨炉生产技术经济指标的目的。

具体实施方式

为了使本发明的目的、技术方案和有益效果更加清楚,下面将对本发明的优选实施例进行详细的说明,以方便技术人员理解。

实施例1

一种处理艾萨炉下料口结瘤的方法,处理前艾萨炉处理正常熔炼状态,其进料配料组成为18t/h硫化混合铅精矿、5t/h烤铅渣、4t/h氧化铅精矿、5t/h铅精矿、2t/h的煤粒以及0.8t/h石英石。空气系数为0.45。熔池高度为2.0m,喷枪位置为1.2m,炉渣温度约为960℃,炉顶负压为-150pa,炉顶温度为800℃。

1)调整进料量,改善炉渣流动性:调整进料量至18t/h硫化混合铅精矿、1.8t/h煤粒、0.6t/h石英石。

2)增加氧气供给,提高炉内温度:调整空气系数至0.8,使炉内呈强氧化性气氛,保持30min,使炉渣温度到1150℃;

3)调整炉顶负压,提高炉顶温度:调整炉顶负压控制在-10pa左右,炉内烟气温度升高至1100℃。

4)溅渣洗炉:艾萨炉停止进料、停止供煤,采用喷枪给油加热熔池。设置喷枪给油量至900l/h,风量控制3.6nm3/s,提升喷枪至熔池表面,喷枪插入熔池深度为0.4米左右。大量炉渣喷射至炉顶位置,不断冲洗艾萨炉下料口炉结。该过程持续30min后,炉结温度升高,在重力或机械辅助作用下,下料口结瘤落入艾萨炉内,结瘤清理干净。

5)恢复正常熔炼:结瘤在清理完成后,进行排铅、排渣,将炉内熔池降至1.2m,继续熔炼。熔炼时,调整入炉物料组成。减少高锌、钙、镁、铝等物料入炉,进料量降至25t/h,控制sio2/fe=0.8,cao/sio2=0.35;提高给煤量至2.0t/h,空气系数调整为0.55,控制炉内温度1150℃。

下料口炉结瘤清理完成。

实施例2

一种处理艾萨炉下料口结瘤的方法,处理前艾萨炉处理正常熔炼状态,其进料配料组成为18t/h硫化混合铅精矿、3t/h氧化铅精矿、5t/h铅精矿、1.8t/h的煤粒以及0.6t/h石英石。空气系数为0.35。熔池高度为2.5m,喷枪位置为1.9m,炉渣温度约为1030℃,炉顶负压为-50pa,炉顶温度为700℃。

1)调整进料量,改善炉渣流动性:调整进料量至15t/h硫化混合铅精矿、2.0t/h煤粒、0.8t/h石英石;

2)增加氧气供给,提高炉内温度:调整空气系数至0.65,使炉内呈强氧化性气氛,保持60min,使炉渣温度到1200℃;

3)调整炉顶负压,提高炉顶温度:调整炉顶负压控制在0pa左右,炉内烟气温度升高至1050℃。

4)溅渣洗炉:艾萨炉停止进料、停止供煤,采用喷枪给油加热熔池。设置喷枪给油量至700l/h,风量控制3.5nm3/s提升喷枪至熔池表面,喷枪插入熔池深度为0.2米左右。大量炉渣喷射至炉顶位置,不断冲洗艾萨炉下料口炉结。该过程持续50min后,炉结温度升高,在重力或机械辅助作用下,下料口结瘤落入艾萨炉内,结瘤清理干净。

5)恢复正常熔炼:结瘤在清理完成后,进行排铅、排渣,将炉内熔池降至0.8m,继续熔炼。熔炼时,调整入炉物料组成。减少高锌、钙、镁、铝等物料入炉,进料量降至21t/h,控制sio2/fe=0.65,cao/sio2=0.50;给煤量为1.6t/h,空气系数调整为1.0,控制炉内温度1050℃。

下料口炉结瘤清理完成。

实施例3

一种处理艾萨炉下料口结瘤的方法,处理前艾萨炉处理正常熔炼状态,其进料配料组成为18t/h硫化混合铅精矿、6t/h烤铅渣、8t/h铅精矿、1.7t/h的煤粒以及0.3t/h石英石。空气系数为0.50。熔池高度为1.6m,喷枪位置为0.8m,炉渣温度约为1060℃,炉顶负压为-100pa,炉顶温度为750℃。

1)调整进料量,改善炉渣流动性:调整进料量至12t/h硫化混合铅精矿、2.0t/h煤粒、0t/h石英石;

2)增加氧气供给,提高炉内温度:调整空气系数至1.2,使炉内呈强氧化性气氛,保持90min,使炉渣温度到1200℃;

3)调整炉顶负压,提高炉顶温度:调整炉顶负压控制在-50pa左右,炉内烟气温度升高至1050℃。

4)溅渣洗炉:艾萨炉停止进料、停止供煤,采用喷枪给油加热熔池。设置喷枪给油量至500l/h,风量控制3.7nm3/s,提升喷枪至熔池表面,喷枪插入熔池深度为0.2米左右。大量炉渣喷射至炉顶位置,不断冲洗艾萨炉下料口炉结。该过程持续50min后,炉结温度升高,在重力或机械辅助作用下,下料口结瘤落入艾萨炉内,结瘤清理干净。

5)恢复正常熔炼:结瘤在清理完成后,进行排铅、排渣,将炉内熔池降至1.2m,继续熔炼。熔炼时,调整入炉物料组成。减少高锌、钙、镁、铝等物料入炉,进料量降至23t/h,控制sio2/fe=0.6,cao/sio2=0.45;控制给煤量至1.8t/h,空气系数调整为0.85,控制炉内温度1050℃。

下料口炉结瘤清理完成。

本发明通过调整艾萨炉进料量、优化配料、调节炉顶负压、喷枪位置控制的技术方案,代替原有的机械振打的方法清理下料口结瘤,解决下料口结瘤清理时造成的炉顶漏水,提高清理效率及生产技术经济指标。同时,降低工人劳动强度,保障员工人身安全。本方法操作简单、容易控制、耗时短,可有效清除艾萨炉下料口结瘤,达到提高艾萨炉生产技术经济指标的目的。

最后说明的是,以上优选实施例仅用于说明本发明的技术方案而非限制,尽管通过上述优选实施例已经对本发明进行了详细的描述,但本领域技术人员应当理解,可以在形式上和细节上对其作出各种各样的改变,而不偏离本发明权利要求书所限定的范围。

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