一种树脂塔再生过程中酸碱废水的自动分离装置的制作方法

文档序号:31589345发布日期:2022-09-21 02:44阅读:159来源:国知局
一种树脂塔再生过程中酸碱废水的自动分离装置的制作方法

1.本实用新型涉及一种树脂塔再生过程中酸碱废水的自动分离装置。


背景技术:

2.在离子膜烧碱生产工艺中,要对一次盐水通过树脂塔,利用螯合树脂的吸附作用实现二次精制。在此过程中,一次盐水通过螯合树脂去除了盐水中存在的少量二价金属离子(ca
2+
、mg
2+
、sr
2+
等),以获得符合电解槽生产需要的二次盐水。当树脂塔吸附一段时间后,需要分别使用盐酸和烧碱使失去吸附作用的树脂再生还原,恢复对二价金属离子的吸附作用。树脂塔再生过程中,按照水洗ⅰ、反洗、酸再生、水洗ⅱ、碱洗、水洗ⅲ、填充盐水等步骤自动运行,再生过程中分别产生大量的含盐的酸性、碱性废水。对这些废水的处理,目前,氯碱行业内的传统做法是将酸、碱性废水先后全部排入再生废水罐,经酸碱中和后,输送至一次盐水工序用作化盐。这种做法的问题是:废水中的酸、碱直接中和反应,未实现充分利用,造成酸、碱大量浪费。因此,探索发明一种能够将树脂塔再生过程中酸碱废水的自动分离装置,实现酸、碱性废水的回收再利用,对降低生产成本、提高装置自动化水平等具有重要意义。


技术实现要素:

3.本实用新型要解决的技术问题是提供一种自动化控制水平高、连续稳定运行、提前预判事故风险、建设成本低、降低物料消耗的,可用于树脂塔再生过程中酸碱废水的自动分离装置。
4.为解决上述技术问题,本实用新型包括树脂塔、再生废水罐、氯水罐,其结构特点是所述树脂塔底部设置有再生废水总管,再生废水总管上先连接第一在线ph计,再连接三通阀,三通阀后的管路分为两路,一路通过碱性废水管道进入再生废水罐,另一路通过酸性废水管道进入到氯水罐,第一在线ph计与三通阀联锁。
5.作为改进,所述酸性废水管道上设置有第二在线ph计,用于在线监测再生废水中的ph值,当酸性废水ph值>3时,启动声光报警并与三通阀设置联锁。
6.作为改进,所述三通阀前的再生废水总管与碱性废水管道之间设有三通阀旁路,三通阀旁路上设有阀门。
7.作为改进,所述三通阀的“fo”设置为去往再生废水罐方向。
8.作为改进,所述再生废水罐后设置废水泵,用于输送碱性废水去化盐;氯水罐后设置氯水泵,用于输送酸性废水脱氯后化盐。
9.采用上述结构后,本实用新型的优点是:
10.不改变树脂塔再生程序的逻辑关系,不影响树脂塔正常运行;通过ph在线检测和三通阀实现酸碱废水的自动分离,无需人为干预,自动化控制水平高,可实现连续稳定运行。
11.通过ph计在线检测,可实时查看再生废水中酸碱度的峰值变化,提前预判树脂塔
再生效果,当无峰值出现时可判断为树脂塔再生效果较差,提前采取倍量再生等措施,避免因二次盐水质量达不到要求而对离子膜造成损坏,可实现提前预判事故风险的目的。
12.充分利用现有设备,分别存放酸性、碱性废水,无需单独新建回收存储设施,建设成本低。
13.将树脂塔再生过程中的碱性废水自动输送至再生废水罐,收集后送去一次盐水精制工序化盐,降低烧碱消耗量;将酸性废液自动输送至氯水罐,与氯水混合后均匀输送至脱氯塔,减少了脱氯前盐酸消耗量。达到了同时降低两种物料消耗的目的。
附图说明
14.下面结合附图对本实用新型的具体实施方式作进一步详细描述:
15.图1为本实用新型的结构示意图;
16.图中:1、树脂塔,2、再生废水总管,3、第一在线ph计,4、三通阀,5、碱性废水管道,6、再生废水罐,7、酸性废水管道,8、氯水罐;9、第二在线ph计,10、三通阀旁路。
具体实施方式
17.参照附图,该树脂塔再生过程中酸碱废水的自动分离装置包括树脂塔1、再生废水罐6、氯水罐8。树脂塔1底部设置有再生废水总管2,再生废水总管2上先连接第一在线ph计3,再连接三通阀4,三通阀4后的管路分为两路,一路通过碱性废水管道5进入再生废水罐6,另一路通过酸性废水管道7进入到氯水罐8,第一在线ph计3与三通阀4联锁;利用三通阀4通过碱性废水管道5或酸性废水管道7分离酸性与碱性废水,三通阀4的“fo”设置为去往再生废水罐6方向,在自调阀故障、无气源状态下,再生废水仍去往再生废水罐6,避免碱性废水进入氯水罐8后生成次氯酸钠。酸性废水管道7上设置有第二在线ph计9,用于在线监测再生废水中的ph值,当酸性废水ph值>3时,启动声光报警并与三通阀4设置联锁,作为第一在线ph计故障时的保护;三通阀4前的再生废水总管2与碱性废水管道5之间设有三通阀旁路10,三通阀旁路10上设有阀门,正常运行期间三通阀旁路10的阀门保持关闭状态,当三通阀故障检修时,打开该阀门让再生废水总管2通过三通阀旁路直通再生废水罐6。再生废水罐6后设置废水泵,用于输送碱性废水去化盐;氯水罐8后设置氯水泵,用于输送酸性废水脱氯后化盐,废水泵、氯水泵使用变频调节,根据水流量自动调节电流,达到节电和降低职工劳动强度的目的。
18.通过第二ph计3对再生废水进行在线检测,通过分析树脂塔再生过程中废水各时间段内酸碱度的变化,优化废水排水路径,通过三通阀4和第一在线ph计3联锁,将酸性废水自动输送至氯水罐8,减少氯水进入脱氯塔前盐酸的消耗量;将碱性废水输送至再生废水罐6,由此避免了酸碱中和反应,再生废水罐中的废水呈碱性,输送至一次盐水工序用作化盐,降低了烧碱的消耗量。
19.本实施例中采用的仪器、阀门均为现有技术,其中,第一在线ph计3、第二在线ph计9使用科隆8150型ph计,三通阀4使用山野l型气动开关阀,根据工艺要求,管线上还设有其它必要的传感器、阀门和泵等。
20.本实用新型在不影响树脂塔再生逻辑的情况下的工作过程:
21.①
在控制面板选择“手动”按钮;
22.②
在控制面板上选择再生塔;
23.③
在控制面板上的再生步骤开关中按“水洗i”;
24.④
在控制面板运转模式下按下“自动”按钮。
25.⑤
在控制面板上按下“开始”按钮,被选择的塔按照“水洗i
”→
反洗

酸再生

水洗
ⅱ→
碱再生

水洗
ⅲ→
等待
ⅰ→
盐水填充

等待
ⅱꢀ
9个步骤自动进行再生。
26.⑥
为避免影响树脂塔再生程序的逻辑关系,本装置布置在树脂塔程控阀之后。在dcs控制画面中设置本装置的运行联锁开关,操作人员由“off”状态切换至“on”,本装置的联锁程序投用。
27.三通阀4与第一在线ph计3设置以下联锁:树脂塔再生程序在运行至水洗ⅱ10min至水洗ⅱ70min期间,第一在线ph计3检测到再生废水中ph值<3时,当以上两个条件同时具备时,三通阀4关闭去往碱性废水管道5一侧,打开去往酸性废水管道7一侧,再生废水进入氯水罐8,开始回收酸性废水。除上述时间段以外,三通阀4去往碱性废水管道5一侧保持打开状态,去往酸性废水管道7一侧保持关闭状态。
28.在酸性废水回收过程中,当第二在线ph计9检测到废水中ph值>3时,启动声光报警,并联锁三通阀4关闭去往酸性废水管道7一侧,打开去往碱性废水管道5一侧,本装置不再继续回收酸性废水,作为第一在线ph计3故障时的保护。在故障处理时,操作人员在dcs画面中,将运行联锁开关由“on”状态切换至“off”,本装置将不再回收酸洗废水,故障处理结束后,根据需要可再切换至“on”状态。
29.⑥
一个树脂塔的再生过程为24小时,当选择的树脂塔再生完成后,自动切换至下一个塔进行再生。
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