一种生产异己烷用再沸器的制作方法

文档序号:37009291发布日期:2024-02-09 12:57阅读:21来源:国知局
一种生产异己烷用再沸器的制作方法

本发明涉及化工设备,尤其涉及一种生产异己烷用再沸器。


背景技术:

1、原料粗己烷经过前处理得到的低分油进入分馏系统,通过分馏塔和再沸器分馏出正己烷后得到产品异己烷,再沸器在长期使用过程中,蒸发液面附近不分馏的正己烷浓度越来越高,长期使用后,浓缩的正己烷会在换热管外面行程污垢,这些污垢会严重影响再沸器的换热效率,甚至会因结垢,导致温度无法达到设定值,使得馏分不能精确切割;

2、由于正己烷和异己烷的沸点很相近(正己烷69℃、异己烷62℃),在分馏的过程中由于热交换的不均匀,导致异己烷不能完全蒸发,降低了异己烷的提纯度;

3、现有的再沸器的换热管均是伸出物料蒸发液面以保持换热效果,这样的结构也造成了换热管在蒸发液面之上的能源浪费。


技术实现思路

1、为了解决目前生产异己烷的再沸器存在残留部分正己烷、结垢和能源浪费的问题,本发明提供一种生产异己烷用再沸器。

2、本发明提供的技术方案是:一种生产异己烷用再沸器,包括再沸罐,再沸罐由竖直的筒体、上封头及下封头组成,上封头上设有物料出口管,下封头下部设有物料进口管,再沸罐内设有若干换热组件,换热组件在筒体内竖直布置,换热组件在筒体内圆周均匀布置,每个换热组件包括浮筒,浮筒下部设有换热腔,换热腔下部设有升降管a和升降管b,升降管a和升降管b竖直平行布置,升降管a下部插接在固定管a内,升降管a和固定管a通过密封圈间隙配合连接,升降管b下部插接在固定管b内,升降管b和固定管b通过密封圈间隙配合连接,若干固定管a下部并联热介质回流管,热介质回流管伸出筒体外侧,若干固定管b下部并联热介质进入管,热介质进入管伸出筒体外侧。

3、升降管a上部焊接有叶轮a,升降管b上部焊接有叶轮b,叶轮a和叶轮b结构相同,叶轮a和叶轮b上均安装有螺旋叶片,叶轮a和叶轮b的叶片螺旋方向一致。

4、物料进口管上安装有离心泵。

5、本发明的有益效果为:浮筒将换热腔漂浮在再沸罐的蒸发液面位置,蒸发液面变化时,浮筒随之变化,换热组件始终位于蒸发液面以下,提高了换热介质的能量利用率,当蒸发液面有变化,浮筒上下移动带动叶轮上下移动,叶轮不转动,叶轮的螺旋叶片上下移动搅动物料液体上下螺旋流动,产生两个作用:一是使得再沸罐内的液面被搅动,降低了液面附近的正己烷的液体浓度,降低换热组件结垢的风险,二是液体围绕叶轮流动,提高了换热组件的换热效率,提高异己烷的提纯率。



技术特征:

1.一种生产异己烷用再沸器,包括再沸罐(1),其特征在于:再沸罐(1)由竖直的筒体(11)、上封头(12)及下封头(13)组成,上封头(12)上设有物料出口管(8),下封头(13)下部设有物料进口管(7),再沸罐(1)内设有若干换热组件,换热组件在筒体(11)内竖直布置,换热组件在筒体(11)内圆周均匀布置,每个换热组件包括浮筒(4),浮筒(4)下部设有换热腔(5),换热腔(5)下部设有升降管a(22)和升降管b(32),升降管a(22)和升降管b(32)竖直平行布置,升降管a(22)下部插接在固定管a(21)内,升降管a(22)和固定管a(21)通过密封圈间隙配合连接,升降管b(32)下部插接在固定管b(31)内,升降管b(32)和固定管b(31)通过密封圈间隙配合连接,若干固定管a(21)下部并联热介质回流管(92),热介质回流管(92)伸出筒体(11)外侧,若干固定管b(31)下部并联热介质进入管(91),热介质进入管(91)伸出筒体(11)外侧。

2.根据权利要求1所述的一种生产异己烷用再沸器,其特征在于:升降管a(22)上部焊接有叶轮a(61),升降管b(32)上部焊接有叶轮b(62),叶轮a(61)和叶轮b(62)结构相同,叶轮a(61)和叶轮b(62)上均安装有螺旋叶片,叶轮a(61)和叶轮b(62)的叶片螺旋方向一致。

3.根据权利要求1所述的一种生产异己烷用再沸器,其特征在于:物料进口管(7)上安装有离心泵(71)。


技术总结
一种生产异己烷用再沸器,涉及化工设备技术领域。再沸罐内设有若干换热组件,换热组件在筒体内竖直布置,换热组件在筒体内圆周均匀布置,每个换热组件包括浮筒,浮筒下部设有换热腔,换热腔下部设有升降管A和升降管B。本发明的有益效果是:浮筒将换热腔漂浮在再沸罐的蒸发液面位置,蒸发液面变化时,浮筒随之变化,换热组件始终位于蒸发液面以下,提高了换热介质的能量利用率,当蒸发液面有变化,浮筒叶轮上下移动,叶轮的螺旋叶片上下移动搅动物料液体上下螺旋流动,使得再沸罐内的液面被搅动,降低了液面附近的正己烷的液体浓度,降低换热组件结垢的风险,液体围绕叶轮流动,提高了换热组件的换热效率,提高异己烷的提纯率。

技术研发人员:李云凌,李洪财,赵宇峰
受保护的技术使用者:大庆亿鑫化工股份有限公司
技术研发日:
技术公布日:2024/2/8
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1