一种乳化焦油破乳的方法与流程

文档序号:16268164发布日期:2018-12-14 22:03阅读:803来源:国知局

本发明属于焦化生产领域,涉及一种乳化焦油破乳的方法。



背景技术:

焦油一般指煤焦油,是煤在炼焦过程中产生的副产物,煤焦油主要是由芳香烃所组成的复杂混合物。对煤焦油进行精制加工,可得到萘系、酚系、洗油、沥青系、筑路油(燃料油)等产品。焦油中所含的水要求不大于4%,当焦油的水分超过4%以后,会对以后的蒸馏过程产生极大的影响。如果焦油中酸性较强,对设备腐蚀严重,要求焦油的ph值在6~7。当焦油的含量大于4%,ph值小于5时,认为焦油已经被乳化,需要破乳处理,否则无法对焦油进行安全蒸馏操作。

乳化焦油具有几个特点:水分含量高;酸性强(ph值低)。生产上处理需要降低乳化焦油的水分,使焦油脱水;另一方面需要减弱焦油的酸性,减少对设备的腐蚀。为了将被乳化的焦油进行破乳操作,即减少焦油中的水分含量,提高焦油的ph,降低其酸性,需要对焦油进行破乳。

但近几年来,由于炼焦用煤配比的变化,煤焦油在组成上也发生了很大的变化,主要表现在焦油比重下降、甲苯不溶物含量降低、焦油含水大、油水乳化、焦油渣子含量增加等多个方面,这给焦化厂新焦油系统的生产带了很大的影响。其中焦油乳化问题在生产过程中解决尤为困难。

目前处理焦油乳化的方法及存在的问题:1)离心机破乳分离:对焦油破乳效果明显,但在破乳过程中,需要进行内循环,不但增加了能源消耗,而且在破乳过程中对超级离心机损坏严重;2)破乳剂破乳:含水大于10%时破乳效果不是很明显,且破乳剂价格较高,加入破乳剂从一定程度上增加了焦油加工成本;3)焦油大槽机械搅拌破乳。现有焦油大槽为利旧设备,为保证安全,不能进行直接机械搅风。



技术实现要素:

1、所要解决的技术问题:

现有焦油乳化问题在生产过程中解决尤为困难。或者增加能源消耗或者成本高或者不够安全。

2、技术方案:

为了解决以上问题,本发明提供了一种乳化焦油的破乳方法,包括以下步骤:第一步:取一定量乳化焦油,分析乳化焦油的水分含量和ph值,根据乳化焦油的ph值加入质量百分比的0.1‰-20‰的强碱,将ph值调整到6-7;第二步:将第一步得到的混合液搅拌均匀;第三步:加热到20℃-100℃;第四步:静置24-48小时;第五步:当上层清液不再增加,将上层清液送废水处理装置,下层乳化焦油进行蒸馏操作。

所述的强碱为naoh。

在第一步中,将ph值调整到6.5。

在第三步中,加热到30℃-80℃。

在第三步中,加热到50℃。

在第四步红,静置36小时。

3、有益效果:

本发明提供的乳化焦油破乳的方法具有以下优点:①破乳后的焦油能够进行正常的蒸馏操作,不出现窜塔现象;②破乳后的焦油其ph值从小于5升高到6-7,减少了对储槽的腐蚀;③破乳后的焦油水分降低到质量比4%以下,能够进行正常的预脱水和脱水操作。

具体实施方式

下面通过实施例来对本发明进行详细说明。

实施例1

取100ml的乳化焦油,分析得到乳化焦油的水分质量百分比含量5%、ph值3,将2gnaoh固体直接加入乳化焦油中,加热搅匀,加热到50℃,静置36小时,4小时后上层慢慢有清液析出,直至36小时,上层清液量不再增加,最后将上层10ml清液送废水处理装置,下层焦油送焦油蒸馏装置,测得破乳后的焦油水分含量为质量百分比3.8%,ph值为6。

其中强碱不可以用naco3和ca(oh)2。

实施例2

取100ml的乳化焦油,分析得到乳化焦油的水分质量百分比含量4.1%、ph值5,将0.1gnaoh固体直接加入乳化焦油中,加热搅匀,加热到20℃,静置24小时,3小时后上层慢慢有清液析出,直至24小时,上层清液量不再增加,最后将上层的清液送废水处理装置,下层焦油送焦油蒸馏装置,测得破乳后的焦油水分含量为质量百分比3.6%,ph值为7。

其中强碱不可以用naco3和ca(oh)2。

实施例3

取100ml的乳化焦油,分析得到乳化焦油的水分质量百分比含量4.5%、ph值3.5,将1gnaoh固体直接加入乳化焦油中,加热搅匀,加热到30℃,静置48小时,5小时后上层慢慢有清液析出,直至48小时,上层清液量不再增加,最后将上层的清液送废水处理装置,下层焦油送焦油蒸馏装置,测得破乳后的焦油水分含量为质量百分比3.5%,ph值为6.5。

其中强碱不可以用naco3和ca(oh)2。

实施例4

取100ml的乳化焦油,分析得到乳化焦油的水分质量百分比含量6%、ph值4,将0.8gnaoh固体直接加入乳化焦油中,加热搅匀,加热到80℃,静置48小时,4.5小时后上层慢慢有清液析出,直至48小时,上层清液量不再增加,最后将上层的清液送废水处理装置,下层焦油送焦油蒸馏装置,测得破乳后的焦油水分含量为质量百分比3.9%,ph值为6.5。

其中强碱不可以用naco3和ca(oh)2。

以上实施例中,破乳后的焦油能够进行正常的蒸馏操作,都没有出现窜塔现象。破乳后的焦油其ph值从小于5升高到6-7,减少了对储槽的腐蚀;破乳后的焦油水分降低到了质量百分比4%以下,能够进行正常的预脱水和脱水操作。

虽然本发明已以较佳实施例公开如上,但它们并不是用来限定本发明的,任何熟习此技艺者,在不脱离本发明之精神和范围内,自当可作各种变化或润饰,因此本发明的保护范围应当以

本技术:
的权利要求保护范围所界定的为准。



技术特征:

技术总结
本发明一种乳化焦油破乳的方法。现有焦油乳化问题在生产过程中解决尤为困难。本发明提供了一种乳化焦油的破乳方法,包括以下步骤:将乳化焦油分析水分含量和PH值,根据乳化焦油的PH值加入质量百分比的0.1‰‑20‰的强碱,将PH值调整到6‑7;将得到的混合液搅拌均匀;加热到20℃‑100℃;静置24‑48小时;将上层清液送废水处理装置,下层乳化焦油进行蒸馏操作。本发明提供的乳化焦油破乳的方法具有以下优点:①乳后的焦油能够进行正常的蒸馏操作,不出现窜塔现象;②破乳后的焦油其pH值从小于5升高到6‑7,减少了对储槽的腐蚀;③破乳后的焦油水分降低到质量比4%以下,能够正常的预脱水和脱水操作。

技术研发人员:周玉青;李强;李玉龙
受保护的技术使用者:南京科技职业学院
技术研发日:2018.08.29
技术公布日:2018.12.14
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