一种适用于避孕套检测的干法电检新装置的制作方法

文档序号:17578733发布日期:2019-05-03 20:44阅读:706来源:国知局
一种适用于避孕套检测的干法电检新装置的制作方法

本发明涉及一种适用于避孕套检测的干法电检新装置,属于机电动力技术领域。



背景技术:

目前国内避孕套的电检机主要有湿法电检机和干法电检机两种:

(1)湿法电检机每小时耗蒸汽150-200公斤,按最低150公斤/小时计算,一天耗蒸汽3600公斤,若每吨蒸汽按200元计算,则每天需蒸汽费720元,若一个月生产按25天计算,则一个月消耗蒸汽18000元。干法电检机耗蒸汽为0,仅这一项一个月节约能耗18000元,一年节约能耗21.6万元。

(2)干法电检机不需要压缩空气,装机容量6kw。湿法电检机需要压缩空气,考虑压缩空气因素,装机容量约8kw。干法电检机比湿法电检机一年节省电费近万元。

(3)在环境保护方面,干法电检机是零排放,没有噪音,环境温度容易控制,大大的改善了工人的劳动条件。

(4)产品质量稳中有提高,因为干法电检机不要像湿法那样浸水后再烘干的工艺,所以产品保持原始状态,对物理性能大有好处,而且极大减少了产品污染的可能性。

(5)干法电检机设备结构精简,运转稳定可靠,操作维护保养简便。

(6)干法电检机整条线小而精干,干法占地面积是湿法电检机的1/4-1/3。在同等的厂房面积情况下,只需要增加干法电检机的数量就可以实现电检岗位常白班。这对加强企业管理、降低生产成本、提高产品质量、尤其在稳定职工队伍方面起到了很好的作用。

传统的干法电检机只能用于检测天然乳胶避孕套(天然乳胶避孕套平均厚度0.05mm,最薄0.036mm),不适用于新出现的更薄的聚氨酯避孕套(最薄0.017mm)。存在的主要问题是漏检率太高。



技术实现要素:

本发明的目的在于克服传统的干法电检机存在的检测范围窄、漏检率高、能耗大、维护复杂等缺陷,提供一种适用于避孕套检测的干法电检新装置,漏检率低、能耗小、维护简单的检测装置。

本发明解决上述问题采用的技术方案:适用于避孕套检测的干法电检新装置包括高压调压系统1、信号检测运算系统2、正品废品分离系统3、温度控制系统4、模具传动系统5;模具传动系统5、温度控制系统4、信号检测运算系统2、括高压调压系统1、正品废品分离系统3依次相连接;

高压调压系统1包括交流220v转换高压系统6、触摸屏7、模拟量输出模块8、导电橡胶丝9、可编程序控制器10;触摸屏7、可编程序控制器10、量输出模块8、交流220v转换高压系统6、导电橡胶丝9依次相连接;高压调压系统1电压调节范围广,即为直流0~2500v可调;高压调压系统1调节方式简单,在触摸屏上输入需要调节的电压值即可得到所需要的电压;电压调节的精度高,可以控制在±0.1v;避孕套的头部电压与身部电压能分别施加不同的电压;

本发明的技术原理:通过触摸屏7上输入工作所需要的电压数字,可编程序控制器10将数字转化成数字信号,通过模拟量输出模块8转化成0-10v的模拟量信号,交流220v转换高压系统6根据模拟量信号值来输出对应的直流高压电,最大电压可以达到直流2500v。

高压调压系统是检测环节的核心,由于本装置提供的检测电压可调范围大、电压稳定可靠、过载能力大,不仅能适用于传统的乳胶避孕套(厚度≥0.05毫米)的检测,也能适用于新型聚氨酯避孕套类的超薄避孕套(厚度≤0.02毫米)的检测。达到了国内外先进水平。

信号检测运算系统2包括不锈钢刮片11、电阻12、电容13、运放集成驱动器14、多圈电位器15、整流管16、接近开关17、led指示灯18;不锈钢刮片11、电阻12、电容13依次相连接;电容13分别与运放集成驱动器14、多圈电位器15、整流管16相连接;运放集成驱动器14、多圈电位器15、整流管16、接近开关17分别与可编程序控制器10、led指示灯18相连接;

信号检测运算系统2技术原理:当接近开关17有信号时,则表明模具正好与不锈钢刮片11触碰;当避孕套有针孔、套有该避孕套的金属模具在碰到不锈钢刮片11时,则会有电流信号流过刮片,经过电阻12、电容13、运放集成驱动器14、整流管16的整流、滤波和放大以后,led指示灯18亮表示检测到废品,可编程序控制器10开始进行运算,多圈电位器15用于调节灵敏度。

正品废品分离系统3包括正品脱模电机19、废品分离脱模电机20、信号盘21、接近开关22;信号盘21、接近开关22、可编程序控制器10依次相连接;可编程序控制器10分别与正品脱模电机19、废品分离脱模电机20相连接;

正品废品分离系统3技术原理:当接近开关22有信号时,则表明当前的模具需要分离正品、废品,如果是正品,可编程序控制器10就会发出指令,让正品脱模电机19运行,把避孕套从模具上脱下来,落入正品框内;如果是废品,可编程序控制器10就会发出指令,让正品脱模电机19停止,该避孕套就会进入下一个环节,可编程序控制器10会发出指令,让废品分离脱模电机20运行,把避孕套从模具上脱下来,落入废品框内。

温度控制系统4包括电阻式温度传感器23、电阻式温度输入模块24、中间继电器25、交流接触器26、加热管27;电阻式温度传感器23、电阻式温度输入模块24、可编程序控制器10、中间继电器25、交流接触器26、加热管27依次相连接;触摸屏7与可编程序控制器10相连接;

温度控制系统4技术原理:电阻式温度传感器23检测到烘箱内的温度后,通过电阻式温度输入模块24传送给可编程序控制器10,可编程序控制器10会对检测到的温度值与触摸屏7上设定的温度值进行比较,如果实际温度大于或等于设定的温度值,可编程序控制器10会发出指令,中间继电器25断电,交流接触器26分闸,加热管27断电停止加热;如果实际温度小于设定的温度值,可编程序控制器10会发出指令,中间继电器25通电,交流接触器26合闸,加热管27通电加热。

模具传动系统5包括交流变频器28、三相异步电机29、链条30、不锈钢模具31;交流变频器28、三相异步电机29、链条30、不锈钢模具31依次相连接;交流变频器28、可编程序控制器10、触摸屏7依次相连接;

模具传动系统5技术原理:在触摸屏7上设定好速度值并点击“启动”按钮后,可编程序控制器10会发出指令给交流变频器28,驱动三相异步电机29运行,三相异步电机29继而带动安装在链条30上的不锈钢模具31运转。

本发明的有益效果:

1.设计了更加先进的高压控制电路

高压控制电路是检测环节的核心,针对聚氨酯避孕套的特点,发明人重新设计了高压控制电路,使高压变成了高频脉冲高压,大大增强了微孔的检出率。为了增强高压控制电路的稳定性和可靠性,发明人在设计中加入了冗余技术。

2.数字化控制电路,采用了全数字化控制技术,增大了检测电压范围

针对聚氨酯避孕套的特点,发明人采用了全数字化控制技术,使头部电压与身部电压能分别进行精确调节,电压调节精度可以控制在±0.1v。电压可调节的范围更广,最大电压可以升到2500v,一套设备就能适用于多种不同材质/规格的避孕套检测。

3.设计了更加先进的检测控制电路

新的检测控制电路采用了二次隔离技术,高压信号反馈选用了高性能的隔离模块,大大提高了设备的安全性。在检测控制电路中加入了冗余和容错技术,使每一只避孕套都能经过12道工序的完整检测,最大限度的避免了漏检。新的检测控制电路采用了高精密运放和精密电阻电容,具有器件的一致性好、体积小、低功耗、极好的温漂特性、使用方便等优点。

4.设计了更加先进的控制软硬件

新的设计中采用了高性能的plc+触摸屏+电脑控制模式,所有的逻辑运算均在高性能plc内进行,先进的触摸屏和计算机能实时监控避孕套检测的全过程。全数字化的控制模式保证了控制的精度,大大提高了设备的稳定性、可靠性以及抗干扰性能,所有的易损件都采用模块化可拔插设计,极大的缩短了维修时间,降低了维护成本。采用了先进的组态监控软件,确保了检测过程的实时监控,所有检测数据的实时保存、调用。

5.设计了更加先进的信号处理系统

新的设计中结合了当今先进的信号处理算法、算法仿真技术、硬件技术、软件技术、系统构建和检验方法,我们以较小的代价制作完成一个具有较高性能的、更加先进的信号处理系统。同时还加宽了检测灵敏度的调节范围,方便客户根据不同的产品来调节灵敏度,拓宽了本机的使用范围,做到了一套设备就能适用于多种不同材质/规格的避孕套检测。

6.使检测产品的质量保证提高到新的高度。大大低于国家标准要求针孔漏水aql值,同时产品的误检率也优于目前使用的湿法电检机。

7.该装置更加节能环保。检测全程动力为电能,不需空压气、水和蒸汽,且本机功率仅为4kw。为企业节能减排,安全环保,降低生产成本创造了有利条件。同时还具有重量轻、占地面积小、易于安装、调试维护方便等优点。

附图说明

图1干法电检新装置结构示意图

图中:1.高压调压系统,2.信号检测运算系统,3.正品废品分离系统,4.温度控制系统,5.模具传动系统。

图2高压调压系统系统结构示意图

图中:6.交流220v转换高压系统,7.触摸屏,8.模拟量输出模块,9.导电橡胶丝,10.可编程序控制器。

图3正品废品分离系统系统结构示意图

图中:10.可编程序控制器,11.不锈钢刮片,12.电阻,13.电容,14.运放集成驱动器,15.多圈电位器,16.整流管,17.接近开关,18.led指示灯。

图4正品废品分离系统结构示意图

图中:10.可编程序控制器,19.正品脱模电机,20.废品分离脱模电机,21.信号盘,22.接近开关。

图5温度控制系统结构示意图

图中:7.触摸屏,10.可编程序控制器,23.电阻式温度传感器,24.电阻式温度输入模块,25.中间继电器,26.交流接触器,27.加热管。

图6模具传动系统结构示意图

图中:7.触摸屏,10.可编程序控制器,28.交流变频器,29.三相异步电机,30.链条,31.不锈钢模具。

具体实施方式

下面结合附图和实施例对本发明作进一步说明。

实例1

适用于避孕套检测的干法电检新装置包括高压调压系统1、信号检测运算系统2、正品废品分离系统3、温度控制系统4、模具传动系统5;模具传动系统5、温度控制系统4、信号检测运算系统2、括高压调压系统1、正品废品分离系统3依次相连接;

高压调压系统1包括交流220v转换高压系统6、触摸屏7、模拟量输出模块8、导电橡胶丝9、可编程序控制器10;触摸屏7、可编程序控制器10、量输出模块8、交流220v转换高压系统6、导电橡胶丝9依次相连接;高压调压系统1电压调节范围为直流1800v;

信号检测运算系统2包括不锈钢刮片11、电阻12、电容13、运放集成驱动器14、多圈电位器15、整流管16、接近开关17、led指示灯18;不锈钢刮片11、电阻12、电容13依次相连接;电容13分别与运放集成驱动器14、多圈电位器15、整流管16相连接;运放集成驱动器14、多圈电位器15、整流管16、接近开关17分别与可编程序控制器10、led指示灯18相连接;

正品废品分离系统3包括正品脱模电机19、废品分离脱模电机20、信号盘21、接近开关22;信号盘21、接近开关22、可编程序控制器10依次相连接;可编程序控制器10分别与正品脱模电机19、废品分离脱模电机20相连接;

温度控制系统4包括电阻式温度传感器23、电阻式温度输入模块24、中间继电器25、交流接触器26、加热管27;电阻式温度传感器23、电阻式温度输入模块24、可编程序控制器10、中间继电器25、交流接触器26、加热管27依次相连接;触摸屏7与可编程序控制器10相连接;

模具传动系统5包括交流变频器28、三相异步电机29、链条30、不锈钢模具31;交流变频器28、三相异步电机29、链条30、不锈钢模具31依次相连接;交流变频器28、可编程序控制器10、触摸屏7依次相连接。

首先在触摸屏上设定好利用本发明生产的条件:机速15米/分情况下,模具温度88℃,头部电压1570v、身部电压730v、灵敏度电位器设置在10千欧姆,严格按照避孕套制造厂的生产流程,对生产线上生产出来的产品进行8小时不间断检测。分别从检验出来的正品和废品中各取500只拿到实验室按照gb7544-2009的方法进行吊水实验。

根据gb7544-2009/iso4074:2002《天然胶乳橡胶避孕套技术要求与试验方法》,每批可见和不可见针孔以及撕裂的避孕套总和的接收质量限aql为0.25。

该实例达到的效果:

该检测装置采用了高精密运放和精密电阻电容,具有器件的一致性好、体积小、低功耗、极好的温漂特性、使用方便等优点。结构精简,运转稳定可靠,操作维护保养简便。在环境保护方面,干法电检机是零排放,没有噪音,环境温度容易控制,大大的改善了工人的劳动条件。

电压可调节的范围更广,最大电压可升到2500v,一套设备就能适用于多种不同材质/规格的避孕套检测。本发明成功应用于避孕套的检测,检测效果达到百分之百,取样500个正品和500个废品中,无一例漏检和误检的情况,优于国家标准gb7544-2009/iso4074:2002规定的500个样品中漏检不超过3个的标准。使检测产品的质量保证提高到新的高度。大大低于国家标准要求针孔漏水aql值,同时产品的误检率也优于目前使用的湿法电检机,达到了国内外先进水平。

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