一种电力系统调度控制管理方法与系统与流程

文档序号:28944533发布日期:2022-02-19 08:19阅读:54来源:国知局
一种电力系统调度控制管理方法与系统与流程

1.本公开属于电力系统技术领域,尤其涉及一种电力系统调度控制管理方法与系统。


背景技术:

2.目前,在一个独立的电力系统中(电力输配电系统图所示),220kv电网的电压、相差等电气参数是一个统一的输电系统;如图1所示,当220kv系统1通过各级变电系统对35kv变电站供电时,35kv变电站35kvⅰ电源进线电压与220kv系统1的220kv母线电压相角差为0
°
;当220kv系统2通过各级变电系统对35kv变电站供电时,35kv变电站35kvⅱ电源进线与220kv系统2的220kv母线电压相角差为滞后30
°
,这就决定了35kv变电站35kv两个电源进线的电压相角差为30
°
;因此,这两个互为备用的35kv电源进线不能合环运行,否则会造成这两个35kv电源进线的上级线路产生故障电流,经对某一35kv变电站35kv两个电源进线存在30
°
电压相角差合环运行计算,合环产生的故障电流在1100a左右,两个上级开关将保护跳闸,35kv变电站全站失电;即使退出两个上级开关保护,强行合环运行,不但造成该35kv变电站母线电压降低,而且会影响上级电源35kv母线电压下降,从而造成更多的客户用电设备低压脱扣而停电,所以必须开环运行。
3.本公开发明人发现,当35kv变电站某一35kv电源进线的线路停电检修,需要由另一备用的35kv电源进线合闸供电时,按目前的操作规程,需要经过调度指挥、操作人员现场进行倒闸操作等一系列步骤,将某一35kv电源进线完全停电并完成安全措施后,再倒闸操作至另一备用的35kv电源进线供电,从而造成在倒闸操作期间35kv变电站全站停电,而完成这一系列操作步骤,大约需要30分钟左右,降低了35kv变电站配电系统供电可靠性。


技术实现要素:

4.本公开为了解决上述问题,提出了一种电力系统调度控制管理方法与系统,本公开通过改变35kv电源进线备自投装置自动切换定值,实现两个存在30
°
相角差不能合环的输电系统瞬间切换的运行方式,提高了35kv变电站配电系统的可靠性,使用电客户在毫无感知的情况下实现了电源切换。
5.为了实现上述目的,本发明是通过如下的技术方案来实现:
6.第一方面,本公开提供了一种电力系统调度控制管理方法,包括:
7.判断运行中的电源线路切换类型,类型包括故障停电切换和无故障停电检修切换;
8.故障停电切换时,互为备用的电源进线备自投运行采用第一套定值;无故障停电检修切换时互为备用的电源进线备自投运行采用第二套定值;运行所述第一套定值时,备自投装置切换时间不包括运行供电线路故障停电时间和重合闸时间;运行所述第二套定值时,备自投装置切换时间不包括运行供电线路故障停电时间、保护动作时间和重合闸时间。
9.进一步的,运行所述第一套定值时,切换时间包括检进线无流所用时间、检进线无
压所用时间、检母线无压所用时间、检备用电源有压所用时间和检两个进线的开关位置所用时间。
10.进一步的,运行所述第一套定值按系统继电保护及自动化整定计算配合要求进行整定,总的切换时间大于3s。
11.进一步的,运行所述第二套定值时,切换时间包括检停用供电线路进线无流所用时间、检进线无压所用时间、检母线无压所用时间、检备用电源有压所用时间和检两个进线的开关位置所用时间。
12.进一步的,运行所述第二套定值的过程为当待检电源进线的线路需要停电检修,由备用电源进线合闸供电时,检查现场互为备用的电源进线开关及刀闸运行位置是否在备自投自动投切允许运行位置、检查备自投装置运行是否正常以及检查充电是否完成,将备自运行定值投切换到第二套定值,遥控分闸待检电源进线的上级开关,使得待检电源进线线路无流以及线路电压互感器无压,变电站母线无压,此时变电站进线备自投启动,切换备用电源供电,同时待检电源进线开关分闸。
13.进一步的,检修结束后,恢复电源进线切换后的运行方式,遥控合上检修后电源进线的线路上级开关,把备自投投运切换到第一套定值并投入运行。
14.进一步的,运行所述第二套定值时,总的切换时间不超过0.5s。
15.第二方面,本公开还提供了一种电力系统调度控制管理系统,包括判断模块和控制模块;
16.所述判断模块,被配置为:判断模块判断运行中的电源线路切换类型,类型包括故障停电切换和无故障停电检修切换;
17.所述控制模块,被配置为:故障停电切换时,互为备用的电源进线备自投运行采用第一套定值;无故障停电检修切换时互为备用的电源进线备自投运行采用第二套定值;运行所述第一套定值时,备自投装置切换时间不包括运行供电线路故障停电时间和重合闸时间;运行所述第二套定值时,备自投装置切换时间不包括运行供电线路故障停电时间、保护动作时间和重合闸时间。
18.第三方面,本公开还提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现了第一方面所述的电力系统调度控制管理方法的步骤。
19.第四方面,本公开还提供了一种电子设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序时实现了第一方面所述的电力系统调度控制管理方法的步骤。
20.与现有技术相比,本公开的有益效果为:
21.本公开通过改变35kv电源进线备自投装置自动切换定值,实现两个存在30
°
相角差不能合环的输电系统瞬间切换的运行方式,提高了35kv变电站配电系统的可靠性,使用电客户在毫无感知的情况下实现了电源切换。
附图说明
22.构成本实施例的一部分的说明书附图用来提供对本实施例的进一步理解,本实施例的示意性实施例及其说明用于解释本实施例,并不构成对本实施例的不当限定。
23.图1为本公开实施例1的电力系统示意图;
24.图2为本公开实施例2的现场实施流程图。
具体实施方式:
25.下面结合附图与实施例对本公开作进一步说明。
26.应该指出,以下详细说明都是例示性的,旨在对本技术提供进一步的说明。除非另有指明,本文使用的所有技术和科学术语具有与本技术所属技术领域的普通技术人员通常理解的相同含义。
27.实施例1:
28.本实施例提供了一种电力系统调度控制管理方法,包括:
29.判断运行中的电源线路切换类型,类型包括故障停电切换和无故障停电检修切换;
30.故障停电切换时,互为备用的电源进线备自投运行采用第一套定值,如表1所示;无故障停电检修切换时互为备用的电源进线备自投运行采用第二套定值,如表二所示;运行所述第一套定值时,备自投装置切换时间不包括运行供电线路故障停电时间和重合闸时间;运行所述第二套定值时,备自投装置切换时间不包括运行供电线路故障停电时间、保护动作时间和重合闸时间。
31.在本实施例中,运行所述第一套定值时,切换时间包括检进线无流所用时间、检进线无压所用时间、检母线无压所用时间、检备用电源有压所用时间和检两个进线的开关位置所用时间;运行所述第一套定值按系统继电保护及自动化整定计算配合要求进行整定,总的切换时间大于3s。
32.在本实施例中,运行所述第二套定值时,切换时间包括检停用供电线路进线无流所用时间、检进线无压所用时间、检母线无压所用时间、检备用电源有压所用时间和检两个进线的开关位置所用时间;运行所述第二套定值的过程为当待检电源进线的线路需要停电检修,由备用电源进线合闸供电时,检查现场互为备用的电源进线开关及刀闸运行位置是否在备自投自动投切允许运行位置、检查备自投装置运行是否正常以及检查充电是否完成,将备自运行定值投切换到第二套定值,遥控分闸待检电源进线的上级开关,使得待检电源进线线路无流以及线路电压互感器无压,变电站母线无压,此时变电站进线备自投启动,切换备用电源供电,同时待检电源进线开关分闸;检修结束后,恢复电源进线切换后的运行方式,遥控合上检修后电源进线的线路上级开关,把备自投投运切换到第一套定值并投入运行;运行所述第二套定值时,总的切换时间不超过0.5s。
33.表1:第一套定值
34.35.36.37.38.39.40.[0041][0042]
表2:第二套定值
[0043]
[0044]
[0045]
[0046]
[0047]
[0048]
transformer简称pt)有压、某一进线开关合闸供电、35kv变电站35kv母线有压,备用35kv电源进线开关分闸开环运行方式下,本实施例中运行第一套定值,该定值是按系统继电保护及自动化整定计算配合要求进行整定,实现在运行中的电源线路故障停电,35kv电源进线的备自投短时间内切换到非故障备用电源线路,达到35kv变电站配电系统不间断供电的效果。一般情况下,备自投装置通过躲过运行供电线路故障停电时间、重合闸时间,检进线无流、检进线无压、母线无压、检另一电源有压以及检两个进线的开关位置等,总的时间要在3s以上(见表1)。这种通过备自投装置将两个互为备用的35kv电源进线短时间内切换,实现对客户连续供电的运行方式,对该35kv变电站配电系统用电客户来讲,短时停电是有感知的,但基本上不会造成太大的影响。
[0053]
本实施例中,在正常无故障运行方式下,某一35kv电源进线的线路停电检修,35kv变电站需要瞬间切换到另一备用35kv电源供电时,35kv变电站两个互为备用35kv电源进线的备自投正常运行方式:因在正常运行方式下,某一35kv电源进线的线路停电为无故障检修,本实施例中把两个35kv互为备用的电源进线备自投运行定值切换到第二套定值,该备自投装置定值就去掉躲过运行供电线路故障停电时间、保护动作时间、重合闸时间,只检某一供电线路进线无流、检进线无压、检母线无压,检另一电源有压以及检两个进线的开关位置等时间,总的切换时间不到0.5s(见表2),从而大大缩短了两个互为备用35kv电源进线的切换时间。通过备自投装置将35kv两个互为备用的电源进线瞬间切换,对该35kv变电站配电系统用电客户来讲基本上没有感知,更不会影响用电客户的生产和生活。
[0054]
如图2所示,当某一35kv电源进线的线路需要停电检修,需要由另一备用35kv电源进线合闸供电时,现场操作人员在停电前按调控中心指令,首先要检查现场的两个互为备用的35kv电源进线开关及刀闸运行位置是否在备自投自动投切允许运行位置,备自投装置运行是否正常,充电是否完成,然后按调控中心指令将备自运行定值投切换到第二套定值并汇报调控中心,通过调控中心运行人员遥控分闸某一35kv电源进线的上级开关,使得某一35kv电源进线线路无流、线路pt无压,35kv变电站母线无压,此时35kv变电站35kv进线备自投启动,瞬间切换另一备用35kv电源供电,同时某一35kv电源进线开关分闸。现场操作人员在确认现场35kv电源进线已完成切换后,按调控中心运行人员的指令将35kv电源进线备自投退出运行,完成某一35kv电源进线需要停电检修的线路安全措施,实现了在35kv变电站配电系统不停电的情况下35kv电源进线瞬间切换。
[0055]
所有检修工作结束后,如果需要按此运行方式运行,现场运行人员拆除安全措施,恢复35kv电源进线切换后的运行方式并汇报调控中心,调控中心运行人员遥控合上某一35kv电源进线的线路上级开关,使该线路pt带电有压,现场人员按调控中心指令把备自投投运切换到第一套定值并投入运行。如果倒回原来的运行方式,只需要现场运行人员拆除安全措施,恢复35kv电源进线切换后的运行方式并汇报调控中心,现场人员按调度指令将备自投装置投入运行,调控中心遥控合上某一35kv电源进线的线路上级开关,使某一35kv线路pt带电有压,通过调控中心遥控分开备用35kv电源进线的上级开关,造成备用35kv电源进线无流、线路pt失电,35kv变电站母线无压,通过备自投瞬间分开备用35kv电源进线的进线开关,合上某一35kv电源进线的进线开关,实现35kv变电站35kv电源进线切换,现场运行人员按调控中心指令把备自投运行定值切换到第一套定值,恢复到开始操作前的运行方式。
[0056]
实施例3:
[0057]
本实施例供了一种电力系统调度控制管理系统,包括判断模块和控制模块;
[0058]
所述判断模块,被配置为:判断模块判断运行中的电源线路切换类型,类型包括故障停电切换和无故障停电检修切换;
[0059]
所述控制模块,被配置为:故障停电切换时,互为备用的电源进线备自投运行采用第一套定值;无故障停电检修切换时互为备用的电源进线备自投运行采用第二套定值;运行所述第一套定值时,备自投装置切换时间不包括运行供电线路故障停电时间和重合闸时间;运行所述第二套定值时,备自投装置切换时间不包括运行供电线路故障停电时间、保护动作时间和重合闸时间
[0060]
实施例4:
[0061]
本实施例提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现了实施例1所述的电力系统调度控制管理方法的步骤。
[0062]
实施例5:
[0063]
本实施例提供了一种电子设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序时实现了实施例1所述的电力系统调度控制管理方法的步骤。
[0064]
以上所述仅为本实施例的优选实施例而已,并不用于限制本实施例,对于本领域的技术人员来说,本实施例可以有各种更改和变化。凡在本实施例的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实施例的保护范围之内。
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