一种全降解高强度绳结暂堵塞的制作方法

文档序号:26141973发布日期:2021-08-03 14:26阅读:688来源:国知局
一种全降解高强度绳结暂堵塞的制作方法
本发明涉及油田增产
技术领域
,尤其是一种全降解高强度绳结暂堵塞。
背景技术
:目前国内外针对低渗透油气藏的改造主要采取体积压裂的方式,通过压裂将储层基质“打碎”,形成网络裂缝,使裂缝壁面与储层基质接触面积最大,使得基质中的油气向裂缝的渗流距离最短,基质流体向裂缝渗流阻力最小,极大提高储层整体渗流能力,实现对储层在长、宽、高三维方向的“立体改造”。目前水平井体积压裂均采用封隔器分段改造,封隔器主要为可钻桥塞及可溶桥塞。目前桥塞主要以下问题:1、单段费用高:8~10万元/段,可钻或可溶桥塞费用2~3万,下桥塞坐封工序4~5万,钻可钻桥塞费用2万;2、施工时效低:一日压裂1~2段,效率低;3、降解不完全:降解不彻底,就势必污染产层,导致减产。技术实现要素:本发明的目的是针对现有暂堵材料中存在的溶解性差,降解率低,抗压强度低等不足,提供一种全降解高强度绳结暂堵塞。本发明提供的全降解高强度绳结暂堵塞由聚合物a、增塑剂和十二烷基磺酸钠共混后依次经过干燥,熔融,纺丝,烘干,编织,裁剪步骤制成。所述聚合物a由原料三乙烯基乙二醇二乙烯基醚、丁二醇、4-羟丁基乙烯基醚、2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸在引发剂过硫酸铵下聚合反应制成。所述聚合物a的各原料组分的重量份比例如下:三乙烯基乙二醇二乙烯基醚30-45份、丁二醇10-15份、4-羟丁基乙烯基醚5-7份、2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸2-3份、过硫酸铵0.1-0.2份。聚合物a的制备方法如下:s1、将三乙烯基乙二醇二乙烯基醚、丁二醇、4-羟丁基乙烯基醚、2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸溶于蒸馏水中,得到溶液a;s2、将过硫酸铵溶于加入另一份蒸馏水中,得到溶液b;s3、将溶液a加入反应容器中,水浴保温50℃并搅拌,然后将溶液b慢慢滴加到溶液a中,1h内滴加完毕,滴加完后,继续保温在50℃反应8-10h,干燥,得到聚合物a。优选的是,步骤s1中,将30-45重量份三乙烯基乙二醇二乙烯基醚、10-15重量份丁二醇、5-7重量份4-羟丁基乙烯基醚以及2-3重量份2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸溶于250重量份蒸馏水中,得到溶液a。优选的的是,步骤s2中,称取0.1-0.2重量份过硫酸铵溶于25重量份蒸馏水中,得到溶液b;将0.4-1重量份增塑剂环氧大豆油和0.4-1重量份十二烷基磺酸钠加入到聚合物a中进行共混,真空干燥得到黄色粉末;黄色粉末经过熔融、纺丝、烘干、编织、裁剪即得到全降解高强度绳结暂堵塞。可以根据实际需要将暂堵塞制备成各种绳结形状的。与现有技术相比,本发明的有益之处在于:其一、本发明的暂堵塞可以全部替代水平井桥塞和所有暂堵剂。暂堵塞核心优势就是水平井无需下桥塞,直接节省单段费用8~10万元/段:可钻或可溶桥塞费用2~3万;下桥塞坐封工序4~5万;钻可钻桥塞费用2万。其二、暂堵塞压裂可以实现一日压裂3~4段的效率,大大缩短了压裂周期。其三、目前暂堵球暂堵效率不足40~50%,也就是放入60个暂堵球堵不住30个孔眼,而暂堵塞可以按照射孔孔数1:1放入,承压可以达到60~70mpa。其四、暂堵塞的材料可以完全降解成二氧化碳和水,而常规暂堵球及暂堵剂根本无法降解彻底;换言之,降解不彻底,就势必污染产层,导致减产。本发明的其它优点、目标和特征将部分通过下面的说明体现,部分还将通过对本发明的研究和实践而为本领域的技术人员所理解。附图说明图1、实施例1制备的绳结暂堵剂示意图。图2、实施例2制备的绳结暂堵剂示意图。图3、绳结暂堵塞暂堵球座示意图。图4、绳结暂堵塞暂堵实验示意图。图5、cnx-6井重复压裂微地震监测成果图。具体实施方式以下结合附图对本发明的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本发明,并不用于限定本发明。实施例1一种全降解高强度绳结暂堵塞的制备方法:首先,制备聚合物a:在500毫升反应瓶中加入200克蒸馏水,加入30克三乙烯基乙二醇二乙烯基醚、15克丁二醇、7克4-羟丁基乙烯基醚、2克2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸(amps),搅拌溶解,得到溶液a,备用;称取0.2克的过硫酸铵溶于25克蒸馏水中,溶解,得到溶液b,备用;将溶液a加入反应容器中,水浴保温50℃,并搅拌;将溶液b慢慢滴加到反应容器中,时间控制在1h内滴加完毕;滴完后,继续保温在50℃反应8-10h;干燥,得到聚合物a。其次,将2g增塑剂环氧大豆油和2g改性表面活性剂十二烷基磺酸钠加入到聚合物a中,放置于混合机内进行共混,将混合物真空干燥得到黄色粉末,干燥温度为90~120℃,干燥时间为12~60h,再经过熔融、纺丝、烘干、编织、裁剪,即为一种全降解高强度绳结暂堵塞,如图1所示。熔融纺丝过程中,挤出温度为230℃±15℃,螺杆的转速为300±10rpm。熔融纺丝温度为200℃~240℃,牵伸的倍数为2~3倍,牵伸的温度为80℃~120℃,卷绕的速度为1000-1800m/min。实施例2一种全降解高强度绳结暂堵塞的制备方法:首先,制备聚合物a:在500毫升反应瓶中加入200克蒸馏水,加入35克三乙烯基乙二醇二乙烯基醚、5克丁二醇、10克4-羟丁基乙烯基醚、3克2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸(amps),搅拌溶解,得到溶液a,备用;称取0.3克的过硫酸铵溶于25克蒸馏水中,溶解,得到溶液b,备用;将配好的溶液a加入反应容器中,水浴保温50℃,并搅拌;将溶液b慢慢滴加到反应容器中,时间控制在1h内滴加完毕;滴完后,继续保温在50℃反应8-10h;干燥,得到聚合物a。其次,2g增塑剂环氧大豆油和2g改性表面活性剂十二烷基磺酸钠加入到聚合物a中,放置于混合机内进行共混,将混合物真空干燥得到黄色粉末,再经过与实施例1相同的熔融、纺丝、烘干、编织、裁剪等过程,即为一种全降解高强度绳结暂堵塞,结构示意图可以是如图2所示两种结构中的一种。本发明的绳结暂堵塞的结构不限于实施例1和2的两种结构,还可以编织为其他绳结结构。性能测试:(1)将实施例1制备的暂堵塞加入滑溜水中,具体配方如下:0.1%减阻剂+0.1%助排剂+0.2%粘土稳定剂+5%暂堵塞。其中百分含量为质量百分数。在120℃下进行实验,暂堵塞性能测试结果见表1。表1、实施例1暂堵塞性能测试结果(2)将实施例2制备的暂堵塞加入滑溜水中,具体配方如下:0.1%减阻剂+0.1%助排剂+0.2%粘土稳定剂+10%暂堵塞。在150℃下进行实验,暂堵塞性能测试结果见表2。表2、实施例2暂堵塞性能测试结果项目指标降解时间,h120降解率,%100暂堵率,%98.7抗压强度,mpa80岩心渗透率恢复率,%97.3溶解后破胶液表面张力,mn/m27.0溶解后破胶液防膨率,%89.7(3)承压实验实验前准备与实施例1制备的绳结暂堵塞匹配的球座,如图3所示。将绳结暂堵塞放入暂堵球座上,球座通过丝扣与暂堵管线连接,通过管线的进出口的差压可以检测绳结暂堵塞的封堵承压能力。如图4所示。在90℃条件下,以5ml/min恒流进行注入,随着液体的注入,压力迅速增加到40mpa,随后保持恒压30min。(4)在页岩气cnx-6应用情况应用前生产测井情况:试油井段:2930.00~4481.00m。生产测井井段:连续油管通井过程中在3665m遇阻3t,多次反复通井没有通过该深度,生产测井测试了2750~3620m;测试制度:产气约31000方/天,产水约15方/天。12m/min的测速,测量段为2750-3620m;16m/min的测速,测量段为2750-3620m;20m/min的测速,测量段为2750-3620m。测试情况:该井在测井过程中,产量相对稳定,套压在3.81-4.03mpa之间波动,能够满足生产测井。使用实施例1的暂堵塞进行重复压裂,总共完成22次重复压裂施工,总液量30608.32m3,平均单段液量为1391.29m3,总砂量1210.31t,平均单段砂量55.01t。施工汇总如表3所示:表3、施工汇总表结果表明,本次重复压裂通过暂堵实现了对水平段较为充分的改造,且未对邻井生产造成影响。从微地震事件的分布来看效果较好,微地震事件覆盖全井范围,暂堵转向成功(见图5)。新补孔的8、9、10、13位置明显起裂改造;水平井的西侧也有明显微地震事件的分布,表明裂缝向西侧延伸扩展。另外水平段的22段向根部区域也明显被改造到,这都对本井的重复改造有积极意义,对本井的产量提升有促进作用。综上所述,本发明的暂堵塞,强度性能优异,降解时间可调,承压强度高,可完全满足重复压裂暂堵转向施工要求高强度暂堵塞优势在于其无生物毒性,现场施工中安全环保,其在返排液中可完全生物降解,符合国家环保政策。以上所述,仅是本发明的较佳实施例而已,并非对本发明作任何形式上的限制,虽然本发明已以较佳实施例揭露如上,然而并非用以限定本发明,任何熟悉本专业的技术人员,在不脱离本发明技术方案范围内,当可利用上述揭示的技术内容作出些许更动或修饰为等同变化的等效实施例,但凡是未脱离本发明技术方案的内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属于本发明技术方案的范围内。当前第1页12
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