一种粗盐水除镁方法及装置与流程

文档序号:26306310发布日期:2021-08-17 13:47阅读:723来源:国知局
一种粗盐水除镁方法及装置与流程

本发明涉及一种粗盐水除镁方法及装置。

技术背景

在氨碱法制碱工艺中,盐水精制工序的任务是为后续生产配置合格精盐水,先将原盐溶解制成高浓度盐水,即粗盐水,化盐的杂水包括淡水、海水、卤水、盐泥洗水等,为降低带入系统的钙镁离子杂质,近几年又开发应用了纳滤精制卤水技术,采用纳滤精制卤水化盐可大幅降低后续精制卤水的费用;粗盐水加石灰乳将其中的镁除去,得到一次盐水;再利用氨和二氧化碳将一次盐水中的钙除去,得到二次盐水,即精盐水。盐水精制的主要目的有三个,一是提高纯碱产品的质量,纯碱产品中的水不溶物碳酸镁和碳酸钙等,主要来源于盐水中的镁、钙盐类,盐水精制可以除去镁、钙杂质,有利于纯碱产品质量的提高,增强产品的竞争力;二是减少后续生产过程中设备和管线内部结疤,盐水中的镁、钙盐类,在后续生产过程中与co2和nh3反应生成mg(oh)2、caco3沉淀和mgco3·mg(oh)2·3h2o、nacl·mgco3·na2co3等复盐结晶,在设备和管线内部结疤,引起堵塞,使设备能力下降,运行周期大为缩短;三是减少生产过程中氨、氯化钠和二氧化碳的损失,盐水中的镁、钙杂质带到后续工序除去,将会造成氨、氯化钠和二氧化碳损失,降低了原料的利用率。

盐水精制一般有四种方法,即石灰-纯碱法、石灰-碳酸铵法、碳酸氨法和石灰-芒硝法。山东海化纯碱厂老线采用石灰-碳酸铵法盐水精制工艺,即利用石灰乳、氨及二氧化碳除去粗盐水中的镁和钙盐,粗盐水除镁和除钙是分两步进行的。首先向粗盐水加灰(灰指石灰乳)除镁,其化学反应为:

mg2++ca(oh)2→mg(oh)2+ca2+

除镁后的清液,即一次盐水进入除钙塔,与碳酸化尾气进行反应,除镁反应生成的ca2+和粗盐水中固有的ca2+一并生成碳酸钙沉淀而除去,除钙的化学反应为:

nh3+h2o+co2→(nh4)2co3

ca2++(nh4)2co3→caco3+2nh4+

粗盐水加灰除镁后的得到一次盐水,工艺要求在质量上应符合两个要求,一是一次盐水必须将镁离子沉淀完全,二是一次盐水的浊度必须控制在150ppm以下,否则,一次盐水中残留的镁离子和所带的氢氧化镁沉淀,在精盐水中都将成为镁离子,进入后续生产体系下,对生产造成很大困难。

传统的粗盐水除镁装置一般包括:化助沉剂溶解装置,依次通过管线连接的化盐桶、粗盐水流槽、调和液集中槽、曲径槽、并联流槽、一次澄清桶,其中化助沉剂装置包括依次连接的助沉剂罐、助沉剂泵和助沉剂高位槽,调和液集中槽还连接有灰乳管线,助沉剂高位槽在灰乳管线后连接至调和液集中槽。其工艺流程为:由化盐桶出来的粗盐水,经粗盐水流槽依次通过调和液集中槽、曲径槽、并联流槽和一次澄清桶,调和液集中槽经由灰乳管线先加入灰乳,再由助沉剂高位槽加入助沉剂溶液,最后由一次澄清桶得到一次盐水和一次泥。粗盐水与石灰乳混合后的溶液称为调和液。

传统的粗盐水除镁装置存在的问题主要有:

1、粗盐水和石灰乳反应时间不足,混合不均匀,除镁反应不彻底。

粗盐水和石灰乳必须有充足的反应时间,混合均匀,才能使除镁反应完全。上述装置中,除镁反应是在调和液集中槽中进行的,粗盐水和石灰乳在集中槽内的停留时间较短,而且集中槽内没有搅拌,导致粗盐水和石灰乳反应时间不足,混合不均匀,除镁反应不彻底,未生成沉淀的镁离子进入后续工序中,易造成设备内部结疤、影响产品质量。在此之前,也有的厂家采用带有搅拌的调和液罐进行除镁反应,粗盐水和石灰乳先进入调和液罐内,充分混合并停留一段时间后再进入一次澄清桶,使除镁反应在调和液罐内反应完全,但是调和液罐存在罐内结疤严重、清理困难的问题,严重影响一次盐水的产量。如果将调和液罐改为调和液集中槽,与调和液罐相比,调和液集中槽结疤的清理难度和频次大大降低,但是相应的又会造成反应时间大大缩短,导致除镁反应不彻底。

2、冬季一次盐水温度低,聚丙烯酰胺溶解速度慢。

化助沉剂用水的温度要求控制在60℃以内,超过60℃,造成聚丙烯酰胺分子量下降,影响助沉效果,而水温越低,聚丙烯酰胺的溶解速度越慢,溶解效果越差。目前采用一次盐水化助沉剂,冬季时一次盐水的温度只有30℃左右,导致聚丙烯酰胺溶解效果差,化不开,溶剂中容易生成“疙瘩”,影响助沉效果。

3、助沉剂掺兑量调节滞后。

助沉剂高位槽出液管线上缺少流量计,助沉剂流量的大小必须由操作工根据高位槽液位的变化来判断。当生产工况发生变化时,助沉剂的掺兑量调节滞后,无法做到精确控制。

4、调和液路径长,氢氧化镁大絮团在流动过程中容易被打散。

调和液依次经集中槽、曲径槽、并联流槽,最后进入一次澄清桶,在流动过程中部分絮凝氢氧化镁沉淀被冲击打散,使大絮团变得散碎,影响了澄清沉降效果。

粗盐水除镁的效果,不仅关系到纯碱产品质量的好坏,还影响到生产工况的稳定和生产消耗的高低。尤其是冬季生产中,随着气温的降低,化盐杂水温度逐渐降低,导致氢氧化镁沉淀在澄清桶内的沉降速度变慢,一次盐水浊度升高,未除净的镁离子进入后续生产工序中,引起设备和管线内部结疤,设备运行周期变短,对后续生产尤其是重质碳酸钠的生产工况造成很大影响,产品质量下降,消耗升高,甚至发生浊高次品碱的质量事故。



技术实现要素:

本发明要解决的技术问题是提供一种粗盐水除镁方法及装置,改善助沉剂助沉效果,提高氢氧化镁沉淀的澄清分离效率,进而达到降低一次盐水浊度,改善纯碱生产工况,降低生产消耗的目的。

本发明的方法,包括如下步骤:

(1)将精盐水和聚丙烯酰胺送入助沉剂罐中,通过搅拌使聚丙烯酰胺充分溶解,得到浓度为0.8—1.0‰(质量百分比)的助沉剂溶液;

(2)将步骤(1)得到的助沉剂溶液,通过助沉剂泵送至助沉剂高位槽,助沉剂高位槽采用高液位回流操作,使部分助沉剂溶液通过溢流管线回流至助沉剂罐,回流比控制30%—40%;

(3)同时,原盐、杂水进入化盐桶,溶解制得粗盐水,粗盐水盐份控制108-108.5ti;

(4)步骤(3)制得的粗盐水通过粗盐水流槽进入前曲径槽,加入浓度150—160ti的石灰乳,与粗盐水充分混合,进行除镁反应,石灰乳流量控制15-20m3/h,粗盐水在曲径槽内的停留时间控制30-50s,粗盐水与石灰乳的调和液中过剩灰控制0.1—0.15ti;

(5)步骤(4)制得的调和液进入调和液集中槽,加入步骤(2)得到的0.8—1.0‰的助沉剂溶液,然后流经后曲径槽继续进行絮凝,在流经并联流槽时再加入助沉剂溶液做进一步絮凝,通过絮凝将细小的氢氧化镁悬浮物絮凝成大絮团;由高位槽来的助沉剂溶液流量控制8-9m3/h,分别进入调和液集中槽和并联流槽;

(6)由步骤(5)制得的絮凝后的调和液进入一次澄清桶做澄清沉降处理,调和液在一次澄清桶内的停留时间控制10-12小时,最终得到浊度80—100ppm的上层清液,上层清液通过一次盐水泵去除钙塔除钙,一次泥去洗泥桶洗泥。

所述的步骤(1)中,化助沉剂用的精盐水温度控制40—45℃。

本发明为了解决除镁反应不彻底的问题,在粗盐水流槽和调和液集中槽之间增加一个前曲径槽,灰乳管线连接至前曲径槽,粗盐水在前曲径槽内的停留时间控制30-50s,延长除镁反应时间,使粗盐水中的镁离子在进入一次澄清桶前沉淀完全,与调和液罐相比较,前曲径槽有处理能力大,能满足高负荷生产的要求,结疤易清理等优点。

为了改善聚丙烯酰胺溶解效果,采用精盐水作为化助沉剂用水,提高化助沉剂用水的温度,冬季精盐水的温度控制在40-45℃,相较于一次盐水,温度提高10℃,采用精盐水化助沉剂,能显著提高聚丙烯酰胺溶解速度。

实现上述方法的粗盐水除镁装置,包括化助沉剂装置,依次通过管线连接的化盐桶、粗盐水流槽、前曲径槽、调和液集中槽、后曲径槽、并联流槽、一次澄清桶;前曲径槽设有灰乳管线接口;化助沉剂装置包括依次连接的助沉剂罐、助沉剂泵和助沉剂高位槽,助沉剂罐带搅拌并设有助沉剂加入口和精盐水加入口,助沉剂高位槽出液管线分为两路,一路连接至调和液集中槽,另一路再分为两路,分别连接到并联流槽的助沉剂溶液加入口。

所述的助沉剂高位槽出液管线上设有流量计。

所述的助沉剂高位槽设有溢流回流管线连接至助沉剂罐。

所述的助沉剂高位槽采用高液位回流操作,使部分助沉剂溶液通过溢流管线回流至助沉剂罐,进一步改善聚丙烯酰胺的溶解效果,提高助沉剂溶液浓度。

为了解决氢氧化镁大絮团在流动过程中被冲击打散的问题,我们在调和液集中槽后去一次澄清桶的并联流槽处,各增加一个助沉剂加入点,助沉剂分三点加入既能保证助沉剂与调和液混合均匀,又能保证了氢氧化镁沉淀的絮凝效果,提高氢氧化镁在一次澄清桶内澄清分离的速度。

通过在助沉剂高位槽出液管线上增加流量计的措施,不仅能对助沉剂流量的变化做到实时监控,发现问题能够及时做出调整;还能为操作工在调节助沉剂流量时提供数据参考,做到精准控制。

附图说明

下面结合附图和实施例对本发明作进一步说明:

图1是本发明的结构示意图。

图中:1、化盐桶,2、粗盐水流槽,3、前曲径槽,3-1、石灰乳加入口,4、调和液集中槽,4-1、助沉剂溶液加入口,5、后曲径槽,6、第一并联流槽,6-1、第一助沉剂溶液加入口,7、第二并联流槽,7-1、第二助沉剂溶液加入口,8、一次澄清桶,9、一次盐水泵,10、助沉剂罐,10-1、聚丙烯酰胺加入口,10-2、精盐水加入口,11、助沉剂泵,12、助沉剂高位槽,13、助沉剂溢流管,14、流量计。

具体实施方式

实施例1

参照图1,该粗盐水除镁方法,包括如下步骤:

(1)将精盐水和聚丙烯酰胺送入助沉剂罐10中,精盐水温度控制45℃,通过搅拌使聚丙烯酰胺充分溶解,得到浓度为0.8‰(质量百分比,下同)的助沉剂溶液;

(2)将步骤(1)得到的助沉剂溶液,通过助沉剂泵11送至助沉剂高位槽12,助沉剂高位槽12采用高液位回流操作,使部分助沉剂溶液通过溢流管线13回流至助沉剂罐10,回流比控制40%;

(3)原盐、杂水进入化盐桶1,溶解制得粗盐水,粗盐水盐份控制108ti;

(4)步骤(3)制得的粗盐水通过粗盐水流槽2进入前曲径槽3,加入浓度150ti的石灰乳,与粗盐水充分混合,进行除镁反应,石灰乳流量控制15m3/h,粗盐水在曲径槽3内的停留时间控制30s,粗盐水与石灰乳的调和液中过剩灰控制0.1ti;

(5)步骤(4)制得的调和液进入调和液集中槽4,加入0.8‰的助沉剂溶液进行絮凝,并在第一并联流槽6和第二并联流槽7内加入助沉剂溶液做进一步絮凝,通过絮凝将细小的氢氧化镁悬浮物絮凝成大絮团;由高位槽来的助沉剂溶液流量控制8.5m3/h,分别进入调和液集中槽和并联流槽;

(6)由步骤(5)制得的絮凝后的调和液进入一次澄清桶8做澄清沉降处理,调和液在一次澄清桶8内的停留时间控制10小时,最终得到浊度85ppm的上层清液,上层清液通过一次盐水泵9送往除钙塔除钙,一次泥去洗泥桶洗泥。

本发明采用的设备均为通用设备。ti指滴度,即当量浓度的二十分之一,在制碱行业中用滴度来表述溶液浓度。

采用本发明技术方案,可以提高聚丙烯酰胺溶解速度,改善氢氧化镁澄清分离效果。表1是本发明实施例1与传统装置的查定效果对比,重点观察了助沉剂的溶解效果、粗盐水含镁量、调和液上层清液浊度、一次盐水浊度、精盐水浊度、重质碳酸钠产量、浊高次品碱等方面的变化,查定过程中,外界操作条件与改造前完全相同。

表1:实施例1与传统粗盐水除镁装置运行数据对比

从数据对比情况来看,本发明的各项数据明显好于传统装置,主要表现在:

1)聚丙烯酰胺的溶解效果好于传统装置,浓度升高0.06‰,助沉剂溶液温度升高9.4℃,助沉剂溶液中的“疙瘩”完全消失。

2)调和液上层清液浊度从162ppm下降至85ppm,透明度良好。

3)一次盐水浊度下降约20ppm,精盐水浊度下降约10ppm。

4)重质碳酸钠班产提高100吨,重质碳酸钠工况明显改善。

5)未出现过浊高次品的质量事故。

通过对比说明,本发明达到了改善粗盐水除镁效果,减轻设备内部结疤,稳定生产工况,降低生产消耗,提高产品质量的目的。

实施例2

参照图1,粗盐水除镁方法,包括如下步骤:

(1)将精盐水和聚丙烯酰胺送入助沉剂罐10中,精盐水温度控制40℃,通过搅拌使聚丙烯酰胺充分溶解,得到浓度为1.0‰的助沉剂溶液;

(2)将步骤(1)得到的助沉剂溶液,通过助沉剂泵11送至助沉剂高位槽12,助沉剂高位槽12采用高液位回流操作,使部分助沉剂溶液通过溢流管线13回流至助沉剂罐10,回流比控制30%;

(3)原盐、杂水进入化盐桶1,溶解制得粗盐水,粗盐水盐份控制108.5ti;

(4)步骤(3)制得的粗盐水通过粗盐水流槽2进入前曲径槽3,加入浓度160ti的石灰乳,与粗盐水充分混合,进行除镁反应,石灰乳流量控制20m3/h,粗盐水在曲径槽3内的停留时间控制50s,粗盐水与石灰乳的调和液中过剩灰控制0.15ti;

(5)步骤(4)制得的调和液进入调和液集中槽4,加入1.0‰的助沉剂溶液进行絮凝,并在第一并联流槽6和第二并联流槽7内加入助沉剂溶液做进一步絮凝,通过絮凝将细小的氢氧化镁悬浮物絮凝成大絮团;由高位槽来的助沉剂溶液流量控制8m3/h,分别进入调和液集中槽和并联流槽;

(6)由步骤(5)制得的絮凝后的调和液进入一次澄清桶8做澄清沉降处理,调和液在一次澄清桶8内的停留时间控制12小时,最终得到浊度80ppm的上层清液,上层清液通过一次盐水泵9送往除钙塔除钙,一次泥去洗泥桶洗泥。

表2:实施例2与传统粗盐水除镁装置运行数据对比

实施例3

参照图1,一种粗盐水除镁方法,包括如下步骤:

(1)将精盐水和聚丙烯酰胺送入助沉剂罐10中,精盐水温度控制42℃,通过搅拌使聚丙烯酰胺充分溶解,得到浓度为0.9‰的助沉剂溶液;

(2)将步骤(1)得到的助沉剂溶液,通过助沉剂泵11送至助沉剂高位槽12,助沉剂高位槽12采用高液位回流操作,使部分助沉剂溶液通过溢流管线13回流至助沉剂罐10,回流比控制35%;

(3)原盐、杂水进入化盐桶1,溶解制得粗盐水,粗盐水盐份控制108ti;

(4)步骤(3)制得的粗盐水通过粗盐水流槽2进入前曲径槽3,加入浓度155ti的石灰乳,与粗盐水充分混合,进行除镁反应,石灰乳流量控制18m3/h,粗盐水在曲径槽3内的停留时间控制40s,粗盐水与石灰乳的调和液中过剩灰控制0.12ti;

(5)步骤(4)制得的调和液进入调和液集中槽4,加入0.9‰的助沉剂溶液进行絮凝,并在第一并联流槽6和第二并联流槽7内加入助沉剂溶液做进一步絮凝,通过絮凝将细小的氢氧化镁悬浮物絮凝成大絮团;由高位槽来的助沉剂溶液流量控9m3/h,分别进入调和液集中槽和并联流槽;

(6)由步骤(5)制得的絮凝后的调和液进入一次澄清桶8做澄清沉降处理,调和液在一次澄清桶8内的停留时间控制11小时,最终得到浊度100ppm的上层清液,上层清液通过一次盐水泵9送往除钙塔除钙,一次泥去洗泥桶洗泥。

表3:实施例3与传统粗盐水除镁装置运行数据对比

实施例4

参照图1,该粗盐水除镁装置,包括化助沉剂装置,依次通过管线连接的化盐桶1、粗盐水流槽2、前曲径槽3、调和液集中槽4、后曲径槽5、第一并联流槽6和第二并联流槽7、一次澄清桶8,一次盐水泵9;前曲径槽上设有灰乳管线接口3-1。化助沉剂装置包括依次连接的助沉剂罐10、助沉剂泵11和助沉剂高位槽12,助沉剂罐带搅拌并设有聚丙烯酰胺加入口10-1和精盐水加入口10-2,助沉剂高位槽12出液管线分为两路,一路连接至调和液集中槽4,另一路再分为两路,分别连接到并联流槽的第一助沉剂溶液加入口6-1、第一助沉剂溶液加入口7-1;助沉剂高位槽出液管线上设有流量计14,助沉剂高位槽还设有溢流回流管线13连接至助沉剂罐10。

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