一种绿色全可溶高强度缝内增压剂及其制备方法与流程

文档序号:17484423发布日期:2019-04-20 06:39阅读:190来源:国知局
一种绿色全可溶高强度缝内增压剂及其制备方法与流程
本发明涉及油田增产
技术领域
,具体涉及一种绿色全可溶高强度缝内增压剂及其制备方法。
背景技术
:我国低渗透油田石油地质储量丰富,其资源量约占全国石油总资源量的30%,在已探明储量中,低渗透油藏的比例约占全国储量的2/3以上,开发潜力巨大。大多数低渗透储层在压裂改造后虽增产幅度较大,但产量仍然不高。近些年,各大油田均在压裂施工中采用段内多裂缝技术或是裂缝转向技术,加大对低渗储层的改造力度,将储层产量最大化。转向压裂技术是根据储层平面和纵向上的非均质性,以及不同区域、层位动用程度存在的差异,采用化学材料使裂缝方位发生偏离、转向,形成新的人工裂缝,打开新的油气渗流通道,更大限度地沟通动用程度低,甚至未动用的储层,以达到增产的目的。目前转向技术已经运用于油田现场各类施工作业,包括钻井、固井、修井、洗井以及增产措施等,从而将储层产量最大化。但是,现有的增压剂普遍存在不足,首先,溶解性差,降解率低,在压裂液中只能部分溶解,存在固体残留;其次,抗压强度低,抗高温稳定性差;直接影响到压裂施工。专利cn103509542a公开了一种可降解弹性暂堵剂,它是由下列重量份的原料制成:可降解聚合物弹性体100份~150份,增塑剂1份~3份,表面活性剂0.5份~2份和润滑剂0.5份~1.5份;所述的可降解聚合物弹性体是由下列重量份的原料制成:乙烯基淀粉2份~5份、丙烯酸丁酯10份~15份、顺丁烯二酸酐1份~3份、引发剂0.05份~0.15份,溶剂6份~12份。该专利中使用了丙烯酸丁酯,丙烯酸丁酯属于低碳酯,耐温性较差,与其他物质共聚后形成的聚合物降解速度快,用它合成的暂堵剂只能用于90度以下,而且暂堵时间较短,不超过4小时。技术实现要素:本发明的目的是针对现有增压剂存在的溶解性差,降解率低,抗压强度低,抗高温稳定性差等不足,提供一种绿色可溶高强度缝内增压剂。本发明提供的绿色全可溶高强度缝内增压剂由原料10-羟基-2-癸烯酸、n-乙烯吡咯烷酮、丙烯酸十六烷基酯、2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸在引发剂过硫酸铵引发聚合反应制成。聚合反应的溶剂为蒸馏水。各原料组分的重量份数比例如下:10-羟基-2-癸烯酸30-45份、n-乙烯吡咯烷酮5-10份、丙烯酸十六烷基酯1-2份、2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸2-3份、过硫酸铵0.1-0.2份。制备上述绿色全可溶高强度缝内增压剂的制备方法,包括如下步骤:s1、将10-羟基-2-癸烯酸、n-乙烯吡咯烷酮、丙烯酸酯和2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸溶于蒸馏水中,得到溶液a;s2、将过硫酸铵溶于加入另一份蒸馏水中,得到溶液b;s3、将溶液a加入反应容器中,水浴保温50℃,并搅拌,然后将溶液b慢慢滴加到溶液a中,1h内滴加完毕,滴加完后,继续保温在50℃反应8-10h,最后真空干燥得到黄色粉末,即为绿色全可溶高强度缝内增压剂。优选的是,步骤s1中,将30-45质量份的10-羟基-2-癸烯酸、5-10质量份的n-乙烯吡咯烷酮、1-2质量份的丙烯酸十六烷基酯以及2-3质量份的2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸溶于200质量份的蒸馏水中,得到溶液a。优选的是,步骤s2中,称取0.1-0.2质量份的过硫酸铵溶于25质量份的蒸馏水中,得到溶液b。与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:(1)根据目前油气田开发的需要,研发出针对油气井压裂用的水溶性高强度增压剂。该增压剂用采用无毒原料加工而成,其中10-羟基-2-癸烯酸为蜂王浆的主要成分,无生物毒性,绿色环保。(2)采用了丙烯酸十六烷基酯,丙烯酸十六烷基酯属于高碳酯,耐温性较好,与其他物质共聚后形成的聚合物降解速度慢,用它制成的材料降解时间较长,可达到60小时以上,可适用于高温长效暂堵。而现有专利中使用了丙烯酸丁酯,丙烯酸丁酯属于低碳酯,耐温性较差,与其他物质共聚后形成的聚合物降解速度快,用它合成的暂堵剂只能用于90度以下,而且暂堵时间较短,不超过4小时。(3)增压剂具有很好的生物降解性,降解液对地层伤害小。增压剂的胶结性能好,形成的滤饼抗压强度高,最高可达80mpa。实验结果表明,水溶性高强度增压剂在不同温度压裂液环境中完全溶解无残留固体,降解率可达100%。压裂液中增压剂加量5-10%时,岩心封堵率可达到95-98%,增压剂降解后岩心渗透率恢复率可达到97-99%。说明研制出的增压剂不仅具有良好的暂堵转向效果,而且降解后对地层伤害很小。(4)增压剂适用性广,在清水、酸液、碱液中均可溶解,可以用于压裂暂堵,也可用于酸化暂堵。本发明的其它优点、目标和特征将部分通过下面的说明体现,部分还将通过对本发明的研究和实践而为本领域的技术人员所理解。附图说明图1、增压剂浓度4%时驱替压差随时间变化曲线。图2、增压剂浓度8%时驱替压差随时间变化曲线。图3、增压剂浓度10%时驱替压差随时间变化曲线。图4、增压剂浓度15%时驱替压差随时间变化曲线。图5、朝115-斜37井1085.8-1101.4m井段压裂施工曲线图。图6、朝115-斜37井1074.0-1077.4m井段压裂施工曲线图。图7、朝85-139井1085.8-1101.4m井段压裂施工曲线图。图8、朝85-139井1074.0-1077.4m井段压裂施工曲线图。具体实施方式下面结合附图对本发明做进一步的详细说明,以令本领域技术人员参照说明书文字能够据以实施。应当理解,本文所使用的诸如“具有”、“包含”以及“包括”术语并不配出一个或多个其它元件或其组合的存在或添加。实施例1在500毫升反应瓶中加入200克蒸馏水,加入30克10-羟基-2-癸烯酸、8克n-乙烯吡咯烷酮、1.5克丙烯酸十六烷基酯、2克2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸(amps),搅拌溶解,得到溶液a,备用;称取0.25克的过硫酸铵溶于25克蒸馏水中,溶解,得到溶液b,备用;将配好的溶液a加入反应器中,水浴保温50℃,并搅拌;将溶液b慢慢滴加到反应器中,时间控制在1h内滴加完毕;滴完后,继续保温在50℃反应8-10h;将得到的产物进行真空干燥得到黄色粉末,即为一种绿色全可溶高强度缝内增压剂。应用该方法合成的增压剂剂适合于90℃以上的油气井压裂施工。实施例2在500毫升反应瓶中加入200克蒸馏水,加入35克10-羟基-2-癸烯酸、5克n-乙烯吡咯烷酮、2克丙烯酸十六烷基酯、3克2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸(amps),搅拌溶解,得到溶液a,备用;称取0.3克的过硫酸铵溶于25克蒸馏水中,溶解,得到溶液b,备用;将配好的溶液a加入反应器中,水浴保温50℃,并搅拌;将溶液b慢慢滴加到反应器中,时间控制在1h内滴加完毕;滴完后,继续保温在50℃反应8-10h;将得到的产物进行真空干燥得到黄色粉末,即为一种绿色全可溶高强度缝内增压剂。应用该方法合成的增压剂剂适合于90℃以上的油气井压裂施工。实施例3将实施例1制备的粉末增压剂加入滑溜水中,具体配方如下:0.1%减阻剂+0.1%助排剂+0.2%粘土稳定剂+5%粉末增压剂。其中百分含量为质量百分数。在120℃下进行实验,增压剂性能测试结果见表1。表1、实施例1增压剂性能测试结果项目指标降解时间,h22降解率,%100暂堵率,%98抗压强度,mpa72岩心渗透率恢复率,%97溶解后破胶液表面张力,mn/m24.4溶解后破胶液防膨率,%87.9实施例4将实施例2制备的粉末增压剂加入滑溜水中,具体配方如下:0.1%减阻剂+0.1%助排剂+0.2%粘土稳定剂+10%增压剂粉末。在150℃下进行实验,增压剂性能测试结果见表2。表2、实施例2增压剂性能测试结果项目指标降解时间,h36降解率,%100暂堵率,%98.4抗压强度,mpa84岩心渗透率恢复率,%97.3溶解后破胶液表面张力,mn/m23.9溶解后破胶液防膨率,%89.7实施例5使用实验室劈裂并形成酸蚀裂缝的岩心,用岩心夹持器固定,放入导流仪中用携带可溶性缝内增压剂的压裂液进行恒流驱替,流量为5ml/min,实验中记录驱替压差,评价暂堵性能。不同组实验中改变缝内增压剂浓度,研究缝内增压剂浓度变化对其封堵能力的影响。增压剂采用的是实施例1制备的增压剂。(1)缝内增压剂浓度4%时的驱替压差随时间变化曲线见图1。缝内增压剂浓度为4%时驱替压差在0.3-1.5之间波动,最高压差为1.35mpa左右,流体粘度不够,无法形成有效封堵,需要提高缝内增压剂浓度观察效果。(2)缝内增压剂浓度8%时的驱替压差随时间变化曲线见图2。缝内增压剂浓度为8%时,开始时驱替压差为0.5mpa左右,随着注入时间增长,驱替压差逐渐增加,在4.5mpa时流体突破封堵,压差减小到1.7mpa,在80s到120s之间,压力不断累积上升到最高值8mpa然后突破,145s到165s第二次累积到最高值9.5mpa后突破,190s左右达到第三次最高点8.5mpa后突破,驱替压差不断重复累积,突破的过程。(3)缝内增压剂浓度10%时的驱替压差随时间变化曲线见图3。缝内增压剂浓度为10%时,开始时驱替压差为0.5mpa左右,随着注入时间增长,驱替压差逐渐增加,在7mpa时流体第一次突破封堵,压差减小到1.5mpa,在70s到135s之间,压力不断累积上升到最高值12mpa然后突破,145s到180s第三次累积到最高值14.5.5mpa后突破,驱替压差不断重复累积,突破的过程。(4)缝内增压剂浓度15%时的驱替压差随时间变化曲线见图4。缝内增压剂浓度为15%时,开始时驱替压差为0.5mpa左右,随着注入时间增长,驱替压差逐渐增加,在60s左右时压差上升到15mpa,然后流体第一次突破封堵,压差减小到2mpa,在70s到110s之间,压力不断累积上升到最高值14mpa然后突破,110s到180s驱替压差不断上升,直到接近20mpa停泵,可以形成有效暂堵。实施例6以朝115-斜37井作为应用施工对象,将实施例1制备的全可溶高强度缝内增压剂应用到朝115-斜37井中。该井的施工情况见表3。表3、朝115-斜37井施工情况井段抬升压力/mpa射开层厚/m有效层厚/m增压剂加量/kg1085.8-1101.4m3.115.613.81601074.0-1077.4m10.03.42.81601085.8-1101.4m井段压裂施工曲线如图5所示。1074.0-1077.4m井段压裂施工曲线如图6所示。措施前后施工效果对比情况见表4。表4、措施前后施工效果对比情况从施工曲线上看,第二层压裂加入增压剂后压力上升3.1mpa,第三层段压裂加入增压剂后压力上升10mpa。重复压裂前本井产液2.19吨,日产油0.12吨,压后初期日产液3.9吨,日产油2.98吨,增加产液量0.8倍,增加产油量24倍。整体来看,本井压裂增产效果明显,缝内增压暂堵压裂有效。实施例7以朝85-139井作为应用施工对象,将实施例1制备的全可溶高强度缝内增压剂应用到朝85-139井中。该井的施工情况见表5。表5、朝85-139井施工情况井段抬升压力/mpa射开层厚/m有效层厚/m增压剂加量/kg1079.6-1084.0m5.64.44.41801059.0-1067.6m4.17.44.62201079.6-1084.0m井段压裂施工曲线如图7所示。1059.0-1067.6m井段压裂施工曲线如图8所示。措施前后施工效果对比情况见表6。表6、措施前后施工效果对比情况从施工曲线上看,第二层加入增压剂后压力上升5.6mpa;第三层加入增压剂后压力上升4.1mpa。重复压裂前本井日产液1.27吨,日产油0.89吨,压后初期日产液3.53吨,日产油3.05吨,增加产液量1.8倍,增加产油量2.4倍。整体来看,本井压裂增产效果明显,说明缝内增压暂堵压裂有效。综上所述,在低渗透油气藏压裂过程中,为了克服高应力差,改变原有液体的流向以达到产生新裂缝的目的,本发明研发出一种绿色全可溶高强度缝内增压剂,对其在压裂液中进行溶解性能测试,并进行岩心暂堵及恢复实验测试,实验结果表明,该增压剂在不同温度压裂液环境中完全溶解,无残留固体,降解率100%。压裂液中增压剂加量3—10%时,岩心暂堵率可达到95-98%,增压剂降解后岩心渗透率恢复率可达到97-99%。说明研制出的增压剂不仅具有良好的暂堵转向效果,而且降解后对地层伤害很小。通过抗压实验,抗压强度达到80mpa以上。尽管本发明的实施方案已公开如上,但其并不仅仅限于说明书和实施方式中所列运用。它完全可以被适用于各种适合本发明的领域。对于熟悉本领域的人员而言,可容易地实现另外的修改。因此在不背离权利要求及等同范围所限定的一般概念下,本发明并不限于特定的细节和这里示出与描述的图例。当前第1页12
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