本发明属于烤烟种植领域,具体涉及一种降低初烤烟叶氯含量的施肥方法。
背景技术:
氯是烟草整个生长发育过程中需求量最大的必需微量元素。一般认为烟叶适宜含氯量应<0.8%。在适宜的氯含量范围内,烟叶含氯量高则膨压高,挺立的叶面积大,烟叶吸收太阳光照充分,光合作用效率高,对提高烟叶产量有促进作用。烟叶质地柔软,膨胀性好,易切丝,不易破损,有利于卷烟企业加工。
含氯量过高会降低烟叶产质量:大于1.0%时,烟叶颜色变淡,无光泽,不易切丝,同时会减少钾的有机酸盐而间接导致燃烧性变差,增加了熄火的可能性;超过2.9%时,烟株会出现氯中毒的症状,尤其是烟叶,出现叶缘翻卷,中下部烟叶叶色黄化,上部烟叶叶色深绿,燃烧有不愉快气味产生,烟叶完全不能持火,不能满足工业需求。
目前,降低叶片氯含量一般单纯通过增加消减土壤氯含量来实现,该技术方式下初烤烟叶氯含量可控性不高,从而影响烟叶品质;此外,受技术条件限制,通过调控土壤氯含量来实现烟叶降氯,往往因养分的过量流失导致烟叶产量和产值往往不高,这就影响了优质烟叶的生产积极性。
对此,有必要发明一种降低初烤烟叶氯含量的施肥方法。
技术实现要素:
本发明的目的在于提供一种降低初烤烟叶氯含量的施肥方法。
本发明的目的是这样实现的,包括以下步骤:
(1)烟株移栽前30~40d,进行水稻秸秆翻压,翻压量为350~450kg/667m2;
(2)移栽前0~3d,烟田起垄前,将饼肥20~30kg/667m2和烟草专用复合肥20~30kg/667m2混合后采用条状带施入;
(3)烟株移栽后30d开始,采用滴灌施肥的方式,施用硝酸钾20~30kg/667m2;
(4)所述硝酸钾于移栽后30~37d、37~44d和44~51d分次施用完毕,每次施肥肥料浓度控制在0.3~0.5%。
与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:
1、本发明能有效降低初烤烟叶氯含量,提升了烟叶品质及其工业可用性;有效提高烟叶产量和产值,提高烟叶的经济效益。
2、本发明使用有机肥还田,有利于改善植烟土壤理化性状,提高植烟土壤质量;
3、本发明追肥阶段均采用水肥一体化的滴灌施肥,有效提高了氮肥的利用效率,降低了过量施肥导致的面源污染风险;
4、本发明追肥阶段均采用水肥一体化的滴灌施肥,显著减少了施肥过程中的人工投入,提高了施肥效率。
具体实施方式
下面结合实施例对本发明作进一步的说明,但不以任何方式对本发明加以限制,基于本发明教导所作的任何变换或替换,均属于本发明的保护范围。
本发明所述的降低初烤烟叶氯含量的施肥方法,包括以下步骤:
(1)烟株移栽前30~40d,进行水稻秸秆翻压,翻压量为350~450kg/667m2;
(2)移栽前0~3d,烟田起垄前,将饼肥20~30kg/667m2和烟草专用复合肥20~30kg/667m2混合后采用条状带施入;
(3)烟株移栽后30d开始,采用滴灌施肥的方式,施用硝酸钾20~30kg/667m2;
(4)所述硝酸钾于移栽后30~37d、37~44d和44~51d分次施用完毕,每次施肥肥料浓度控制在0.3~0.5%。
进一步的,所述的水稻秸秆翻压是用秸秆粉碎机将水稻秸秆就地粉碎至长度<10cm,均匀地抛撤在地表,随即翻耕入土中。
进一步的,所述的饼肥为经充分发酵腐熟后的芝麻饼肥,有机质含量≥45%。
进一步的,所述的烟草专用复合肥n:p2o5:k2o=10:12:24。
进一步的,所述的烟田类型为田烟,芝麻饼肥施用量为20kg/667m2,烟草专用复合肥施用量为20kg/667m2。
进一步的,所述的烟田类型为山地烟,芝麻饼肥施用量为30kg/667m2,烟草专用复合肥施用量为30kg/667m2。
进一步的,所述的硝酸钾中钾(k2o)含量≥46%。
进一步的,所述的施肥方法的全部化学肥料中的氮磷钾比例为1:2.5~1:3.5。
下面的实施例1~4中,使用的烟苗的品种相同,同种土壤所用地块属于同一区域。烟叶的烘烤方法亦相同。田间管理按优质烟叶生产技术进行,中心花开第一朵封顶,单株留叶数18-20片。
初烤烟叶氯(yc/t162-2002)含量的测定分析用aa3连续流动分析仪进行。
经济效益测定方法:以小区为单位采收烘烤并测产。以处理为单位进行分级,计算上中等烟比例、产值。
实施例1:本发明的施肥方法(云南曲靖陆良田烟)
(1)烟株移栽前35d,进行水稻秸秆翻压,翻压量为400kg/667m2;
(2)移栽前1天,烟田起垄前,将芝麻饼肥20kg/667m2和烟草专用复合肥20kg/667m2混合后采用条状带施入;
(3)烟株移栽后30d开始,采用滴灌施肥的方式,施用硝酸钾25kg/667m2;
(4)分别于栽后移栽后30d、37d和44d施用完毕,每次施肥肥料浓度控制在0.3~0.5%;
实施例2:传统施肥方法(云南曲靖陆良田烟)
(1)基肥塘施:烟田起垄打塘后,将烟草专用复合肥(n:p2o5:k2o=8:12:25)30kg/667m2与塘土充分混匀后覆土1cm;
(2)移栽烟苗后7天,将硝酸钾10kg/667m2兑水500kg/667m2浇施;
(3)移栽烟苗后35天,在离烟株20cm处垄面打一小洞,将烟草专用复合肥(n:p2o5:k2o=8:12:25)25kg/667m2、硫酸钾10kg/667m2混合均匀后,施入洞内并盖土。
实施例3:本发明的施肥方法(云南曲靖麒麟山地烟)
(1)烟株移栽前35d,进行水稻秸秆翻压,翻压量为400kg/667m2;
(2)移栽前1天,烟田起垄前,将芝麻饼肥30kg/667m2和烟草专用复合肥30kg/667m2混合后采用条状带施入;
(3)烟株移栽后30d开始,采用滴灌施肥的方式,施用硝酸钾25kg/667m2;
(4)分别于栽后移栽后30d、37d和44d施用完毕,每次施肥肥料浓度控制在0.3~0.5%;
实施例4:传统施肥方法(云南曲靖麒麟山地烟)
(1)基肥塘施:烟田起垄打塘后,将烟草专用复合肥(n:p2o5:k2o=8:12:25)40kg/667m2与塘土充分混匀后覆土1cm;
(2)移栽烟苗后7天,将硝酸钾10kg/667m2兑水500kg/667m2浇施;
(3)移栽烟苗后35天,在离烟株20cm处垄面打一小洞,将烟草专用复合肥(n:p2o5:k2o=8:12:25)25kg/667m2、硫酸钾10kg/667m2混合均匀后,施入洞内并盖土。
试验例1——烟产量、产值、初烤烟叶糖碱比分析
实施例1~4中的烤烟产量、产值、初烤烟叶糖碱比分析如表1所示。
表1:中部叶(c3f等级)烟叶氯含量及烤烟经济性状
由表1可知,与实施例2相比,实施例1初烤烟叶氯含量降低了54.5%;与实施例4相比,实施例3初烤烟叶氯含量降低了50.0%。可见,本发明有效降低了初烤烟叶氯含量,提高烟叶工业可用性。
烤烟经济性状方面,与实施例2相比,实施例1烟叶产量、产值和中上等烟比例分别提高了5.9%、13.1%和23.0%;与实施例4相比,实施例3烟叶产量、产值和中上等烟比例分别提高了20.5%、21.4%和22.4%。可见,本发明有效提高烟叶品质和产量,提高烟叶的经济效益。
实施例5
一种降低初烤烟叶氯含量的施肥方法,包括以下步骤:
(1)烟株移栽前30d,进行水稻秸秆翻压,翻压量为350kg/667m2;所述的水稻秸秆翻压是用秸秆粉碎机将水稻秸秆就地粉碎至长度9cm,均匀地抛撤在地表,随即翻耕入土中;
(2)移栽前0d,烟田起垄前,将饼肥20kg/667m2和烟草专用复合肥20kg/667m2混合后采用条状带施入;所述的饼肥为经充分发酵腐熟后的芝麻饼肥,有机质含量≥45%;所述的烟草专用复合肥n:p2o5:k2o=10:12:24;所述的烟田类型为田烟;
(3)烟株移栽后30d开始,采用滴灌施肥的方式,施用硝酸钾20kg/667m2;所述的硝酸钾中钾(k2o)含量≥46%;
(4)所述硝酸钾于移栽后30d、37d和44d分次施用完毕,每次施肥肥料浓度控制在0.3%。
所述的施肥方法的全部化学肥料中的氮磷钾比例为1:2.5。
实施例6
一种降低初烤烟叶氯含量的施肥方法,包括以下步骤:
(1)烟株移栽前40d,进行水稻秸秆翻压,翻压量为450kg/667m2;所述的水稻秸秆翻压是用秸秆粉碎机将水稻秸秆就地粉碎至长度8cm,均匀地抛撤在地表,随即翻耕入土中;
(2)移栽前3d,烟田起垄前,将饼肥30kg/667m2和烟草专用复合肥30kg/667m2混合后采用条状带施入;所述的饼肥为经充分发酵腐熟后的芝麻饼肥,有机质含量≥45%;所述的烟草专用复合肥n:p2o5:k2o=10:12:24;所述的烟田类型为山地烟;
(3)烟株移栽后30d开始,采用滴灌施肥的方式,施用硝酸钾30kg/667m2;所述的硝酸钾中钾(k2o)含量≥46%;
(4)所述硝酸钾于移栽后37d、44d和51d分次施用完毕,每次施肥肥料浓度控制在0.5%。
所述的施肥方法的全部化学肥料中的氮磷钾比例为1:3.5。
实施例7
一种降低初烤烟叶氯含量的施肥方法,包括以下步骤:
(1)烟株移栽前35d,进行水稻秸秆翻压,翻压量为400kg/667m2;所述的水稻秸秆翻压是用秸秆粉碎机将水稻秸秆就地粉碎至长度7cm,均匀地抛撤在地表,随即翻耕入土中;
(2)移栽前1d,烟田起垄前,将饼肥20kg/667m2和烟草专用复合肥20kg/667m2混合后采用条状带施入;所述的饼肥为经充分发酵腐熟后的芝麻饼肥,有机质含量≥45%;所述的烟草专用复合肥n:p2o5:k2o=10:12:24;所述的烟田类型为田烟;
(3)烟株移栽后30d开始,采用滴灌施肥的方式,施用硝酸钾25kg/667m2;所述的硝酸钾中钾(k2o)含量≥46%;
(4)所述硝酸钾于移栽后35d、42d和47d分次施用完毕,每次施肥肥料浓度控制在0.4%。
所述的施肥方法的全部化学肥料中的氮磷钾比例为1:3。