一种生物基尼龙56纱线的染色方法与流程

文档序号:17697790发布日期:2019-05-17 21:48阅读:787来源:国知局
本发明提供适用一种生物基尼龙56纱线的染色方法,属于纺织印染
技术领域

背景技术
:生物基尼龙56纤维是由生物基戊二胺和石油基己二酸聚合而成的新材料,生物基含量为45%,现在筒子纱染色面临筒纱色花、内外差颜色差异大、牢度差等问题。技术实现要素:本发明目的在于克服传统锦纶染色方式的缺陷,提供一种工序简单、高产低耗的生物基尼龙56纱线的染色方法,该方法能使生产效率大幅提升,劳动强度大幅下降。其技术方案为:一种生物基尼龙56纱线的染色方法,纱线采用筒纱或经轴,筒纱参数为定型前密度200-380g/dm3,定型后密度320-400g/dm3,个重0.8-1.3kg/个,其特征在于采用以下步骤:1)前处理:纱线采用筒纱时水浸5-10min,纱线采用经轴时水浸10-15min,再开泵使水循环10min,之后再加入tfn101去油灵1-2g/l,升温至80-90°保持20-40min,排水;2)染色:染色时比流量每分钟22-47g/l,纱线采用筒纱时压差0.4-1.2帕、浴比1:7~1:40,纱线采用经轴时压差1.0-2.4帕、浴比1:6.5~1:40,升温至35°-40°后加入醋酸0.5-3g/l保持10-15min,然后依次加入匀染剂1-3g/l和染料保持10-30min,ph值2.9-7.4稳定,再以1°-2°/min的升温速度升至50°保持10min,再以1°-2°/min的升温速度升至60°保持10min,再以1°-2°/min的升温速度升至85°-95°保持40-50min,排水;3)后处理:加入抗静电剂ph2-3g/l柔软剂2.5-3.5%升温至55-60°保持10-20min,排水。所述的生物基尼龙56筒纱染色方法,匀染剂采用浙江日华ts400z,浓度1-3g/l,染料采用尼龙专用活性染料,浓度0.001%-15%。本发明与现有技术相比,其优点在于:1)由于采用经轴染色,省却了柔软、烘干、紧式倒筒、筒纱整经工序,缩短了生产流程;2)优选染色原料及工艺参数,使染色后的纱线张力稳定,用其织布布面的松紧经少;3)染色后的筒纱、经轴内外、上下颜色均匀。具体实施方式下面结合实施例,对本发明做进一步说明。实施例一:尼龙56筒纱24kg,染pantone19-1757tcx红色。筒纱参数为定型前密度200g/dm3,定型后密度330g/dm3,个重0.9kg/个。1)前处理:将筒纱水浸5min,再开泵使水循环10min,之后再加入tfn101去油灵1g/l,升温至80度保持30min,排水;2)染色:染色时比流量每分钟37g/l,压差0.4帕,浴比1:18,升温至35度后加入醋酸0.5g/l保持10min,然后依次加入浙江日华产ts400z匀染剂1g/l、亨斯迈公司生产的nlb3r染料0.027%、nlr2b3.0%和nlyr1.4%,保持10min,ph值5.0稳定,再以1度/min的升温速度升至50度保持10min,再以2度/min的升温速度升至60度保持10min,再以2度/min的升温速度升至85度保持40min,排水;3)后处理:加入抗静电剂ph2g/l和柔软剂2.5%,升温至55度保持20min,排水。实施例二:尼龙56筒纱102kg,染pantone18-3935tcx蓝色。筒纱参数为定型前密度280g/dm3,定型后密度350g/dm3,个重1.2kg/个。1)前处理:将筒纱水浸10min,再开泵使水循环10min,之后再加入tfn101去油灵1.5g/l,升温至85度保持35min,排水;2)染色:染色时比流量每分钟35g/l,压差0.8帕,浴比1:10,升温至40度后加入醋酸1g/l保持15min,然后依次加入浙江日华产ts400z匀染剂2g/l、亨斯迈公司生产的nlb3r染料0.34%、nlr2b0.047%和nlyr0.01%,保持10min,ph值4.2稳定,再以1度/min的升温速度升至50度保持10min,再以1.5度/min的升温速度升至60度保持10min,再以2度/min的升温速度升至90度保持40min,排水;3)后处理:加入抗静电剂ph2.5g/l和柔软剂2.8%,升温至60度保持15min,排水。实施例三:经轴18kg/根*5,染pantone17-4139tcx蓝色。1)前处理:将经轴水浸15min,再开泵使水循环10min,之后再加入tfn101去油灵2g/l,升温至90度保持40min,排水;2)染色:染色时比流量每分钟32g/l,压差1.2帕,浴比1:20,升温至35度后加入醋酸3g/l保持15min,然后依次加入浙江日华产ts400z匀染剂3g/l、亨斯迈公司生产的nlb3g染料0.21%、nlb3r0.2%和nlyr0.0037%,保持20min,ph值3.5稳定,再以1度/min的升温速度升至50度保持10min,再以2度/min的升温速度升至60度保持10min,再以2度/min的升温速度升至90度保持50min,排水;3)后处理:加入抗静电剂ph3g/l,升温至55度保持15min,排水。经测试,本发明技术效果如下,纱线内中外色差与上中下色差值及各项牢度指标均满足染色要求。实施例皂洗牢度干磨牢度湿磨牢度上中下色差值色差实施例134/54△e0.2以内△e0.26以内实施例23/44/54△e0.2以内△e0.26以内实施例33/44/54△e0.23以内△e0.25以内当前第1页12
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