一种LF炉生产低硅铝镇静钢的二次造渣法的制作方法

文档序号:13913853阅读:352来源:国知局

本发明属于精炼工艺技术领域,尤其涉及一种lf炉生产低硅铝镇静钢的二次造渣方法。



背景技术:

由于方坯含铝镇静钢在浇铸过程中,特别是浇次首罐易产生絮流问题,导致开浇升速困难以及开浇失败现象,已成为限制大浇次生产此类品种的瓶颈环节。通过对铝镇静钢絮流物的化验分析,得知絮流物主要为al2o3,产生的原因主要有两种:一是钢水中高熔点的絮流物,如冶炼过程中产生的al2o3等非金属夹杂物在钢中来不及上浮,粘附于水口内壁形成结瘤;二是由于钢水二次氧化产生的al2o3等高熔点的夹杂物粘附在水口壁上形成结瘤。



技术实现要素:

本发明旨在提供一种可减少浇次首罐及过程罐次絮流现象,解决因絮流造成的开浇后升速困难及开浇失败事故的lf炉生产低硅铝镇静钢的二次造渣法。

为此,本发明所采取的技术解决方案是:

一种lf炉生产低硅铝镇静钢的二次造渣法,包括造渣控制和氩气控制,其具体方法为:

造渣控制:

1)一次造渣:脱除钢中的氧

顶渣的颜色与其氧化性的强弱密切相关,按照顶渣颜色“黑色→棕褐色→灰色→棕色→白色→黄白色或绿白色”的顺序,顶渣的氧化性由强到弱,其中顶渣中的feo+mno的含量高与低则代表顶渣的氧化性的强与弱;因此装满钢水的钢水罐进入lf炉后,先观察钢水罐顶渣的颜色和外貌,然后根据顶渣的颜色和外貌确定造渣料的加入量,实现造白渣;顶渣颜色与氧化性的关系以及对应加入造渣料量如下:

黑色:feo+mno>3%,加入造渣料3~4kg/t钢;

棕褐色:2%<feo+mno<3%,加入造渣料2~3kg/t钢;

灰色→棕色:feo+mno=1.5%~2%,加入造渣料1.5~2kg/t钢;

如果顶渣颜色在顶渣色系中介于白色→黄白色或绿白色之间,说明顶渣已经造好。

2)二次造渣:控制碱度

顶渣碱度过高会使顶渣对钢水罐熔池的热传导能力下降,不能充分利用电能,会引起电能的增加。同时顶渣碱度过高会使顶渣的粘度极度升高,使顶渣的脱硫动力学条件恶化,脱硫能力和吸附夹杂能力降低,选择合理碱度很关键。因此一次造渣后观察顶渣形貌,在钢水精炼结束前14~16min时加入白灰进行二次造渣,加入量为1~1.5kg/t钢,最终使顶渣碱度达到3.0~5.0。

氩气控制:

整个造渣过程中进行合理的氩气控制,即通电升温融化顶渣阶段氩气强度控制在中偏小,流量为150~200nl/min化渣;化渣后将氩气调到中等强度,流量为200~250nl/min;形成白渣后调至强吹状态脱硫,流量为250~350nl/min;上机前氩气调小进行弱吹,流量为100~150nl/min,使夹杂物充分上浮。

本发明的有益效果为:

实施本发明,较大幅度减少了方坯低硅铝镇静钢中非金属夹杂含量,提高了钢水的纯净度,改善了钢水的可浇性。生产低硅铝镇静钢种时,恒速率和连浇罐数都明显提升,基本消除了因絮流导致开浇升速困难以及开浇失败的现象,而且可减少连铸用原材料和能源的消耗,降低方坯铝镇静钢的生产成本。

具体实施方式

实施例1:钢种为swrch22a。

在一罐方坯含铝镇静钢上,钢水罐内钢水重量为100吨,将lf炉冶炼过程分为三个阶段:

第一阶段观察顶渣的颜色为黑色,投入渣料350kg,利用电极进行加热10min,同时调整氩气流量为200nl/min融化顶渣。

第二阶段停止加热,调整氩气至230nl/min,搅拌3min,通过观察顶渣颜色变为白色后继续调整氩气流量为300nl/min,进行搅拌去硫,搅拌时间为2min。

第三阶段加入100kg白灰调整顶渣碱度,最终使顶渣碱度达到4.0,调整氩气流量为130nl/min弱搅拌3min,同时根据钢水温度情况进行电极加热10min升温,温度合适后冶炼过程结束,钢水进行下一步连铸。

实施例2:钢种为swrch18ab。

在一罐方坯含铝镇静钢上,钢水罐内钢水重量为100吨,将lf炉冶炼过程分为三个阶段:

第一阶段观察顶渣的颜色为黑色,投入渣料380kg,利用电极进行加热10min,同时调整氩气流量为200nl/min融化顶渣。

第二阶段停止加热,调整氩气至250nl/min,搅拌3min,通过观察顶渣颜色变为白色后继续调整氩气流量为340nl/min,进行搅拌去硫,搅拌时间为3min。

第三阶段加入100kg白灰调整顶渣碱度,最终使顶渣碱度达到4.3,调整氩气流量为150nl/min弱搅拌5min,钢水温度合适冶炼过程结束,钢水进行下一步连铸。



技术特征:

技术总结
本发明提供一种LF炉生产低硅铝镇静钢的二次造渣法,一次造渣:根据观察钢水罐顶渣的颜色和外貌确定造渣料的加入量;二次造渣:在钢水精炼结束前14~16min时加入白灰进行二次造渣,使顶渣碱度达到3.0~5.0;氩气控制:通电升温融化顶渣阶段氩气流量150~200NL/min化渣;化渣后氩气流量调至200~250NL/min;形成白渣后调至250~350NL/min;上机前氩气流量为100~150NL/min,使夹杂物充分上浮。本发明可大幅减少方坯低硅铝镇静钢中非金属夹杂含量,提高钢水纯净度,改善钢水可浇性,提升恒速率和连浇罐数,消除因絮流导致开浇升速困难以及开浇失败的现象,并减少连铸用原材料和能源的消耗。

技术研发人员:孙振宇;李叶忠;罗建华;王洪涛;赵晨光;高洪涛;朱国强;王成青
受保护的技术使用者:鞍钢股份有限公司
技术研发日:2016.09.06
技术公布日:2018.03.13
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