一种核主泵泵壳材料的冶炼方法与流程

文档序号:17738131发布日期:2019-05-22 03:25阅读:235来源:国知局
本发明涉及钢水冶炼领域,具体为一种核主泵泵壳材料的冶炼方法。
背景技术
:cap1400核主泵泵壳是cap1400核电机组中核岛内的核一级铸件,材质为asmesa-351cf8a奥氏体不锈钢(含铁素体8~20%),属于高温耐腐蚀承压部件。作为核电用关键件,为保证其性能稳定,必须在冶炼过程中对其成分进行稳定控制,因此有必要形成稳定的此钢种的冶炼方式。技术实现要素:本发明的目的在于提供一种核主泵泵壳材料的冶炼方法,通过采用电炉+lf+vod的冶炼工艺,能够稳定满足化学成分范围,也满足基于赫尔等值方程计算结果的铁素体含量要求。本发明的技术方案是:一种核主泵泵壳材料的冶炼方法,该冶炼方法采用电炉+lf炉+vod炉的冶炼工艺,能够稳定满足化学成分范围,按重量百分含量计:c≤0.08%、mn≤1.5%、si≤2.0%、p≤0.04%、s≤0.005%、ni8.0~11%、cr18~21%、mo≤0.5%、al≤0.05%,余量为fe;同时,满足基于赫尔等值方程计算结果的铁素体含量要求;其中,电炉采用双电炉熔炼;lf炉进行脱硫操作,调合金成分;vod炉进行脱碳操作、控温操作;在vod炉之后还进行还原操作,控制钢水的纯净度。所述的核主泵泵壳材料的冶炼方法,电炉熔炼中选择两个电炉,一个电炉采用返回法,将需要的合金cr、ni、mo基本在此炉中熔化;另一个电炉采用氧化法,主要控制钢水中磷的含量,将钢水中的磷含量控制在0.005wt%以下。所述的核主泵泵壳材料的冶炼方法,第一个电炉钢水量与第二个电炉钢水重量比为2.5~3:1。所述的核主泵泵壳材料的冶炼方法,电炉出钢后进行铝脱氧,返回法加铝量0.4~0.6kg/t,氧化法出钢时加铝量0.8~1.2kg/t;然后到lf炉进行扩散脱氧,其中sic与硅铁粉按照1:1.5~2.5的重量比例混合添加,总加入量1.0~2.0kg/t;白渣时间高于20min,然后添加mn及微调其它合金;钢水温度1610~1630℃、硫含量为0.005wt%以下,其关键成分碳控制在0.2~0.4wt%,硅控制在0.2~0.4wt%后出钢。所述的核主泵泵壳材料的冶炼方法,lf炉精炼后,钢水进入vod炉工位时,钢水温度控制在1570~1590℃,吹氧真空度控制在5~30kpa之间,氧枪高度1400~1700mm,底吹氩量保证钢液面翻开直径控制在400~700mm之间,通过实时观察系统微调;吹氧时间控制在20min之内,采用微氧分析仪对vod中废气进行监控,确保仪器中废气二次峰完毕。所述的核主泵泵壳材料的冶炼方法,vod后钢水温度控制到1610~1640℃,利用钢水热量,采用直接添加石灰、硅铁粉、铝块的方式进行还原处理,真空处理时间为10~12min,碳含量≤0.04wt%,n含量0.015~0.025wt%;之后进行钢水软吹,浇注温度控制在1520~1540℃。所述的核主泵泵壳材料的冶炼方法,经此冶炼方法能够准确将材料所需的冶炼关键成分最佳控制范围为:c0.03~0.05wt%,cr19.5~20.5wt%,ni8.6~9.0wt%,满足铁素体含量要求。所述的核主泵泵壳材料的冶炼方法,核主泵泵壳材料的未固溶基体中,铁素体含量比例控制在8~20wt%,最终实现铁素体含量比例15~20wt%的控制。本发明的优点及有益效果是:1、本发明通过双电炉熔炼的方式及配料的方法,既能够保证材料低磷含量要求,又能够节约成品。此外,配合后续精炼及vod等工艺,保证钢水中氮含量控制在0.015~0.025%范围,保证基体具有良好的组织(未固溶基体中铁素体含量比例控制在8~20%),满足材料性能要求。2、本发明采用lf出钢温度、成分控制,结合后续vod吹氧、吹氩工艺,保证整个过程中,包括后续还原操作过程都没有进行二次加热,避免碳成分出格,具有较好的工艺稳定性。3、本发明热处理方法可广泛应用在其它不锈钢钢种的生产。具体实施方式在具体实施过程中,本发明核主泵泵壳材料的冶炼方法,采用电炉+lf+vod的冶炼工艺,能够稳定满足化学成分范围,按重量百分含量计:c≤0.08%、mn≤1.5%(优选为1.2~1.3%)、si≤2.0%(优选为1.6~1.8%)、p≤0.04%、s≤0.005%、ni8.0~11%、cr18~21%、mo≤0.5%(优选为0.25~0.4%)、al≤0.05%(优选为0.020~0.04%),余量为fe;同时,满足基于赫尔等值方程计算结果的铁素体含量要求;其中,电炉采用双电炉熔炼;lf进行脱硫操作,调合金成分;vod进行脱碳操作、控温操作;在vod之后还进行还原操作,控制钢水的纯净度。电炉熔炼中选择两个电炉,一个电炉采用返回法,将总需要的合金cr、ni、mo在此炉中熔化;另一个电炉采用氧化法,主要控制钢水中磷的含量,将钢水中的磷含量控制在0.005%以下;通过这种方法,可以保证钢水中磷含量要求,又降低生产成本;同时,返回法中cr含量高,钢水中的n含量吸收率高,经vod合理工艺处理可使最终n含量达到0.015~0.025%。电炉出钢后进行铝脱氧,返回法加铝量0.4~0.6kg/t,氧化法出钢时加铝量0.8~1.2kg/t;然后到lf进行扩散脱氧,其中sic与硅铁粉按照1:1.5~2.5的重量比例混合添加,总加入量1.0~2.0kg/t;白渣时间高于20min(优选为20~30min),然后添加mn及微调其它合金;钢水温度1610~1630℃、硫含量为0.005%以下,其关键成分碳控制在0.2~0.4%,硅控制在0.2~0.4%后出钢。lf炉精炼后,钢水进入vod工位时,钢水温度控制在1570~1590℃,吹氧真空度控制在5~30kpa之间,氧枪高度1400~1700mm,底吹氩量保证钢液面翻开直径控制在400~700mm之间,通过实时观察系统微调;吹氧时间控制在20min之内(优选为17~20min),采用微氧分析仪对vod中废气进行监控,确保仪器中废气二次峰完毕。vod后钢水温度控制到1610~1640℃,不需要采用二次电极加热的方式,利用钢水热量,采用直接添加石灰、硅铁粉、铝块的方式进行还原处理,真空处理时间为10~12min,这时的碳含量≤0.04%,n含量0.015~0.025%;之后进行钢水软吹,浇注温度控制在1520~1540℃。下面,通过实施例对本发明作进一步详细说明。实施例1本实施例中,根据以上冶炼方法所获得的核主泵泵壳材料成分如下:根据asme标准,铁素体含量应为8~20%,根据前面测定的化学成分,按照下列赫尔等值方程,计算铁素体含量为17.61%。赫尔等值方程:creq=cr+1.21(mo)+0.48(si)-4.99nieq=ni+0.11(mn)-0.0086(mn)2+18.4(n)+24.5(c)+2.77其中,creq为铬当量,nieq为铬当量,表示铁素体含量(wt%)。采用双电炉熔炼:第一个电炉为返回法熔炼,将采用低磷高cr优质返回料,其它cr、ni、mo合金也在此炉熔化,熔化后的钢水中的磷含量为0.03%;第二个电炉为氧化法熔炼,采用优质低磷废钢,熔炼后的钢水中的磷含量为0.005%。第一个电炉钢水量与第二个电炉钢水重量比约为2.85:1。电炉出钢及lf精炼操作:电炉出钢后进行铝脱氧,返回法加铝量0.5kg/t,氧化法出钢时加铝量1kg/t。然后到lf进行扩散脱氧,其中sic与硅铁粉按照1:2重量比例混合添加,总加入量1.5kg/t。白渣时间25min,然后添加mn及微调其它合金。钢水温度1630℃、硫含量为0.003%,其关键成分碳控制在0.3%,硅含量控制在0.28%。vod工位操作:入vod工位时钢水温度控制在1585℃,吹氧真空度初期控制在20~30kpa,后期控制在5~20kpa之间,氧枪高度初期在1500~1700mm,后期调整到1400~1500mm。底吹氩量保证钢液面翻开直径约控制在650mm,通过实时观察系统微调。吹氧时间控制在18min,采用微氧分析仪对vod中废气进行监控,确保仪器中废气二次峰完毕。vod后处理操作:钢水温度达到1630℃,不需要采用二次电极加热的方式,利用钢水热量,采用直接添加石灰、硅铁粉、铝块的方式进行还原处理,真空处理时间为10min,这时的碳含量0.04%,n含量0.018%。之后进行钢水软吹,浇注温度达到1530℃,铝含量为0.03%。实施例结果表明,材料经热处理后,满足材料性能要求。实施例2本实施例中,根据以上冶炼方法所获得的核主泵泵壳材料成分如下:元素含量(wt%)c0.043mn1.22si1.71p0.024s0.002ni8.94cr19.77mo0.33al0.025fe余量根据asme标准,铁素体含量应为8~20%,根据前面测定的化学成分,按照下列赫尔等值方程,计算铁素体含量为19.77%。赫尔等值方程:creq=cr+1.21(mo)+0.48(si)-4.99nieq=ni+0.11(mn)-0.0086(mn)2+18.4(n)+24.5(c)+2.77其中,creq为铬当量,nieq为铬当量,表示铁素体含量(wt%)。采用双电炉熔炼:第一个电炉为返回法熔炼,将采用低磷高cr优质返回料,其它cr、ni、mo合金也在此炉熔化,熔化后的钢水中的磷含量为0.03%;第二个电炉为氧化法熔炼,采用优质低磷废钢,熔炼后的钢水中的磷含量为0.003%。第一个电炉钢水量与第二个电炉钢水重量比约为2.8:1。电炉出钢及lf精炼操作:电炉出钢后进行铝脱氧,返回法加铝量0.5kg/t,氧化法出钢时加铝量1kg/t。然后到lf进行扩散脱氧,其中sic与硅铁粉按照1:2重量比例混合添加,总加入量1.5kg/t。白渣时间35min,然后添加mn及微调其它合金。钢水温度1630℃、硫含量为0.003%,其关键成分碳控制在0.35%,硅含量控制在0.35%。vod工位操作:入vod工位时钢水温度控制在1575℃,吹氧真空度初期控制在20~30kpa,后期控制在5~20kpa之间,氧枪高度初期在1500~1700mm,后期调整到1400~1500mm。底吹氩量保证钢液面翻开直径约控制在450mm,通过实时观察系统微调。吹氧时间控制在19min,采用微氧分析仪对vod中废气进行监控,确保仪器中废气二次峰完毕。vod后处理操作:钢水温度达到1635℃,不需要采用二次电极加热的方式,利用钢水热量,采用直接添加石灰、硅铁粉、铝块的方式进行还原处理,真空处理时间为12min,这时的碳含量0.043%,n含量0.022%。之后进行钢水软吹,浇注温度达到1525℃,铝含量为0.025%。实施例结果表明,材料经热处理后,满足材料性能要求。实施例3本实施例中,根据以上冶炼方法所获得的核主泵泵壳材料成分如下:元素含量(wt%)c0.031mn1.16si1.71p0.025s0.001ni8.86cr19.97mo0.33al0.02fe余量根据asme标准,铁素体含量应为8~20%,根据前面测定的化学成分,按照下列赫尔等值方程,计算铁素体含量为18.51%。赫尔等值方程:creq=cr+1.21(mo)+0.48(si)-4.99nieq=ni+0.11(mn)-0.0086(mn)2+18.4(n)+24.5(c)+2.77其中,creq为铬当量,nieq为铬当量,表示铁素体含量(wt%)。采用双电炉熔炼:第一个电炉为返回法熔炼,将采用低磷高cr优质返回料,其它cr、ni、mo合金也在此炉熔化,熔化后的钢水中的磷含量为0.031%;第二个电炉为氧化法熔炼,采用优质低磷废钢,熔炼后的钢水中的磷含量为0.005%。第一个电炉钢水量与第二个电炉钢水重量比约为2.9:1。电炉出钢及lf精炼操作:电炉出钢后进行铝脱氧,返回法加铝量0.5kg/t,氧化法出钢时加铝量1kg/t。然后到lf进行扩散脱氧,其中sic与硅铁粉按照1:2重量比例混合添加,总加入量1.5kg/t。白渣时间25min,然后添加mn及微调其它合金。钢水温度1630℃、硫含量为0.001%,其关键成分碳控制在0.4%,硅含量控制在0.24%。vod工位操作:入vod工位时钢水温度控制在1580℃,吹氧真空度初期控制在20~30kpa,后期控制在5~20kpa之间,氧枪高度初期在1500~1700mm,后期调整到1400~1500mm。底吹氩量保证钢液面翻开直径约控制在550mm,通过实时观察系统微调。吹氧时间控制在20min,采用微氧分析仪对vod中废气进行监控,确保仪器中废气二次峰完毕。vod后处理操作:钢水温度达到1630℃,不需要采用二次电极加热的方式,利用钢水热量,采用直接添加石灰、硅铁粉、铝块的方式进行还原处理,真空处理时间为12min,这时的碳含量0.031%,n含量0.018%。之后进行钢水软吹,浇注温度达到1535℃,铝含量为0.02%。实施例结果表明,材料经热处理后,满足材料性能要求。当前第1页12
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