一种高炉热风炉余热回收区域烟气管道在线切割工艺的制作方法

文档序号:19599753发布日期:2020-01-03 12:53阅读:385来源:国知局
一种高炉热风炉余热回收区域烟气管道在线切割工艺的制作方法

本发明属于高炉热风炉设备处理工艺技术领域,涉及一种高炉热风炉余热回收区域烟气管道在线切割工艺。



背景技术:

在高炉热风炉余热回收区域预热器的改造过程中,如果烟道电动蝶阀内侧烟气盲板阀失效,则需对电动蝶阀内侧烟道管进行切割并焊接盲板,与原热风炉烟气系统彻底隔断。烟道管道内壁的隔热保温采取锚固件和喷涂料层的现有施工技术:在高炉休风热风炉停烧(吹扫)后,再对烟道管道进行切割并焊接盲板。在现场施工中进度缓慢,往往严重制约高炉按时恢复生产。



技术实现要素:

为了克服现有技术的上述缺点,本发明提供一种高炉热风炉余热回收区域烟气管道在线切割工艺,在高炉休风前即可完成余热回收区域烟气管道的切割,大幅度缩短高炉配合预热器改造的休风时间,降低对高炉生产影响。

本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种高炉热风炉余热回收区域烟气管道在线切割工艺,其工艺步骤是:

第一步,先打开热风炉烟气、空气、煤气旁通阀,再关闭烟气、空气、煤气进出口碟阀,现场手动确认关闭,使空气、煤气预热器退出热风炉余热回收系统;

第二步,扭开两个位于烟气预热器内的温度计作为烟气预热器的吸气口,对烟气预热器内部吸入空气的状况进行确认;

第三步,将两个烟气预热器出口阀手动打开10~20%,同时打开烟气预热器上全部人孔,将煤气报警器绑在棍子上伸入烟气预热器中再次进行确认,将氮气胶管从人孔中伸入烟气预热器内部通入氮气,对内部气体进行驱赶,混合气体在烟囱的抽力的作用下,全部抽离烟气预热器;

第四步,20~30分钟后停止通入氮气,在烟囱的抽力的作用下,空气从人孔进入烟气预热器内部对原残存混合气体进行置换,10~20分钟后烟气管道即具备提早安全切割的条件。

在所述第二步中如果大气风往内抽,即可确定烟气预热器内部为负压状态;煤气浓度显示为“0”ppm,即可确定烟气预热器内部无煤气泄露或残存有煤气。

因在热风炉正常生产情况下进行烟气管道在线切割作业,本技术实施的前提条件:热风炉烟气中co含量检测合格;烟气预热器的进口碟阀关闭后密封情况良好。

在切割前向烟道总管末端通入氮气对烟气进行稀释和保护;在热风炉开烧过程中注意空燃比调节,防止大量未燃烧煤气进入烟道总管中。

本发明的积极效果是:

在热风炉正常生产情况下,提前完成烟道管道的切割,大幅度缩短高炉配合预热器改造的休风时间,降低对高炉生产影响。安全可控,可推广至同行业大、中、小高炉在热风炉预热器改造过程,烟气盲板阀失效,则需对烟道管进行切割。

附图说明

图1是实施例1示意图。

图中:1-烟气进口阀一,2-烟气进口阀二,3-煤气出口阀,4-温度计,5-煤气旁通阀,6-检修人孔,7-煤气出口阀,8-烟气出口阀一,9-烟气出口阀二,10-助燃空气进口阀,11-空气旁通阀,12-助燃空气出口阀,13-烟气旁通阀,14-烟气预热器一、15-烟气预热器二,16-烟囱,17-煤气预热器,18-空气预热器,19-热风炉。

具体实施方式

下面结合实施例对本发明进一步说明。

实施例1

参见图1,在某公司的3200m3高炉热风炉预热器改造过程中应用,工艺过程是:

第一步,先打开热风炉19烟气旁通阀13、空气旁通阀11、煤气旁通阀5,再关闭烟气进口阀一1、烟气进口阀二2、烟气出口阀一8、烟气出口阀二9、助燃空气进口阀10、助燃空气出口阀12、煤气进口阀7、煤气出口阀3,并在现场进行手动确认,原空气预热器18和煤气预热器17就退出热风炉19余热回收系统。

第二步,扭开两个烟气预热器上温度计4,对烟气预热器内部状况进行确认。如果有气流往内抽,即可确定烟气预热器一14、烟气预热器二15内部为负压状态;煤气浓度显示为“0”ppm,即可确定烟气预热器内部无煤气泄露或残存有煤气。

第三步,将烟气出口阀一8、烟气出口阀一9、助燃空气进口阀10现场手动打开约10~20%,打开烟气预热器上检修人孔6。将煤气报警器绑在棍子上深入烟气预热器一14、烟气预热器二15中再次进行确认。将氮气胶管从人孔中深入到烟气预热器1、烟气预热器2内部,对内部气体进行驱赶,混合气体在烟囱的抽力的作用下,全部抽出烟气预热器1、烟气预热器2。

第四步,20~30分钟后关闭氮气,在烟囱的抽力的作用下,大气从人孔进入烟气预热器1、烟气预热器2内部对原残存混合气体进行置换,10~20分钟后烟气管道即具备提早切割条件。

因在热风炉19正常生产情况下进行在线作用,本技术实施的前提条件:热风炉19烟气中co含量检测合格;烟气预热器的进口碟阀关闭后密封情况良好。

配套防护措施:在切割前即焊接过程中开烟道总管末端氮气对烟气进行稀释和保护;在热风炉19开烧过程中注意空燃比调节,防止大量未燃烧煤气进入烟道总管中。

使本案例中的高炉休风配合时间由原来的26小时缩短至17小时。以上仅为本发明的较佳实施例,并不用以限制本发明,凡在本发明的原则之内,所作任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

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