一种含RE元素的高碳钢轨冶炼方法与流程

文档序号:32658692发布日期:2022-12-23 22:44阅读:39来源:国知局
一种含RE元素的高碳钢轨冶炼方法与流程
一种含re元素的高碳钢轨冶炼方法
技术领域
1.本发明涉及冶金材料领域,尤其涉及一种含re元素的高碳钢轨冶炼方法。


背景技术:

2.铁路运输日益向着大运量和高效化的方向快速发展。因此对钢轨的强度和硬度提出了更高的要求,尤其在小曲线半径或弯道多的路段,常用的热轧u75v和u71mn钢轨表现出不耐磨、易伤损等问题。为提高钢轨使用性能和延长钢轨寿命,高强度高硬度钢轨的开发成为重要课题,具有广阔的市场前景和良好的经济效益。随着重载铁路轴重的增加,对钢轨的综合性能要求也有所提高。近几年来,钢轨的使用寿命大幅度延长,钢轨的大修换轨周期具备了延长的基础。在新钢种的开发上,应向更高强度级别的钢轨方向发展,同时注重钢轨强度与韧性的配合,在提高强度的同时,提高钢轨的韧性塑性,以提高钢轨的综合使用性能。
3.稀土具有净化钢液,改善铸坯质量,提高耐磨性等作用,而且稀土是包钢特色资源,针对市场需求,开发满足重载铁路要求的钢轨,减少换轨频率,填补包钢钢轨的品种空白,提升包钢产品国际市场竞争力,具有重要意义。开发含有re的高碳钢轨,提高钢轨的强度和硬度具有非常重要意义。


技术实现要素:

4.为了解决上述技术问题,本发明的目的是提供一种含re元素的高碳钢轨冶炼方法,冶炼具有高强度,高硬度高质量高速钢轨钢,应用于高速铁路中。
5.为解决上述技术问题,本发明采用如下技术方案:
6.本发明一种含re元素的高碳钢轨冶炼方法,包括:
7.1)铁水预处理
8.采用高炉铁水—罐内喷吹镁石灰复合脱氧剂—混铁炉—转炉,降低入转炉的铁水硫含量;
9.2)转炉冶炼
10.出钢c含量为0.16%,出钢温度为1610℃,出钢后加入白灰、硅钙钡和萤石,进行脱氧和对炉渣改质,出钢过程中保证吹氩效果,钢水精炼就位时顶渣没有结坨现象;
11.3)lf炉精炼
12.采用硅钙钡脱氧,lf精炼加入高碳锰铁、低铝硅铁和高碳铬铁,炉渣碱度 2-2.2,加热时间15-25min,lf精炼离位温度1500-1600℃,lf离位成分满足设计成分要求;
13.4)vd真空脱气
14.vd真空脱气降低钢水中气体含量,深真空脱气时间15-25min,真空脱气后软吹10-20min,vd开盖后加入稀土铈含量10%的铈铁合金;软吹过程氩气流量稳定,钢液蠕动并无裸露;
15.5)连铸
16.铸坯尺寸280mm
×
380mm,连铸过程采用保护浇铸,使用低铝保护渣和碱性覆盖剂,
中包液位700mm以上;钢液相线温度1451℃,过热度δt:30℃,二冷段配水采用swrh82b工艺,全程恒拉速操作,拉速0.62m/min,铸机电磁搅拌和轻压下使用正常,铸坯质量良好。
17.进一步的,所述钢轨的钢坯材料以质量百分计其化学成分包括::c:0.91~ 1.0%;si:0.45~0.6%;mn:0.85~1.0%;p≤0.020%;s≤0.020%;cr:0.15~0.3%; nb:0.01~0.05%;ni:0.15~0.5%;ce≤0.002%,余量为fe及不可避免的杂质。
18.与现有技术相比,本发明的有益技术效果:
19.目前珠光体钢轨合金含量高,成本较高,本发明提供的钢轨是以添加c-mn 元素为基础的低合金钢轨,生产成本较低具有价格优势,c含量在0.9%,同时增加了稀土元素,提高了钢的耐磨、硬度,拉伸等性能。
20.同时本专利提供稀土轨冶炼方法,在关注冶炼时含氧量的同时,关注了氢和氮的含量,研究范围更全面,根据有参考价值。
附图说明
21.下面结合附图说明对本发明作进一步说明。
22.图1为高碳钢轨钢铸坯热酸照片;
23.图2为高碳钢轨钢化学成分偏析。
具体实施方式
24.一种高强度、高硬度在线热处理稀土钢轨钢坯冶炼方法,上述钢轨钢坯材料以质量百分计其化学成分包括::c:0.91~1.0%;si:0.45~0.6%;mn:0.85~1.0%;p≤0.020%;s≤0.020%;cr:0.15~0.3%;nb:0.01~0.05%;ni:0.15~0.5%; ce≤0.002%,余量为fe及不可避免的杂质;其冶炼方法包括铁水预处理、转炉冶炼、lf炉精炼、vd真空脱气、连铸以及钢坯检验方法,具体包括如下步骤:
25.1)铁水预处理
26.采用高炉铁水—罐内喷吹镁石灰复合脱氧剂—混铁炉—转炉,目的是降低入转炉的铁水硫含量,具体入转炉铁水情况见表1。
27.表1高碳钢轨转炉冶炼铁水情况
[0028][0029]
2)转炉冶炼
[0030]
出钢c含量为0.16%,出钢温度为1610℃,出钢后加入白灰、硅钙钡和萤石,进行脱氧和对炉渣改质,出钢过程中保证吹氩效果,钢水精炼就位时顶渣没有结坨现象,转炉冶炼工艺表见表2。
[0031]
表2高碳钢轨转炉冶炼工艺表
[0032][0033]
3)lf炉精炼
[0034]
lf炉主要任务是加入合金,使化学成分满足设计成分范围,试验钢要求铝含量小于0.004%,采用硅钙钡脱氧,lf精炼加入高碳锰铁、低铝硅铁和高碳铬铁,炉渣碱度2.1,加热时间21min,lf精炼离位温度1560℃,lf离位成分满足设计成分要求。
[0035]
4)vd真空脱气
[0036]
vd真空脱气降低钢水中气体含量,深真空脱气时间18min,真空脱气后软吹14min,vd开盖后加入稀土铈含量10%的铈铁合金15kg。软吹过程氩气流量稳定,钢液蠕动并无裸露。
[0037]
5)连铸
[0038]
铸坯尺寸280mm
×
380mm,连铸过程采用保护浇铸,使用低铝保护渣和碱性覆盖剂,中包液位700mm以上。bg400ht钢液相线温度1451℃,过热度δt:30℃,二冷段配水采用swrh82b工艺,全程恒拉速操作,拉速0.62m/min,铸机电磁搅拌和轻压下使用正常,铸坯质量良好,成品成分见表3。
[0039]
表3高碳钢轨钢铸坯成分%
[0040][0041]
氢含量为1.14ppm,氧含量14ppm,氮含量49ppm。
[0042]
6)硫印和热酸
[0043]
高碳钢轨钢坯中流坯号103和404两块铸坯进行硫印和热酸检验,检验结果见图1、表4和表5。
[0044]
表4高碳钢轨钢铸坯硫印检验结果(级)
[0045][0046][0047]
表5 bg400ht铸坯热酸检验结果(级)
[0048][0049]
铸坯硫印为0、1级,低倍中心疏松为1级,中间裂纹0.5、1级,其余为0 或0.5级,铸坯质量良好。
[0050]
7)炉渣
[0051]
对试验钢lf、vd后取炉渣进行分析,见表6。
[0052]
表6炉渣组成%
[0053]
工位al2o3caoffeomgomnop2o5ssio2rlf后3.9452.093.240.634.60《0.100《0.0501.5626.541.96vd后3.3154.093.360.924.83《0.100《0.0502.1723.992.25
[0054]
lf后炉渣碱度达到1.96,vd后炉渣碱度增加到2.25。vd后,feo+mno《1.02%, r=2.3,达到了重轨钢冶炼要求(feo+mno≤1.5%,r≥2.3)。
[0055]
8)化学成分偏析
[0056]
取试样进行成分偏析检验,每隔15mm取一点(e外弧)。
[0057]
由图2可知,c元素中心点偏析指数为1.08,oc线距中心点15mm处较高,达到1.21,其余主要在0.95~1.05之间,mn元素在oc线45mm处偏析指数最高,达到1.12,其余在0.95~1.05之间,si元素在0.98~1.01之间。
[0058]
以上所述的实施例仅是对本发明的优选方式进行描述,并非对本发明的范围进行限定,在不脱离本发明设计精神的前提下,本领域普通技术人员对本发明的技术方案做出的各种变形和改进,均应落入本发明权利要求书确定的保护范围内。
当前第1页1 2 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1