一种除垢防垢剂及其使用方法

文档序号:9741240阅读:1166来源:国知局
一种除垢防垢剂及其使用方法
【技术领域】
[0001 ]本发明涉及化工领域,特别涉及一种除垢防垢剂及其使用方法。
【背景技术】
[0002] 锅炉作为传统的冬季供暖设备在我国十分普遍。现有的锅炉给水处理不合格,对 锅炉有很大的腐蚀,会使锅炉内壁受热面形成坚硬的水垢。
[0003] 锅炉等供暖设备生成水垢是因为锅炉给水中含有一定量的钙、镁离子及其他重金 属离子,运行期间,钙、镁等离子吸收热量,会与溶解在水中的二氧化碳发生化学反应,生成 难溶物质析出。并且水在炉内被加热生成水蒸气,炉水中钙、镁碳酸盐的浓度越来越高,而 且某些钙、镁盐的溶解度随着水温度的升高而降低,当达到一定浓度时,就会从水中分离出 来形成固体沉淀。这些固体沉淀会附着在锅炉内表面上,随着厚度的增加成为阻碍热量传 递的水垢。除去上述碳酸盐外,水垢还包括硫酸钙、硅酸钙、硅酸镁、氧化铁以及四氧化三铁 等,各种组分所占比例并不是确定的,水垢的性质随着其组分不同而有着较大的差别。硫酸 盐水垢主要出现在锅炉热负荷较高的受热面,颜色为黄白色,其主要组分为硫酸钙、二水合 硫酸钙以及一水合二硫酸钙,这种水垢坚硬且致密。
[0004] 水垢的导热性很差,导热系数只是钢材的1/50~1/30。水垢附着在受热面上后,热 量传递困难,燃料产生的热量不能很好地传递给锅炉水,使锅炉水吸收热量减少,大量热量 被烟气带走,造成热量浪费。为了使锅炉工作时达到其额定参数,则需要添加比正常工作时 为多的燃料,从而造成了燃料浪费。据试验,在锅炉壁上生成1mm厚水垢,会多消耗5%~8% 燃料,锅炉效率降低1%~2%。此外,水垢使受热面吸收的能量不能被及时传递给炉水,导 致结垢的受热面工作温度增高,当温度超过了钢材所能承受的温度时,金属强度就会显著 降低,导致金属过热变形,易使锅炉钢板鼓包或爆裂。如果不能及时除去水垢,会使锅炉壁 遭到破坏,缩短锅炉使用寿命。
[0005] 现有的除垢方案有酸洗和碱洗两种,酸洗除垢见效快,但是需要停炉操作,并且酸 洗对钢材设备是极大的损害、腐蚀严重,降低了锅炉及设备的使用寿命。一般的碱洗方案有 纯碱法、三钠一胶法(磷酸三钠、碳酸钠、氢氧化钠和栲胶)和四钠法(磷酸三钠、碳酸钠、氢 氧化钠和腐殖酸钠)。但是,利用上述碱性进行除垢时,耗时较长,且效果并不理想。无论酸 洗还是碱洗,水垢脱离成片状,这种垢片堵管现象严重,现有的除垢做法还有先酸洗再碱洗 的方法,但此种做法不但对钢材造成较为严重蚀损,有损设备使用寿命,而且传统的碱防垢 剂在使用过程中还存在二次结垢的问题(溶解在循环水中的钙镁等离子会随着温度时间以 及蒸汽的流失,在锅炉及管道表面形成难于溶解的水垢)。
[0006] 在供暖期间,由于暖气片内的循环水较为干净,但存在居民用户放出暖气里的热 水挪作他用的现象,而锅炉及管道系统亏水时补进去的是冷水,得用燃料把冷水烧热运行, 一个冬季得浪费大量燃料。
[0007] 有鉴于此,特提出本发明。

【发明内容】

[0008] 本发明要解决的技术问题在于克服现有技术的不足,提供一种除垢防垢剂及其使 用方法,具有防腐蚀,软化水质,除垢迅速,彻底阻止水垢生长与形成的作用,无毒、无味、价 格低廉、适用于任何的不同水质。
[0009] 为达到上述目的,本发明人在传统的三钠一胶的成份基础上进行多次试验研究, 进行多次配比改变后效果均达不到理想的提升程度,在一次偶然间发现,在改进的配方中 加入特定比例的葡萄糖酸钠和淀粉,获得较佳的除垢防垢效果。
[0010] 本发明采用技术方案的基本构思是:
[0011] -种除垢防垢剂,按重量份包括以下组分: 碳酸钠 50-70份; 焦磷酸钠 20-25份; 栲肢 45-60份;
[0012] 硫酸钠 15-30份; 磷酸三钠 8-16份; 葡萄糖酸钠 3-8份; 淀粉 7-12份。
[0013]经过多次试验,本发明人惊奇的发现,在上述成分中按下述比例添加磺化腐植酸 钠和六偏磷酸钠后取得更加的效果,在各成分的协同作用下,葡萄糖酸钠、淀粉和栲胶对金 属离子的螯合作用显著增强,并且本发明的药剂富含多基配位体,水中钙镁的沉淀不致达 到其溶解饱和而析出沉淀;具有分子表面活性分散性能和吸附作用,能够附着在碳酸钙等 垢渣成分表面,阻碍和分散水垢晶体的扩大,使水垢成为无定性沉淀,易于排出,提升了循 环水的悬浮效果,阻碍二次结垢的现象发生。
[0014] 上述除垢防垢剂还包括:
[0015] 磺化腐植酸钠20-30份;
[0016] 六偏磷酸钠 5-10份。
[0017]上述除垢防垢剂,按重量份包括以下组分: 碳酸钠 62份; 焦嶙酸钠 23份; 栲胶 5:1份:; 硫酸納 26份;
[0018] 磷酸三钠 11份; 葡萄糖酸钠 6份:; 淀粉 9份; 磺化腐植酸钠 26份; 六偏磷酸納 7 #〇
[0019] 上述除垢防垢剂,所述栲胶为橡宛栲胶。
[0020] 上述除垢防垢剂,所述淀粉为预糊化淀粉。
[0021] 经过发明人研究,上述的除垢防垢剂按照下述方法使用获得更佳效果,其使用方 法包括:
[0022] a、将除垢防垢剂与水按照质量比1:0.5-1.2的比例配制成浓缩液待用;
[0023] b、将a中制得的浓缩液加入待除垢/防垢的设备中;
[0024] c、监测b中设备正常运行时设备内部的pH值,通过添加所述浓缩液或者水的方式 使所述pH值保持在恰当数值;
[0025] 所述恰当数值在除垢时为11-12,在防垢时为9-10。
[0026] 上述除垢防垢剂的使用方法,所述步骤a中的水为4_10°C的水。
[0027] 在上述技术方案中,橡宛栲胶采用的是河北省秦皇岛市云冠栲胶有限公司生产 的。
[0028]所述预糊化淀粉为对广西农垦明阳生化集团股份有限公司生产的PS-2663系列的 木薯变性淀粉进行预糊化处理得到的预糊化淀粉。
[0029] 采用上述技术方案后,本发明与现有技术相比具有以下有益效果:
[0030] 1、在特定比例的葡萄糖酸钠、淀粉与其他成分的的协同作用下,螯合作用明显增 强,分散在循环水中的有机分子凝聚金属盐,阻碍其附着在管壁或炉壁上,因此循环水浊度 均较高,入水即变成茶色,能起到阻止人为放水的作用;
[0031] 2、绿色环保、无毒、无味,高效节省燃料、降低耗电量、减少粉尘排放、减少大气层 污染,真正达到了节能减排的环保效果;
[0032] 3、本发明碱性药剂运行中不伤管、不堵管、停炉保护管壁,除氧防腐蚀。锅炉不再 爆管,因管内有水垢堵塞造成爆管故而停炉去大修换管(仅此项费用每年可节省100万元以 上);
[0033] 4、本发明该药剂与其它药剂相比,可省去基建投资、检验设备、化验仪器及操作人 员,可不再使用阳离子交换软化水设备,也不用再添加任何的化学药剂,也省去了繁琐的分 析化验工艺;
[0034] 5、去垢能力强,效果显著,解决了酸洗伤蚀设备的问题;
[0035] 6、加入本发明药剂的循环水如同洗澡用的沐浴露一样润滑,水流速加快,阻力大 大减小,水栗、电机明显省力,明显降低耗电量。
[0036] 本发明的除垢防垢剂适用于热水锅炉、蒸汽锅炉、热电联产、一次网直供、二次网 换热站转换系统;特别是高硬度、高碱度、钙镁盐离子较高的水质。
【具体实施方式】
[0037] 下面结合附图和具体实施例,对本发明作进一步说明,以助于理解本发明的内容。
[0038] 实施例1
[0039] 按照以下成分的重量份比例配制除垢防垢剂:
[0040] 碳酸钠 70份; 焦磷酸钠 20份; 栲肢 60份; 硫酸钠 15份;
[0041] 嶙酸三钠 16份; 葡萄糖酸納 3份.; 淀粉 12份。
[0042] 实施例2
[0043] 按照以下成分的重量份比例配制除垢防垢剂: 碳酸钠 50份; 焦磷酸钠 25份; 栲胶 45份;
[0044] 硫酸钠 30份; 磷酸三钠 8份; 葡萄糖酸钠 8份; 淀粉 7份。
[0045] 实施例3
[0046] 按照以下成分的重量份比例配制除垢防垢剂: 碳酸钠 62儉; 焦嶙酸納 24份; 栲胶 5:2份;
[0047] 硫酸钠 23份; 嶙酸三納 11份; 葡萄糖酸钠 6份; 淀粉 10份。
[0048] 实施例4
[0049] 按照以下成分的重量份比例配制除垢防垢剂: 碳酸钠 70份;
[0050] 焦磷酸钠 20份; 栲胶 60份; 硫酸納 15份; 嶙
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