一种后臭氧回流二次氧化的污水深度处理方法

文档序号:9836684阅读:569来源:国知局
一种后臭氧回流二次氧化的污水深度处理方法
【技术领域】
[0001 ]本发明涉及一种后臭氧回流二次氧化的污水深度处理方法。
【背景技术】
[0002] 炼化污水中的易降解有机污染物大部分可通过二级处理去除,但难以去除双键、 苯环、多环芳烃类等难降解有机物,二级出水C0D浓度仍较高,且B/C比低,可生化性差。随着 我国污水排放标准不断提高,目前,国内通常采用以下两种方法做为深度处理去除难降解 有机物。
[0003] 第一种,臭氧氧化与曝气生物滤池组合工艺。该工艺可进一步降低污水中⑶D浓 度,但由于臭氧氧化具有选择性,使得提高污水B/C比能力有限,导致该工艺总体去除率有 限(通常情况下C0D去除率在45%~50 %,最优情况下仅能实现55%的C0D去除率)。当来水 C0D浓度过高时,很难保证出水稳定达标,通常还需增加活性炭滤池等后续工艺。同时,该工 艺的臭氧利用率低。
[0004] 第二种,臭氧催化氧化与曝气生物滤池组合工艺。该工艺有效提高了臭氧的利用 率,改善了臭氧氧化的选择性,C0D去除效率高,但臭氧与生物滤池两种工艺属协同作用,一 味提高臭氧氧化的C0D去除率,会导致曝气生物滤池挂膜困难,降低整体工艺的总去除率等 问题。另外,由于该工艺增加催化剂,需进行反冲洗及填料更换,其设备多、操作程序复杂、 投资及运行费用高,同时该工艺产生固体废弃物,还需要进行固废处理。

【发明内容】

[0005] 本发明所提供的一种后臭氧回流二次氧化的污水深度处理方法,包括以下步骤:
[0006] 1)经二级处理后的污水通过进水管(1)进入前臭氧氧化池(B),臭氧发生器(A)产 生的臭氧通过臭氧投加管线(2)投加到臭氧氧化池,在前臭氧氧化池(B)中进行氧化反应, 降低来水C0D浓度,同时提高污水可生化性,将部分难降解大分子有机物转化为小分子易降 解有机物;
[0007] 2)前臭氧氧化池(B)出水经渠道进入BAF配水渠,再经BAF进水管(3)进入到BAF池 (C)进行生化处理,进一步去除COD,BAF池(C)出水由BAF出水管(4)送入清水池(D);
[0008] 3)清水池(D)中部分污水经回流栗(5)提升进入后臭氧氧化池(E),将在前臭氧氧 化池中没有完全氧化的大分子难降解有机物进一步氧化,另一部分污水通过总出水管(6) 达标外排;
[0009] 4)后臭氧氧化池(E)出水回流至BAF池(C)与前臭氧氧化池(B)出水一同进行生化 处理。
[0010] 当来水C0D浓度高,C0D去除率要求高时,可通过调节臭氧投加量,提高后臭氧的 C0D去除率,使整个工艺的C0D去除率相应提高。同时,这种深度处理方法可实现灵活高效运 行,当项目初期来水C0D浓度较低时,可关停后臭氧氧化池(E)及回流栗(5),同时调节臭氧 发生器(A)的臭氧产生量,节省臭氧投加量,当C0D来水浓度高时,即开即用。
[0011] 其中,当来水COD浓度较稳定,工艺始终要求维持稳定的COD去除率,或对整体COD 去除率要求较低时,步骤3)、4)中可省略后臭氧氧化池(E),将清水池(D)中部分污水经回流 栗(5)直接提升回流至前臭氧氧化池(B)。
[0012] 其中,步骤1)前臭氧氧化池(B)最佳臭氧接触时间为45~60min。控制臭氧投加量 使污水C0D浓度下降35%,此时的B0D浓度较高,污水可生化性最好。若接触时间过短,C0D浓 度下降不明显;接触时间过长,B0D浓度较低,可生化性相对较差,同时浪费臭氧。前臭氧氧 化池最佳投加臭氧量为2-3kg0 3/kg⑶D。步骤2)BAF池(C)的⑶D浓度去除率可达到27~ 35%。设计中通过控制以上两步骤,可实现整个工艺最佳C0D去除率。
[0013] 其中,步骤3)回流比可根据进出水C0D浓度确定。将后臭氧氧化池(E)的C0D去除率 控制在35%时,回流比分别取25%,50%,75%,100%,整个工艺的⑶D最高去除率分别为 61%,63%,64%,64.8%。将后臭氧氧化池(E)的⑶D去除率控制在50%时,回流比同样取 25%,50%,75%,100%,整个工艺的C0D最高去除率分别为61 %,64·5%,67·2%,69·3%。 回流比越大,后臭氧的C0D去除率越高,整体工艺的C0D去除率越高。后臭氧效率越高,整体 工艺的C0D去除率越高。
[0014] 其中,步骤3)、4)中可省略后臭氧氧化池(E),将清水池(D)中部分污水经回流栗 (5)直接提升回流至前臭氧氧化池(B)。当回流比分别取25%,50%,75%,100%,整个工艺 的C0D最高去除率分别为61%,63%,64%,64.8%,与增加后臭氧氧化池且将⑶D去除率控 制在35%时的效果相同。
[0015] 本发明根据炼化污水经生化处理后具有B/C低,可生化性,且C0D浓度高的特点,提 供了一种高效的降低C0D浓度的深度处理方法,通过增加后臭氧回流工艺,有效利用了臭氧 氧化的选择性,冲破了炼化污水的生化极限,实现高C0D去除率。
[0016] 本方法运行高效稳定、可灵活操作、建设及运行费用低、运行管理简单、无二次污 染、无固废处理。
【附图说明】
[0017] 图1、图2为本发明的工艺流程示意图。
[0018] A、臭氧发生器;B、前臭氧氧化池;C、BAF池;D、清水池;E、后臭氧氧化池;1、进水管; 2、臭氧投加管线;3、BAF进水管;4、BAF出水管;5、回流栗;6、总出水管。
【具体实施方式】
[0019] 结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的处理方法进行清楚、完整地描 述。所描述的实施例仅是本发明的一部分实施例,而不是全部实施例。基于本发明中的实施 例,本领域普通技术人员所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
[0020] 参照图1,炼化二沉池出水首先进入前臭氧氧化池,停留45~60min,臭氧发生器经 臭氧分配系统加入到前臭氧氧化池,臭氧投加量以C0D去除率35 %、2kg03/kgC0D计算。在前 臭氧氧化池内,臭氧气体被分成无数微小气泡,实现臭氧从气相向液相进行质量传递的过 程,将污水中部分难降解大分子有机物氧化成小分子可降解有机物,提高污水可生化性,余 臭氧经尾气破坏系统分解。氧化区出水经水渠进入脱气区,停留30~45min,避免残余臭氧 对后续膜生物系统造成伤害。
[0021 ] 前臭氧氧化池出水经水渠进入B
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