一种微孔曝气器及其制造方法

文档序号:9741188阅读:481来源:国知局
一种微孔曝气器及其制造方法
【技术领域】
[0001] 本发明涉及好氧活性污泥法污水处理技术领域,具体来说是涉及一种微孔曝气器 及其制造方法。
【背景技术】
[0002] 好氧活性污泥法处理污水已有一百多年历史,至今仍是污水处理不可替代的主流 工艺,据统计,国内已建和在建的市政污水处理80 %采用活性污泥工艺;有50 %的工业废水 处理也采用或部分采用该工艺。好氧活性污泥法处理污水工艺是基于自然水体中,有一种 微生物(细菌)在有氧条件,能以水中有机物中的碳作为呼吸代谢的能源和合成代谢的营养 源,微生物先将有机物分解,然后摄取部分有机碳进行呼吸代谢。产生的能量供微生物合成 代谢,同时摄取另一部有机碳,合成新的细胞。微生物的生命活动,最终将有机物转化为C0 2 和水被净化,微生物自身得到繁殖;水中的溶解氧在生化反应中作为电子受体而消耗了。这 一水体的自净原理,经过一百多年的改进、提高,形成现代污水处理厂。
[0003] 现代的污水处理厂,将微生物的生命活动,在特定环境一反应池内完成的。当废水 流入反应池后,同时不断向反应池充氧,充氧的氧源是空气,充氧的方式是向反应池鼓入空 气,即曝气。反应池中微生物,在有营养源和能源条件迅速繁殖,到数量达到一定的程度,微 生物表面的粘状物,使它聚集泥状的絮体,这一絮体在污水处理中有着独特的功能,所以必 须借助曝气进入反应池的空气动能,将反应液不断均匀混和,当微生物絮状体量有多余时, 通过沉淀,使水和泥分离,分离出的水,污染物已被去除,移出污处理系统,排入水体;而多 余污泥通过机械脱水,减少体积,作最后处理。因此曝气在污水处理过程中,是个举足轻重 的关键操作单元。
[0004] 污水处理厂是个高能耗企业,一个日处理20000m3污水规模的工厂,每天耗电约 16000~18000度,其中90%为工艺用电,而曝气在工艺用电中占60%。所以曝气这一操作单 元,既是工艺的关键单元又是高耗能的操作单元。要降低污水处理厂的能耗,以曝气为切入 点,是最佳选择。
[0005] 向反应池鼓入空气,空气在反应地中形成数量众多气泡,由空气泡中的〇2要转移 至水中,这是一个传质过程。传质是个浓差扩散过程,浓差的递度是扩散的推动力。而气泡 在水中液体表面和气泡均有一层膜,称之为界面膜。它是阻碍氧扩散的集中点
[0006] (1)氧的传递过程,通常用双膜理论解释,它的表达式为:
[0008] KL:液膜转移系数;
[0009] A:气液接触面积;
[0010] V:液体体积;
[0011] CS:氧在空气中的浓度;
[0012] C:氧在水中浓度。
[0013] 上式中KL值是由液面表面张力决定,可认为定值;(Cs-C)是扩散的推动,界面二测 的氧浓稳定,也可认为是定值。
[0014] 上式提示,只有扩大气液界面面积A,才能增大氧的转移量,在穿空曝气中,可以通 过改变扩散器的释气孔的大小,实现鼓入水中的空气形成微小气泡,扩大A的数值。
[0015] -个直径为10mm的气泡,气液界面积为314mm2; -个气泡直径为1mm的气液界面积 为3.14mm2·。一个直径为10mm气泡,可以分割成1000个直径为1mm的小气泡,它的表面积总 量,比一个直径为1〇_气泡的界面面积要大十倍。气泡直径与氧转移量关系如下:
[0017]气泡直径小,不仅可扩大界面积A,能提高氧转移量,而且气泡直径小,上升速度也 小,则二相传质时间可以移长,这也有助于氧的转移量,如下:
[0019] 理论分析,为提高曝气操作氧传移量,提出了具体方法。向水体鼓入的氧量与溶解 于水中的氧之此称氧的利用率。显而易见,氧利用率高的曝气方法,必然比氧利用率低的曝 气方法用的空气数量少。所以有着良好的节能效果。基于上述:环保装备产业界,对微孔曝 气的开发十分活跃。
[0020] 我国在80年代,已有微孔曝气扩散器产品出现在市场,该产品管形以塗塑织物开 以细缝而成,因使用寿命短而退出市场。目前市场上的产品,多以橡胶和三元乙丙橡胶等原 料的扩散器,结构形式有管形和盘形二种。
[0021] 这两种结构的微孔曝气扩散器,虽然结构不同,但(1)释气板(管)材料相同,都是 采用了高分子材;(2)产生微气泡的原理相同都是在压力作用使材料上的开的细缝,微微扩 张,空气在扩散的细缝中射击形成微小气泡;(3)都在池底下固定安装。
[0022]高分子材料种类很多,性能不一。有资料显示,国产一般膜片使用期仅0.5~2年, 有的进口膜片经济使用寿命也只有2-3年,优质的硅橡胶法国进口的可以用5-8年,但价格 十分昂贵。
[0023]高分材料制成膜片,最大特点是高分子材料都有一定弹性,在停机时弹性能将张 开的细缝恢复原状--闭合的状态,不会有水渗入管道。客观效果,众说纷纭。但有一点,在 设计上设置有排水管,不能不考虑存在渗水是有可能的。在对市场已有的产品分析基础上 认为造成渗水进入布气管,很重要的原因是橡胶长时间在80°C空气温度下工作,材料产生 疲劳变形,细孔产生缓慢的的撕裂而变大;易堵、阻力增加;加之表面在酸碱作用下材料表 面龟裂;加快孔型变大。这是材料综合症。
[0024] 将释放器固定在水池底部,那负面效应是十分明显的。因曝池内的微生物表面有 着粘状醣类物质微生物会在高分子材料表面附着繁殖,甚至成团,膜成了微生物生长的载 体,这无疑会使阻力增加,故需要用甲酸清洗。根据使用经验,每半个月需要清洗一次。清洗 后充氧能力才能有所恢复。
[0025] 微生物造成膜表面污染,严重时会造成发生突发的事件。当膜表面污染后,膜的出 气量逐渐减少,这样曝气的搅拌效果也明显减弱,使泥紧压在曝气膜片上面,泥积得越多, 放出空气就越来越少,而泥随空气量减少而加层沉积,最终不得不停机处理。
[0026] 现在市场产品运行的状态分析,普遍认为,开始使用效果很好的,但衰退较快,这 启示我们,能否有一种曝气装置能反复再生或更换少量零件,能整旧如新的新产品,并以低 廉的价格取代昂贵的进口商品。

【发明内容】

[0027] 本发明的目的是提供一种微孔曝气器,克服了现有技术的不足之处,具有不易发 生渗水、氧利用率高和低阻力的特点,而且可以离线清洗,制造成本也相对较低。
[0028] 本发明的另一目的是提供一种上述微孔曝气器的制造方法。
[0029] 本发明的目的是这样实现的:
[0030] -种微孔曝气器,包括:
[0031 ]布气管,所述布气管设置在水面上方;
[0032] 若干释气器,下垂设于水面下,包括释气器基层和释气器面层,所述释气器基层为 由碳素材料制成的空心筒,所述释气器面层设在所述释气器基层的外表面,由耐腐蚀金属 网板复合而成,所述释气器面层的厚度为50~80μπι;
[0033] 若干连接软管,每根连接软管一端连接至所述布气管且与所述布气管连通,另一 端连接至所述释气器且与所述释气器内部连通;
[0034] 其中,所述释气器基层的筒壁上设有直径为5~6mm的大孔,所述释气器面层上设 有直径为30~50μπι的小孔。
[0035] 进一步地,所述布气管设有支管,所述每根连接软管的一端连接至所述布气管的 支管,通过所述支管与所述布气管连通。
[0036] 其中,所述连接软管的另一端连接至所述释气器基层的上顶部。具体地,所述释气 器基层的上顶部设有接口,所述连接软管的另一端连接至所述接口,使所述布气管与所述 释气器内部连通。
[0037] 进一步地,所述释气器面层和释气器基层通过保护箍固定。
[0038] 本发明同时还提供了上述微孔的制造方法,该方法包括以下步骤:
[0039] (1)采用碳素坯,通过车削加工成空心筒,并在制得的空心筒的筒壁上进行钻孔、 磨光;
[0040] (2)将耐腐蚀金属网板通过氩弧焊拼接成一金属网板筒,所述金属网板筒的截面 周长略小于步骤(1)中所述空心筒的截面周长;
[0041] (3)将步骤(2)所制得的金属网板筒通过热套工艺复合固定在所述空心筒的外壁 上:将金属网板筒加热至150~160°C,套在所述空心筒外壁上,骤冷收缩使所述金属网板筒 复合在所述空心筒的外壁上,制得释气器;
[0042] (4)重复步骤(1)-(3)制得多个释气器;
[0043] (5)将制得的释气器通过连接软管连接至布气管。
[0044]其中,所述步骤(1)中,在制得的空心筒的筒壁上进行钻孔,所钻的孔的直径为5~ 6mm;所述步骤(2)中,所述金属网板的厚度为50~80μηι,所述金属网板的孔径为30~50μηι。
[0045] 进一步地,所述步骤(3)之后对所制得的释气器进行充水试验,确保
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