焊条钢H08A的生产方法与流程

文档序号:16136896发布日期:2018-12-01 01:06阅读:335来源:国知局

本发明属于钢铁冶金技术领域,具体涉及焊条钢h08a的生产方法。

背景技术

h08a焊条钢是重要的焊条生产的原材料,属于低碳、低硅、低铝的钢种,与其他钢种的最大差异之一就是要确保成品钢材的化学成分,其成分要求si≤0.03%,c≤0.08%,al≤0.005%。h08a焊条钢的生产过程中需要加入脱氧剂进行脱氧,一般采用铝作为脱氧剂,而脱氧剂的加入会生成大量夹杂物,容易堵塞中间包水口,影响钢水的可浇性和连铸的顺行,但如果脱氧剂不足,由于脱氧不良,导致铸坯产生气泡。因而,生产h08a焊条钢需要制定合理的钢水控制制度,尤其要兼顾气泡和可浇性的控制。

专利cn104480250a公开了一种焊条钢高效脱氧的的工艺方法,其主要通过在中间包内先放置金属铝,然后将精炼钢水注入中间包进行脱氧,然而该方法将产生大量的夹杂物留在钢液内,很难去除,影响钢水可浇性。专利cn1566370a公开了一种连铸碳素焊条钢的生产方法,其通过转炉出钢在钢包中加入铝锰铁预脱氧,然后精炼在线定氧,喂铝线或铝粒,精确调整钢水氧活度,该专利仅仅靠铝线或者铝铁进行直接脱氧,钢水中会产生大量的氧化铝夹杂物,而该类夹杂物是堵塞浸入式水口的最主要物质,因此采用该方法容易造成水口堵塞。专利cn1455004a公开了一种超低硅焊条钢连铸生产工艺,其在脱氧合金化工序中,按钢水总量加入以下脱氧剂:向钢水包内加入碳化钙、钛铁合金和硅钙合金等,向转炉内加入铝锰铁合金,该专利通过分批次加入脱氧剂,虽然一定程度上避免了脱氧剂全部加入带来的负面影响,但是并没有对氧活度进行监控,仍然存在气泡和可浇性的问题。



技术实现要素:

本发明解决的技术问题是焊条钢h08a的生产过程中连铸时间短以及铸坯气泡缺陷明显。

本发明解决上述技术问题的技术方案是提供焊条钢h08a的生产方法,步骤包括转炉冶炼、lf精炼、连铸,其特征在于:

a.当转炉冶炼的终点钢水碳含量为0.04%~0.05%,挡渣出钢,出钢过程加入铝铁合金预脱氧,控制氧活度在0.005%~0.010%;

b.lf精炼过程加入精炼调渣剂脱氧,控制钢水lf加热结束后氧活度为0.0020%~0.0040%,als含量为0.001%~0.005%,加入硅铁合金控制si含量为0.02%~0.03%,然后进行钙处理,所述精炼调渣剂是主要成分为al、al2o3、cao的混合物,其中als是指溶解在钢水中的al。

其中,铝铁合金至少满足下列中的一项:

铝铁合金的组成以质量百分数计为40%al、58%fe,余为杂质;

铝铁合金加入量为3~4kg/t钢。

其中,挡渣出钢采用滑板挡渣,下渣量控制在4~6kg/吨钢,出钢温度1650℃~1680℃。

其中,精炼调渣剂至少满足下列中的一项:

精炼调渣剂以质量百分数计包括5%~10%的al、60%~70%的al2o3、25%~35%的cao;

精炼调渣剂的加入量为4~6kg/t钢。

其中,所述精炼调渣剂在钢水达到lf处理工位后通过高位料仓加入。

其中,硅铁合金至少满足下列中的一项:

硅铁合金的组成以质量百分数计为75%si、23%fe,余为杂质;

硅铁合金的加入量为0.4~0.6kg/吨钢;

硅铁合金在lf出站前10~12min加入到钢液中。

其中,所述钙处理为加入铁钙线,规格为200g/m,加入量为2~5m/t钢。

其中,所述铁钙线至少满足下列中的一项:

铁钙线的直径为10mm;

铁钙线的成分以质量百分数计包括70%~80%的fe和20%~30%的ca;

铁钙线在lf出站之前8min~10min加入,在2min内加完,加入后吹氩气

5min以上。

其中,钙处理后控制精炼终点温度在1580℃~1595℃。

其中,所述连铸过程采用160mm×160mm或者200mm×200mm断面进行连铸,拉速为1.5~2.0m/min。

本发明的有益效果是:

本发明在钢包渣面加入精炼调渣剂,采用扩散脱氧的方式进行脱氧,脱氧产物留在熔渣中,钢液不会因为脱氧而夹杂;本发明在严格控制氧活度的基础上进行钙处理,大大改善了钢水的可浇性;采用本发明的方法,钢水连浇时间可以达到500min以上,并且所得铸坯几乎无气泡缺陷。

具体实施方式

钙处理可通过改变铝脱氧产物的形态,控制其在炼钢连铸温度下呈液态,有利于铝的夹杂物上浮,从而避免堵塞水口,提高可浇性,然而如果氧活度控制不当,容易形成氧化钙,不但不能改善钢水可浇性,反而易造成水口堵塞。因此,在采用钙处理的时候,必须稳定控制钢水氧活度。同时,为解决铸坯气泡缺陷,本发明首次提出了在焊条钢h08a钢中通过控制si和als含量来控制气泡缺陷的方法。通过制定合理的钢水控制制度,本发明可稳定连续生产无内部缺陷焊条钢h08a连铸坯。

本发明提供焊条钢h08a的生产方法,步骤包括转炉冶炼、lf精炼、连铸,具体的:

a.当转炉冶炼的终点钢水碳含量为0.04%~0.05%,挡渣出钢,出钢过程加入铝铁合金预脱氧,控制氧活度在0.005%~0.010%;

b.lf精炼过程加入精炼调渣剂脱氧,控制钢水lf加热结束后氧活度为0.0020%~0.0040%,als含量为0.001%~0.005%,加入硅铁合金控制si含量为0.02%~0.03%,然后进行钙处理,所述精炼调渣剂是主要成分为al、al2o3、cao的混合物,其中als是指溶解在钢水中的al。

通过大量实验验证发现,当氧活度>0.0040%,连铸过程中随着温度降低,不断会有氧气气泡在结晶器内析出,形成大量气泡缺陷;当氧活度<0.0020%,通过铝和氧的化学平衡可知,钢液中的al即als会较高,但随着连铸过程温度降低,在连铸时,会有大量的al和氧结合形成al2o3,这部分al2o3在连铸水口内形成,将堵塞水口,造成连铸终止。

本发明通过控制si和als含量来控制气泡缺陷,钢液中si≤0.01%,生产出来的连铸坯会出现气泡,并且si含量越低,则气泡越多,而al是控制氧活度和钙处理效果的关键元素,钢液中al和氧活度存在一个平衡,通过试验验证,als控制在0.001%~0.005%范围,氧活度可稳定在0.0020%~0.0040%的范围内,而超出该范围,氧活度会出现过高或者过低。

本发明在出钢过程向钢包加入铝铁合金预脱氧,将氧活度降低到0.005%~0.010%,然后通过lf精炼调渣剂扩散脱氧,可将氧活度稳定控制在0.0020%~0.0040%范围内。

其中,铝铁合金的组成以质量百分数计为40%al、58%fe,余为杂质,铝铁合金加入量为3~4kg/t钢。

其中,挡渣出钢采用滑板挡渣,下渣量控制在4~6kg/吨钢,出钢温度1650℃~1680℃。

其中,所述精炼调渣剂以质量百分数计包括5%~10%的al、60%~70%的al2o3、25%~35%的cao,加入量为4~6kg/t钢。调渣剂加入量过大,调渣剂中的铝大量被带入到钢液中,形成高含量的als,连铸过程高als被氧化,形成氧化铝,堵塞浸入式水口,造成停浇。

其中,所述精炼调渣剂在钢水达到lf处理工位后通过高位料仓加入。在钢包渣面加入精炼调渣剂,采用扩散脱氧的方式进行脱氧,脱氧产物留在熔渣中,钢液不会因为脱氧而夹杂。

其中,硅铁合金的组成以质量百分数计为75%si、23%fe,余为杂质,硅铁合金的加入量为0.4~0.6kg/吨钢,硅铁合金在lf出站前10~12min加入到钢液中。此时钢包底部吹氩,钢水将钢包渣吹开,有一个裸露的钢液面,硅铁直接加入到钢液中。

其中,钙处理为加入铁钙线,规格为200g/m,加入量为2~5m/t钢。

其中,铁钙线的成分以质量百分数计包括70%~80%的fe和20%~30%的ca,直径为10mm,在lf出站之前8min~10min加入,在2min内加完,加入后吹氩气5min以上。铁钙线加入过多,形成cao,水口堵塞,停浇;铁钙线加入不够,脱氧夹杂物al2o3不能有效改性为低熔点夹杂,水口堵塞,停浇。

关于lf精炼过程吹氩气,精炼过程在加入精炼调渣剂之后是一直在吹氩气的,加入硅铁之前,ar气流量120~150nl/min,加入硅铁时流量调到50~80nl/min,然后一直保持到喂入铁钙线后5~8min。

其中,钙处理后控制精炼终点温度在1580℃~1595℃。温度过高,钢水连铸过程漏钢,停浇;温度过低,钢水堵塞在结晶器内,停浇。

其中,所述连铸过程采用160mm×160mm或者200mm×200mm断面进行连铸,拉速为1.5~2.0m/min。

以下通过具体实施例对本发明作进一步的说明。

实施例1

焊条钢h08a经转炉冶炼、lf精炼、连铸步骤冶炼制得,具体为操作为:高炉铁水经转炉冶炼控制终点碳含量为0.04%,出钢过程采用铝铁合金预脱氧,铝铁合金加入量为4kg/t钢,氧活度控制在0.005%~0.010%;lf精炼过程加入精炼调渣剂6kg/t钢,控制钢水lf加热结束后氧活度为0.0040%,als含量0.001%,然后加入硅铁合金0.5kg/t钢控制si含量0.03%,lf出站前再进行钙处理;连铸过程采用160mm×160mm断面进行连铸,拉速控制为2.0m/min。其中,所述精炼调渣剂主要成分为:10%al、65%al2o3、25%cao,所述铁钙线主要成分为:70%的fe和30%的ca。

本实施例中连铸时间8小时,生产的铸坯中心疏松和中心偏析分别为0.5级和1.0级,无其他缺陷。

实施例2

焊条钢h08a经转炉冶炼、lf精炼、连铸步骤冶炼制得,具体为操作为:

高炉铁水经转炉冶炼控制终点碳含量为0.05%,出钢过程采用铝铁合金预脱氧,铝铁合金加入量为3kg/t钢,氧活度控制在0.005%~0.010%;lf精炼过程当钢水达到lf处理工位后通过高位料仓加入精炼调渣剂4kg/t钢,控制钢水lf加热结束后氧活度为0.0020%,als含量0.005%,lf出站前10min加入硅铁合金0.4kg/t钢控制si含量0.02%,lf出站前8min进行钙处理,铁钙线200g/m,直径10mm,加入量5m/t钢;连铸过程采用200mm×200mm断面进行连铸,拉速控制为1.50m/min。其中,精炼调渣剂主要成分为:10%al、65%al2o3、25%cao,硅铁合金的组成为75%si、23%fe,所述铁钙线主要成分为:70%的fe和30%的ca。

本实施例中连铸时间10小时,生产的铸坯中心疏松和中心偏析分别为1.0级和1.0级,无其他缺陷。

实施例3

焊条钢h08a经转炉冶炼、lf精炼、连铸步骤冶炼制得,具体为操作为:

高炉铁水经转炉冶炼控制终点碳含量为0.045%,采用铝铁合金预脱氧,铝铁合金加入量为3.5kg/t钢,氧活度控制在0.005%~0.010%;lf精炼过程当钢水达到lf处理工位后通过高位料仓加入精炼调渣剂5kg/t钢,控制钢水lf加热结束后氧活度0.0030%,als含量0.003%,lf出站前12min加入硅铁合金0.6kg/t钢控制si含量0.025%;lf出站前8min进行钙处理,铁钙线200g/m,直径10mm,加入量3m/t钢;连铸过程采用160mm×160mm断面进行连铸,拉速控制为2.0m/min。所述精炼调渣剂主要成分为:10%al、65%al2o3、25%cao。所述铁钙线主要成分为:70%的fe和30%的ca。

本实施例中连铸时间9小时,生产的铸坯中心疏松和中心偏析分别为0.5级和0.5级,无其他缺陷。

对比例1

焊条钢h08a经转炉冶炼、lf精炼、连铸步骤冶炼制得,具体为操作为:

高炉铁水经转炉冶炼控制终点碳含量为0.045%,采用铝铁合金脱氧,铝铁合金加入量为3.5kg/t钢;lf精炼过程加入精炼调渣剂2kg/t钢,钢水lf加热结束后氧活度0.0080%,als含量0.003%,加入硅铁合金0.5kg/t钢,si含量0.002%,lf出站前再进行钙处理,铁钙线200g/m,直径10mm,加入量3m/t钢;连铸过程采用160mm×160mm断面进行连铸,拉速控制为2.0m/min。其中,所述精炼调渣剂主要成分为:10%al、65%al2o3、25%cao,所述铁钙线主要成分为:70%的fe和30%的ca。

本对比例中连铸时间0.5小时,由于连铸中包内翻腾严重导致连铸终止,生产的铸坯横断面存在大量气泡缺陷。

对比例2

焊条钢h08a经转炉冶炼、lf精炼、连铸步骤冶炼制得,具体为操作为:

高炉铁水经转炉冶炼控制终点碳含量为0.045%,采用铝铁合金预脱氧,铝铁合金加入量为3.5kg/t钢;lf精炼过程加入精炼调渣剂8kg/t钢,钢水lf加热结束后氧活度0.0015%,als含量0.015%,加入硅铁合金控制si含量0.025%,lf出站前再进行钙处理,铁钙线200g/m,直径10mm,加入量3m/t钢;连铸过程采用160mm×160mm断面进行连铸,拉速控制为2.0m/min。其中,所述精炼调渣剂主要成分为:10%al、65%al2o3、25%cao,所述铁钙线主要成分为:70%的fe和30%的ca。

本对比例中连铸时间0.5小时,主要是由于水口堵塞,无法继续连铸,生产的铸坯中心疏松和中心偏析分别为0.5级和0.5级,无其他缺陷。

对比例3

焊条钢h08a经转炉冶炼、lf精炼、连铸步骤冶炼制得,具体为操作为:

高炉铁水经转炉冶炼控制终点碳含量为0.04%,采用铝铁合金预脱氧,铝铁合金加入量为3.6kg/t钢;lf精炼过程加入精炼调渣剂6kg/t钢,控制钢水lf加热结束后氧活度0.0030%,als含量0.004%,lf出站前未加入硅铁,si含量0.001%,lf出站前再进行钙处理,铁钙线200g/m,直径10mm,加入量3.5m/t钢;连铸过程采用160mm×160mm断面进行连铸,拉速控制为2.0m/min。其中,所述精炼调渣剂主要成分为:10%al、65%al2o3、25%cao,所述铁钙线主要成分为:70%的fe和30%的ca。

本对比例中连铸时间8小时,生产的铸坯中心疏松和中心偏析分别为0.5级和0.5级,铸坯横断面可见大量气泡缺陷。

由实施例1~3和对比例1~2可知,通过本发明转炉冶炼、lf精炼、连铸的步骤,能有效控制铸坯质量和钢水连浇时间,同样的生产条件,该方法可节约2个中间包,提高了生产效率,吨钢效益在20元以上,具有显著的经济效益,值得推广应用。

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