利用高炉渣口提高高炉炉缸氧势的方法与流程

文档序号:16645914发布日期:2019-01-16 08:16阅读:234来源:国知局
利用高炉渣口提高高炉炉缸氧势的方法与流程

本发明涉及一种利用高炉渣口提高高炉炉缸氧势的方法,属于高炉冶炼技术领域。



背景技术:

高炉冶炼高钛型钒钛磁铁矿过程中,在高炉软熔带以下矿石的含氧率减小,钛的还原增加,有利于ticn的生成,ticn的生成直接影响到炉渣的性能,使炉渣变稠,不利于渣铁分离。研究发现,提高渣中feo,mno,caf2等含量有利于提高高炉缸氧势。以前在攀枝花高炉生产中采用喷吹口专门喷吹空气来提高炉缸氧势,对炉体结构和安全有不利影响,在后来的设计中被取消。而近年来,由于入炉品位的提高,渣量减少,以及高炉多铁口及出铁方式的改变,原本用来排放炉渣的渣口基本没有使用。

近年来由于原燃料质量波动大,高炉强化冶炼条件下操作调剂参数探索不合理,致使高炉炉况稳定顺行变差,炉缸工况出现异常情况增多,不得不停炉对炉缸进行调查和处理,调研表明,炉缸工作状况异常的主要原因仍是炉缸内沉积的ticn含量过高,炉缸活跃程度不够,导致炉缸边沿粘结、中心堆积。



技术实现要素:

本发明所要解决的技术问题是:提供一种利用高炉渣口提高高炉炉缸氧势的方法,可有效提高高炉炉缸氧势。

为解决上述技术问题本发明所采用的技术方案是:利用高炉渣口提高高炉炉缸氧势的方法,在高炉渣口布置有喷吹管道,通过喷吹管道往炉内吹入介质,喷吹介质以压缩空气为主,辅以颗粒状的固体氧化物或者caf2或者上述固体物质的组合物,喷吹压力为0.8mpa至1.0mpa,按体积百分比计,其中固体物质流量为风量的8%至10%。

进一步的是:高炉渣口的冷却水管进出口设置有温度传感器。

进一步的是:高炉渣口正面设置有档渣墙。

进一步的是:高炉出铁方式为连续不间断出铁。

进一步的是:喷吹管道采用水冷铸钢套管,喷吹管道的冷却水管呈螺旋状缠绕于喷吹管道外壁。

进一步的是:喷吹管道包括位于高炉渣口内端的水平段、位于高炉渣口外端的倾斜段,倾斜段的末端相对于其前端为向下倾斜,相对于水平面的倾斜角为8°至10°,喷吹管道的内径为16mm至20mm。

进一步的是:固体氧化物包括feo或者mno或者两者的组合。

本发明的有益效果是:通过高炉渣口喷吹固体氧化物或者caf2,增加炉缸氧势,对活跃炉缸具有重要价值;并且利用高炉现有结构,对炉体结构和安全不存在不利影响,实施方便。

附图说明

图1是本发明的高炉渣口与喷吹管道装配示意图。

图中标记:1-高炉渣口、2-喷吹管道。

具体实施方式

下面结合附图及实施例对本发明作进一步说明。

如图1所示,本发明在高炉渣口1布置有喷吹管道2,通过喷吹管道2往炉内吹入介质,喷吹介质以压缩空气为主,辅以颗粒状的固体氧化物或者caf2或者上述固体物质的组合物,固体氧化物包括feo或者mno或者两者的组合,喷吹压力为0.8mpa至1.0mpa,按体积百分比计,其中固体物质流量为风量的8%至10%。

高炉渣口1的冷却水管进出口设置有温度传感器,用以监测冷却水管正常工作,当存在水管泄漏等意外情况时能及时发现,确保高炉渣口1的安全。

高炉渣口1正面设置有档渣墙,可避免渣铁喷出伤人。

为确保高炉渣口1的安全,高炉出铁方式为连续不间断出铁。避免炉内压力过大,导致渣铁从高炉渣口1和喷吹管道2喷出。

喷吹管道2采用水冷铸钢套管,喷吹管道2的冷却水管呈螺旋状缠绕于喷吹管道2外壁,以提高冷却效果,确保喷吹管道2的安全。

喷吹管道2包括位于高炉渣口1内端的水平段、位于高炉渣口1外端的倾斜段,倾斜段的末端相对于其前端为向下倾斜,相对于水平面的倾斜角为8°至10°,喷吹管道2的内径为16mm至20mm。一方面可保证喷吹效果,另一方面方便喷吹管道2的检修。



技术特征:

技术总结
本发明涉及一种利用高炉渣口提高高炉炉缸氧势的方法,属于高炉冶炼技术领域。本发明在高炉渣口布置有喷吹管道,通过喷吹管道往炉内吹入介质,喷吹介质以压缩空气为主,辅以颗粒状的固体氧化物或者CaF2或者上述固体物质的组合物,固体氧化物包括FeO或者MnO或者两者的组合,喷吹压力为0.8MPa至1.0MPa,按体积百分比计,其中固体物质流量为风量的8%至10%。本发明通过高炉渣口喷吹固体氧化物或者CaF2,增加炉缸氧势,对活跃炉缸具有重要价值;并且利用高炉现有结构,对炉体结构和安全不存在不利影响,实施方便。

技术研发人员:饶家庭;王禹键
受保护的技术使用者:攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司
技术研发日:2018.10.18
技术公布日:2019.01.15
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