一种减少热轧盘条表面红锈的生产方法与流程

文档序号:16917650发布日期:2019-02-19 19:05阅读:828来源:国知局
本发明属于冶金行业表面处理
技术领域
,具体涉及一种减少热轧盘条表面红锈的热轧方法。
背景技术
:目前的热轧过程一般是通过加热-轧制-控冷-集卷-打包来完成。抑制红锈形成的措施,主要有调整钢水成分、控制轧制温度等,但效果都不尽如人意。中国专利zl201510366043.3公开了一种能防止65mn弹簧带钢表面产生红锈的生产方法,首先是对铁水进行脱硫,控制硫含量≤0.005wt%,然后进行转炉冶炼、精炼、连铸、常规轧制和卷取。对于带钢来说,接触空气面积大,冷却速度快,表面平整度超差等因素会严重影响表面红锈的生成,而降低s含量只是能够减少带钢表面的红锈形成概率,而并不能完全杜绝红锈的生成,且对热轧盘条的抑制红锈问题无明显指导意义。对于热轧盘条来说,表面的红锈形成是多方面因素造成的。申请人前期研究发现,钢水中si属于红锈敏感元素,降低si元素能抑制盘条的红锈,所以准确控制si含量是炼钢过程中的难点。在我司热轧过程中,高速线材为斯太尔摩冷却,目前在采用冷却水进行反向吹扫时,因设备腐蚀等情况,反向吹扫不够干净,反而加剧了红锈的生成;此外,水压及水量的大小对抑制红锈效果也存在较大影响;沿海地区的水普遍为酸性水质,且循环水中杂质、油性过多会严重地降低冷却能力,促使盘条表面红锈形成。技术实现要素:为了克服现有盘条生产过程中的技术缺陷,本发明的目的在于提供一种减少热轧盘条表面红锈的生产方法。本发明的目的通过下述技术方案实现:一种减少热轧带钢表面红锈的生产方法,包括以下步骤:(1)炼钢前对铁水进行脱硫,控制硫含量≤0.005wt%;步骤(1)采用的脱硫剂为石灰与萤石,石灰按照5.4-9.0kg/吨铁水加入,萤石按照0.6-1.0kg/吨铁水加入;铁水温度控制在1220-1350℃;在高炉冶炼的配矿时,按照成分要求加入含cr矿石;(2)常规进行转炉冶炼,在出钢1/3至2/3时,加入femnsi及femn进行脱氧,并控制钢水中的si含量为0.159~0.185%;对表面出现红锈的热轧盘条产品(比如hpb300盘条)的硅含量做统计分析,发现普遍存在硅含量偏高现象(si含量为0.21~0.25%),虽然符合相关标准控制范围(0.12~0.25%),但都处于标准范围的中上限。本发明尝试将si含量控制在0.159~0.185%,发现能有效地减少红锈的发生。步骤(2)中,出钢温度控制在1620-1645℃;其中的femnsi按照5-8kg/吨钢加入,femn按照5-8kg/吨钢加入;(3)进行电炉精炼,精炼时间不低于30分钟;然后进行连铸,得到方坯,再进行除鳞;(4)常规轧制后,用水冷却,经过反向空气吹扫后,卷取;步骤(4)所述的用水冷却,如果冷却用水中悬浮物、杂质和油含量较高,会严重地降低冷却能力,促使盘条表面红锈的形成。这是因为水中杂质和油会降低水的导热性,阻碍热量的传递,促使盘条表面蒸汽膜的形成,加快盘条表面金属与蒸汽的反应程度,从而形成红锈。本发明对冷却用水做了净化,发现冷却用水电导率降至800us/cm以下后,能显著地减少表面红锈的生成;更优选地,冷却水的ph值为7.0-8.0。步骤(4)所述的反向空气吹扫,其作用是清除穿水后线材表面的水和附着物,以保证线材的表面质量。本发明发现,将反向空气吹扫的压力控制在0.6mpa时,盘条出水后表面基本不带水,且表面红锈程度减轻。当关闭反向空气吹扫器后,盘条出水后带水较严重,表面红锈程度加剧,说明冷却后带水是促使表面产生红锈的原因之一。本发明相对于现有技术具有如下的优点及效果:1、本发明方法找准了铁水硅含量、冷却水质,以及反向吹扫压力等关键参数,成功解决了盘条生产中易产生红锈这一产业界普遍存在的问题,具有显著的进步。2、本发明方法对设备方面的投资少,也不增加能耗。除去冷却水质的改进,并不需要其他额外投资。3、本发明方法对现有工艺流程的改造不多,改造时间短。可在原有的设备空间位置范围内布置,大修或中修期内同步改造实施完成,普遍适用。4、本发明方法操作简便,所有技术方案认可后按既定标准执行即可。具体实施方式下面结合实施例对本发明作进一步详细的描述,但本发明的实施方式不限于此。实施例1一种减少hpb300盘条表面红锈的生产方法,包括以下步骤:(1)炼钢前对铁水进行脱硫,控制硫含量≤0.005wt%;(2)常规进行转炉冶炼,在出钢1/3至2/3时,加入femnsi及femn进行脱氧,并控制钢水中的si含量为0.159~0.185%;其它控轧、控冷参数按hpb300轧制标准执行。对比例1一种hpb300盘条的生产方法,控制钢水中的si含量≥0.197%,其他步骤同实施例1。实施例1和对比例1所得的盘条其性能如表1所示,可以看到:在实施例1的si含量范围内,所得盘条未出现红锈,很好地解决了红锈问题。对比例1的si含量范围内,盘条还是出现了红锈(通条红锈或轻微红锈),效果不理想。实施例2一种减少hpb300盘条表面红锈的生产方法,包括以下步骤:(1)炼钢前对铁水进行脱硫,控制硫含量≤0.005wt%;(2)常规进行转炉冶炼,在出钢1/3至2/3时,加入femnsi及femn进行脱氧,并控制钢水中的si含量为0.159~0.185%;(3)进行电炉精炼,精炼时间不低于30分钟;然后进行连铸,得到方坯,再进行除鳞;(4)常规轧制后,用水冷却,经过反向空气吹扫后,卷取;步骤(4)中,反向空气吹扫的压力控制在0.6mpa。对比例2一种hpb300盘条的生产方法,步骤(4)中,反向空气吹扫的压力为0.4mpa,或者索性关闭反向空气吹扫,其他步骤同实施例2。结果如表2所示:表2:实施例2和对比例2盘条的生产参数及发生红锈情况规格(mm)空气清扫压力/mpa恢复段吐丝温度℃表面情况6.50.4表面轻微带水930±5生锈现象6.50.6表面不带水930±5轻微生锈6.5关闭表面带水严重930±5生锈严重80.4表面轻微带水930±5轻微生锈80.6表面不带水930±5轻微生锈8关闭表面带水严重930±5生锈严重由表2可以看出,关闭反向空气吹扫的话,两种规格的盘条都生锈严重。反向空气吹扫压力为0.4mpa时,两种规格的盘条有的生锈明显(6.5mm),有的轻微生锈(8mm),亦不可取。反向空气吹扫压力为0.6mpa时,两种规格的盘条都只有轻微生锈。可见,控制反向空气吹扫压力为0.6mpa,可以有效地减少红锈的形成。实施例3一种减少hpb300盘条表面红锈的生产方法,包括以下步骤:(1)炼钢前对铁水进行脱硫,控制硫含量≤0.005wt%;(2)常规进行转炉冶炼,在出钢1/3至2/3时,加入femnsi及femn进行脱氧,并控制钢水中的si含量为0.159~0.185%;(3)进行电炉精炼,精炼时间不低于30分钟;然后进行连铸,得到方坯,再进行除鳞;(4)常规轧制后,用水冷却,经过反向空气吹扫(0.6mpa)后,卷取;步骤(4)中,冷却水的ph值为7.0-8.0,电导率小于800us/cm。对比例3一种减少hpb300盘条表面红锈的生产方法,步骤(4)中,冷却水的ph值为7.0-8.0,电导率超过800us/cm,其他步骤同实施例3。实施例3和对比例3所用冷却水的理化参数及所得盘条的红锈情况见表3。由表3可以看出,在相同的工艺参数下,冷却水电导率小于800us/cm时,所得盘条未出现红锈;相反,冷却水电导率超过800us/cm时,红锈严重。上述实施例为本发明较佳的实施方式,但本发明的实施方式并不受上述实施例的限制,其他的任何未背离本发明的精神实质与原理下所作的改变、修饰、替代、组合、简化,均应为等效的置换方式,都包含在本发明的保护范围之内。当前第1页12
当前第1页1 2 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1