一种高碳铬轴承钢氮化钛夹杂的冶炼控制方法与流程

文档序号:29251491发布日期:2022-03-16 03:29阅读:305来源:国知局

1.本发明涉及一种高碳铬轴承钢氮化钛夹杂的冶炼控制方法。


背景技术:

2.ti 元素在轴承钢中是有害元素,其与氮结合形成的氮化钛夹杂是一种硬而脆的夹杂物,能够显著降低轴承钢的疲劳寿命。从轴承钢中 ti 含量疲劳寿命的试验结果看,ti 含量从 0.004% 降到0.001%以下,能使轴承寿命提高约 2 倍。目前,国内大部分钢厂生产轴承钢 gcr15,ti 含量可控制在 0.003% ~0.005%,可以满足普通用户的使用要求,但要满足某些高端用户(skf、nsk等)要求的 ti≤0.0015%还有很大距离,因此降低轴承钢中的 ti 含量成为轴承钢生产企业亟需解决的难题。


技术实现要素:

3.本发明所要解决的技术问题是,针对以上现有技术存在的缺点,提供一种高碳铬轴承钢氮化钛夹杂的冶炼控制方法,通过控制铁水带渣量、合金选择和加入方式、转炉吹炼过程底吹气体选择、出钢合金化,以及精炼过程钢包底吹操作等方面,最大限度降低钢水氮含量、钛含量,减少钢水内tin夹杂物的产生,提高钢水纯净度。解决了现有的生产过程中,未能采取针对性的控制n、ti含量,成品材氮化钛夹杂(ds)评级较高的控制问题。
4.本发明解决以上技术问题的技术方案是:一种高碳铬轴承钢氮化钛夹杂的冶炼控制方法,该方法具体包括以下步骤:(1)铁水扒渣控制:对生产轴承所用铁水进行扒渣处理,扒渣后铁水裸露面80%以上;(2)转炉吹炼过程控制:在加入废钢之前,将转炉炉体底吹调整为全程吹氩模式;(3)转炉出钢过程合金化控制:在转炉出钢过程依次添加22-24kg/吨钢的低钛高碳铬铁、0.85-0.95kg/吨钢的铝块以及2-3kg/吨钢的活性石灰,并且控制cr在1.40-1.50%、alt在0.030-0.050%;(4)钢水扒渣控制:对钢水进行扒渣,并且在扒渣过程控制钢包底吹流量,扒渣后钢水裸露面>90%;(5)在精炼过程中对钢包底吹氩气流量进行控制,具体为:精炼化渣过程:钢包底吹单侧透气砖氩气流量控制在300-500nl/min;供电升温过程:钢包底吹单侧透气砖氩气流量控制在100-150nl/min;等待期间:钢包底吹单侧透气砖氩气流量控制在60-100nl/min。
5.本发明进一步限定方案:优选的,所述步骤一中对生产轴承所用铁水进行扒渣处理,扒渣后铁水裸露面90%以上。
6.优选的,所述步骤三中在转炉出钢量为20-30吨时,依次添加低钛高碳铬铁、铝块以及活性石灰。
7.优选的,所述步骤四在钢水扒渣过程控制钢包底吹流量在20-50nl/min。
8.优选的,所述钢水扒渣后裸露面>95%。
9.本发明的有益效果是:本发明通过严格控制入炉铁水带渣量,降低铁水渣在转炉吹炼过程中对钢水的增ti量;在转炉吹炼过程底吹气体选择氩气,降低吹炼后期钢水增氮;分步骤控制钢包底吹氩气流量,在保证精炼功能的前提下,降低底吹强度,防止钢水裸露增氮;采用钢水扒渣,去除高tio2炉渣,防止精炼过程渣中ti被还原进入钢水;选用低钛高碳铬铁进行cr成分调整,降低合金中增ti量,通过上述几个方面最大限度降低钢水氮含量、钛含量,减少钢水内tin夹杂物的产生,提高钢水纯净度;本发明生产出的轴承钢,对应微观夹杂物检测均满足要求,ds夹杂检测结果95%以上为0级,最高评级0.5级;成品材氮含量平均值为30ppm(70%以上小于28ppm)。
具体实施方式
10.实施例1本实施例提供一种高碳铬轴承钢氮化钛夹杂的冶炼控制方法,包括以下步骤:(1)铁水扒渣控制:对生产轴承所用铁水进行扒渣处理,扒渣后铁水裸露面90%以上;(2)转炉吹炼过程控制:在加入废钢之前,将转炉炉体底吹调整为全程吹氩模式;(3)转炉出钢过程合金化控制:在转炉出钢25吨时,依次添加22.5kg/吨钢的低钛高碳铬铁、0.88kg/吨钢的铝块、2.1kg/吨钢的活性石灰,精炼样一cr为1.45%、alt为0.036%。
11.(4)钢水扒渣控制:扒渣过程将钢包底吹流量控制30nl/min,扒渣后钢水裸露面95%以上;(5)lf炉钢包底吹氩气控制:钢包底吹氩气流量过程控制情况—精炼化渣过程:410nl/min、供电升温过程:120nl/min、等待期间:80nl/min;经过以上方法对关键节点的控制,本实施例中对应炉次钢水成品ti含量为12ppm、成品材上氮含量为27ppm,对应轧材ds类夹杂物级别均为0级。
12.实施例2一种高碳铬轴承钢氮化钛夹杂的冶炼控制方法,包括以下步骤:(1)铁水扒渣控制:对生产轴承所用铁水进行扒渣处理,扒渣后铁水裸露面90%以上;(2)转炉吹炼过程控制:在加入废钢之前,将转炉炉体底吹调整为全程吹氩模式;(3)转炉出钢过程合金化控制:在转炉出钢28吨时,依次添加23kg/吨钢的低钛高碳铬铁、0.90kg/吨钢的铝块、2.5kg/吨钢的活性石灰,精炼样一cr为1.47%、alt为0.042%。
13.(4)钢水扒渣控制:扒渣过程将钢包底吹流量控制40nl/min,扒渣后钢水裸露面95%以上;(5)lf炉钢包底吹氩气控制:钢包底吹氩气流量过程控制情况—精炼化渣过程:450nl/min、供电升温过程:140nl/min、等待期间:70nl/min;经过以上方法对关键节点的控制,本实施例中对应炉次钢水成品ti含量为10ppm、成品材上氮含量为28ppm,对应轧材ds类夹杂物级别均为0级。
14.实施例3
一种高碳铬轴承钢氮化钛夹杂的冶炼控制方法,包括以下步骤:(1)铁水扒渣控制:对生产轴承所用铁水进行扒渣处理,扒渣后铁水裸露面90%以上;(2)转炉吹炼过程控制:在加入废钢之前,将转炉炉体底吹调整为全程吹氩模式;(3)转炉出钢过程合金化控制:在转炉出钢22吨时,依次添加24kg/吨钢的低钛高碳铬铁、0.86kg/吨钢的铝块、3kg/吨钢的活性石灰,精炼样一cr为1.48%、alt为0.048%。
15.(4)钢水扒渣控制:扒渣过程将钢包底吹流量控制50nl/min,扒渣后钢水裸露面95%以上;(5)lf炉钢包底吹氩气控制:钢包底吹氩气流量过程控制情况—精炼化渣过程:490nl/min、供电升温过程:150nl/min、等待期间:100nl/min;经过以上方法对关键节点的控制,本实施例中对应炉次钢水成品ti含量为14ppm、成品材上氮含量为31ppm,对应轧材ds类夹杂物级别均为0级。
16.实施例4一种高碳铬轴承钢氮化钛夹杂的冶炼控制方法,包括以下步骤:(1)铁水扒渣控制:对生产轴承所用铁水进行扒渣处理,扒渣后铁水裸露面90%以上;(2)转炉吹炼过程控制:在加入废钢之前,将转炉炉体底吹调整为全程吹氩模式;(3)转炉出钢过程合金化控制:在转炉出钢27吨时,依次添加24kg/吨钢的低钛高碳铬铁、0.95kg/吨钢的铝块、2kg/吨钢的活性石灰,精炼样一cr为1.50%、alt为0.030%。
17.(4)钢水扒渣控制:扒渣过程将钢包底吹流量控制20nl/min,扒渣后钢水裸露面95%以上;(5)lf炉钢包底吹氩气控制:钢包底吹氩气流量过程控制情况—精炼化渣过程:300nl/min、供电升温过程:100nl/min、等待期间:70nl/min;经过以上方法对关键节点的控制,本实施例中对应炉次钢水成品ti含量为11ppm、成品材上氮含量为29ppm,对应轧材ds类夹杂物级别均为0级。
18.除上述实施例外,本发明还可以有其他实施方式。凡采用等同替换或等效变换形成的技术方案,均落在本发明要求的保护范围。
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