一种粘胶废气TRS回收硫磺与废气联合制酸的工艺及系统的制作方法

文档序号:16886014发布日期:2019-02-15 22:38阅读:417来源:国知局
一种粘胶废气TRS回收硫磺与废气联合制酸的工艺及系统的制作方法

本发明涉及硫酸制造领域,具体地说涉及一种粘胶废气trs回收硫磺与废气联合制酸的工艺及系统。



背景技术:

现阶段,国际社会主流的硫酸生产工艺有硫磺制酸、废气(硫化氢)制酸、硫铁矿制酸、用冶炼烟气生产硫酸、用石膏与磷石膏生产硫酸等。

我公司2014年建成投产废气制酸系统,属于环保项目,当前系统主要采用粘胶废气(h2s)进行焚烧生产硫酸,系统实际负荷仅占设计负荷的50%。

2016年公司开展在粘胶废气trs回收项目,利用络合铁助剂将粘胶废气h2s进行氧化生成单质硫。现阶段trs硫磺(单质硫)因络合铁助剂含量高达40%,无法使用硫磺制酸系统燃烧处理。现可以利用全新设计的trs硫磺熔硫槽对trs硫磺进行熔化,初步除杂后进行焚烧,焚烧的s02烟气与h2s废气混合后进入废气焚烧炉二次燃烧,调整so2浓度,再通过净化系统3次洗涤降温,形成纯净s02烟气,最后通过转化吸收生产合格硫酸。

中国专利公告号:“cn104401947a”公开了一种硫磺与废气联合制酸的方法,包括:硫化氢燃烧、第一次洗涤、第二次洗涤、第三次洗涤、去酸雾、干燥、硫磺燃烧、转化等步骤,主要解决现有技术中制酸方法单独使用时,设备的利用率不高,且因废气量不足,导致系统负荷不足,需开启电炉加入,补偿热量,导致系统运行波动,电耗成本增加的问题,通过将两套制酸方法联合的方式,提高了两套装置的利用率和工作效率,同时降低生产成本,提高设备使用寿命,具有成本低,效率高的优点。

但是该专利在实际使用过程中仍然存在缺陷:(1)使用的硫磺的浓度达99%,但是工业废气生产的硫磺浓度只有79%,含杂量过大,不能直接熔化过滤投入使用;(2)工业废气生产的硫磺因含杂量过大,不能使用废气生产的硫磺,只能外购高纯度硫磺,生产结构单一,导致生产成本增大;(3)废气制酸系统在冷态开车时,因炉膛温度过低,硫化氢燃烧产生的水、so2和少量so3会生成冷凝酸,造成系统设备腐蚀,减少了系统设备使用寿命。因此在开车时需要使用液化气对炉膛进行烘炉至400℃以上方能投入正常生产,延长了系统投入正常运行的时间。



技术实现要素:

本发明的目的在于解决现有技术中存在的上述问题,提供一种粘胶废气trs回收硫磺与废气联合制酸的工艺及系统。本发明弥补了现有的废气制酸系统不稳定和成本过高的缺陷,同时对粘胶废气trs回收技术所产生的硫磺进行有效利用,解决了因trs硫磺含络合铁杂质较多而无法用常规技术处理的难题,实现了公司循环经济技术的发展。

为实现上述目的,本发明采用的技术方案如下:

一种粘胶废气trs回收硫磺与废气联合制酸的工艺,其特征在于,包括如下步骤:

(1)在trs反应器内,将粘胶生产过程中产生的废气和络合剂进行氧化反应,静置、分离上清液,底部沉淀进入一次分离槽;

(2)在一次分离槽内,静置,上清液送至反应器内,底部沉淀进入一次离心机,进行一次脱水分离;

(3)一次脱水分离后的沉淀进入一次洗涤槽,加入清水,搅拌,完成一次洗涤;

(4)一次洗涤后的沉淀进入二级分离槽,静置,上清液送至一级分离槽,底部沉淀进入二次离心机,进行二次脱水分离;

(5)二次脱水分离后的沉淀进入二次洗涤槽,加入清水,搅拌,完成二次洗涤;

(6)二次洗涤后的沉淀进入三级分离槽,静置,上清液送至二级分离槽,底部沉淀进入三次离心机,进行三次脱水分离;

(7)三次脱水分离后的沉淀进入三次洗涤槽,加入清水,搅拌,完成三次洗涤;

(8)三次洗涤后的沉淀进入压滤机,得到trs硫磺;

(9)将trs硫磺通入熔硫槽中,加热、搅拌、熔化,络合铁助剂发生变性,由2价铁升至3价铁;

(10)将熔硫槽下层的液体硫磺送至焚硫炉进行焚烧,得到so2气体;

(11)将so2气体送至焚烧炉焚烧,同时向焚烧炉通入废气,废气与燃烧后的so2气体进行充分混合,调整燃烧后的so2气体的浓度为6%;

(12)将步骤(11)中so2气体通过余热锅炉进行降温至260℃;

(13)将步骤(12)中的so2气体依次通过洗涤桶喷淋水洗、文式洗涤桶二次降温水洗、填料塔三次降温水洗;

(14)最后经过电除雾器除酸雾,干燥塔干燥后进入转化器,生产纯净的s03;

(15)最后通过吸收塔生产硫酸。

进一步的,所述步骤(9)中加热温度至135-145℃。

进一步的,所述步骤(9)中络合铁助剂变性后密度小于液体硫磺,其杂质均浮于表面,在熔硫槽上方水平布置一层不锈钢丝网用以捕集络合铁助剂。

进一步的,所述步骤(10)中燃烧过后的so2气体的温度为950℃-1050℃,so2气体的浓度为10%。

进一步的,所述步骤(11)中的废气为h2s。

一种粘胶废气trs回收硫磺与废气联合制酸的系统,其特征在于:包括依次连接的熔硫槽、焚硫炉、锅炉、喷淋装置、洗涤桶、文氏桶、填料塔、电除雾器、干燥塔、转化器和吸收塔。

所述熔硫槽上方水平布置一层不锈钢丝网。

采用本发明的优点在于:

一、本发明弥补了现有的废气制酸系统不稳定和成本过高的缺陷,同时对粘胶废气trs回收技术所产生的硫磺进行有效利用,解决了因trs硫磺含络合铁杂质较多而无法用常规技术处理的难题,实现了公司循环经济技术的发展。

二、本发明中trs硫磺中残余的络合铁助剂通过3次水洗得到净化,可以实现连续正常生产。

三、本发明中熔硫槽上方水平布置一层不锈钢丝网,trs硫磺在熔化过程中,其中络合铁经过高温加热和形成含铁杂质,其密度低于液体硫磺,会在液体硫磺上层形成一层杂质层,含铁杂质通过不锈钢丝网捕集后,由于其内部仍含有硫磺,在空气中预冷后形成固体杂质,通过更换丝网可以将杂质出去。

四、废气制酸废气焚烧炉,采用富含h2s废气进行燃烧,在正常生产工艺中,由于h2s燃烧会生成水、so2和少量so3,在炉膛温度较低时,会形成强腐蚀性冷凝酸,造成烟道和锅炉腐蚀,影响使用寿命。因此在每次系统开车时,需要使用液化气对炉膛进行加热,至400℃以上方能投入废气进行生产。燃烧过后的so2气体的温度为950℃-1050℃,延长了系统正常运行的时间。将废气硫磺熔化后,经过不锈钢丝网捕集杂质,经过焚硫炉焚烧后,燃烧后的温度为950℃-1050℃烟气送至废气制酸废气焚烧炉,通过烟气持续加热炉膛,在h2s停止燃烧后,仍能继续确保废气焚烧炉保持正常工艺温度,防止了冷凝酸产生,同时为下次废气投入燃烧减少了烘炉时间,能更快投入正常生产。

五、将so2气体送至焚烧炉焚烧,同时向焚烧炉通入废气,废气与燃烧后的so2气体进行充分混合,调整燃烧后的so2气体的浓度为6%。由于h2s然后过程为两步反应,在氧气不足的情况下,h2s燃烧后先生产h2o和单质s,在氧气充足是h2s燃烧生产h2o和so2。根据转化器内催化剂配置,为确保转化器内反应热平衡,对s02浓度有相关要求。气浓过低,会导致转化热不足,不能实现系统热平衡,需要补充外部热源,会增加系统成本。若需要提高so2气浓过高,则需要减少进炉空气,会使得h2s不能充分燃烧,生产升华硫,升华硫在后端净化洗涤时因温度急剧降低会凝华成硫单质,造成系统堵塞。因此将s02气体浓度控制在6%,可以确保转化系统正常运行的同时,也能保证h2s充分燃烧。

六、h2s和s02进入废气焚烧燃烧后,控制出口总温度为950℃-1050℃,通过余热锅炉与炉管内除盐水换热,生产3.6mpa中压蒸汽,中压蒸汽通过减压系统最后生产成0.5mpa低压饱和蒸汽,实现了余热回收利用,产生效益。而通过锅炉降温后的烟气温度为260℃,因净化岗位内液态介质为稀亚硫酸,对金属材质腐蚀较严重,因此净化岗位所有静置设备及管道均采用玻璃钢制作,不能承受过高温度。通过洗涤桶水喷淋降温至60℃,再经过文式喷淋和填料塔喷淋后由电除雾器除去酸雾,进入后续系统用于生产h2so4。控制余热锅炉出口s02气体温度260℃,可以有效回收热量生产蒸汽,同时能保证净化岗位气体温度不会对设备造成损坏。

七、本发明通过粘胶生产过程中的废气生产的硫磺制酸,不仅降低了生产成本,还减少了废气的排放,科学环保。

八、本发明与现有工艺相比具有优点:(1)现有工艺用于含杂量较高的废气trs硫磺,在熔硫岗位上通过捕集网进行捕集,除去大量杂质,减少了废气制酸系统内灰分的产生,更利于生产;(2)原有专利只能用于高纯度硫磺与废气联合制酸,而现工艺均适用于废气trs硫磺和高纯度硫磺联合制酸,更具有全面性;(3)原有专利接入点,将360℃烟气直接接入净化岗位,通过净化洗涤降温,而现有技术,将950℃-1050℃烟气与h2s混合燃烧后形成的烟气则需要通过余热锅炉降温至260℃,可以多回收100℃烟气热量,降低了净化岗位运行负荷同时可多副产蒸汽,产生效益。

附图说明

图1为本发明的系统图;

图中标号为:1、熔硫槽,2、焚硫炉,3、焚烧炉,4、锅炉,5、喷淋装置,6、洗涤桶,7、文氏桶,8、填料塔,9、电除雾器,10、干燥塔,11、转化器,12、吸收塔,13、不锈钢丝网。

具体实施方式

将粘胶废气通入trs反应器生成富含络合剂和硫磺的浆料,通过下方排料口进入一级分离槽,通过静置分离的方式实现浆料与上清液分离。底部酱料通过浆料泵送至一次离心机进行脱水分离,一级分离槽上方清液通过泵回收至trs反应器。

一次离心机脱水后trs硫磺进入一次洗涤槽,加入清水,在搅拌的共同作用下,实现一次洗涤。混合浆料进入二级分离槽,通过静置分离的方式实现浆料与上清液分离。底部酱料通过酱料泵送至二次离心机进行脱水分离。二级分离槽上方清液通过泵回收至一级分离槽。

二次离心机脱水后trs硫磺进入二次洗涤槽,加入清水,在搅拌的共同作用下,实现二次洗涤。混合浆料进入三级分离槽,通过静置分离的方式实现浆料与上清液分离。底部酱料通过酱料泵送至三次离心机进行脱水分离。三级分离槽上方清液通过泵回收至二级分离槽。

将trs硫磺通入熔硫槽1中,在蒸汽和搅拌的共同作用下进行熔化,控制工艺温度在135-145℃,其中所含有的络合铁助剂在高温的作用下发生变性,由2价铁升至3价铁。

因络合铁助剂变性后密度小于液体硫磺,其杂质均浮于表面,在新型熔硫槽1上方水平布置一层不锈钢丝网13用以捕集络合铁助剂。

通过泵将下层干净的液体硫磺送至焚硫炉2进行焚烧,燃烧后过热烟气约950℃-1050℃,so2浓度为10%,送至废气制酸废气焚烧炉3,同时进入废气焚烧炉3进行充分混合,调整燃烧后so2气体浓度为6%,混合的so2气体通过余热锅炉4进行降温至260℃,余热锅炉4副产蒸汽。

经过余热锅炉4降温为260℃的so2气体再通过洗涤桶6喷淋水洗、文式洗涤桶6二次降温水洗、填料塔8三次降温水洗,再经过电除雾器9除酸雾,干燥塔10干燥后进入转化,生产纯净的s03,最后通过吸收塔12生产硫酸。而trs硫磺中残余的络合铁助剂通过3次水洗得到净化,可以实现连续正常生产。

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