本实用新型提供了一种锅炉排水回收利用系统,涉及锅炉排水回收利用领域。
背景技术:
目前,热动公司锅炉停炉及水压试验用水为除盐水,每次停炉、水压试验后,炉水全部排入地沟,造成浪费;锅炉定排水日常运行全部排入地沟,造成浪费。
技术实现要素:
为了解决以上问题,本实用新型提供了一种锅炉排水回收利用系统,将锅炉停炉及水压试验放水进行回收再利用。
本实用新型的技术方案如下:一种锅炉排水回收利用系统,包括定排装置,所述定排装置的排水管道上安装有隔离阀和回收水泵,所述排水管道通过三通分别与第一回收管路和第二回收管路连接,所述第一回收管路与生水池连通,所述第二回收管路的出口管与凝汽器的出口管连通。
本实用新型技术方案还包括:所述第一回收管路依次连通回收水池和生水池,所述第一回收管路上安装有隔离阀,所述隔离阀位于回收水池上游。
本实用新型技术方案还包括:所述第二回收管路上安装有回收水罐,所述回收水罐与集水箱连接,所述集水箱出口安装有离心水泵,所述离心水泵的出口管线与凝汽器出口管线相连。
本实用新型技术方案还包括:所述定排装置的排水管道上安装的隔离阀为DN150隔离阀,控制定排保证一定水位。
本实用新型技术方案还包括:所述第一回收管路上安装的隔离阀为DN50隔离阀。
下面进行技改效益说明:
1、停炉及水压试验可回收水量:
①锅炉每年计划停炉18次,每次排水量为25吨:25×18=450吨。
②锅炉每年计划点炉18次,每次点炉前进行水压试验一次,每次耗水量40吨:18×40=720吨
年预计节约费用:(450+720)×2.28元/吨=2667.6元
2、锅炉定排可回收水量:每天按锅炉耗水6859(7月份平均锅炉平均耗水量)吨,排污率按1.98%(7月份排污率)计算,每天锅炉排水133吨。
年预计节约费用:每年按4个月供暖时间计算预计可节约费用:
①节约用水:133t×120天×2.28元/吨=3.64万元。
②节约热量:供热回水温度按为40℃(热焓值为:167.45KJ/kg;)计算,定排水按70℃(热焓值为:292.97 KJ/kg)计算;每天可回收热量为:133t/天×1000×(292.97-167.45) KJ/kg =16694160KJ/h
折合标煤:16694160 KJ÷29308 KJ/kg=569.6kg
供暖期可节约费用:569.6 kg/天÷1000×398.6元×120天=2.72万元
本实用新型的有益效果为:本实用新型提供的锅炉排水回收利用系统,结构简单改造方便,可直接在现有设置的基础上进行改造,运行成本低,经试验,一个月即可回收定排水1440吨,能够节约成本约0.77万元,具有良好的实用性和市场推广价值。
附图说明
图1为本实用新型一种锅炉排水回收利用系统结构示意图。
其中, 1、凝汽器,2、回收水泵,3、隔离阀,3.1、DN150隔离阀,3.2、DN50隔离阀,4、回收水池,5、生水池,6、回收水罐,7、集水箱,8、离心水泵。
具体实施方式
下面将结合附图和实施例对本实用新型作进一步介绍。
同时,由于下文所述的只是部分实施例,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
一种锅炉排水回收利用系统,包括定排装置,所述定排装置的排水管道上安装有隔离阀3(3.1)和回收水泵2,所述排水管道通过三通分别与第一回收管路和第二回收管路连接,所述第一回收管路与生水池5连通,所述第二回收管路的出口管与凝汽器1的出口管连通。
实施例1:所述第一回收管路依次连通回收水池4和生水池5,所述第一回收管路上安装有隔离阀3(3.2),所述隔离阀3(3.2)位于回收水池4上游。
实施例2:所述第二回收管路上安装有回收水罐6,所述回收水罐6与集水箱7连接,所述集水箱7出口安装有离心水泵8,所述离心水泵8的出口管线与凝汽器1出口管线相连。
实施例3:所述定排装置的排水管道上安装的隔离阀3(3.1)为DN150隔离阀。
实施例4:所述第一回收管路上安装的隔离阀3(3.2)为DN50隔离阀。
以上所述,仅是本实用新型的较佳实施例,并非对本实用新型做任何形式上的限制,凡在本实用新型的精神和原则之内所做任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。