大烟道箅条的制作方法

文档序号:4755657阅读:178来源:国知局
专利名称:大烟道箅条的制作方法
技术领域
本实用新型涉及烧结设备领域,尤其涉及一种大烟道箅条。
背景技术
目前,烧结机大烟道内箅条间隙小, 一般为30mm左右,而且是用钢筋制成,有效通 道面积小,从烧结机台车下落到大烟道内的烧结矿集聚在箅条上,使箅条上存料增加阻力, 影响主抽风机的风量在烟道内运行,而且清理箅条上的存料也消耗大量人力,增加了劳动 强度。

发明内容本实用新型的目的是提供一种少集存、易清理的大烟道箅条。 为解决上述技术问题,本实用新型的技术方案是 大烟道箅条,其特征在于,在四边形框体内均匀设置有钢板条箅条,箅条中部由加 强箅条穿在一起。 所述的箅条间距80 120mm。 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是1、可以方便地实现减少箅条上积料 造成的主抽风机风量损失,提高烧结矿产量和质量;2、使箅条上积料清理更容易,有效降低 劳动强度。

图1是本实用新型的结构示意图; 图2是图1的侧视图。 图中l-框体2-箅箅条3-加强箅条
具体实施方式
以下结合附图对本实用新型的具体实施方式
作进一步说明 见图1、图2,大烟道箅条,在四边形框体1内均匀设置有钢板裁成的条状箅条2,箅 条2中部由加强箅条3穿在一起。 箅条2间距80 120mm。 在实施例中,框体l由45角铁制作,箅条2是由3X100X1500mm的钢板条,箅条 2中部由小16钢筋制成的加强箅条3穿在一起,起到加强的作用。箅条2间距100mm,提高 了箅条2间隙,并且减少了箅条2的截面积,可以方便地实现减少箅条上积料,从而减少了 主抽风机的风量损失,进而提高了烧结矿产量和质量;加宽的的箅条2间隙使箅条上积料 清理更容易,有效降低劳动强度。
权利要求大烟道箅条,其特征在于,在四边形框体内均匀设置有钢板条箅条,箅条中部由加强箅条穿在一起。
2. 根据权利要求1所述的大烟道箅条,其特征在于,所述的箅条间距80 120mm。
专利摘要本实用新型涉及烧结设备领域,尤其涉及大烟道箅条,其特征在于,在四边形框体内均匀设置有钢板条箅条,箅条中部由加强箅条穿在一起。所述的箅条间距80~120mm。与现有技术相比,本实用新型的有益效果是1、可以方便地实现减少箅条上积料造成的主抽风机风量损失,提高烧结矿产量和质量;2、使箅条上积料清理更容易,有效降低劳动强度。
文档编号F27B21/02GK201535625SQ200920016939
公开日2010年7月28日 申请日期2009年8月26日 优先权日2009年8月26日
发明者杨红伟, 段立祥, 牛铁斌, 王哲巍, 王春生, 白羽, 聂元奎, 隋喜双 申请人:鞍钢股份有限公司
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