一种生产无水氢氟酸用物料反应系统的制作方法

文档序号:24079809发布日期:2021-02-26 17:39阅读:101来源:国知局

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本实用新型属于氟化盐生产技术领域,涉及一种生产无水氢氟酸用物料反应系统。


背景技术:

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目前在无水氢氟酸生产领域,基本采用单台预反应器的一步反应设施,将萤石与硫酸从预反应器进料段进入,经过预反应器内混合并反应后再进入反应炉;现有萤石与硫酸反应系统采用单台预反应器,主要缺陷为下料量偏低,每小时只有6吨左右物料进行投料生产,而且反应效率不够稳定,石膏渣指标时常会出现双高现象,存在较大的环保隐患。


技术实现要素:

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本实用新型的目的在于针对现有技术存在的问题,提供一种生产无水氢氟酸用物料反应系统,解决了现有萤石与硫酸反应系统下料量较低的问题。
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为此,本实用新型采取以下技术方案:
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一种生产无水氢氟酸用物料反应系统,包括第一预反应器和第二预反应器,所述第一预反应器包括第一电机,所述第一电机的一侧设有驱动箱,所述驱动箱的一侧分别设有萤石段、第一反应段和第一扩大段,所述第一扩大段通过管路与洗涤塔连接,所述洗涤塔的一侧设有反应炉,所述第二预反应器与第一预反应器串连,第二预反应器包括第二电机、第二反应段和第二扩大段,所述第二反应段的顶部与第一扩大段的底部连通,所述第二扩大段与反应炉连通。
[0006]
进一步地,所述萤石段设有萤石下料口,所述第一反应段设有下酸口。
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进一步地,所述第二反应段的长度大于第一反应段的长度。
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本实用新型的有益效果在于:
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在无水氢氟酸生产系统中,相对于传统采用单台预反应器时下料量较低、反应效率不够稳定的问题,本实用新型在物料反应系统中采用了双预反应器,能够有效地提升下料量和反应效率,同时降低了石膏渣指标,有效地降低了成本。
附图说明
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图1为本实用新型的结构示意图。
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图中,1-第一预反应器,1a-第一反应段,1b-第一扩大段,1c-萤石段,2-第二预反应器,2a-第二反应段,2b-第二扩大段,2c-第二电机,3-第一电机,4-驱动箱,5-下酸口,6-萤石下料口,7-洗涤塔,8-反应炉。
具体实施方式
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下面结合附图与实施方法对本实用新型的技术方案进行相关说明。
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如图1所示,一种生产无水氢氟酸用物料反应系统,包括第一预反应器1和第二预
反应器2,第一预反应器1采用ps-450预反应器,其包括第一电机3,第一电机3的一侧设有驱动箱4,驱动箱4的一侧分别设有第一反应段1a、第一扩大段1b和萤石段1c;第一反应段1a设有下酸口5,能够解决下料时物料卡堵问题;萤石段1c设有萤石下料口6,第一扩大段1b通过管路与洗涤塔7连接,洗涤塔7的一侧设有反应炉8,反应炉8用于两台预反应器未反应完的物料进入反应炉进一步反应。
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第二预反应器2与第一预反应器1串连设置,且其水平位置低于第一预反应器1;第二预反应器2包括第二反应段2a、第二扩大段2b和第二电机2c,第二预反应器2仅设置电机的原因在于,第二电机2c为第二预反应器2提供物料混合动力,无需由驱动箱提供往复运动动力;进一步地,第二反应段2a的长度大于第一反应段1a的长度,且将第二预反应器2进料段去除的目的在于,第二预反应器2实现了对第一预反应器1内的萤石和硫酸进行再次加工,使得物料反应更加充分,有效提升反应效率,降低炉体腐蚀,提升设备使用寿命;另外,第二反应段2a的顶部与第一扩大段1b的底部连通,第二扩大段2b与反应炉7连通。
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本实用新型基于萤石-硫酸法制氟化氢试验对进料方式进行改变,对不同时段反应状态进行合理分配,即在第一预反应器1内将硫酸和萤石在进料段混合,得到普通湿度的物料并在第一反应段1a内反应、第一扩大段1b内打散,随后进入第二反应段2a,此时物料湿度增大,并通过第二扩大段2b继续打散,此时物料通入反应炉8进一步地反应,则能够有效降低排渣指标,提升反应炉使用寿命。
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