一种用于苦卤浓缩的立体小液滴蒸发技术的制作方法

文档序号:8550861阅读:279来源:国知局
一种用于苦卤浓缩的立体小液滴蒸发技术的制作方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及一种用于苦卤浓缩的立体小液滴蒸发技术,属于苦卤浓缩技术领域。
【背景技术】
[0002]海盐产盐后抛的苦卤约28波美度,苦卤的利用现大多经过平板复晒浓缩达到32-32.5波美度以原料的形式用于氯化镁、氯化钾等的生产,如何浓缩去掉部分溶剂是本环节的关键,并且对于苦卤母液来讲,由于它是多种水溶离子的混合物,随着浓度的提高,自身母液黏度增加较快,水分子从母液表面脱离的阻力也增大,达到32波美度以上后,靠传统的平板滩晒方法很难再继续浓缩,这是苦卤自然滩晒蒸发浓缩终点受制约的主要原因。
[0003]从目前情况看,我国特别是北方地区复晒形式主要采用平板滩晒来完成,占地面积较大,作业旺季集中于春秋二季,夏天虽抓天好抢晒,收效不大,冬季浓缩因空气中水汽饱和度较大、低温、蒸发微量,甚至浓度较高的出现返淡,无所谈收益。通常平板滩晒条件每公亩复晒达到加工标准的完成量大约5m3左右。另外,“以制盐废液为原料生产精制盐的制备工艺”(专利号为:200710057195.3),部分涉及了苦卤浓缩的方法,其采用加热、置换、多效蒸发的方式进行浓缩,其缺点是,耗能高,成本高,工艺相对复杂,单套置换设备的产卤量有限,规模化推广有难度。

【发明内容】

[0004]为了克服现有技术的不足,本发明的目的在于提供一种用于苦卤浓缩的立体小液滴蒸发技术,较好的解决了平板滩晒技术因其比蒸发小,蒸发率低,自然条件下浓缩难的问题,且与利用蒸发罐多效蒸发的方法相比,节约大量用煤,成本低,简单易行,能耗低,应用前景广阔。
为实现上述目的,本发明采用的技术方案如下:
一种用于苦卤浓缩的立体小液滴蒸发技术,其特征在于,其采用总体供卤,单个立体蒸发单元作业,完成后汇集输送的形式运行,规模生产时可使用多个单元组合生产来达到需求量。
[0005]所述的蒸发单元采用立体蒸发池和富积池构成;所述立体蒸发池单个或多个排列,采用全防渗建造,长50-60m,宽15-20m,两侧安装pvc管,每侧管平均中心高离池底平均高2.5-3.0m,管子斜度i = 0.05-0.06%,并联平均分布25-30个无堵赛喷头,喷头喷出水滴粒径为0.5-2mm,并安装一台扬程3_5m、流量100_150m3的潜卤泵,泵出口与立体蒸发池的pvc管道相连接,池底低于立体蒸发池20-30cm。
[0006]所述的潜卤泵在春秋二季宜选上午10时开泵,下午16时停泵;其他季节抓住有利时机灵活使用;设备控制既可以自动定时启动,也可人工控制。
[0007]本发明的有益效果:
1、本发明技术可将较难蒸发的海盐制盐后苦卤,利用自然能源快速的浓缩到33波美度以上,和自然滩晒式蒸发相比,大量减少作业天数;与利用蒸发罐多效蒸发的方法相比,节约大量用煤,成本低,简单易行,能耗低,具有较好的经济效益,适合大规模推广,应用前景广阔。
2、本发明技术充分利用自然能源(风能、光能等)进行浓缩,特别是春、秋二季,可收到特别明显的效益;高温、风力小不利于平板滩晒蒸发的天气情况下,使用该技术蒸发量大于平板滩晒近5-8倍。
[0008]3、本发明技术和平板滩晒相比较,白天蒸发量大大提高,同时因蒸发溢出能量而使母液温度降低,增加了母液和空气的温差,增加了光能的利用率,两者形成了互为消长的良性关系,实现了蒸发、吸热两不吴,使光能的利用率较平板滩晒大大提高,特别是在苦卤达到32波美度以上时,其优势较滩晒特别明显,能够实现平板滩晒无法达到的终止浓度和速度。
【具体实施方式】
[0009]一种用于苦卤浓缩的立体小液滴蒸发技术采用总体供卤,单个立体蒸发单元作业,完成后汇集输送的形式运行,规模生产时可使用多个单元组合生产来达到需求量。
[0010]上述蒸发单元采用立体蒸发池和富积池构成;所述立体蒸发池单个或多个排列,采用全防渗建造,长50m,宽15m,两侧安装pvc管,每侧管平均中心高离池底平均高2.5m,管子斜度i = 0.05%,并联平均分布25个无堵赛喷头,喷头喷出水滴粒径为0.5-2mm,并安装一台扬程4m、流量10m3的潜卤泵,泵出口与立体蒸发池的pvc管道相连接,池底低于立体蒸发池30cm。
[0011]上述潜卤泵在春秋二季宜选上午10时开泵,下午16时停泵;其他季节抓住有利时机灵活使用;设备控制既可以自动定时启动,也可人工控制。
[0012]以每年华北地区春秋二季使用120天计;(其他季节使用,另行计算)
新建造和新建复晒场土方工程造价相差无几,只是增加立体蒸发设备;如果原复晒场地进行改造,以单个生产单元为单位,改造费用每个单元设备投资0.4万元,土方工程投资
0.3万元,共计0.7万元。
[0013]每公亩32.5波美度以上苦卤产量15-20m3/年,比平板滩晒提高10-15m3/年,提高2-3倍,大大提高单位面积生产能力,降低设备折旧和人工费在吨产品中的含量,产品制造费用降低1/2。
[0014]每个单元为9公亩,每个应用日多蒸发水分3.5吨,如果采用蒸发罐蒸发方法,按5.8 (吨蒸汽)/T (标煤),可节约用煤0.6吨,120天应用日可节约72吨,按900元/吨计,可节约10800元/年(单个单元)。
【主权项】
1.一种用于苦卤浓缩的立体小液滴蒸发技术,其特征在于,其采用总体供卤,单个立体蒸发单元作业,完成后汇集输送的形式运行,规模生产时可使用多个单元组合生产来达到需求量。
2.根据权利要求1所述的用于苦卤浓缩的立体小液滴蒸发技术,其特征在于,所述的蒸发单元采用立体蒸发池和富积池构成;所述立体蒸发池单个或多个排列,采用全防渗建造,长50-60m,宽15-20m,两侧安装pvc管,每侧管平均中心高离池底平均高2.5-3.0m,管子斜度i = 0.05-0.06%,并联平均分布25-30个无堵赛喷头,喷头喷出水滴粒径为0.5_2mm,并安装一台扬程3-5m、流量100-150m3的潜卤泵,泵出口与立体蒸发池的pvc管道相连接,池底低于立体蒸发池20-30cm。
3.根据权利要求2所述的用于苦卤浓缩的立体小液滴蒸发技术,其特征在于,所述的潜卤泵在春秋二季宜选上午10时开泵,下午16时停泵;其他季节抓住有利时机灵活使用;设备控制既可以自动定时启动,也可人工控制。
【专利摘要】本发明公开了一种用于苦卤浓缩的立体小液滴蒸发技术,其采用总体供卤,单个立体蒸发单元作业,完成后汇集输送的形式运行,规模生产时可使用多个单元组合生产来达到需求量。本发明技术较好的解决了平板滩晒技术因其比蒸发小,蒸发率低,自然条件下浓缩难的问题,显著提高蒸发量,且与利用蒸发罐多效蒸发的方法相比,节约大量用煤,成本低,简单易行,能耗低,具有较好的经济效益,适合大规模推广,应用前景广阔。
【IPC分类】B01D1-00, C01F5-30, C01D3-06
【公开号】CN104874194
【申请号】CN201410068374
【发明人】刘鸿领, 王维忠, 国晓燕, 于波, 刘同强, 姜英俊, 刘慧丽, 孙万钦
【申请人】莱州诚源盐化有限公司
【公开日】2015年9月2日
【申请日】2014年2月27日
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