大型机床水平调整的制作方法

文档序号:14311014阅读:4730来源:国知局
大型机床水平调整的制作方法

本实用新型涉及大型机床水平调整,属于机床领域。



背景技术:

机械行业通常采用耐磨性与消震性良好的灰铸铁来制造机床机身。由于灰铸铁的刚度与质量比值较低,在温度变化和生产加工的共同影响下,机身会产生变形,使机床导轨直线度降低、扭曲度增加,影响加工产品的精度和质量。

目前,对机床导轨的调整通常采用水平仪装置,用其单独找出两条导轨的直线度,然后分别调整导轨的直线度、扭曲度精度要求。机床导轨一般较长,按常规经验,需要将导轨进行分段处理,逐段调整使导轨水平。由于水平仪平行放置在导轨上,进行调整时水平仪上反映的数值不是导轨在某个点的变化值,而是一段导轨局部的变化值,因此这种调整的效果不理想。若进行调整时没有相关的生产经验,通常会消耗大量时间、增大劳动强度,使生产效率低下。



技术实现要素:

本实用新型针对上述现存调整技术的不足,提供一种大型机床水平调整。

本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案为:

大型机床水平调整,所述调整部分由机床上导轨、机床下导轨、上立柱和下立柱构成,所述调整量具包括水平仪、跨轨工字尺、导轨工字尺,所述调整部分的直线度相关测量调整工作均由水平仪完成,水平仪放置于导轨工字尺、跨轨工字尺上。

进一步地,所述调整部分的直线度误差测量工作由水平仪完成,水平仪放置于导轨工字尺上。这一设置,使得水平仪测量量程增加,提高直线度误差测量的效率。

进一步地,所述调整部分的直线度误差调整工作由水平仪完成,水平仪放置于跨轨工字尺上。这一设置,避免因水平仪测量的是附近一段导轨的直线度变化,导致各垫铁位置处直线度误差测量不准确的问题。

进一步地,所述大型机床水平调整的一个实施例中,机床共有16个垫铁进行支撑,长度均为4000毫米的机床上导轨、机床下导轨分别有8个垫铁,各处垫铁均匀分布,间隔为500毫米,跨轨工字尺、导轨工字尺长度分别为1000毫米和500毫米,水平仪长度为200毫米,精度为1000毫米下每格表示误差0.02毫米,通过改变工字尺长度可调整水平仪的测量精度,其他实施例可对量具型号进行调整。

本实用新型与其它现有的机床水平调整方法相比,具有如下优点:机床导轨误差的调整工作由放置于跨轨工字尺上的水平仪完成,有效避免现有方法直线度误差测量不准的问题;测量量具成本低廉,测量方法简单实用,可以通过尺寸换算快速获取各垫铁位置处直线度误差值;该方法有效防止直线度和扭曲度的相互影响,调整总次数较少,降低劳动力强度、提高调整效率;大型机床水平调整通用性强,适用于不同类型的导轨,适用于多种带导轨的大型机床调整工作。

附图说明

图1是本实用新型一个实施例中的大型机床水平调整示意图;

图2是本实用新型一个实施例中的水平仪平衡位置图;

图3是本实用新型一个实施例中的直线度误差图;

图中:1、第一垫铁,2、第二垫铁,3、第三垫铁,4、上立柱,5、第四垫铁,6、第五垫铁,7、第六垫铁,8、第七垫铁,9、第八垫铁,10、水平仪,11、机床上导轨,12、跨轨工字尺,13、第九垫铁,14、第十垫铁,15、第十 一垫铁,16、机床下导轨,17、第十二垫铁,18、第十三垫铁,19、下立柱,20、第十四垫铁,21、第十五垫铁,22、第十六垫铁,23、导轨工字尺,24、水平仪气泡,25、水平仪刻度,26、直线度误差实际曲线,27、直线度误差理想曲线。

具体实施方式

下面结合附图和具体实施例,对依据本实用新型提出的结构、特征及使用原理作进一步说明。

参见图1、2、3所示,本实用新型实施例提供了大型机床水平调整,所述调整部分由机床上导轨11、机床下导轨16、上立柱4和下立柱19构成,所述调整量具包括水平仪10、跨轨工字尺12、导轨工字尺23。

所述调整部分的直线度误差测量工作由水平仪10完成,水平仪10放置于导轨工字尺23上。

所述调整部分的直线度误差调整工作由水平仪10完成,水平仪10放置于跨轨工字尺12上。

所述调整部分的调整过程以立柱4位置处的第七垫铁8、第八垫铁9两点连线为基准,通过调整各处垫铁对导轨直线度进行调整近似至图3的直线度误差理想曲线27。

所述大型机床水平调整的一个实施例中,如图1所示,机床共有16个垫铁进行支撑,长度均为4000毫米的机床上导轨11、机床下导轨16分别有8个垫铁,各处垫铁均匀分布,间隔为500毫米,跨轨工字尺12、导轨工字尺23长度分别为1000毫米和500毫米,水平仪10长度为200毫米,精度为1000毫米下每格表示误差0.02毫米,其他实施例可对量具型号进行调整。

本实用新型的使用基本原理如下:

1.将水平仪10放置在导轨工字尺23中间,找出机床上导轨11各垫铁位置处的直线度,根据图2水平仪气泡24实际偏离水平仪刻度25记录各垫铁位置处直线度误差情况。

2.将机床上导轨11各垫铁按顺序用字母编号,以DE两点读数值为基准,绘制机床上导轨11直线度误差实际曲线26。

3.将跨轨工字尺12横跨在机床上导轨11、机床下导轨16上,根据图3所示机床上导轨11直线度实际误差曲线26对机床上导轨11各垫铁位置处进行调整,将机床上导轨11直线度误差实际曲线26调整至直线度误差理想曲线27。

4.间隔一个小时后,按步骤1、2、3再次进行调整,消除机床上导轨11调整过程中出现的变形;工作中,若机床上导轨11直线度误差较大,可以选择一些变化最大的垫铁位置处进行粗调,初步设定一条与理想曲线接近的曲线,防止强行校直使机床上导轨11大变形影响调整精度。

5.随后进行机床下导轨16的调整工作,按照步骤1、2、3、4进行调整。

6.机床上导轨11、机床下导轨16均调整至理想导轨形状后,可利用跨轨工字尺12及直线度误差图3,把机床上导轨11、机床下导轨16的扭曲度进行复检,确认导轨的实际精度。

以上对本实用新型的一个实施例进行了详细说明,但所述内容仅为本实用新型的较佳实施例,不能被认为用于限定本实用新型的实施范围。凡依本实用新型申请范围所作的均等替换与改进,均在本实用新型的专利涵盖范围之内。

当前第1页1 2 3 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1