高炉降料线打水枪的制作方法

文档序号:3296198阅读:250来源:国知局
专利名称:高炉降料线打水枪的制作方法
技术领域
本发明主要用于高炉停炉降料线过程中,降低炉顶煤气温度工艺操作。
背景技术
高炉停炉降料线过程中,为了保证煤气系统的安全和保护炉顶设备不受高温而损坏,根据停炉的安全要求和设备工艺要求,无钟炉顶高炉炉顶煤气温度需小于 3500C (停炉时在保证气密箱温度小于60°C的情况下炉顶煤气温度可控制到小于450°C), 通常的做法是在停炉预休风时,在炉身上部圆周方向均布安装4支打水枪,喷水眼向上,水管长度按照该标高炉型尺寸确定,喷水眼离炉墙800mm至中心外侧200mm,以防止水喷到炉墙上,喷水枪前端封堵,后端接到炉外水源,在水管上钻有夹角30°的3排Φ3πιπι Φ5πιπι 的喷水孔,排与排之间错位设置,以改善喷水均勻性,小孔外侧用8mm钻头锪孔呈漏斗状, 以改善喷水雾化效果,再根据计算水量消耗的多少,确定喷水孔的间距。该方法降温原理是水向上以线状喷出形成水滴,在重力的作用下滴落,与上升的高温煤气流接触,蒸发变成蒸汽吸收煤气的热量,达到降低煤气温度的功能。该打水方法雾化效果差,耗水量大,水与煤气换热速率低,停炉时间长,水滴下落过程中容易形成没有蒸发完的水滴落到高温料面,形成水——煤气化学反应和水的裂解反应,产生的co、H2和O2易发生炉顶着火和爆震现象;水容易在料面积聚,在崩料和塌料时,瞬时产生大量的蒸汽,在炉内发生蒸汽爆炸现象;停炉后料面有凝结的渣铁壳;炉腰、炉腹高热负荷部位易残留厚重的渣皮,该方法工艺落后,不适合高压回收煤气法停炉,环境污染严重,经济效益低,安全性差。

发明内容
为了克服传统炉顶打水方法的弊端,本发明提供引射雾化型高炉降料线打水枪, 该装置通入引射气体N2,提高了打水的雾化效果,稀释了煤气中的H2,提高了煤气降温效果,解决了高炉停炉煤气回收的安全问题,大幅度减少煤气放散,回收可贵的煤气,同时改善环境,经济效益也相当可观。本发明的技术方案
一种高炉降料线打水枪,它包括枪座、枪杆,枪杆与枪座连接在一起,枪座为圆管,其特征是枪座的一端设有连接法兰,枪杆的一端设有连接法兰、进水管和氮气输入口,枪杆的另一端封堵;
所述的枪杆由内管、外套构成内腔、外腔,氮气输入口与内腔相通,进水管的进水口与外腔相通;
所述的枪杆由设喷孔段和无喷孔段构成,设喷孔段为在枪杆的内管、外套上均钻有3 排喷孔,相邻两排之间的喷孔错位,第一排喷孔与第二排中心线之间的夹角为α,第二排喷孔与第三排喷孔中心线之间的夹角为α,内管、外套上的喷孔同轴,其中内管的喷孔孔径为 3mm,外套上的喷孔为内壁口直径是5mm、外壁口直径是8mm的漏斗形孔,加工时先钻直径是5mm的孔,然后用直径8mm钻头进行锪孔处理,使孔呈漏斗形状,以利于水雾的扩散;
所述的设喷孔段依次由Ll段、L2段、L3段和L4段组成,其中Ll段为设喷孔段长度的 10%, Ll段的喷孔间距为35mm,α =35° ;L2段为设喷孔段长度的15%,L2段的喷孔间距为 35mm, α =55° ;L3段为设喷孔段长度的35%,L3段的喷孔间距为60mm,α为50° ;L4段为设喷孔段长度的40%,L4段的喷孔间距为90mm,α为45°。确定高炉降料线打水枪安装位置高炉降料线打水枪在炉顶水平安装,圆周方向均布,打水方向朝下。根据炉体结构,可以选择利用十字测温枪法兰安装打水枪底座,或采取避开冷却器水管在炉壳上钻孔,然后将打水枪保护套管直接焊接到炉壳上的方法。底座的一侧为角度过度段,将打水枪安装角度过度到水平位置,通过法兰安装在十字测温枪法兰上或焊接在炉壳开孔上,另一侧设置法兰,与打水枪连接。本发明可根据高炉炉喉直径确定打水枪的总长度,包括打水枪从炉外连接水源、气源接头、插入炉壳穿过炉衬的长度和加工喷水孔的长度,打水枪顶端离高炉中心线 150mmo本发明可根据炉容量和停炉需要的水量,确定打水枪的型号和尺寸,炉容配合规格如下表。
权利要求
1. 一种高炉降料线打水枪,它包括枪座、枪杆,枪杆与枪座连接在一起,枪座为圆管, 其特征是枪座的一端设有连接法兰,枪杆的一端设有连接法兰、进水管和氮气输入口,枪杆的另一端封堵,枪杆由内管、外套构成内腔、外腔,氮气输入口与内腔相通,进水管的进水口与外腔相通;所述的枪杆由设喷孔段和无喷孔段构成,设喷孔段为在枪杆的内管、外套上均钻有3排喷孔,相邻两排之间的喷孔错位,第一排喷孔与第二排中心线之间的夹角为α,第二排喷孔与第三排喷孔中心线之间的夹角为α,内管、外套上的喷孔同轴,其中内管的喷孔孔径为3mm,外套上的喷孔为内壁口直径是5mm、外壁口直径是8mm的漏斗形孔;设喷孔段依次由Ll段、L2段、L3段和L4段组成,其中Ll段为设喷孔段长度的10%,Ll段的喷孔间距为35mm,α =35° ;L2段为设喷孔段长度的15%,L2段的喷孔间距为35mm,α =55° ;L3段为设喷孔段长度的35%,L3段的喷孔间距为60mm,α为50° ;L4段为设喷孔段长度的40%,L4 段的喷孔间距为90mm,α为45°。
全文摘要
一种高炉降料线打水枪,主要用于高炉停炉降料线过程中,降低炉顶煤气温度工艺操作,它包括枪座、枪杆,枪杆的一端设有连接法兰、进水管和氮气输入口,枪杆由内管、外套构成内腔、外腔,所述的枪杆由设喷孔段和无喷孔段构成,设喷孔段为在枪杆的内管、外套上均钻有3排喷孔,相邻两排之间的喷孔错位,第一排喷孔与第二排中心线之间的夹角为α,第二排喷孔与第三排喷孔中心线之间的夹角为α,内管、外套上的喷孔同轴,其中内管的喷孔孔径为3mm,外套上的喷孔为内壁口直径是5mm、外壁口直径是8mm的漏斗形孔;本发明改善了水的雾化效果和水雾喷射的均匀性,停炉过程炉顶煤气H2含量低,煤气降温效果好。
文档编号C21B7/00GK102286649SQ20111023251
公开日2011年12月21日 申请日期2011年8月15日 优先权日2011年8月15日
发明者卫计刚, 徐纪山, 申海峰, 赵军平, 路振毅 申请人:山西太钢不锈钢股份有限公司
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