一种超低温用钢的夹杂物控制方法

文档序号:8524008阅读:485来源:国知局
一种超低温用钢的夹杂物控制方法
【技术领域】
[0001] 本发明属于冶金领域,涉及一种炼钢过程中的夹杂物控制方法,具体的说是涉及 一种超低温用钢的夹杂物控制方法。
【背景技术】
[0002] 随着能源结构的调整,天然气、甲烷等清洁能源的使用越来越广泛。为了方便运输 和存储,一般都将这些气体液化处理,而运输和存储用的罐体主体主要结构材料为以9Ni、 5Ni代表的镍系超低温钢板。为了保证钢板使用安全性,镍系钢均要求超低温冲击,如9Ni、 5Ni分别要求-196°C和_125°C的低温冲击。由于冲击试验采用较低温度,夹杂物的热膨胀 系数与钢的基体存在差异,导致冷却过程中夹杂物与基体间形成一定应力集中,在应力作 用下钢轨钢材变脆,钢板断裂破坏的倾向增大,更易发生脆性断裂破坏。因此,低温钢材在 受冲击时容易产生细微裂纹,与基体结合部位的夹杂物容易成为试样断裂的起源,成为影 响冲击性能的重要因素,更会引起钢材韧塑性降低,大大减少钢材使用寿命。
[0003] 经检索,申请号为201110247302. 5的发明专利,介绍了 一种管线焊丝钢的夹 杂物控制方法,该方法是通过优化精炼过程静搅工艺,降低钢中夹杂物含量;申请号为 201010122508.0的发明专利,介绍了一种大线能量焊接用钢的夹杂物控制方法,该方法是 通过Mg脱氧剂的加入,形成的MgO夹杂物在钢材中微细弥散分布,有利于抑制焊接热影响 区奥氏体晶粒长大,促进晶内铁素体生长,从而提高厚板的大线能量焊接性能;申请号为 201210573932. 6的发明专利,介绍了一种高碳钢夹杂物控制方法,通过工艺控制优化减少 脆性夹杂物,保证钢中夹杂物为塑性复合夹杂物体系,改善高碳钢在冷拨加工性能;申请号 为200810033922. 7的发明专利,介绍了一种合金结构钢的夹杂物控制方法,通过工艺优化 改善钢中非金属夹杂物的组成和尺寸来提高钢材的纯洁度。
[0004] 以上专利均为通过夹杂物的控制来改善钢种各种性能,但未涉及超低温钢的夹杂 物对钢材冲击性能的影响及其夹杂物的控制问题。如何通过对超低温钢夹杂物的类型和形 态控制来降低夹杂物对低温冲击性能的影响,有效提高低温钢板的性能和内部质量是目前 亟需解决的技术问题。

【发明内容】

[0005] 鉴于上述现有技术存在的缺陷,本发明的目的是提出一种通过控制夹杂物类型来 降低对钢低温冲击性能的影响,从而有效提高超低温钢的性能合格率的夹杂物控制方法。
[0006] 为解决上述问题,本发明采用的技术方案是一种超低温用钢的夹杂物控制方法, 包括在转炉冶炼步骤、转炉炉后脱氧步骤和LF炉精炼步骤,其特征在于:所述转炉炉后脱 氧步骤为对冶炼完毕的钢水在转炉炉后进行强脱氧;在所述LF炉精炼步骤中对钢水进行 钙处理工艺,即在精炼开始10-15分钟内完成升温造渣,然后根据钢水中S含量、精炼渣顶 渣中的钙硫比、Ca的收得率控制钙的喂入量,将钢水中钙硫比控制在1. 0-1. 6,精炼渣顶渣 中钙铝比控制在1. 5-1. 8,所得钢板的低温冲击值为185J~230J 本发明进一步限定的技术方案是: 进一步的,所述转炉炉后强脱氧步骤中,采用1. 5~1. 7kg/吨钢的铝块进行强脱氧。
[0007] 进一步的,所述LF炉精炼步骤中,顶渣碱度控制在6-8,渣量控制在14_17kg/吨 钢。
[0008] 进一步的,在所述转炉冶炼步骤中,采用单渣冶炼,转炉终点温度控制在 1620~1660°C之间。
[0009] 进一步的,在所述LF炉精炼步骤中对钢水进行钙处理工艺,所述钢水中钙硫比 为1. 0,精炼渣顶渣中钙铝比为1. 5,所得钢板的低温冲击值为185J。
[0010] 进一步的,在所述LF炉精炼步骤中对钢水进行钙处理工艺,所述钢水中钙硫比为 1. 3,精炼渣顶渣中钙铝比为1. 6,所得钢板的低温冲击值为198J。
[0011] 进一步的,在所述LF炉精炼步骤中对钢水进行钙处理工艺,所述钢水中钙硫比 为1. 6,精炼渣顶渣中钙铝比为1. 8,所得钢板的低温冲击值为230J。
[0012] 进一步的,所得钢水中主要夹杂物为Ca0-A1203_CaS复合夹杂物。
[0013] 根据最佳钙线喂入量进行钙处理,可防止CaS在钢水凝固过程中富集,保证钢水 中夹杂物以12Ca0*7Al203液态形式存在,以便上浮除去。另外可使钢液中主要夹杂物为由 Ca0-Al203和CaS单一型夹杂向Ca〇-Al203-CaS复合夹杂转变,复合夹杂物的热膨胀系数与 钢基体相近,通过改善夹杂物类型来降低夹杂物热膨胀系数与钢基体的差异,改善了钢的 低温冲击性能。
[0014] 本发明的有益效果是:本发明提出一种超低温用钢的夹杂物控制方法,主要通过 优化钙处理工艺,控制钢液生成夹杂物类型,将现有技术工艺中钢液中呈现富集状态的夹 杂物向细微分散转换,通过改善夹杂物类型来降低夹杂物热膨胀系数与钢基体的差异,降 低夹杂物对钢低温冲击性能的影响,从而有效提尚超低温钢冲击性能,提尚其性能合格率、 延长使用寿命。
【附图说明】
[0015] 图1是本发明工艺处理后钢液中复合夹杂物分布示意图。
[0016] 图2是现有技术中钢液中夹杂物分布示意图。
【具体实施方式】
[0017] 本实施例提供的一种超低温用钢的夹杂物控制方法,以超低温用9M钢为例,其 主要工艺步骤有: (1)转炉冶炼,采用单渣冶炼,转炉终点温度控制在1620~1660°C之间。
[0018] (2)在转炉炉后进行脱氧,炉后在钢包内加入脱氧剂,脱氧剂采用1. 5-1. 7kg/吨 的铝块,为钢水精炼创造条件。
[0019] (3)LF炉精炼。对钢液进行LF炉精炼处理,根据温度状况,将钢包入LF炉进行升 温处理,温度控制在1650°C,将钢包运至排渣位置吊起,下方放受钢钢包,精炼开始10-15 分钟内完成升温造渣,通过优化造渣工艺,在钢包内加入渣洗渣料石灰石,调整石灰加入量 保证顶渣碱度控制在6-8,渣量控制在14-17kg/吨钢。有利于钢水中夹杂物吸附除去,提高 钢水纯净度。
[0020] (4)钙处理工艺。根据钢水中Alt、S含量、钙的收得率,分析确定钙处理的最 佳喂入量。钙线喂入量根据钢水中钙硫比控制在1.0-1. 6,精炼渣顶渣中钙铝比控制在 1. 5-1. 8,防止CaS富集,保证钢水中夹杂物以12Ca0 *7A1203液态形式存在,以便上浮除去。
[0021] (5)排渣后,将钢包吊至LF脱氧、脱硫处理,出站温度为1640°C;然后入RH进行脱 气处理;最后进入连铸机进行浇铸。
[0022] 在上述步骤(4)中,按最佳钙线喂入量进行钙处理,使钢液中主要夹杂物生成类型 为Ca〇-Al203-CaS复合夹杂,降低单一夹杂物热膨胀系数与钢基体的差异,改善钢的低温冲 击性能。如图1所示,为按本发明的夹杂物控制方法进行控制得到的钢液中夹杂物分布图, 图2为现有技术方法中钢液中夹杂物的分布图,由图1和图2对比可知本专利处理工艺保 证了钢中夹杂物主要类型为Ca〇-Al203-CaS复合夹杂,而现有技术中夹杂物为Ca0-Al203和 CaS单一型夹杂物,且呈富集状态存在钢液中,由于各类夹杂物热膨胀系数与钢基体存在很 大差异,因而严重影响了钢材的整体性能,而采用本发明处理工艺处理后的复合夹杂物呈 细微分散在钢液中,钢板试验条件下的冲击值明显提高,钢种的低温冲击性能明显得到改 善,性能合格率提升明显。下表为不同试样条件下的低温钢冲击性能: 衷1
【主权项】
1. 一种超低温用钢的夹杂物控制方法,包括在转炉冶炼步骤、转炉炉后脱氧步骤和LF 炉精炼步骤,其特征在于:所述转炉炉后脱氧步骤为对冶炼完毕的钢水在转炉炉后进行强 脱氧;在所述LF炉精炼步骤中对钢水进行钙处理工艺,即在精炼开始10-15分钟内完成 升温造渣,然后根据钢水中S含量、精炼渣顶渣钙铝比、Ca的收得率控制钙的喂入量,将 钢中钙硫比控制在1. 0-1. 6,精炼渣中钙铝比控制在1. 5-1. 8,所得钢板的低温冲击值为 185J~230J。
2. 根据权利要求1所述的超低温用钢的夹杂物控制方法,其特征在于:所述转炉炉后 强脱氧步骤中,采用I. 5~1. 7kg/吨钢的铝块进行强脱氧。
3. 根据权利要求1所述的超低温用钢的夹杂物控制方法,其特征在于:所述LF炉精炼 步骤中,顶渣碱度控制在6-8,渣量控制在14-17kg/吨钢。
4. 根据权利要求1所述的超低温用钢的夹杂物控制方法,其特征在于:在所述转炉冶 炼步骤中,采用单渣冶炼,转炉终点温度控制在1620~1660°C之间。
5. 根据权利要求1所述的超低温用钢的夹杂物控制方法,其特征在于:在所述LF炉精 炼步骤中对钢水进行钙处理工艺,所述钢水中钙硫比为1. 0,精炼渣顶渣中钙铝比为1. 5, 所得钢板的低温冲击值为185J。
6. 根据权利要求1所述的超低温用钢的夹杂物控制方法,其特征在于:在所述LF炉精 炼步骤中对钢水进行钙处理工艺,所述钢水中钙硫比为1. 3,精炼渣顶渣中钙铝比为1. 6, 所得钢板的低温冲击值为198J。
7. 根据权利要求1所述的超低温用钢的夹杂物控制方法,其特征在于:在所述LF炉精 炼步骤中对钢水进行钙处理工艺,所述钢水中钙硫比为1.6,精炼渣顶渣中钙铝比为1.8, 所得钢板的低温冲击值为230J。
8. 根据权利要求1至7任一项所述的超低温用钢的夹杂物控制方法,其特征在于:所 得钢水中主要夹杂物为CaO-Al2O3-CaS复合夹杂物。
【专利摘要】本发明涉及一种超低温用钢的夹杂物控制方法,首先在炉后采用1.5-1.7kg/吨的铝块进行强脱氧,为钢水精炼创造条件;然后对钢液进行LF炉精炼处理,精炼开始10-15分钟内完成升温造渣,顶渣碱度控制在6-8,渣量控制在14-17kg/吨钢,还包括钙处理工艺;根据钢水中S含量、精炼渣顶渣中钙铝比以及Ca的收得率控制钙的喂入量,将钢水中钙硫比控制在1.0-1.6,精炼渣中钙铝比控制在1.5-1.8。本发明通过优化钙处理工艺,控制钢液生成夹杂物类型,将现有技术工艺中钢液中呈现富集状态的夹杂物向细微分散转换,通过改善夹杂物类型来降低夹杂物热膨胀系数与钢基体的差异,降低夹杂物对钢低温冲击性能的影响,从而有效提高超低温钢冲击性能,提高其性能合格率、延长使用寿命。
【IPC分类】C21C7-06
【公开号】CN104846148
【申请号】CN201510226651
【发明人】王攀峰, 靳星, 谢章龙, 聂真来
【申请人】南京钢铁股份有限公司
【公开日】2015年8月19日
【申请日】2015年5月6日
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