一种改进的点炉检漏设备的制作方法

文档序号:4554800阅读:196来源:国知局
一种改进的点炉检漏设备的制作方法
【专利摘要】本实用新型涉及燃气检漏设备,尤其涉及一种改进的点炉检漏设备,其特征是,第一气动阀连接进炉燃气管路,第二气动阀连接进气燃气管路,第一气动阀与第二气动阀之间连接有燃气短接;进炉燃气管路连接有第一压力开关,燃气短接上连接有第二压力开关、压力表,进气燃气管路上连接有第三压力开关;所述第一气动阀、第二气动阀,第一压力开关、第二压力开关、第三压力开关分别与点火控制器用仪表线连接;本实用新型的有益效果为:1)气动阀解决了因干气介质脏,阀芯堵塞,阀内漏现象导致的点炉失败,使装置安全平稳运行;2)压力表使操作人员更直观的判断气动阀是否漏气;3)阀芯为四氟阀芯,密封效果好,有效解决了电磁阀密封面易腐蚀的问题。
【专利说明】一种改进的点炉检漏设备
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及燃气检漏设备,尤其涉及一种改进的点炉检漏设备。
【背景技术】
[0002]燃气电磁阀一般采用双阀芯结构,阀芯密封面一般采用氟胶密封面,并且阀体密封面较窄,由于石油炼厂所产干气介质较脏、易腐蚀,介质杂质粘附在阀芯密封面上及阀杆处,长时间使用后,阀体密封面出现坑点腐蚀,并且燃气电磁阀执行力小,导致电磁阀关不严、内漏现象,由于阀芯堵塞而导致出现熄炉或工艺无法提温操作等故障现象。在熄炉后,恢复点炉过程中由于电磁阀关不严、内漏,致使燃烧器系统检漏不通过,无法点炉,影响了工艺操作。
实用新型内容
[0003]本实用新型解决的技术问题是提供一种点炉安全,防止因燃气内漏进入炉膛后,引起爆燃及其他事故的改进的点炉检漏设备。
[0004]为解决上述问题,本实用新型采用如下技术方案:
[0005]一种改进的点炉检漏设备,其特征是,第一气动阀连接进炉燃气管路,第二气动阀连接进气燃气管路,第一气动阀与第二气动阀之间通过燃气短接连接;进炉燃气管路连接有第一压力开关,燃气短接上连接有第二压力开关、压力表,进气燃气管路上连接有第三压力开关;所述第一气动阀、第二气动阀,第一压力开关、第二压力开关、第三压力开关分别与点火控制器用仪表线连接,通过仪表线相互传递信号。气动阀执行力大,能够快速关闭,打开,不易出现关不严,内漏现象;第一压力开关作用是用于检测燃气压力高限报警用的压力开关;第二压力开关作用是燃气检漏压力开关;第三压力开关作用是检测燃气压力正常的压力开关;
[0006]其中,所述第一气动阀、第二气动阀均为单阀芯,阀芯为四氟阀芯;密封效果好,泄漏等级符合要求。
[0007]本实用新型的优点为:1)气动阀执行力大,有效解决了因干气介质脏,阀芯堵塞出现关不严,阀内漏现象导致点炉失败的问题,确保了装置安全平稳运行;2)安装压力表,可以使操作人员更直观的判断气动阀是否漏气;3)气动阀阀芯采用四氟阀芯,密封效果好,有效解决了电磁阀密封面易腐蚀的问题。
【专利附图】

【附图说明】
[0008]图1为本实用新型的结构示意图;
[0009]图中,1、第一气动阀;2、第二气动阀;3、燃气短接;4、第一压力开关;5、第二压力开关;6、第三压力开关;7、进炉燃气管路;8、进气燃气管路;9、压力表;10、点火控制器。
【具体实施方式】[0010]如图1所示,一种改进的点炉检漏设备,第一气动阀I连接进炉燃气管路7,第二气动阀2连接进气燃气管路8,第一气动阀I与第二气动阀2之间通过燃气短接3连接;进炉燃气管路7连接有第一压力开关4,燃气短接3上连接有第二压力开关5、压力表9,进气燃气管路8上连接有第三压力开关6;第一气动阀1、第二气动阀2,第一压力开关4、第二压力开关5、第三压力开关6分别与点火控制器10用仪表线连接,通过仪表线相互传递信号;第一气动阀1、第二气动阀2均为单阀芯,阀芯为四氟阀芯。
[0011]操作过程为:
[0012]点炉以前,第一气动阀I与第二气动阀2处于关闭状态,第一步先打开第一气动阀1,进行泄压,确保燃气短接3内压力为零,第二步关闭第一气动阀1,第二压力开关5压力应为零,并将第二压力开关5检测信号传输给点火控制器10,若压力无变化,则第二气动阀2检漏通过,第三步打开第二气动阀2,向燃气短接3内冲压至燃气管网压力,此时第二压力开关5应为燃气管网压力值,并将第二压力开关5检测信号传输给点火控制器10,第四步关闭气动阀2,燃气检漏的第二压力开关5应为燃气管网压力值,且保持不变,并将第二压力开关5检测信号传输给点火控制器10,此过程通过后,若压力无变化,则第一气动阀I检漏通过,同时检漏过程中操作人员通过现场压力表9可以更加直观的判断气动阀是否漏气。待第一气动阀I与第二气动阀2均检漏通过,点火控制器10传输信号给第一气动阀I及第二气动阀2允许打开,进行点炉;若第一气动阀I与第二气动阀2有一个检漏未通过,点火控制器10传输信号给第一气动阀I及第二气动阀2不允许打开,点炉失败。
[0013]本实用新型气动阀的阀芯采用四氟阀芯,密封效果好,有效解决了电磁阀密封面易腐蚀的问题;气动阀执行力大,有效解决了因干气介质脏,阀芯堵塞出现关不严,阀内漏现象导致点炉失败的问题;燃气电磁阀无现场压力表,本实用新型安装现场压力表后,可以使操作人员更直观的判断气动阀是否漏气。
[0014]本实用新型使用后能够保证燃气检漏通过,确保装置安全平稳运行。
【权利要求】
1.一种改进的点炉检漏设备,其特征是,第一气动阀连接进炉燃气管路,第二气动阀连接进气燃气管路,第一气动阀与第二气动阀之间通过燃气短接连接;进炉燃气管路连接有第一压力开关,燃气短接上连接有第二压力开关、压力表,进气燃气管路上连接有第三压力开关;所述第一气动阀、第二气动阀,第一压力开关、第二压力开关、第三压力开关分别与点火控制器用仪表线连接。
2.根据权利要求1所述的一种改进的点炉检漏设备,其特征是,所述第一气动阀、第二气动阀为单阀芯,阀芯为四氟阀芯。
【文档编号】F23K5/00GK203810437SQ201420243425
【公开日】2014年9月3日 申请日期:2014年5月13日 优先权日:2014年5月13日
【发明者】张传海, 郑新忠, 郭兵, 刘方深, 李相斋, 高剑, 王超 申请人:山东金诚重油化工技术研究院
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