一种铝用预焙阳极煅烧炉提产操作方法

文档序号:1966365阅读:607来源:国知局
专利名称:一种铝用预焙阳极煅烧炉提产操作方法
一种铝用预焙阳极煅烧炉提产操作方法技术领域一种铝用预焙阳极煅烧炉提产操作方法,涉及一种铝用预焙阳极生产方法。
技术背景目前,在铝用预焙阳极煅烧过程中使用的24罐顺流式八层火道煅烧炉设计 产能为每罐每小时80kg,使用寿命一般为8年。在实际生产操作中,挥发分控制精度为10±2%,经常因为挥发分过高或过 低,造成煅烧炉温度和负压不稳定,炉体的整体温度不高,煅烧带较短, 一般 控制在二层至五层,煅后焦真比重在2.00g/cm3 2.05g/cm3之间徘徊,整体水 平不高,不能适应出口阳极高标准的质量要求。同时设计产能为每罐每小时80kg,限制了挥发分单位时间溢出总量,高温 煅烧带一般在火道二层到五层。产量低,排料制度为每小时排料三次,每次排 料器转动8分钟以内,炉内石油焦运动时间比停止时间短,造成罐壁易出现异 常结焦。煅烧炉投资大,产量低,投资回收期长,对降低阳极成本非常不利;突破 设计产能与之相配套的工艺技术控制和操作方法都不能相适应,容易造成煅烧 炉寿命縮短,煅后焦质量降低。发明内容本发明的目的就是针对上述己有技术存在的不足,提供一种能有效能提高 煅烧炉产量和煅后焦质量,同时保证煅烧炉寿命不受到影响铝用预焙阳极煅烧 炉提产操作方法。本发明的目的是通过以下技术方案实现的。一种铝用预焙阳极煅烧炉提产操作方法,其特征在于其操作过程中控制的 工艺条件为(1) 煅前焦挥发分的控制精度控制为10±1%;(2) 排料制度为每小时4次排料,每次排料9分钟,停6分钟;(3) 控制烟道总负压控制为-100 -150Pa,火道负压控制为-40 _55Pa; 下火口每8小时清理一次,横道每15天清理一次,挥发分大道、溢出口清理周 期为20天,料罐每3个月清理一次;(4)煅烧炉在预热空气竖道上侧壁上设有一预热空气外排UI。 本发明的铝用预焙阳极煅烧炉提产操作方法,由于1) 产能提高后,单位时间内挥发分的溢出量在增加,但石油焦在炉内运动 速度也在加快,为了减少挥发分波动对炉温和煅烧质量的影响,应首先从石油 焦(煅前料)的配料开始,严格控制挥发分含量,煅前焦挥发分的控制精度提 高到目前的10±1%。2) 产量耍提高,要保证煅烧炉温度控制的稳定,应首先考虑挥发分溢出应 均匀,防止石油焦在挥发分排出过程中,发生异常结焦,所以排料制度应该适应高产需要,改为每小时4次排料,每次最长可以排料9分钟,停6分钟,产 能提高到每罐每小时排料120kg,少量多次均匀排料使罐式煅烧炉内石油焦大部分时间处于运动状态,每次静止时间减少,异常结焦现象将大大减少,同时保 证了挥发分均匀溢出。3) 操作技术适应高产需要进行改进,有效解决高产的弊端。a. 拉长煅烧带,使用相应的负压高产时,挥发分控制精度提高,单位时间内挥发分溢出总量增加,所以烟 道总负压控制在-100 -150Pa,火道负压控制在-40 -55Pa, 一方面提高负压 加快挥发分的流速,防止道口堵塞, 一方面可以使煅烧带拉长(二层至六层或 七层),煅后焦质量提高。b. 改进煅烧炉清理制度,縮短清理周期,解决道口易堵塞的问题。下火口 每班接班后清理一次,横道每15天清理一次,挥发分大道、溢出口清理周期由 30天縮短到20天,料罐由每4个月清理一次改为每3个月清理一次。c. 预热空气、后挥发分竖道在高产状态下尽量减少使用。使用预热空气和 后挥发分会使火道温度进一步升高,并容易在火道内形成局部高温,造成料罐 烧穿和火道温度超高的问题。d. 进行预热空气道外排改造。高产后将面对煅烧炉整体温度提高的难题, 充分利用预热空气外排,使底部预热空气流动道充分发挥降低煅烧炉底部温度 和煅后焦温度的作用,防止支撑底板过烧和水套冷却压力过大的问题,有效防 止设备状况的恶化和石油焦的氧化。e. 煅烧炉的密封。煅烧炉是负压操作,由于烘炉过程中的膨胀和炉体各观 测点的需要,容易在道口、炉侧、炉角、沙封和观察口铁具处漏风,漏风后容 易造成负压损失和边火道温度过低,道口易结焦堵塞等问题,因此要格外加强炉体密封和烟道密封。本发明的方法,能使煅烧炉实际产能由原来的每罐每小时排料80kg可以提 高到每罐每小时120kg;煅后焦质量显著提高,真比重控制水平可以稳定在 2.05g/cm3以上,较好时可以达到2.07 g/crn3以上,方法简单易行,基本不用投 入,不需要改变操作工艺流程,只对工艺控制参数做山相应调整,只要方法得 当对煅烧炉寿命没有影响。
具体实施方式
一种铝用预焙阳极煅烧炉提产操作方法,其操作过程中控制的工艺条件为-(1) 将煅前焦挥发分的控制精度控制为10±1%;(2) 排料制度为每小时4次排料,每次排料9分钟,停6分钟;(3) 控制烟道总负压控制为-100 -150Pa,火道负压控制为-40 -55Pa; 下火口每8小时清理一次,横道每15天清理一次,挥发分大道、溢出口清理周 期为20天,料罐每3个月清理一次。(4) 煅烧炉在预热空气竖道上侧壁上设有一预热空气外排口 。 将铝用预焙阳极煅烧炉挥发分含量控制在9% 11%,排料制度为每小时4次排料,每次排料9分钟,停6分钟;控制烟道总负压控制为-100 -150Pa, 火道负压控制为-40 -55Pa;下火口每8小时清理一次,横道每15天清理一次, 挥发分大道、溢出口清理周期为20天,料罐每3个月清理一次;煅烧炉在预热 空气竖道上侧壁上设有一预热空气外排口。真比重大于2.05 g/cm3的平均合格 率达到了 98. 62%,煅烧炉实际产能由原来的每罐每小时排料80kg可以提高到 每罐每小时120kg;煅后焦质量显著提高,真比重控制水平可以稳定在2. 05g/cm3 以上,较好时可以达到2.07 g/cm3以上,方法简单易行,基本不用投入,不需 要改变操作工艺流程,只对工艺控制参数做出相应调整,只要方法得当对煅烧 炉寿命没有影响。
权利要求
1.一种铝用预焙阳极煅烧炉提产操作方法,其特征在于其操作过程中控制的工艺条件为(1)将煅前焦挥发分的控制精度控制为10±1%;(2)排料制度为每小时4次排料,每次排料9分钟,停6分钟;(3)控制烟道总负压控制为-100~-150Pa,火道负压控制为-40~-55Pa;下火口每8小时清理一次,横道每15天清理一次,挥发分大道、溢出口清理周期为20天,料罐每3个月清理一次;(4)煅烧炉在预热空气竖道上侧壁上设有一预热空气外排口。
全文摘要
一种铝用预焙阳极煅烧炉提产操作方法,涉及一种铝用预焙阳极生产方法。其特征在于其操作过程中控制的工艺条件为(1)将煅前焦挥发分的控制精度控制为10±1%;(2)排料制度为每小时4次排料,每次排料9分钟,停6分钟;(3)控制烟道总负压控制为-100~-150Pa,火道负压控制为-40~-55Pa;下火口每8小时清理一次,横道每15天清理一次,挥发分大道、溢出口清理周期为20天,料罐每3个月清理一次;(4)煅烧炉在预热空气竖道上侧壁上设有一预热空气外排口。本发明的方法,能使煅烧炉实际产能由原来的每罐每小时排料80kg可以提高到每罐每小时120kg;煅后焦质量显著提高,真比重控制水平可以稳定在2.05g/cm<sup>3</sup>以上,较好时可以达到2.07g/cm<sup>3</sup>以上。
文档编号C04B35/64GK101279852SQ20071030470
公开日2008年10月8日 申请日期2007年12月28日 优先权日2007年12月28日
发明者莹 李, 李德坤, 波 江, 王熙慧, 郝永琴, 陈景民 申请人:中国铝业股份有限公司
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1